楊洪澤
(烏魯木齊鐵路局節(jié)能環(huán)保監(jiān)測站,新疆 烏魯木齊 830011)
氣浮法作為典型的含油廢水處理工藝在烏魯木齊鐵路局得到廣泛應(yīng)用。部分設(shè)備取得了良好的效果。但是,影響氣浮處理效果的因素較多,如果控制不好,會影響氣浮設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性,并導(dǎo)致氣浮效率下降,影響水質(zhì)達標,或造成運行費用的不合理增加。為了提高氣浮法處理含油廢水的效果,根據(jù)有關(guān)試驗結(jié)果和監(jiān)測數(shù)據(jù),本文分析了混凝、空氣注入量、進水水質(zhì)等主要因素對氣浮處理效果和運行費用的影響,并有針對性的提出了應(yīng)對措施。
溶氣氣浮(以下簡稱氣浮)的原理是:壓力溶氣水與經(jīng)過混凝的廢水混合時釋放出大量微氣泡,并迅速吸附到水中的絮體上,使絮凝體上浮與水快速分離[1]。
氣浮池示意見圖1。
圖1 氣浮池示意圖
混凝效果的好壞對氣浮出水水質(zhì)有很大的影響,直接將溶氣水加入未混凝的原水中,幾乎不會形成浮渣層,出水水質(zhì)與進水相比沒有大的改變,這是因為穩(wěn)定存在于水中的膠體和懸浮物較難吸附氣泡發(fā)生氣浮。在水中加入混凝劑,使膠體或懸浮物、油珠脫穩(wěn)并生成帶有憎水基團的絮體,吸附氣泡,是氣浮工藝的關(guān)鍵過程[2]。
2.1.1 混凝藥劑的選擇
混凝劑的選擇主要取決于膠體等細微污染物的性質(zhì)、濃度。如果膠體等顆粒表面有親水性質(zhì),則應(yīng)投加動物膠、松香等藥劑,將顆粒的表面轉(zhuǎn)化為疏水性而易于粘附氣泡。帶較多憎水基團的大礬花捕捉氣泡的機會大,吸附的微氣泡也多,更容易上浮,因此將無機混凝劑與高分子混凝劑并用,可明顯提高混凝效果。如機務(wù)段哈密污水處理站在投加混凝劑的同時加入有機高分子助凝劑PAM,有效增大了礬花,處理效率提高了10%左右(監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1)。
我局含油廢水中的膠體有較強的憎水性,混凝劑目前使用較多的是聚合氯化鋁(PAC),效果較好。它具有以下優(yōu)點:對pH值適應(yīng)范圍廣,在5~9之間均可;對溫度的適應(yīng)性強,當(dāng)水溫在5~25℃的情況下,投藥量及混凝效果變化不大,凈化效率高,耗藥量小,出水濁度低,色度低;藥劑制備、操作管理都比較方便。
表1 助凝劑對氣浮進出水處理效果
2.1.2 混凝劑用量
混凝劑用量是影響礬花特性的重要因素,最終影響氣浮出水水質(zhì)。烏鐵局節(jié)能環(huán)保監(jiān)測站對含油廢水的氣浮處理優(yōu)化調(diào)試的實驗數(shù)據(jù)見圖2。由圖2可見,在原水水質(zhì)不變的前提下,混凝劑(PAC)用量對氣浮效果的影響很明顯,過高和過低PAC用量都可造成出水SS的增加。當(dāng)PAC為100 mg/L時,浮渣層很穩(wěn)定,即使4 h不刮渣,清水區(qū)也無明顯的失氣顆粒;而PAC為20 mg/L時,運行時間超過1 h,出水中會帶有較多的失氣顆粒,致使SS增加。究其原因,較高混凝劑用量條件下形成的礬花特性好,絮體容易吸附氣泡;絮凝體體積大,吸附的氣泡數(shù)量多,絮凝體不容易因失氣而沉淀。由此可見,使用較高的混凝劑量對來水進行完全的混凝,有利于氣浮處理,但應(yīng)注意過量的混凝劑不僅增加了運行成本,還可能使礬花失穩(wěn),導(dǎo)致處理效率下降。
目前我局PAC投加量在50 mg/L左右。但一些單位加藥位置不妥,如烏西車輛段洗罐站污水處理站、車輪檢修車間污水處理站氣浮加藥均采用直接滴入氣浮混合室,不利于藥劑與原水的快速充分混合,通常在原水進水管內(nèi)加藥效果較好。
