尚小廣,任富強,劉志輝,宋軍麗,梁學(xué)博
(河南煤業(yè)化工集團煤氣化公司,河南鄭州 450001)
義馬氣化廠是生產(chǎn)城市煤氣聯(lián)產(chǎn)甲醇、二甲醚等化工產(chǎn)品的企業(yè),采用魯奇(Lurgi)加壓氣化的造氣工藝。該自20世紀70年代引進以來[1],國內(nèi)對該技術(shù)的掌握和應(yīng)用已有了長足的發(fā)展。其中,Lurgi氣化爐對煤種和煤質(zhì)有一定的要求,這是氣化爐能夠長周期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵性因素。近年來,隨著煤炭價格的不斷攀升,以及冬季用煤緊張等因素,該廠原料煤已達十余種,煤質(zhì)的不穩(wěn)定給裝置生產(chǎn)能力及長周期穩(wěn)定運行帶來了很大的困難。本文通過對煤質(zhì)中不同因素對Lurgi氣化爐經(jīng)濟運行的分析,提出了一些針對性建議及措施,以供參考。
魯奇氣化爐的操作溫度介于煤的T1(煤灰變形溫度)和T2(煤灰軟化溫度)之間,入爐煤灰熔點高,則操作時就要適當降低汽氧比,相應(yīng)提高爐溫,蒸汽分解率增加,煤氣水產(chǎn)量低,氣化反應(yīng)完全,有利于制氣。但是受氣化爐原設(shè)計制約,蒸汽也不能無限制降低,否則可能會燒損爐篦及內(nèi)件,因此受設(shè)備材質(zhì)影響,灰熔點不能太高,一般控制在1 150℃≤T2≤1 250℃。反之,煤的灰熔點低,則操作時就要適當提高汽氧比,相應(yīng)降低爐溫(防止低灰熔點的煤料在爐內(nèi)結(jié)渣,造成排灰困難),蒸汽分解率降低,煤氣水產(chǎn)量增加,氣化反應(yīng)速度減緩,不利于制氣,運行非常不經(jīng)濟。因此入爐煤灰熔點要盡可能控制在一定范圍內(nèi),不能變化太大。
在實際生產(chǎn)過程中,入爐煤存在多樣性,入爐煤的灰熔點也就各不相同;因此,有一個最佳汽氧比的選擇,即控制氣化爐內(nèi)的反應(yīng)溫度,既不能因汽氧比高造成灰細導(dǎo)致排灰困難,也不能因汽氧比低造成結(jié)渣而無法排灰。若入爐煤灰熔點相差較大,就無法選擇最佳汽氧比,從而造成灰熔點低的煤易結(jié)渣,容易出現(xiàn)氣化爐工況惡化,另外還有可能達到T3溫度(煤灰熔融性流動溫度),熔融部分將灰熔點高的煤包裹,阻礙了其與氣化劑接觸,不利于完全反應(yīng),導(dǎo)致碳流失,表現(xiàn)為爐渣中的黑核現(xiàn)象。相反,按照低灰熔點煤選擇汽氧比,則高灰熔點的煤表現(xiàn)為灰細,不利于排灰和制氣,同時增加煤氣水產(chǎn)量,加大了污水處理費用。
揮發(fā)分一般理解為烴類,是煤中有機質(zhì)加熱到一定溫度揮發(fā)出的氣態(tài)及蒸汽產(chǎn)物,它是反映煤的變質(zhì)程度的重要標志,隨著變質(zhì)程度的提高,煤的揮發(fā)分逐漸降低。各種煤的揮發(fā)分產(chǎn)率如表1所示。
表1 不同煤種的揮發(fā)分
氣化爐用煤中揮發(fā)分含量的多少與煤氣用途有一定的關(guān)系。當煤氣完全用作燃氣時,要求甲烷含量高、熱值大,則可選用揮發(fā)分較高的煤做原料,所得煤氣中甲烷含量較大。當煤氣用作工業(yè)生產(chǎn)的合成氣時,一般要求使用低揮發(fā)分、低硫的無煙煤、半焦或焦炭。另外,變質(zhì)程度輕的煤種,生產(chǎn)的煤氣焦油產(chǎn)率高,焦油容易堵塞管道和閥門,給焦油分離帶來一定困難,同時也增加了含酚廢水的處理量。更重要的是,對合成氣來講,甲烷可能成為一種不利的氣體。例如,合成氨中要求氫氣含量高,而這時甲烷卻變成了一種雜質(zhì),含量不能太大,故要求揮發(fā)分小于10%。
