本刊記者 孫希利
塔河油氣田是在塔里木盆地發(fā)現(xiàn)的目前我國唯一的海相碳酸鹽巖大型油氣田。由于油氣藏成藏條件復(fù)雜,縫洞儲集體形態(tài)多樣,油氣分布復(fù)雜,埋藏深,國內(nèi)外沒有相似類型油藏成功勘探開發(fā)經(jīng)驗可借鑒,勘探開發(fā)的難度為世界罕見。
“十一五”以來,面對特殊油藏提高采收率的技術(shù)挑戰(zhàn),西北油田分公司通過不斷深化油藏研究,創(chuàng)新技術(shù)方法,開展縫洞型油藏注水提高采收率試驗,大力實施完善井網(wǎng)提高縫洞平面控制程度,加大儲層改造提高儲量動用程度,改善了開發(fā)效果,采收率得到了提高。塔河油田老區(qū)效果尤為明顯,采收率由“十五”末的15.4%提高到2010年的20.0%,提高了4.6個百分點。
塔河油田碳酸鹽巖縫洞型油藏目前共用252個單井縫洞單元,地質(zhì)儲量5648萬噸,占總地質(zhì)儲量的9.9%。部分單井單元因儲集體規(guī)模較小、天然能量不足造成產(chǎn)量遞減迅速,無法正常生產(chǎn),累計產(chǎn)油量很低,這樣的油藏不能像砂巖油藏一樣建立注采關(guān)系,實施水驅(qū)油開采,采收率很低。
為此,西北油田分公司開發(fā)技術(shù)人員創(chuàng)建了縫洞型油藏單井注水替油技術(shù)。經(jīng)研究論證認(rèn)為,儲層類型以溶洞型儲層為主且相對定容的單井縫洞單元,具有導(dǎo)流能力強、界面張力弱、油水易于置換的特點。因此通過注入油田水,利用重力分異的原理,使注入水在燜井過程中,油水不斷置換,剩余油重新富集在溶洞的上部,通過注水給油井補充能量,使采油井恢復(fù)生產(chǎn)。
TK741井是一個孤立的縫洞體,計算地質(zhì)儲量4.5萬噸。該井于2004年4月投產(chǎn),日產(chǎn)最高達(dá)430噸,轉(zhuǎn)抽后長期供液不足,不能正常生產(chǎn)而長期關(guān)井,天然能量開發(fā)階段累產(chǎn)油2724噸,采出程度只有6.1%。2005年3月開始了注水替油試驗,經(jīng)過15個注水替油周期的注采,累計增油6375噸,是注水前采出油量的2倍,采收率提高了14.2%,效果顯著。
注水替油機理首先要通過注入水補充地層能量,恢復(fù)地層壓力,之后利用重力分異的原理,使注入水在燜井過程中,油水不斷置換,產(chǎn)生次生底水抬升油水界面。油井經(jīng)過“注水-燜井-采油”為一個周期進行注采循環(huán),經(jīng)過多輪次的注水替油,逐步提高油藏原油采收率?!笆晃濉逼陂g,塔河油田新增注水替油井264口,年增油由23.6萬噸上升到48.5萬噸。截至2010年12月底,分公司注水替油井329口,累積注水651萬噸,累積增油166萬噸,覆蓋儲量5526萬噸,新增可采儲量387萬噸,采收率從5.2%提高到12.2%。注水替油已經(jīng)成為單井單元恢復(fù)產(chǎn)能、提高采收率的主導(dǎo)技術(shù)。
針對塔河油田縫洞型油藏多井縫洞單元能量整體降低,遞減速度加快,一次采收率低的問題,從2005年7月開始,西北油田在塔河4區(qū)S48縫洞單元開始了注水試驗工作,在S48縫洞單元北部選擇了TK440、TK429CX、TK430CX等井開展單元注水試驗。同年9月,TK424CH、TK449H、TK429CX相繼注水受效增油,3口井日產(chǎn)油由6.25噸上升至285.1噸,綜合含水由93.1%下降至13.2%,單元注水取得了初步效果。隨后,他們在塔河2、6、7、8區(qū)塊也進行了單元試注,逐步擴大了單元注水試驗規(guī)模。
