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      秦山三核發(fā)電機(jī)重大故障處理

      2010-11-20 01:47:08劉光明陸永芳
      中國(guó)核電 2010年4期
      關(guān)鍵詞:線棒鐵芯勵(lì)磁

      劉光明,陸永芳,王 軍

      (秦山第三核電有限公司,浙江 海鹽314300)

      發(fā)電機(jī)故障主要分為20多類(lèi),主要為漏水、漏油、溫度高、短路等重要缺陷。本文主要通過(guò)幾個(gè)發(fā)電機(jī)典型故障處理,提供有益的借鑒意義。

      1 發(fā)電機(jī)典型故障處理

      1.1 發(fā)電機(jī)絕緣軟水管缺陷處理

      在發(fā)電機(jī)安裝到位后,進(jìn)行發(fā)電機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)勵(lì)側(cè)第52號(hào)絕緣軟水管表面出現(xiàn)一凹痕,經(jīng)檢查此凹痕深2 mm,超過(guò)缺陷深度的允許值1 mm,對(duì)此絕緣引水管進(jìn)行更換。

      1.1.1 更換前準(zhǔn)備

      首先進(jìn)行發(fā)電機(jī)定子線圈疏水,然后進(jìn)行勵(lì)側(cè)第52號(hào)絕緣軟水管上/下部線圈間固定絕緣塊的位置確認(rèn)和記號(hào)筆標(biāo)識(shí),線棒和絕緣軟水管接頭處絕緣層剝落和清理。

      1.1.2 拆除絕緣軟水管

      在絕緣軟水管接頭部位及線棒接觸部位涂覆環(huán)氧液,用于絕緣水管接頭部位加熱時(shí)冷卻。為防止線棒內(nèi)表面因加熱導(dǎo)致氧化,將定子冷卻水入口法蘭處通入氮?dú)?。靠近線棒處接頭先使用氣焊槍火焰加熱且絕緣軟水管一端取出,靠近母管處接頭后加熱并最終取出絕緣軟水管。

      1.1.3 管口修復(fù)

      線棒管口和冷卻水母管口位置檢查無(wú)異物進(jìn)入線棒和母管,使用軟木塞及橡皮包裹后塞入線棒管口和冷卻水母管口,對(duì)線棒管口和冷卻水管口焊接部位使用鉸刀進(jìn)行修復(fù)并使用千分尺進(jìn)行測(cè)量。

      1.1.4 安裝絕緣軟水管

      取出臨時(shí)封堵帶,氣焊槍火焰加熱周?chē)褂梅阑鸩歼M(jìn)行隔離且保護(hù),絕緣軟水管接頭部位采用環(huán)氧液進(jìn)行冷卻,為防止線棒/軟管/母管內(nèi)表面氧化,在定冷水入口法蘭處通入氮?dú)狻>€棒管口接頭處和絕緣軟水管使用氣焊槍火焰加熱焊接。接頭處采用環(huán)氧液進(jìn)行冷卻。

      1.1.5 執(zhí)行氮?dú)鈮毫λp試驗(yàn)

      在發(fā)電機(jī)上部定冷水入口法蘭加裝臨時(shí)堵板進(jìn)行氮?dú)鈮毫λp試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)間24 h,計(jì)算衰減量。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):24 h泄漏量小于28.3 L,見(jiàn)表1。

      表1 氮?dú)鈮毫λp試驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)表Table1 Nitrogen pressure decline test data

      24 h泄漏量L0=V0×[(293/101.35)×(P0+P0,)/(273+t0)- (P1+ P1,)/(273+t1)]×24/T

      其中,V0是定冷水管道容量744 L;T為試驗(yàn)時(shí)間;P0為初始氮?dú)鈮毫χ担籔0為初始大氣壓力值;P1為最終氮?dú)鈮毫χ?;P1為最終大氣壓力值;t0為初始線圈溫度平均值;t1為最終線圈溫度平均值;測(cè)點(diǎn)溫度①為勵(lì)側(cè)冷水水母管管口位置溫度;測(cè)點(diǎn)溫度②為勵(lì)側(cè)分支管管口位置溫度;測(cè)點(diǎn)溫度③為汽側(cè)冷水水母管管口位置溫度;測(cè)點(diǎn)溫度④為汽側(cè)分支管管口位置溫度;測(cè)點(diǎn)溫度⑤為55號(hào)線槽鐵芯中心位置溫度;測(cè)點(diǎn)溫度⑥為勵(lì)側(cè)55號(hào)線槽鐵芯端部位置溫度;測(cè)點(diǎn)溫度⑦為汽側(cè)55號(hào)線槽鐵芯端部位置溫度。

