唐廣通,南偉亮,李暉,張偉江,李澤敏
(河北省電力研究院,石家莊市,050021)
國華定洲發(fā)電有限公司二期工程2×660MW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CLNZK660-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、二缸二排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī),空冷島為西北電力設(shè)計院設(shè)計、江蘇雙良集團(tuán)供貨。本文針對此類型汽輪機(jī)在整套啟動調(diào)試中遇到的問題進(jìn)行分析,并提出處理方法。
1.1 冷態(tài)啟動存在的問題
根據(jù)哈爾濱汽輪機(jī)廠推薦的機(jī)組啟動曲線,汽機(jī)冷態(tài)啟動的沖轉(zhuǎn)參數(shù)為:主蒸汽8.92MPa/360℃,再熱蒸汽1.0MPa/320℃。而現(xiàn)場的調(diào)試實(shí)踐證明,直流鍋爐難以滿足這樣的沖轉(zhuǎn)參數(shù)。因?yàn)橹绷麇仩t啟動時有最小流量限制,吸收同樣熱量下,直流鍋爐產(chǎn)生的蒸汽量要小于汽包爐。而超臨界直流鍋爐為了保證啟動時水冷壁和過熱器的冷卻,需要較高的啟動壓力。若要將主蒸汽力提高到8.9MPa,就必須增加燃料量以增加產(chǎn)汽量,而加大了燃料量后,爐內(nèi)的煙氣流量增加,煙氣溫度增高,從而提升了蒸汽溫度。在這樣的蒸汽壓力下,主、再熱汽溫在汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前就接近500℃,可能引起汽輪機(jī)脹差超限、應(yīng)力過大等問題。
1.2 解決方案
與汽輪機(jī)廠家、鍋爐廠家共同協(xié)商后,兼顧鍋爐和汽輪機(jī)啟動要求,將冷態(tài)啟動參數(shù)修改為主汽壓力不低于5MPa,主汽溫度380~410℃,再熱蒸汽壓力0.4~1.0MPa,再熱蒸汽溫度不高于430℃。同時為了更好地控制汽溫不超溫,采取了提高輔汽壓力以提高給水溫度、降低鍋爐最小流量(從30%BMCR降至21% BMCR,BMCR為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)等方法。實(shí)踐證明采取上述措施能夠保證機(jī)組冷態(tài)啟動時各參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi),從而保證了機(jī)組冷態(tài)啟動的順利進(jìn)行。
2.1 事件發(fā)生過程
機(jī)組采取高、中壓聯(lián)合啟動方式首次沖車,轉(zhuǎn)速600 r/min以下由中調(diào)門控制機(jī)組轉(zhuǎn)速。機(jī)組升速至200 r/m in左右時,中調(diào)門突然開展,機(jī)組轉(zhuǎn)速也飛升至600 r/min以上,運(yùn)行人員立即手動打閘。
2.2 原因分析
通過轉(zhuǎn)速歷史曲線發(fā)現(xiàn)沖車至200 r/m in時,3個數(shù)字電液控制系統(tǒng)(digital electro-hydraulic control system,DEH)轉(zhuǎn)速有2個發(fā)生故障,存在較大的擺動。查DEH邏輯為當(dāng)3個DEH轉(zhuǎn)速中2個轉(zhuǎn)速的偏差大于一定值后,DEH就判斷為轉(zhuǎn)速故障,將實(shí)際轉(zhuǎn)速直接輸出為零。當(dāng)時2個發(fā)生故障的轉(zhuǎn)速偏差超過限值,因此DEH將實(shí)際轉(zhuǎn)速置為零,此時給定轉(zhuǎn)速為200 r/min,由此DEH判定實(shí)際轉(zhuǎn)速跟不上給定轉(zhuǎn)速,所以開大調(diào)門,從而造成了轉(zhuǎn)速飛升。
2.3 處理措施
