范明錦
(蘇州生益科技有限公司,江蘇 蘇州 215024)
目前覆銅板(簡稱CCL)行業(yè)中,絕大多數(shù)公司的覆銅板裁切線設(shè)備基本上是由日本、臺灣的的設(shè)備制造商設(shè)計和制造,兩者的設(shè)計理念相當(dāng),制造水平差距不大。所以,各公司的覆銅板裁切水平大體相近,裁切尺寸的精度控制在≤±1.0 mm/m。但是,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,因?yàn)橐恍┮蛩囟鵁o法很好地保證裁切精度和品質(zhì)。隨著PCB企業(yè)制作水平的不斷提升,對成本的控制越來越嚴(yán),它們對上游CCL供應(yīng)商所提供的板尺寸的要求也越來越高。而要最大化地滿足PCB客戶的需求,提升自身的剪切在質(zhì)量,降低產(chǎn)品的損耗率,在CCL同行的競爭中取得領(lǐng)先優(yōu)勢,必須對覆銅板裁切線設(shè)備進(jìn)行更精細(xì)化的設(shè)計與制作。下面將從提升裁切尺寸精度和品質(zhì)方面進(jìn)行闡述。
通過在原有覆銅板裁切線設(shè)備上進(jìn)行改良和增配機(jī)臺,可有效地保證裁切精度與品質(zhì)達(dá)到如下目標(biāo)。
(1)使裁切尺寸的精度控制在:
∣A-B∣≤±0.5 mm/m;∣B1-B2∣≤±0.5 mm/m,見圖1。
圖1 基板
(2)基板無“水口”缺陷。
為了設(shè)計及制造出滿足項(xiàng)目目標(biāo)的覆銅板裁切線,我們需分析之前日本或臺灣設(shè)備制造商配置的裁切線設(shè)備存在哪些制約裁切精度的瓶頸,并制定相應(yīng)的設(shè)計變更方案(本文以某日本設(shè)備制作商設(shè)計并制作的裁切線來進(jìn)行論述)。
圖2是某日本設(shè)備制作商設(shè)計并制作的原有配置的覆銅板裁切線局部圖,覆銅板裁切的輸送流程是從C1→C8。單張覆銅板在C3先進(jìn)行緯向定位,完成后由C4搬送到C5,由C5伺服馬達(dá)搬送到C6進(jìn)行緯向裁切,然后由C6-2輸送到C7,C7徑向兩邊的裁刀已先通過伺服馬達(dá)進(jìn)行了徑向定位,然后由C7定位板進(jìn)行緯向定位后,最后徑向裁切。其中,C3定位臺緯向定位、C5搬送和C7徑向裁切都是采用伺服控制,可實(shí)現(xiàn)尺寸的精確控制。但是,在整個流程中,還是不可避免地存在以下兩點(diǎn)影響裁切精度的因素。
圖2 原有的覆銅板裁切線局部圖
(1)C3定位臺(圖3)通過左右兩邊由伺服馬達(dá)驅(qū)動的夾子,夾取覆銅板進(jìn)行緯向定位。該套伺服控制系統(tǒng)采用的是“位置控制”模式,它通過帶有編碼器的伺服馬達(dá)來快速、精確地響應(yīng)上位機(jī)給定的位置命令。但該套控制系統(tǒng)只是半閉環(huán)控制,它沒有檢測元件來監(jiān)控夾子是否如實(shí)地移動了與伺服馬達(dá)接收到的位置數(shù)據(jù),如伺服馬達(dá)正常運(yùn)轉(zhuǎn),但傳動機(jī)構(gòu)(如絲桿、滑塊等元件)出現(xiàn)磨損或故障,造成夾子沒有移動到命令位置,使緯向定位出現(xiàn)偏差;最終在C6進(jìn)行緯向裁切時,造成覆銅板對角線相差較大。
圖3 C3定位臺
(2)在進(jìn)入到C7進(jìn)行徑向裁切前,覆銅板在輸送過程中,會出現(xiàn)因輸送帶變形或其它因素而走斜,使覆銅板中心線與C7左右裁刀的中心線不吻合,造成緯向定位偏差,使裁切后的基板存在“水口”缺陷。而目前采取的措施是在C6-2安排一名員工,每次對覆銅板在緯向進(jìn)行人手定位。