圖2 混凝劑用量對氣浮出水的影響
空氣注入量的調(diào)節(jié)是氣浮操作的另一關(guān)鍵因素,與污水水質(zhì)、混凝劑、溶氣壓力有關(guān),通常應(yīng)根據(jù)污水水質(zhì)、氣固比(溶解空氣量與原水中懸浮固體含量的比值,一般可選0.005~0.06)[2]、溶氣壓力與回流比共同確定。溶氣壓力0.4 MPa時,空氣注入量控制在加壓廢水量的6% ~11%間效果較好,原水SS較高時,應(yīng)選擇較大的空氣注入量,但不宜超過加壓廢水量的13%,否則將有大量的不溶解氣體以大氣泡的形式在接觸區(qū)釋放,破壞氣浮效果。如哈密機務(wù)段一段時間內(nèi)因前處理效果差,氣浮進水SS高達520 mg/L,空氣注入量達到回流加壓廢水量的12%,依然有大量礬花不能浮起并隨水出流,且氣浮運行不穩(wěn)定,接觸區(qū)不時出現(xiàn)大氣泡,處理效果較差,在增大回流加壓水量,然后增加空氣注入量后成功解決問題(數(shù)據(jù)見表2)。溶氣系統(tǒng)如采用溶氣罐,應(yīng)定期(建議2天)排放罐內(nèi)不溶解氣體,每運行12個月應(yīng)檢修罐內(nèi)填料,防止填料堵塞及加壓水短流,而影響溶氣效果。
表2 不同空氣注入量氣浮處理效果
氣浮法成本的80%左右為藥劑費用,而混凝劑投加量與進水污染物濃度在一定范圍內(nèi)成正比關(guān)系。我局處理每噸水投加混凝劑(投加量50 mg/L左右)的成本平均為0.25元,而庫爾勒機務(wù)段新建污水處理設(shè)施因前處理效果較差,進入氣浮的污水水質(zhì)很差,混凝劑投藥量在一段時間內(nèi)高達180 mg/L,處理每噸水僅投加混凝劑的費用就高達0.9元。氣浮系統(tǒng)的前處理通常有:調(diào)節(jié)、隔油、沉淀,以物理方法為主,基本不發(fā)生直接處理費用,因此為節(jié)約運行費用,應(yīng)提高前處理的效果。
氣浮機的實際分離負荷與進水水質(zhì)有關(guān)。如果原水中SS、膠體等污染物很高,使氣浮機實際分離負荷超過其設(shè)計負荷,將導(dǎo)致氣浮效率下降。氣浮法的去除能力與池體結(jié)構(gòu)有關(guān),還受空氣注入量的較大影響,如果原水水質(zhì)較差,混凝劑投加量必然加大,此時就需要更多的溶氣釋放出來將其浮上水面。當(dāng)混凝后礬花增加到足夠多時,將導(dǎo)致部分礬花因附著不到足夠的氣泡導(dǎo)致上升速度下降,甚至小于水流的速度而無法去除,致使出水SS超標。例如:烏西機務(wù)段污水處理站,因隔油沉淀池較小,水利停留時間<20 min,去除效果很差,導(dǎo)致進入氣浮機的懸浮油、乳化油很高,超過了氣浮的設(shè)計負荷,致使大量礬花隨出水排出,導(dǎo)致SS、COD經(jīng)常超標。因此為保證氣浮的運行效果,應(yīng)保證氣浮機進水符合要求。
3.1 混凝反應(yīng)對溶氣氣浮效果有很大的影響。要達到較好的氣浮效果,混凝反應(yīng)必須完全,混凝劑量過低和過高都會造成氣浮出水SS增加,投加量通常應(yīng)由實驗確定;同時投加方式應(yīng)利于藥劑與原水的快速充分混合。
3.2 應(yīng)根據(jù)污水水質(zhì)、混凝劑、溶氣壓力確定控制空氣注入量,通??刂圃趶U水量的6% ~11%效果較好,應(yīng)定期排出系統(tǒng)中不溶解氣體。
3.3 為保證氣浮的運行效果,節(jié)約運行費用,應(yīng)保證前處理的效果。
[1] 唐受印,戴友芝.水處理工程師手冊[M].北京:北京化工出版社,2000.
[2] 陳杰瑢,王成瑞,王毅,等.環(huán)境工程技術(shù)手冊[M].北京:科學(xué)出版社,2008.