發(fā)生問題的直接原因是轉(zhuǎn)速測量發(fā)生故障,2個有問題的轉(zhuǎn)速測量通過更換轉(zhuǎn)換器消除了轉(zhuǎn)速擺動的問題;但邏輯設(shè)計有不合理之處,存在安全隱患。轉(zhuǎn)速測量發(fā)生問題不應(yīng)將實(shí)際轉(zhuǎn)速置為零,這樣會造成機(jī)組轉(zhuǎn)速飛升,可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果。將邏輯修改為當(dāng)任意2個轉(zhuǎn)速測量偏差大時,通過電超速的通道使機(jī)組跳閘,以保證機(jī)組安全。
3.1 事件發(fā)生經(jīng)過
機(jī)組首次定速3 000 r/m in,按程序停運(yùn)高壓啟動油泵時,隔膜閥上油壓降至零,機(jī)組跳閘。
3.2 原因分析
機(jī)組啟動前,隔膜閥上油壓由高壓啟動油泵直接提供。機(jī)組轉(zhuǎn)速升高后,隔膜閥上油壓由主油泵出口的潤滑油通過1節(jié)流孔減壓后提供,在這2個油路間用1個逆止門進(jìn)行隔離和轉(zhuǎn)換。機(jī)組轉(zhuǎn)速低時,主油泵出力不夠,逆止門被高壓啟動油泵出口油關(guān)死;當(dāng)轉(zhuǎn)速升高后,主油泵出口油將逆止門頂開,高壓啟動油泵不再出力。機(jī)組跳閘后重新升速至3 000 r/m in,檢查主油泵出口壓力正常,但高壓啟動油泵電流和隔膜閥上油壓在機(jī)組啟動前后沒有明顯變化,因此判斷主油泵未能向隔膜閥提供油壓。因主油泵的這條管路上只有1個節(jié)流孔和逆止門(如圖1),而節(jié)流孔完全堵塞的可能性很小,因此認(rèn)為應(yīng)是主油泵至低壓安全油的逆止門裝反。
3.3 處理方法及教訓(xùn)
因機(jī)組已經(jīng)啟動,而逆止門在主油箱內(nèi),因此處理這個缺陷需要很長時間。機(jī)組停機(jī)后等缸溫降至150℃以下,停運(yùn)潤滑油系統(tǒng),將主油箱的油導(dǎo)入凈油箱后,進(jìn)入主油箱進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該逆止門確實(shí)裝反。將逆止門處理后機(jī)組重新啟動,升速至3 000 r/m in后停運(yùn)高壓啟動油泵正常。
主機(jī)潤滑油系統(tǒng)的消缺處理,一般均要停運(yùn)整個潤滑油系統(tǒng)才能得以進(jìn)行,而主機(jī)潤滑油系統(tǒng)的停運(yùn)受多方面因素限制,最主要的是受主機(jī)缸溫的限制,因而在機(jī)組試運(yùn)階段,如果主機(jī)潤滑油系統(tǒng)出現(xiàn)問題,耽誤工期一般較長。本類型機(jī)組的潤滑油系統(tǒng)較為復(fù)雜,在以往的調(diào)試中曾遇到過因射油器出口可調(diào)逆止門開度過小導(dǎo)致的斷油燒瓦、2個射油器裝反導(dǎo)致的停運(yùn)交流油泵后主機(jī)潤滑油壓低等問題。因此在潤滑油系統(tǒng)設(shè)備安裝與初次投用前,應(yīng)對相關(guān)設(shè)備與管道進(jìn)行徹底地檢查與清理,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷,做到防患于未然。
4.1 事件經(jīng)過
雖然廠家規(guī)定機(jī)組運(yùn)行半年以上才能采取順序閥方式運(yùn)行,但為了保證機(jī)組投產(chǎn)后能順利完成單、順序閥切換,因此在調(diào)試期間就進(jìn)行了該項(xiàng)試驗(yàn)。機(jī)組負(fù)荷530MW,投入功率回路,檢查機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)正常。首先采用廠家提供的上缸先進(jìn)汽的切換方式,高調(diào)門開啟順序?yàn)?、3→2→4,如圖2所示。切換后機(jī)組1、3號閥門全開,2號閥門開啟一部分,4號閥門關(guān)閉。切換過程中機(jī)組負(fù)荷波動8MW左右,切換后1號瓦溫度從66℃降至57℃,2號瓦溫度從84℃升至100℃,振動無明顯變化。因2號瓦溫度較高且持續(xù)上漲,機(jī)組切回單閥方式。