      24 h泄漏量L0為2.5 L,小于驗(yàn)收值,滿足要求。

      1.1.6 絕緣處理

      絕緣軟水管接頭部位凹陷部分采用PC-50絕緣物進(jìn)行填充,接頭部位金屬毛刺剔除防止扎破絕緣包裹層。

      1.1.7 回裝絕緣塊

      絕緣塊和絕緣布采用環(huán)氧漆P R-100浸漆后,放入上部線圈間和下部線圈間。同時(shí),8芯R S240P E-535E牌號(hào)絕緣綁扎帶采用環(huán)氧漆PR-100浸漆,纏繞兩圈固定上部絕緣塊和下部絕緣塊。剔除突出毛刺后整體絕緣塊和絕緣綁扎帶采用KE-515絕緣漆涂抹。

      1.2 發(fā)電機(jī)汽側(cè)鐵芯端部溫度高問(wèn)題處理

      2003年1月,發(fā)電機(jī)滿負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)汽側(cè)鐵芯端部溫度測(cè)點(diǎn)TE5382和TE5390溫度高,其中TE5382溫度顯示達(dá)到132 ℃,TE5390溫度顯示達(dá)到127 ℃,超過(guò)ANSI標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)要求B級(jí)溫升要求。

      我廠發(fā)電機(jī)汽側(cè)鐵芯溫度測(cè)點(diǎn)21個(gè),其中齒部測(cè)點(diǎn)6個(gè)(#61/#62/#65/#66/#69/#70),軛部測(cè)點(diǎn)6個(gè)(#63/#64/#67/#68/#71/#72),鐵芯夾緊端環(huán)面部9個(gè)(#73/#74/#75/#76/#77/#78/#79/#80/#81)。

      發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)鐵芯溫度測(cè)點(diǎn)21個(gè),其中齒部測(cè)點(diǎn)6個(gè)(#82/#83/#86/#87/#90/#91),軛部測(cè)點(diǎn)6個(gè)(#84/#85/#88/#89/#92/#93),鐵芯夾緊端環(huán)面部9個(gè)(#94/#95/#96/#97/#98/#99/#100/#101/#102)。

      經(jīng)過(guò)比較1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)滿功率下鐵芯端部溫度數(shù)據(jù)見(jiàn)圖1。2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)汽側(cè)齒部#62(TE5382)和#70(TE5390)溫度同樣較其他#61/#65/#66/#69齒部測(cè)點(diǎn)溫度高。數(shù)據(jù)表明汽側(cè)齒部#62(TE5382)和#70(TE5390)溫度高為共性問(wèn)題,而非局部材質(zhì)和通風(fēng)不當(dāng)導(dǎo)致局部溫度點(diǎn)過(guò)高。

      經(jīng)研究分析,主要原因?yàn)辇X部#62(TE5382)和#70(TE5390)測(cè)點(diǎn)兩旁線槽內(nèi)為不同相線棒并導(dǎo)致磁滯損耗增大,齒部溫度較高。#61/#65/#66/#69齒部測(cè)點(diǎn)因兩旁線槽內(nèi)為同相線棒并導(dǎo)致磁滯損耗減少,齒部溫度較低。

      圖1 1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組滿功率鐵芯溫度數(shù)據(jù)表Fig.1 Full power iron-core temperature of Unit1 &2

      排除局部材質(zhì)和通風(fēng)不當(dāng)?shù)脑?,?jīng)分析以上曲線,可以看出幾個(gè)相同點(diǎn):

      ①發(fā)電機(jī)汽側(cè)和勵(lì)側(cè)齒部溫度均較高于軛部溫度;

      ②1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組齒部溫度高于軛部溫度的差值幾乎相同;

      ③1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組汽側(cè)齒部與勵(lì)側(cè)齒部溫度差值幾乎相同。

