郭勁松 中油遼河工程有限公司,遼寧 盤錦 124010
低凝環(huán)烷基原油管道輸送技術
郭勁松 中油遼河工程有限公司,遼寧 盤錦 124010
遼河油田低凝環(huán)烷基原油管道,錦~瀝輸油管道沿線經(jīng)過地區(qū)為蘆葦以及市區(qū),建構筑物密集,占壓非常嚴重,穿越雙臺子河,河面寬水深,臨近入??诘仍O計難點,選擇了大型定向鉆穿越技術的使用、相變加熱爐、先進的管道泄漏監(jiān)測系統(tǒng)、先進的防腐保溫方式等關鍵技術,取得了較好的經(jīng)濟效益。
管道輸送;定向鉆穿越;相變加熱爐;經(jīng)濟性
低凝環(huán)烷基原油是遼河石化分公司名牌產(chǎn)品“歡喜嶺”牌瀝青的最佳原料,該產(chǎn)品是中石油的名牌產(chǎn)品,市場占有率已占全國的1/10,國產(chǎn)瀝青的第一品牌。承擔遼河油田的低凝環(huán)烷基原油輸送至遼河石化分公司的任務,是中油遼河油田錦州采油廠唯一一條外輸管道,即錦-瀝輸油管道。
錦-瀝輸油管道于1989年建成投產(chǎn),該管道起點為遼河油田錦州采油廠的歡三聯(lián)合站,中間包括歡加熱站、坨子里首站、渤海裝車站、最后進入遼河石化分公司罐區(qū)儲罐。管道全長約64km,設計壓力4.0MPa,設計輸量100×104t/a。自建成投產(chǎn)以來,已近運行20年,設備、管道等已經(jīng)嚴重腐蝕、保溫層破損導致燃氣消耗大、原油黏度增加導致運行壓力增大、地上違章建(構)筑物對管道安全運行構成危害等,為保證該管道的正常運行,保證遼河油田的安全生產(chǎn),該管道需要更新改造。
2.1 設計方案
2.1.1 管道改造方案
改造后的錦-瀝輸油管道采用一泵到底的流程,管道計壓力4.0 MPa,設計溫度80℃,設計輸量為115×104t/a。歡加熱站-坨子里首站段管線進行更換,管道更換為D355.6×7.9;坨子里首站-渤海裝車站段管線進行更換,管道更換為D323.9×7.1,管道全長44km。新建管道采用環(huán)氧粉末涂層外加泡沫黃夾克防腐保溫復合結構,外加陰極保護措施,并設置泄漏檢測和定位系統(tǒng),保證管道安全運行。
2.1.2 站場改造方案
配合輸油管道的更換,對歡加熱站、坨子里首站、渤海裝車站進行局部改造。
1)歡加熱站新建3臺1750kW相變爐及1套發(fā)球裝置。
2)坨子里首站新建管道收、發(fā)球裝置和污油回收裝置。
3)渤海裝車站新建管道收球裝置和交接計量流量計。
2.2 設計難點及技術特點
2.2.1 設計難點
1)歡加熱站-坨子里首站段沿線經(jīng)過地區(qū)為亞洲最大的蘆葦生產(chǎn)基地,河流較多,管道施工、維護困難。管道設計充分考慮沿線生態(tài)環(huán)境、提高環(huán)保和當?shù)厝攬鼋?jīng)濟建設意識,做到對葦場的保護和當?shù)鼐用袂猩砝娴谋Wo。
2)坨子里首站-渤海裝車站段線路經(jīng)過盤錦市市區(qū),建構筑物密集,占壓非常嚴重,拆遷非常困難。在設計中充分考慮施工中的難度,線路主體盡量靠近現(xiàn)有公路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路路網(wǎng),方便施工及今后生產(chǎn)管理;另外在線路的選擇上盡量避讓大的溝渠、魚池以及其他增加施工難度的天然障礙,保障施工方便。
3)管道穿越大中型河流4處,其中雙臺子河穿越為大型穿越工程。雙臺子河常年水面寬度大于200m,水深約3m,洪水沖刷深度約2.5m,如果大開挖施工需分段圍堰、導流、開挖、降水等,工程量驚人,施工難度相當大,同時大開挖方式穿越對河床具有破壞性,對生態(tài)、環(huán)保有一定的影響。
2.2.2 技術特點
1)該工程設計采用一泵到底、密閉工藝處理流程,流程簡潔、操作管理方便,生產(chǎn)能耗低,大大降低了生產(chǎn)管理人員的數(shù)量和勞動強度。
2)歡加熱站新建稠油加熱采用相變加熱爐,將液態(tài)水變成氣態(tài)水蒸氣給稠油加熱,具有傳熱強度大、效率高、體積小、承壓高及安全性強等優(yōu)點,節(jié)約了大量能源。
3)管道穿越雙臺子河,經(jīng)勘查該河床的地質條件滿足定向鉆施工要求。本次設計采用定向鉆方式穿越該河流。定向鉆穿越不會破壞河床,不會影響河流的生態(tài)環(huán)境。
2.3 關鍵技術
2.3.1 大型定向鉆穿越技術的使用
穿越雙臺子河采用大型定向鉆穿越,穿越長度1.2km,減少占地,避免破壞環(huán)境,節(jié)省投資。
2.3.2 首次在稠油管道上采用相變加熱爐。
歡加熱站在遼河油田首次采用稠油相變加熱爐,相變加熱爐本體內,水在沒有不凝結氣體存在的狀態(tài)下,通過不斷蒸發(fā)、冷凝的氣液兩相循環(huán),連續(xù)將吸收的火焰和煙氣熱量傳遞給相變換熱器內的稠油,經(jīng)實測表明,爐子運行熱效率通常在90%以上,節(jié)省能源。
2.3.3 先進的管道泄漏監(jiān)測系統(tǒng)。
工程上由于管道位于亞洲最大的蘆葦生產(chǎn)基地,環(huán)保、安全被認為是重中之重。管道安裝泄漏監(jiān)測系統(tǒng),及時發(fā)現(xiàn)采取相應措施,將環(huán)境損失降到最小,具有監(jiān)測準確、施工簡單快速、節(jié)省投資、環(huán)保等優(yōu)點。
2.3.4 先進的防腐保溫方式。
針對特殊的地質條件,選用環(huán)氧粉末+硬質聚氨酯泡沫保溫層+聚乙烯夾克防護層復合結構和陰極保護,有效保證管道長期安全運行。
該工程一次投產(chǎn)成功,經(jīng)過生產(chǎn)運行證明,錦-瀝輸油管道改造工程采用合理先進的關鍵工藝技術,在節(jié)省基建投資的基礎上還節(jié)省大量的運行費用。
改造后,錦-瀝輸油管道使用高效加熱爐,防腐保溫效果明顯,每年可節(jié)省天然氣消耗176×104m3,合162萬元/年,節(jié)省維修費用50萬元/年,管道運行費用合計節(jié)省262萬元/年。
[1]輸油管道工程設計規(guī)范. 北京:中國計劃出版社.2007
[2]輸油管道工程設計.石油和化工設計工作手冊》編委會-東營:中國石油大學出版社.2010.9
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.005.019
郭勁松,1989年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學大學,現(xiàn)任中油遼河工程有限公司經(jīng)營管理部主任,長期從事油田設計的經(jīng)營管理工作。