趙翠民
(淮安供電公司,江蘇 淮安 223002)
江蘇韓泰輪胎有限公司系韓資企業(yè),目前生產(chǎn)能力為日產(chǎn)轎車子午胎18 000條,輕型載重子午胎4 400條,全鋼載重子午胎4 600條。
生產(chǎn)用能主要有電力、蒸汽、重油、汽油、自來水等,能源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)產(chǎn)生的耗能工質(zhì)有蒸汽、軟水、壓縮空氣、氮?dú)獾?。整個用能系統(tǒng)包括電力系統(tǒng)、重油系統(tǒng)、供用水系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等。目前公司所用電力由江蘇淮安市供電局清河變110 kV韓泰線供應(yīng),供電系統(tǒng)采用二級變壓運(yùn)行方式,即輸入電壓為110 kV,先經(jīng)企業(yè)內(nèi)部總變電站的1號、2號主變降壓至6 kV電壓等級后,大部分設(shè)備如:密煉機(jī)、煉膠機(jī)、高壓電動機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)均使用6 kV電壓等級,部分高壓分送至各車間(車間配電室),再將6 kV降為400 V等級供部分生產(chǎn)動力設(shè)備及生活用電。
硫化工程原有3臺桂林水泵廠生產(chǎn)的90 kW老式水泵,1臺使用2臺備用情況下提供機(jī)械式硫化機(jī)的動力水,此3臺水泵能耗高,效率低下。正常情況下,1臺水泵滿負(fù)荷使用狀態(tài)時可提供正常的使用動力。
針對上述情況,在深入研究水泵的運(yùn)行工藝基礎(chǔ)上,投資12萬元在2009年度將山東博山DA系列高效水泵應(yīng)用于硫化機(jī)動力系統(tǒng)中,設(shè)置2臺55 kW的高效水泵代替老式水泵,采用1臺使用1臺備用,滿足正常生產(chǎn)的需要。
DA1系列泵單級多級分段式離心泵具有效率高、體積小、功率低、揚(yáng)程大等優(yōu)點(diǎn),加工工藝精度高,經(jīng)泵軸調(diào)質(zhì)處理,機(jī)械配合性強(qiáng),能滿足節(jié)能需求。水泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 水泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
改造前水泵運(yùn)行電流210 A,功率約90 kW;改造后水泵平均運(yùn)行電流140 A,功率因數(shù)0.96,功率約55 kW。
節(jié)電率=(90-55)kW/90 kW×100%=38%。
根據(jù)以上條件計(jì)算,此工況下水泵用電量為(以年平均運(yùn)行8 520 h計(jì)):
改造前老式水泵耗電量為76.7萬kWh;改造后耗電量=55 kW×8 520 h=46.9萬kWh。
改造投資12萬元,投資回收期約8個月。
車間原使用4×36 W敞開式熒光燈的電感鎮(zhèn)流器,此照明用電存在一些問題。
(1)燈具數(shù)量多,大量瞬流、浪涌現(xiàn)象非?;钴S。資料顯示,熒光燈一個簡單的開關(guān)動作,就會有約2 400個瞬流產(chǎn)生,電壓瞬時高達(dá)1 200 V。工廠瞬流頻次為600~8 000次/h,大型開關(guān)負(fù)載頻次為180 000~432 000次/h,額外增加的電耗35%以上,瞬間產(chǎn)生的高電壓會使電能表跳躍或沖擊跳動而使其計(jì)量不準(zhǔn)確,同時易對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,以致各線路中諧波含量嚴(yán)重,導(dǎo)致線損大量增加,電能浪費(fèi)嚴(yán)重。
(2)現(xiàn)有燈具光衰非常嚴(yán)重,光源壽命后期往往達(dá)不到照明的使用要求。
(3)光源壽命只有15 000 h,燈具利用效率低,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。
(4)更換維護(hù)成本高。
新的高效納米節(jié)能燈改善了上述問題。詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。
表1 傳統(tǒng)燈具與高效節(jié)能燈參數(shù)比較
從表1數(shù)據(jù)可以看出傳統(tǒng)熒光燈與高效節(jié)能燈的差異。公司擬采用高效納米節(jié)能燈進(jìn)行光源節(jié)電改造,以降低電感式鎮(zhèn)流器本身的耗能,降低工廠運(yùn)營成本。
對車間內(nèi)照明進(jìn)行檢測并改造。先在廠區(qū)內(nèi)部現(xiàn)場制作樣板工程,并邀請市能源檢測站對用能、光照數(shù)據(jù)進(jìn)行測定和分析,以驗(yàn)證節(jié)能率,測試后,各項(xiàng)數(shù)據(jù)良好。