      ①說(shuō)明主磁通在通入鐵芯齒部,還因定轉(zhuǎn)子之間邊緣效應(yīng),存在漏磁通通過(guò)齒部,導(dǎo)致不管汽側(cè)和勵(lì)側(cè)鐵芯齒部溫度均較高于軛部溫度。

      相同點(diǎn)②和③說(shuō)明1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)在定轉(zhuǎn)子、鐵芯機(jī)械加工和電磁設(shè)計(jì)上保持一致。

      1號(hào)機(jī)組汽側(cè)和勵(lì)側(cè)齒部和軛部溫度數(shù)據(jù)整體高于2號(hào)機(jī)組,說(shuō)明1號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)鐵芯端部漏磁大于2號(hào)機(jī)組鐵芯端部漏磁,而漏磁增加為發(fā)電機(jī)整體機(jī)加工偏差和安裝偏差導(dǎo)致。

      進(jìn)相試驗(yàn)期間,測(cè)得發(fā)電機(jī)功率因數(shù)變化對(duì)應(yīng)鐵芯溫度數(shù)據(jù),具體見(jiàn)表2。

      表2 秦山三核1號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)不同功率因數(shù)下鐵芯溫度數(shù)據(jù)表Table2 Iron-core temperatures at different power factors of Qinshan III Unit1

      秦山三核RCW冷卻水水溫度夏天最高可超過(guò)30 ℃,考慮到氫氣冷卻器容量,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄數(shù)據(jù)分析,發(fā)電機(jī)冷氫溫度夏天最高可達(dá)到42 ℃。依據(jù)發(fā)電機(jī)鐵芯溫升與發(fā)電機(jī)輸出功率的平方成正比關(guān)系,按照公式:鐵芯最高溫升Δt=P發(fā)2×(b-a),計(jì)算出不同冷卻水溫度下的鐵芯最高溫升和鐵芯溫度最高值,具體見(jiàn)圖2。

      圖2 不同RCW冷卻水溫下鐵芯溫度/溫升最高值曲線圖Fig.2 The curves of maximum values of iron-core temperature/temperature rise at different cooling water temperatures

      根據(jù)以上試驗(yàn)和計(jì)算數(shù)據(jù)曲線,冷氫溫度設(shè)定值控制在37~42 ℃范圍內(nèi),發(fā)電機(jī)鐵芯溫度最高值不超過(guò)130 ℃,滿足B級(jí)溫升要求。

      按照現(xiàn)場(chǎng)冷氫溫度控制器實(shí)際狀況和要求,將現(xiàn)場(chǎng)冷氫溫度控制器溫度設(shè)定為40 ℃,滿足以上發(fā)電機(jī)鐵芯溫度控制要求。同時(shí),將發(fā)電機(jī)定子冷卻水溫度設(shè)定為40 ℃,與冷氫溫度設(shè)定值保持一致。

      1.3 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路處理

      2007年4月26日起,2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)8號(hào)軸振經(jīng)過(guò)三次階躍變化,從64 μm上升到75 μm,后上升到86 μm,最高到達(dá)116 μm達(dá)到穩(wěn)定,同時(shí)7號(hào)軸振從54 μm上升到78 μm達(dá)到穩(wěn)定。7號(hào)軸振和8號(hào)軸振階躍變化的同時(shí),發(fā)電機(jī)的無(wú)功功率也發(fā)生變化,從240 M W下降到150 M W,后上升到240 MW。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子溫度從75 ℃下降到65 ℃后上升到75 ℃。勵(lì)磁電流從4500 A下降到4400 A后上升到4500 A。發(fā)電機(jī)7號(hào)軸振和8號(hào)軸振運(yùn)行正常范圍為50~60 μm,此次軸振發(fā)生變化(伴隨發(fā)電機(jī)無(wú)功功率變化),雖未到達(dá)振動(dòng)報(bào)警值150 μm和跳機(jī)值250 μm,但在瞬態(tài)振動(dòng)變化后一直保持穩(wěn)定,說(shuō)明發(fā)電機(jī)內(nèi)部部件已經(jīng)發(fā)生變化并保持,故造成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)發(fā)生變化。

      經(jīng)分析得出,此次軸振階躍有以下3個(gè)特征:

      (1)發(fā)電機(jī)輸出無(wú)功功率發(fā)生波動(dòng)后7/8號(hào)軸振發(fā)生階躍;