圖2 高壓調(diào)節(jié)閥門的編號(從汽輪機(jī)向發(fā)電機(jī)方向看)Fig.2 TheNo.ofGV(view from the turbine to the generator))
4.2 原因分析及處理方法
這種情況下解決瓦溫過高的方法有2個,一是改變高調(diào)閥的開啟順序,因調(diào)節(jié)汽閥開啟順序直接影響到轉(zhuǎn)子所受的合力會有所改變,或使轉(zhuǎn)子上飄,或使轉(zhuǎn)子下壓,從而影響軸承的平穩(wěn)運(yùn)行,造成軸振和瓦溫的增大;二是根據(jù)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)優(yōu)化閥門特性曲線,因加工誤差、線性可變差動變壓器(linear variable differential transformer,LVDT)等有所變動、主機(jī)廠提供不準(zhǔn)等原因,可能引起閥門重疊度與理論設(shè)計值有偏差,實(shí)際運(yùn)行中就會帶來某一點(diǎn)的負(fù)荷擾動量大,進(jìn)而引起瓦溫、軸振的變化。
首先是改變高調(diào)門開啟順序,采用對角進(jìn)汽方式進(jìn)行順序閥切換,高調(diào)門開啟順序?yàn)?、2→3→4,切換過程中負(fù)荷波動在8MW左右,切換前后機(jī)組主要參數(shù)如表1所示。由表1可知,切換后1、2號瓦振動略有上漲,1、2號瓦軸承溫度與切換前溫度基本一致,上下缸溫差、軸向位移等參數(shù)也都正常。采用對角進(jìn)汽方式已經(jīng)解決了2號瓦溫過高的問題,但為了進(jìn)一步提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性,調(diào)試期間實(shí)際測取了閥門開度與蒸汽流量的關(guān)系曲線,并應(yīng)用到DEH系統(tǒng)中。機(jī)組在性能試驗(yàn)中一直采取順序閥運(yùn)行,負(fù)荷變動穩(wěn)定,瓦溫、振動等參數(shù)一直保持在優(yōu)良水平。
表1 不同進(jìn)汽方式下單閥切換順序閥前后機(jī)組主要參數(shù)對比Tab.1 Comparison ofunitmain parametersbeforeand afterss ingle valves witch sequence valve in differentadmissionway
5.1 發(fā)生過程
為了提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,本機(jī)組在安裝時汽封間隙都取標(biāo)準(zhǔn)值的下限。因汽封間隙較小且空冷機(jī)組背壓變化大,機(jī)組啟動過程中容易發(fā)生動靜碰摩。
機(jī)組首次啟動后,電氣并網(wǎng)試驗(yàn)要進(jìn)行24 h左右,機(jī)組在這期間一直空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),背壓保持在10 kPa左右。按照邏輯低壓缸噴水第1路始終全開,低壓缸末級葉片排汽溫度一直保持在80℃左右。機(jī)組首次啟動空負(fù)荷運(yùn)行20 h左右后,運(yùn)行人員調(diào)整旁路開度時忽略了對背壓的調(diào)整,致使背壓升到21 kPa,低壓缸末級葉片排汽溫度最高升到115℃,低壓缸2個軸承振動突漲,險些造成機(jī)組跳閘。發(fā)現(xiàn)這種情況后迅速調(diào)整空冷風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,將背壓控制在10 kPa,同時打開第2路噴水閥降低低壓缸末級葉片排汽溫度。因發(fā)現(xiàn)較早且調(diào)整及時,機(jī)組避免了1次跳閘。