在對多井縫洞單元注水開發(fā)實踐和室內(nèi)物模實驗研究基礎(chǔ)上,初步形成了“低注高采、縫注洞采”的多井縫洞單元注水開發(fā)方式。同時,建立了多向?qū)?yīng)的注采關(guān)系,提高水驅(qū)波及面積;提出了分段注水,提高水驅(qū)動用程度。初步形成了一套不同注采方式下的合理注采比、注水方式的注水開發(fā)技術(shù)政策。截至“十一五”末,西北油田共在17個多井縫洞單元進行注水試驗,注水水驅(qū)地質(zhì)儲量6403萬噸,注水井32口,注水單元采出程度由注水前的8.2%提高到了10.9%,采收率由13.4%提高到17.4%,提高了4個百分點。
針對塔河碳酸鹽巖油藏進入含水快速上升階段,停產(chǎn)、低產(chǎn)井增加及高產(chǎn)井見水風(fēng)險增大的特殊形勢,西北油田大力開展老區(qū)綜合治理,加大新工藝、新技術(shù)現(xiàn)場試驗,老區(qū)開發(fā)效果明顯改善。
一是不斷完善酸壓工藝技術(shù)配套,大型酸壓工藝技術(shù)效果顯著。由于塔河油田奧陶系儲層的特殊性,每年新井約有70%需要通過酸壓改造才能獲得產(chǎn)能,為了進一步提高酸壓建產(chǎn)率和有效率,分公司按照“邊室內(nèi)研究,邊現(xiàn)場試驗,邊總結(jié)完善,邊推廣應(yīng)用”的原則,研究并形成了壓前預(yù)測、設(shè)計優(yōu)化、配方優(yōu)選、現(xiàn)場實施、快速返排、壓后評價等具有碳酸鹽巖縫洞型油藏特色的酸壓改造配套技術(shù)。“十一五”期間新井酸壓施工373井次,增產(chǎn)原油794萬噸,獲得了顯著經(jīng)濟效益。在老井酸壓方面逐步形成了射孔、酸化預(yù)處理技術(shù)、階梯提高排量控縫高技術(shù)、射孔縫高控制技術(shù)、酸液直接造縫改造技術(shù),實現(xiàn)小跨度儲層重復(fù)酸壓,改造效果得到有效提高?!笆晃濉币詠砝暇仓貜?fù)酸壓88井次,增加可采儲量162萬噸,重復(fù)酸壓建產(chǎn)率由57%上升到64%。
二是發(fā)展深抽配套技術(shù),低產(chǎn)低效井產(chǎn)能得到恢復(fù)。針對塔河油田埋深大的特點,通過自主創(chuàng)新與技術(shù)引進相結(jié)合,在稀油深抽方面初步形成了以側(cè)流泵、側(cè)流減載泵、雙層泵以及常規(guī)泵深抽為主的4項工藝技術(shù),并先后以4019米、4568米、4716.4米、5315米連續(xù)四次創(chuàng)造了國內(nèi)有桿泵最大下深記錄。累計完成稀油深抽17井次,累計增油8500噸。在稠油深抽方面,針對稠油黏度高、稠油入泵難的問題,通過研究逐步形成了抗稠油電潛泵、電潛泵—抽稠泵復(fù)合舉升及常規(guī)抽稠泵深抽等3項稠油深抽工藝技術(shù)。累計完成稠油深抽19井次,累計增油5.07萬噸。通過深抽恢復(fù)了絕大多數(shù)低產(chǎn)低效井產(chǎn)能,提高了區(qū)塊采收率。