      (2)7/8號(hào)軸振發(fā)生階躍后維持在一較高振動(dòng)值并保持穩(wěn)定;

      (3)7/8號(hào)軸振階躍變化同時(shí),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子溫度發(fā)生同趨勢(shì)變化。

      歸納以上現(xiàn)象,可以得出發(fā)電機(jī)軸振變化原因?yàn)榘l(fā)電機(jī)無(wú)功功率劇變引起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子溫度變化,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子溫度變化導(dǎo)致轉(zhuǎn)子熱膨脹不暢,導(dǎo)致卡阻造成熱不平衡后,軸振增加。

      熱膨脹不暢導(dǎo)致熱不平衡的原因分析:

      (1)靜止?fàn)顟B(tài)下,轉(zhuǎn)子槽楔與滑移層保持靜止,滑移層和勵(lì)磁線棒保持靜止,接觸面保持良好接觸,槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒位置關(guān)系和接觸面見(jiàn)圖3。

      圖3 靜止?fàn)顟B(tài)下接觸面和受力分析圖Fig.3 Analysis of contact stress under static state

      (2)汽輪發(fā)電機(jī)沖轉(zhuǎn)狀態(tài)下(額定轉(zhuǎn)速1500 r/min),轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒徑向方向受離心力作用,無(wú)軸向摩擦力和熱膨脹力,轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒受力見(jiàn)圖4。

      (3)發(fā)電機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,正常狀況下,轉(zhuǎn)子勵(lì)磁線棒因無(wú)功功率波動(dòng)產(chǎn)生熱膨脹,轉(zhuǎn)子滑移層和槽楔受熱膨脹力影響平行移動(dòng),滿負(fù)荷狀況下發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層、勵(lì)磁線棒受力見(jiàn)圖5。

      從圖5可以看出,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒的運(yùn)行狀況如下:

      (1)靜止?fàn)顟B(tài)下,轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒無(wú)離心力、摩擦力和熱膨脹力,無(wú)異常移動(dòng)和卡澀且無(wú)熱不平衡;

      (2)沖轉(zhuǎn)階段,轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒受離心力,無(wú)摩擦力和熱膨脹力,無(wú)異常移動(dòng)和卡澀且無(wú)熱不平衡;

      (3)滿負(fù)荷正常運(yùn)行階段,轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒受離心力,摩擦力和熱膨脹力,自由移動(dòng)和無(wú)卡澀且無(wú)熱不平衡。

      圖4 沖轉(zhuǎn)狀態(tài)下接觸面和受力分析圖Fig.4 Analysis of contact stress at rushing state

      圖5 運(yùn)行狀態(tài)下接觸面和受力分析圖Fig.5 Analysis of contact stress at operation state

      當(dāng)轉(zhuǎn)子槽楔、滑移層和勵(lì)磁線棒表面存在局部卡澀時(shí),此時(shí)熱膨脹力F2<摩擦力F1,轉(zhuǎn)子槽楔或滑移層將發(fā)生粘連和卡澀,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子熱不平衡,最終造成轉(zhuǎn)子軸振高。當(dāng)熱膨脹力F2>摩擦力F1時(shí),轉(zhuǎn)子槽楔或滑移層平滑移動(dòng),轉(zhuǎn)子自由膨脹,將不會(huì)造成轉(zhuǎn)子軸振高,具體見(jiàn)圖6。

      圖6 發(fā)生粘連卡澀時(shí)接觸面和受力分析圖Fig.6 Analysis of contact stress at accretion and stuck state

      根據(jù)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸振升高原因?yàn)檗D(zhuǎn)子部件存在粘連和卡澀,定于2號(hào)機(jī)組203大修期間進(jìn)行發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)解體并進(jìn)行轉(zhuǎn)子部件打磨和精密檢查。

      發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子經(jīng)去磁后即可進(jìn)行護(hù)環(huán)拆解,采用標(biāo)稱(chēng)截面200 m m2加熱電纜纏繞護(hù)環(huán)32圈,計(jì)算感應(yīng)調(diào)壓器低壓冊(cè)輸出電壓,可得:

      式中:N 為 感應(yīng)線圈需纏繞的匝數(shù);

      Z L 為單匝感應(yīng)線圈阻抗;

      In為感應(yīng)調(diào)壓器輸出電流;