5.2 原因分析及教訓(xùn)
對于空冷機(jī)組而言,容易引起動靜碰摩的因素有2個:一是排汽參數(shù)變化大,造成低壓缸上抬或下沉,可能會引起動靜碰摩;二是空冷機(jī)組低負(fù)荷或空載運(yùn)行時,低壓缸排汽溫度較高,從而造成低壓缸過熱,可能會導(dǎo)致動靜碰摩。本次振動就屬于第2種情況。為了避免動靜碰摩,在設(shè)計時對低壓缸軸承、低壓缸軸封、低壓缸噴水系統(tǒng)采取了與濕冷機(jī)組不同的方式。
(1)低壓缸軸承不與汽缸相連,而采取單獨(dú)落地式,以保證軸承的穩(wěn)定性。
(2)低壓缸軸封下半與軸承箱剛性連接,以保證軸封與轉(zhuǎn)子同心。
(3)低壓缸軸封與低壓缸采用彈性膨脹節(jié)連接,既可以密封,又能吸收低壓缸和軸承箱之間的脹差,軸封供汽管、泄汽管在低壓缸外布置。
(4)低壓缸噴水系統(tǒng)設(shè)計成2路,第1路布置在排汽裝置內(nèi),低壓排汽出口處,在轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速達(dá)到600 r/m in且機(jī)組負(fù)荷低于15%額定負(fù)荷前連續(xù)運(yùn)行,同時當(dāng)排汽缸溫度超過90℃自動投入;第2路布置在低壓外缸上半部,面向低壓排汽出口,在背壓達(dá)到報警值60 kPa(a)自動投入,排汽缸溫度降到85℃時切除。
機(jī)組空負(fù)荷運(yùn)行時,一定要注意對背壓的調(diào)整,因低壓缸排汽有噴水系統(tǒng),即使低壓缸末級葉片排汽溫度沒有超限,如果背壓過高也會造成低壓缸通流部分溫度過高,影響機(jī)組的振動。因此機(jī)組空負(fù)荷及低負(fù)荷運(yùn)行時,控制的關(guān)鍵是背壓,而不是以噴水系統(tǒng)來保持低壓缸末級葉片排汽溫度不超限。
另外需注意的是與常規(guī)設(shè)計不同,本機(jī)組設(shè)計了3路通風(fēng)閥,第1路為常規(guī)的高排通風(fēng)閥,第2路為一段抽汽逆止門前的第2通風(fēng)閥,第3路為高導(dǎo)管上的通風(fēng)閥。這3路通風(fēng)閥皆為減壓閥,配有減溫裝置,都接到疏水?dāng)U容器。通風(fēng)管路的管徑較大且沒有節(jié)流孔,一旦開啟其蒸汽流量較大,因此決不能將其當(dāng)作疏水管道來使用,在機(jī)組掛閘后應(yīng)將第2、3路通風(fēng)閥關(guān)閉嚴(yán)密,防止其通汽量過大引起疏擴(kuò)超壓超溫和排擠汽輪機(jī)疏水,以避免汽輪機(jī)上下缸溫差大而導(dǎo)致機(jī)組振動。
6.1 中主門打不開
汽輪機(jī)右側(cè)中主門在開啟時時常出現(xiàn)打不開的情況,需要人為降低中主門前的壓力后才能開啟。中主門為搖板式主汽閥,主汽閥閥軸通過4只襯套支撐來實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)功能。中主門外接有油控跳閘閥和旁通閥,起到密封和輔助閥門開關(guān)的作用。經(jīng)分析中主門打不開的原因可能有以下幾項(xiàng):
(1)旁通閥未開啟,造成中主閥前后壓差過大。
(2)主閥及調(diào)閥之間有降壓點(diǎn),導(dǎo)致主閥前后壓差過大。
(3)右側(cè)再熱調(diào)速汽閥不嚴(yán)密,旁通閥流通過來的再熱蒸汽不能保壓,前后壓差過大。
(4)油控跳閘閥未開啟,增大再熱主閥的開啟力。
(5)油動機(jī)液壓部分故障,油壓達(dá)不到額定值,無法開啟主汽閥。
(6)再熱汽閥機(jī)械部分卡澀。