總體來講,煤的揮發(fā)分對魯奇氣化爐運行工況影響不是很大。煤中揮發(fā)分變高,能造成副產(chǎn)品焦油和中油的產(chǎn)率增大,粗煤氣產(chǎn)率下降,粗煤氣耗塊煤的單耗隨之增加。表2為義馬氣化廠2010年6、8月份氣化爐采用不同煤種,其揮發(fā)分與焦油產(chǎn)量、粗煤氣標煤單耗的比較,可以看到,8月份煤的揮發(fā)分高于6月份煤的揮發(fā)分,其對應(yīng)的8月份焦油產(chǎn)率高,粗煤氣折標煤的單耗也增加。可見,煤中揮發(fā)分低,煤氣產(chǎn)率增加,氣化爐運行更為經(jīng)濟。
表2 不同揮發(fā)分的煤的焦油產(chǎn)量及粗煤氣單耗
煤中矸石含量及灰分增加時,一是礦物質(zhì)燃燒灰化時要吸收熱量,大量排渣要帶走熱量,因而降低了煤的發(fā)熱量;二是為防止氣化爐結(jié)渣,要適當提高汽氧比,降低了氣化爐的操作溫度,影響了氣化強度,蒸汽分解率降低,煤氣水的產(chǎn)量提高,粗煤氣產(chǎn)量減少。
同時,隨著煤中矸石含量及灰分增加,煤灰中FeO、CaO、MgO、K2O 作為助熔劑[2],對結(jié)渣起到促進作用,加劇了設(shè)備磨損,一是爐篦刮刀、護板等部件,二是煤灰鎖上下閥運轉(zhuǎn)周期縮短,設(shè)備檢修頻次增加,開停車頻繁?;曳诌^高時,影響氣態(tài)反應(yīng)物,反應(yīng)產(chǎn)物擴散速度和熱量的傳遞速度,使氣化反應(yīng)總反應(yīng)處于擴散狀態(tài),阻礙了固體表面和內(nèi)部氣化反應(yīng)的有效進行,碳核也會進入灰區(qū),導(dǎo)致灰鎖溫度升高,嚴重時導(dǎo)致各反應(yīng)層紊亂,造成氣化爐工況惡化。
加壓氣化爐對爐溫的要求比常壓氣化爐低,而爐身一般比常壓氣化爐高,能提供較高的干燥層,允許進爐煤的水分含量高。適量的水分對加壓氣化是有好處的,水分高的煤,往往揮發(fā)分較高,在干餾階段,煤半焦形成時的氣孔率大,當其進入氣化層時,反應(yīng)氣體通過內(nèi)擴散進入固體內(nèi)部時容易進行。因而,氣化的速度加快,生成的煤氣質(zhì)量也好。
煤種的內(nèi)在水分屬固有特性,但外在水分對氣化爐經(jīng)濟運行影響較大。水分過高時,影響主要有以下幾個方面:①水分過大,會導(dǎo)致篩分效果不好,堵塞篩板,且塊煤表面黏附末煤入爐后影響氣化爐工況,還容易造成煤鎖膨料、掛壁,加煤不暢;②煤中水分過大,蒸發(fā)汽化所需熱量增加,造成氧耗一定程度增加[3];③原料煤雨雪季節(jié)防護不利,水分過高時,還可使煤氣水產(chǎn)量增加,增加污水處理費用。
魯奇氣化工藝屬于碎煤氣化,對粒度要求較高(5~50 mm碎煤),粒度大小和范圍不同,會造成氣化爐同一床層截面的煤的比表面積不同,而在同一床層截面上,氣化劑的分布是均勻的,比表面積大的需要的氧氣多,若粒度大小和范圍不同,就會造成氣化爐同一床層的反應(yīng)速度不同,而向下排灰拉動床層下移卻是均勻的,這樣就可能會導(dǎo)致氣化爐內(nèi)床層紊亂,比表面積大的煤(小粒度),因反應(yīng)不完全和灰渣一起排出,碳在灰鎖中繼續(xù)反應(yīng)使灰鎖溫度也升高,同時灰中殘?zhí)苛可?,因碳流失從而使產(chǎn)氣率下降,塊煤單耗升高。
實際生產(chǎn)經(jīng)驗告訴我們,魯奇氣化中若用煤中大于50 mm粒度的煤偏多,易造成氣化反應(yīng)不完全;而小于13 mm的煤偏多,容易產(chǎn)生小粒度填充大粒度間隙的現(xiàn)象,同時還會出現(xiàn)大粒度遍布氣化爐床層四周,而小粒度集中于中央,引起床層不均,局部阻力增大,氣化劑通過床層時會出現(xiàn)阻力小的部位通過的氣化劑量多,阻力大的部位通過的氣化劑量小,不但影響氣化爐的產(chǎn)量和氣體質(zhì)量,而且易出現(xiàn)氣化爐局部過熱結(jié)渣、結(jié)大塊,造成氣化爐工況惡化。通過多年來對粒度大小和粒度范圍的分析,我們得出魯奇氣化煤粒度控制范圍如下:5~13 mm,<10%;13~25 mm,30%左右;25~50 mm,30%左右;>50 mm,30%左右;同時需避免出現(xiàn)大于100 mm的煤。表3為(該廠規(guī)范煤粒度后)2010年1~9月份送入氣化爐煤粒度分析結(jié)果,相對于往年有更好的氣化爐運行狀況和粗煤氣耗塊煤單耗,這也證明了我們總結(jié)的經(jīng)驗值的正確性。