通過以上瓶頸分析,了解到影響裁切尺寸精度與品質(zhì)的關(guān)鍵因素是在C3定位臺和C6-2沒有緯向定位裝置,因此,可通過相應(yīng)的解決方案來杜絕它們存在的瓶頸。
3.2.1 C3:X-Y向定位臺
3.2.1.1 機(jī)械設(shè)計改良
(1)見圖4增加徑向夾子定位裝置,增加了保障系數(shù),如緯向定位不精確,可通過徑向定位來保證。
圖4 C3 X-Y向定位臺
(2)由夾子夾住覆銅板移動的方式改為覆銅板放置在C3平臺上,通過平臺在經(jīng)緯向進(jìn)行定位來確保覆銅板的裁切精度,同時,避免了覆銅板與平臺相互摩擦而造成板面劃花。
3.2.1.2 電氣設(shè)計改良
(1)根據(jù)覆銅板的規(guī)格尺寸,在C3定位臺經(jīng)緯向增加光電傳感器(圖4),用于檢測夾子實(shí)際移動的位移是否等于伺服馬達(dá)旋轉(zhuǎn)的距離,確保每張覆銅板的X-Y中心線一致。
(2)將原來的半閉環(huán)位置控制模式(圖5)變更為速度控制模式,通過定位臺經(jīng)緯向光電傳感器的ON/OFF信號來控制速度控制的脈沖輸出,使速度控制同樣具備定位功能,從功能上來將,可以理解為一種簡單的全閉環(huán)伺服控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)可完全確保覆銅板在經(jīng)緯向的定位,從而保證覆銅板在C6裁刀進(jìn)行緯向裁切時不會出現(xiàn)對角線相差過大。
圖5 半閉環(huán)伺服控制系統(tǒng)(上圖)與全閉環(huán)伺服控制系統(tǒng)(下圖)原理圖
3.2.2 C6-2糾偏機(jī)
在C6-2輸送帶上增加一臺糾偏機(jī),使覆銅板在進(jìn)入C7進(jìn)行徑向裁切前,先在糾偏機(jī)上進(jìn)行徑向位置調(diào)節(jié),確保覆銅板中心線與C7徑向兩側(cè)刀間距的中心線吻合,已達(dá)到徑向裁切覆銅板兩邊的尺寸相當(dāng),杜絕產(chǎn)生“水口”的缺陷。
3.2.2.1 機(jī)械設(shè)計(圖6)
(1)主要組成部分:馬達(dá)、氣缸、絲桿、真空吸盤等。
(2)工作原理:當(dāng)覆銅板停止在C6-2輸送帶時,糾偏機(jī)配置的光電檢測出覆銅板中心線是否與C7中心線吻合;如否,通過糾偏機(jī)真空吸盤將覆銅板吸起,由馬達(dá)、絲桿傳動,定位光電檢測位置,最終使覆銅板中心線與C7中心線吻合。
圖6 C6-2糾偏機(jī)
3.2.2.2 電氣設(shè)計
(1)該套電控系統(tǒng)主要采用變頻驅(qū)動馬達(dá),使其能快速、穩(wěn)定地停止在中心線位置;
(2)位置檢測主要是采用OMRON光電傳感器,主要功能是有效地控制馬達(dá)的啟/停,并使之停止位置在中心線上。
(1)采用C3 X-Y向定位臺后,有效地調(diào)節(jié)的覆銅板在經(jīng)緯向的位置,覆銅板裁切尺寸的精度為:∣A-B∣≤±0.5 mm/m;∣B1-B2∣≤±0.5 mm/m,達(dá)到控制目標(biāo)。
(2)在C6-2安裝了糾偏機(jī),杜絕覆銅板在裁切后出現(xiàn)“水口”的隱患,完全機(jī)械化作業(yè),勿需人員干預(yù)。
(1)節(jié)約人力成本;(2)提升覆銅板合格率,增加效益。
[1]MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.Type QD75M Positioning Module User, s Manual.IB(NA)0300062-A, 2002.