對上述原因逐一進(jìn)行排查,排除了前5項(xiàng)原因。后對中主門進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)油控跳閘閥側(cè)襯套處有摩擦痕跡,因此判斷閥門機(jī)械部分確存在卡澀,將此處的徑向間隙和軸向間隙適當(dāng)加大后,中主門開啟正常。
6.2 中主門關(guān)不到位
機(jī)組超速試驗(yàn)過程中,汽輪機(jī)跳閘后發(fā)現(xiàn)右側(cè)中主門未關(guān)閉到位。檢查油動機(jī)和油控跳閘閥動作正常,敲擊閥門也未見效果。準(zhǔn)備將閥門解體檢查,把閥門上的1個螺栓松開后,閥門突然自行關(guān)閉到位。向廠家詢問此螺栓的用途得知,此為鍋爐再熱器打水壓時為防止中主門密封面泄漏而安裝的。在再熱器水壓試驗(yàn)前,擰緊這個螺栓,將中主門的密封面間隙拉小,防止中主門泄漏。中主門卡澀前因進(jìn)行超速試驗(yàn),中主門多次開關(guān),帶動這個螺栓向擰緊的方向轉(zhuǎn)動,最終使中主門密封面過緊,造成中主門關(guān)閉不到位。將此螺栓去除,消除此隱患。
7.1 事件經(jīng)過及原因分析
因需要調(diào)整飛錘彈簧緊力,汽輪機(jī)在熱態(tài)下停機(jī),機(jī)組轉(zhuǎn)速到零時因需要打開前箱觀察蓋觀看飛錘位置,因此未馬上投入盤車。當(dāng)觀察好飛錘位置,準(zhǔn)備投入盤車時,發(fā)現(xiàn)盤車電機(jī)啟動電流超限,電氣保護(hù)動作使盤車電機(jī)跳閘。檢查盤車裝置電氣保護(hù)、熱工保護(hù)皆正常,采取手動方式盤車,感覺異常沉重。架百分表檢查各瓦頂起高度,發(fā)現(xiàn)有2個瓦頂起高度不夠。重新調(diào)整這2個瓦的頂起油壓,盤車仍然不動。查停機(jī)惰走曲線發(fā)現(xiàn),機(jī)組此次惰走時間明顯偏短,比正常惰走時間少了約15m in。因此判斷汽輪機(jī)在熱態(tài)停機(jī)時動靜存在摩擦是造成電動盤車時轉(zhuǎn)子不動的主要原因。另外此次投盤車時耽誤時間過長,轉(zhuǎn)子啟動力矩增大和2瓦頂起高度不夠也可能是導(dǎo)致此次事件的次要原因。
7.2 采取的措施
已確定盤車已無法在短時間內(nèi)投入,因此立即采取措施悶缸,關(guān)閉本體所有疏水閥、通風(fēng)閥,嚴(yán)密監(jiān)視上下缸溫差。在悶缸期間嘗試手動盤車,如手動可盤動就將轉(zhuǎn)子定時盤180°,如盤不動就繼續(xù)悶缸,必要時可破壞真空停汽封。經(jīng)過約3 h的悶缸,已可較輕松手動盤車。重新試投電動盤車,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動正常,盤車電流與之前基本相同,偏心雖超過顯示限值,但下降很快。連續(xù)盤車約3 h后,偏心回到規(guī)定值范圍內(nèi),機(jī)組重新沖車,各項(xiàng)振動值正常。
另外需要提及的是,根據(jù)“防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求”,在任何情況下都絕對不允許采用吊車強(qiáng)行盤車,以免造成通流部分進(jìn)一步損壞。在此次電動盤車盤不動轉(zhuǎn)子后,工程單位人員要求采取措施強(qiáng)行盤車,被調(diào)試單位制止。以往的經(jīng)驗(yàn)證明,轉(zhuǎn)子盤不動時,只要上下缸溫差不超標(biāo),采取悶缸措施完全能夠避免轉(zhuǎn)子發(fā)生永久彎曲,強(qiáng)行盤車只會將汽輪機(jī)通流部分發(fā)生摩擦的地方損壞。
經(jīng)過對該汽輪機(jī)在整套啟動調(diào)試中遇到的問題進(jìn)行分析并處理,確保了汽輪機(jī)安全、穩(wěn)定運(yùn)行,為機(jī)組盡早完成168 h試運(yùn)投入商業(yè)運(yùn)行起到了關(guān)鍵作用。
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