圖2 光照度試驗(yàn)結(jié)果
光照度試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。新型熒光燈實(shí)測電流及功率數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 改造前后參數(shù)比較
高效納米特質(zhì)陶瓷電極節(jié)能燈,是一種通過永久性陶瓷材料制成的電極發(fā)射電磁波點(diǎn)燃的電光源專利技術(shù)產(chǎn)品(專利號:ZL 200720140211),替代之前鎢絲電子粉電極電光源技術(shù)。經(jīng)國家科技情報站檢索結(jié)果證明:高效納米特質(zhì)陶瓷電極節(jié)能燈技術(shù),改變了傳統(tǒng)熒光燈的技術(shù)原理、材質(zhì)和構(gòu)造,大幅度地提高了熒光燈管的使用壽命。
高效納米特質(zhì)陶瓷電極節(jié)能燈技術(shù),使熒光燈管的使用壽命超過了30 000 h,納米陶瓷電極制造的熒光燈高光效、低能耗、長壽命、可調(diào)光的獨(dú)特性能,符合綠色照明理念。使用21 W的納米陶瓷電極制造的熒光燈取代38 W的T8熒光燈,已經(jīng)具有實(shí)際的應(yīng)用價值。
3.4.1 車間內(nèi)照明改造經(jīng)濟(jì)效益
按熒光燈每年更換3次×20元×4支計(jì)算,若采用納米陶瓷電極T5節(jié)能燈替換傳統(tǒng)熒光燈可得效益如表3所示。
表3 車間內(nèi)照明效益分析
(1)節(jié)電率=(144-84)W/144 W×100%=41%。
(2)根據(jù)以上條件計(jì)算,年運(yùn)行時間以8 520 h計(jì),傳統(tǒng)T8燈管年耗電量為858.8萬kWh,新納米節(jié)能燈年耗電量為500.9萬kWh。年節(jié)約費(fèi)用約214.7萬元。
此項(xiàng)目改造需投資250萬元,公司一次性投資后3年內(nèi)新型日光燈管無需再次投資進(jìn)行日常維護(hù)更換。
年節(jié)電效益為214.7萬元。投資回收期14個月。
3.4.2 工廠外部路燈照明改造經(jīng)濟(jì)效益
年節(jié)電效益3.2萬元。投資回收期14個月。
納米陶瓷T5節(jié)能燈應(yīng)用實(shí)景圖如圖3所示。
圖3 納米陶瓷T5節(jié)能燈實(shí)景圖
設(shè)備電器控制柜房內(nèi)夏季溫度高,采用大功率空調(diào)24 h開足對房間進(jìn)行冷卻降溫,從而降低控制設(shè)備器、小變壓器表面的溫度,降低設(shè)備故障率。而在控制室周圍外部為公司原材料堆放場所,此場所空曠,室內(nèi)溫度低,溫差達(dá)到10℃左右。
針對上述情況,公司決定投資4萬元在控制柜房間內(nèi)進(jìn)行引風(fēng)處理,設(shè)置0.47 kW的小功率TUHE-4型風(fēng)機(jī),降溫效果明顯。
此項(xiàng)目在2009年夏季來臨前已改善,經(jīng)過半年的使用,降溫效果明顯,既達(dá)到降低設(shè)備故障率的目的,又節(jié)約了能源。
對設(shè)備電器控制柜房間內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)設(shè)置,設(shè)置圖如圖4所示。
通過風(fēng)機(jī)的設(shè)置,形成空氣的對流,將外部環(huán)境的冷空氣引入至房間內(nèi),從而達(dá)到降低控制室溫的目的。
其技術(shù)特點(diǎn)為:采用CAD/CAM優(yōu)化設(shè)計(jì)制造,全壓高,風(fēng)量大,噪音低,能耗小,運(yùn)行平穩(wěn),壽命長;百葉窗自動啟閉,防塵、防水,美觀大方。鋁合金扇葉系列風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)見表4。
表4 鋁合金扇葉系列風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
圖4 控制柜房間通風(fēng)設(shè)備
空調(diào)參數(shù)見表5所示。
表5 空調(diào)參數(shù)情況
改造前,LF/28W/A空調(diào)運(yùn)行8臺,改造后風(fēng)機(jī)運(yùn)行 16臺,節(jié)電率=(10.7-0.37×2)kW/10.7 kW×100%=93%。
根據(jù)以上條件計(jì)算,年平均運(yùn)行以5個月×30 d/月×24 h/d=3 600 h計(jì),LF/28W/A空調(diào)年用電量30.8萬kWh,TUHE-4風(fēng)機(jī)運(yùn)行年用電量2.13萬kWh,年節(jié)約費(fèi)用17.2萬元,改造投資4萬元,投資回收期3個月。
項(xiàng)目改造累計(jì)節(jié)約電量438萬kWh,年節(jié)約費(fèi)用249.8萬元。