表3 2010年(1~9月)入爐塊煤粒度分析結(jié)果
影響煤的發(fā)熱量的主要因素是固定碳,固定碳含量提高,則灰分、揮發(fā)分等相應(yīng)含量下降,有效成分增加,有利于制氣。但隨著固定碳含量的升高,煤在魯奇爐內(nèi)就需要更多的氧氣參與反應(yīng),若氣化反應(yīng)氧氣量一定且與煤的發(fā)熱量不匹配時,由于固定碳含量升高,參與反應(yīng)的氧氣不足,會造成爐內(nèi)反應(yīng)速度減慢,煤在爐內(nèi)停留時間增長,導(dǎo)致各層拉長,干餾層縮短,干燥層縮短或消失。氣化爐的工況表現(xiàn)為:粗煤氣出口溫度高,在450~490℃;灰鎖溫度高,在330~380℃;在此溫度下,煤中的揮發(fā)分在干餾層生成焦油的成分多(煤焦油生產(chǎn)約在320℃開始,在430℃達到最大值),焦油產(chǎn)量增加,剩余半焦減少,進入氣化層后,生成 CO、CO2、H2、CH4的有效成分減少,導(dǎo)致塊煤單耗出現(xiàn)拐點。圖1為2010年1~8月份煤中固定碳、揮發(fā)分與粗煤氣耗塊煤單耗情況圖。
圖1 2010年1~8月份煤中固定碳、揮發(fā)分與塊煤單耗圖
從上圖可以看出,8月份煤種固定碳升高(即發(fā)熱量升高),但粗煤氣耗塊煤單耗卻出現(xiàn)拐點,呈上升趨勢,充分說明并不是煤中固定碳越高越好,也就是說固定碳的含量相對應(yīng)氣化負荷等因素應(yīng)有一個合理的區(qū)間??梢?,針對煤的固定碳對魯奇氣化爐經(jīng)濟運行的影響,還有大量的工作值得我們?nèi)パ芯亢头治觥?/p>
據(jù)魯奇氣化爐對煤的特殊要求,煤炭采購中應(yīng)將灰熔點作為一項主要的控制指標,盡可能集中采購灰熔點相近的煤種。若因采購困難造成灰熔點相差較大,在煤場中應(yīng)據(jù)煤質(zhì)、灰熔點等分類堆放,入爐前應(yīng)將灰熔點相近的煤合理搭配。盡量避免在氣化爐上頻繁切換使用不同灰熔點的煤,以利氣化爐操作時最佳汽氧比的選擇和經(jīng)濟運行。
灰分和矸石無任何利用價值,增加了運輸成本。煤炭采購中應(yīng)據(jù)價合理控制灰分,灰分含量越低越好。此外,在備煤過程中應(yīng)增加人力選矸的能力,矸石含量過高嚴重影響設(shè)備運行周期,造成設(shè)備檢修頻次增加,開停車頻繁。氣化爐檢修頻次增加所帶來的費用遠遠高于選矸人力成本費用,同時氣化爐長周期穩(wěn)定運行還會帶來更好的經(jīng)濟效益。
以煤中固定碳含量或發(fā)熱量采購,合理選取適合魯奇氣化工藝的煤,避免盲目追求過高固定碳含量,造成原料成本過高,氣化爐運行不經(jīng)濟。煤炭采購中要嚴格控制塊煤下限率,末煤含量盡可能少,同時在煤運輸、裝卸、進入氣化爐過程中盡量減少不必要的碰撞和擠壓,充分利用塊煤。此外,煤廠還應(yīng)加強雨雪季節(jié)原料煤防水,可利用加蓋遮雨布或存于煤棚中,避免入廠干煤二次受水,滿足氣化爐的穩(wěn)定運行。
[1]宿鳳明,劉 江.煤質(zhì)對固定床氣化爐氣化性能影響的工業(yè)試驗研究[J].節(jié)能技術(shù),2010,28(1):21-24.
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[3]韓義軍,耿俊峰.煤質(zhì)變化對氣化爐操作的影響[J].煤炭技術(shù),2002,21(1):50-51.