摘要:本文對氨基酸工業(yè)廢水處理進行了系統(tǒng)研究,通過對幾種有效處理方法的研究,從中篩選出了一種最佳處理方法,即采用清潔生產(chǎn)工藝與廢水處理相結(jié)合的方法。
關(guān)鍵詞:氨基酸 廢水 處理 清潔生產(chǎn)
一、前言
氨基酸工業(yè)廢水屬高濃度有機、氨氮、高鹽分、強酸性廢水。是較難處理的工業(yè)廢水之一,目前國內(nèi)尚無切實可行的處理技術(shù)。
本文結(jié)合某生化廠工業(yè)廢水治理工程項目的研究,較系統(tǒng)的闡述氨基酸工業(yè)廢水治理的幾種技術(shù)。針對氨基酸工業(yè)廢水的水質(zhì)特性,經(jīng)反復(fù)試驗研究,提出了幾種可行的治理技術(shù)方案,取得了較滿意的效果。
二、生產(chǎn)工藝流程
生產(chǎn)工藝流程示意圖見框圖
在生產(chǎn)工藝中主要有三次母液的排放,其中第一、二次母液中含有大量NH4Cl和十八種氨基酸,是寶貴的資源。
三、設(shè)計原則
1、水量
該廠排放水量為450m3/d,二次母液7-8m3/d,三次母液15m3/d和沖洗水20m3/d。
2、水質(zhì)
3、水質(zhì)標準
處理后水質(zhì)達到GB8979-88中味精行業(yè)的二級標準
4、處理方法的選擇
該廠占地面積僅23畝,廠內(nèi)可利用的空地很少,本廠周圍沒有鹽堿荒地,坑塘,洼地等可利用的自然條件,因此不存在采用自然凈化系統(tǒng)處理污水的可能性(如建穩(wěn)定塘,土地處理系統(tǒng)等)
該廠廢水屬高濃度,高鹽分,酸性廢水,不能直接采用活性污泥法,而采用厭氧法停留時間長(至少一個月),占地面積大,廠內(nèi)條件無法滿足。
監(jiān)于以上分析,該廠廢水治理采用物化方法為主,這樣可達到占地面積小,處理效率高的目的。
四、治理方案
方案一:在不改變生產(chǎn)工藝的前提下,污染治理工藝流程為:
主要優(yōu)點:NH3-N、CODCR全部達標,可回收NH3-N,在技術(shù)上完全可行。
主要缺點:工程投資大(56.5萬元,其中汽提25萬元),運行費用高(23元/m3),只有當(dāng)廢水中NH3-N濃度超過1150mg/L時,氨回收效益才大于運行成本。
方案二:在方案一的前提下,治理工藝流程為:
主要優(yōu)點:CODCR達標排放,工程投資31.5萬元,運行費用較低。
主要缺點:NH3-N濃度小于4000mg/L時,可達標,若超過4000mg/L則不能達標,見表3
注:(1)甲方提供的三次母液與沖洗水中NH3-N濃度為2430.8-8304mg/L以其均值5367mg/L計。氨氮出水標準30mg/L。
(2)運行費的計算水量為:中和,35m3/d,生化210m3/d.
方案三:
該廠對周圍環(huán)境污染的關(guān)鍵因子是氨氮,(包括水和大氣)。廢水中CODCR因其主要成分為氨基酸等易降解的營養(yǎng)物質(zhì)而居次要位置,該廠廢水處理的最大難點就是NH3-N的去除,雖然方案一在技術(shù)上完全可行,但是經(jīng)濟上不合理,鑒于此,本方案為:改變工藝,使用NaOH或NaCO3中和而不使用氨水。這樣消除了NH3-N的污染,處理工藝流程為:
工程投資費:31.5萬元;
運行費用:66元/天;
此方案優(yōu)點:CODCR, NH3-N達標排放,工程投資少,運行費用低。
缺點:改變生產(chǎn)工藝,需廠方配合。
方案四:在方案三的前提下,采用穩(wěn)定塘、土地處理復(fù)合系統(tǒng),其工藝處理流程為:
工程條件:征地10畝,其中穩(wěn)定塘占地4畝,土地處理系統(tǒng)占地6畝。
工程投資:28萬元(不含征地費)
其中:預(yù)處理系統(tǒng)(中和、沉淀)6萬元。
穩(wěn)定塘系統(tǒng):18萬元。
土地處理系統(tǒng):4萬元
運行費用:33元/天
主要優(yōu)點:工程投資少,運行費用低(僅相當(dāng)于生化處理費的1/2,比生化處理節(jié)省能耗60%),處理效果優(yōu)于生化處理水平。
主要缺點:占用良田,該廠位于本市地下水源地,在穩(wěn)定塘工程設(shè)計中,必須采取防滲措施,以防止地下水的污染。因此工程投資與生化處理相當(dāng)。
結(jié)論和建議
1、在不改變生產(chǎn)工藝條件下,方案一是解除NH3-N,CODCR污染的最佳方案,在技術(shù)上可行、合理。但運行費用昂貴是最大的約束條件。
方案二是解決污染的折中方案,第一步先使CODCR達標,降低NH3-N的污染程度,第二步隨著工廠經(jīng)濟效益的提高,再增加對NH3-N的治理投資,使NH3-N達標排放。此方案的優(yōu)點是分期實施,經(jīng)濟上合理可行。
2、在以NaOH或NaCO3取代氨水作中和劑的前提下,方案三具有工程投資少,運行費用低、NH3-N,CODCR全部達標排放的優(yōu)點。其主要缺點在于改變了生產(chǎn)工藝條件,還需廠方配合。
方案四的最大優(yōu)點在于,運行費用低廉、利于治理工程的長期穩(wěn)定運行,占用良田是其最大的缺點。
3、根據(jù)該廠的實際情況,建議采用方案三、即采用清潔生產(chǎn)工藝,(以NaOH或NaCO3取代氨水作為中和劑)三次母液及沖洗水經(jīng)生化處理后,NH3-N,CODCR全部達標排放。運行費用僅相當(dāng)于不改變生產(chǎn)工藝治理方案的1/5,此方案工藝技術(shù)成熟、沒有污染地下水的隱患,徹底解決了對周圍環(huán)境的污染。
4、應(yīng)當(dāng)指出,上述治理方案僅針對三次母液和沖洗水設(shè)計的。廠方應(yīng)解決一次母液與二次母液的綜合利用問題。禁止將一次母液和二次母液外排,或匯入本工程。以保證治理工程的運行效果。
參考文獻
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