      XT為變壓器歸算到低壓側(cè)的漏抗;

      Z電纜為標(biāo)稱(chēng)截面200 m m2電纜單位長(zhǎng)度阻抗值;

      L為感應(yīng)加熱電纜長(zhǎng)度。

      在護(hù)環(huán)表面纏繞阻燃玻璃絲布和石棉布,護(hù)環(huán)表面貼裝溫度傳感器,溫度信號(hào)接入溫度記錄儀。加熱電纜纏繞圈數(shù)32圈,調(diào)節(jié)感應(yīng)調(diào)壓器的輸出電壓約為180 V,記錄加熱電流約為650 A,開(kāi)始記錄加熱時(shí)間。待護(hù)環(huán)表面溫度達(dá)到250 ℃,敲擊護(hù)環(huán)環(huán)鍵,使其與轉(zhuǎn)子固定凸齒完全松脫,停加熱線圈電源,利用轉(zhuǎn)子徑向千斤頂對(duì)護(hù)環(huán)加壓,將護(hù)環(huán)逐漸頂出。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖7。

      轉(zhuǎn)子分壓試驗(yàn)執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在匝間短路。采用粗查法/精查法/逐點(diǎn)定位法步驟,精確定位轉(zhuǎn)子匝間短路點(diǎn)位置。

      粗查法采用交流分壓法,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

      圖7 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)結(jié)構(gòu)圖Fig.7 Structure of generator rotor protective ring

      表3 交流分壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表Table3 AC differential pressure test data

      圖8 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子直流分壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)圖Fig.8 Turbo-generator rotor DC differential pressure test data

      從表3可以看出1N極繞組的第5匝線圈與3N極電位的偏差比為38.55%,超過(guò)5%的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),判斷1N極繞組的第5匝線圈存在匝間短路。

      精查法采用直流分壓法,從以下數(shù)據(jù)記錄來(lái)看,第一層分壓數(shù)據(jù)較其他層數(shù)分壓數(shù)據(jù)低,可以判斷短路點(diǎn)位于第一層和第二層之間。從第二層數(shù)據(jù)來(lái)看,勵(lì)磁側(cè)下部測(cè)試孔至汽機(jī)側(cè)下部測(cè)試孔分壓與其他分層分壓一致,可以得出短路點(diǎn)位于勵(lì)磁側(cè)測(cè)試孔右部,距離定義為X,見(jiàn)圖8。i1為第一層電流,i為第二層及其他層電流,L2為勵(lì)側(cè)端部長(zhǎng)度,L3為汽側(cè)端部長(zhǎng)度,L4為汽側(cè)端部第二層長(zhǎng)度;L1為第一層勵(lì)側(cè)端部長(zhǎng)度,K為勵(lì)磁線圈單位長(zhǎng)度電阻值。根據(jù)基本電路KVL、KCL原理,得出以下公式:

      其中,l1=682.5+486.6=1169.1 mm;

      l2=2×682.5+985.8=2350.8 mm;

      l3=2×682.5+973.3=2338.3 mm;

      l4=2×682.5+998.4=2363.4 mm;

      l5=5384.8mm。

      得出xmin為636 m m,xmax為1048 m m。初步定位短路位于第一層勵(lì)側(cè)測(cè)試孔右邊636~1048 mm范圍。

      于測(cè)量短路點(diǎn)位置使用撬棒撬開(kāi)縫隙,目測(cè)確認(rèn)短路金屬物存在(見(jiàn)圖9),使用專(zhuān)用鑷具取出短路金屬物體,層間絕緣層加以修補(bǔ)和固化。

      2 結(jié)論

      隨著大型汽輪發(fā)電機(jī)在核電廠使用和運(yùn)行,大型發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于電站起著重要作用。優(yōu)質(zhì)故障處理和維修質(zhì)量,方能保證大型發(fā)電機(jī)的絕佳運(yùn)行性能和優(yōu)質(zhì)設(shè)備狀態(tài)。本文將為大型發(fā)電機(jī)優(yōu)質(zhì)設(shè)備狀態(tài)管理,以及發(fā)電機(jī)設(shè)備維修提供有益的參考和借鑒意義。

      圖9 轉(zhuǎn)子匝間金屬短路點(diǎn)圖示Fig.9 Illustration on rotor inter-turn metal short dot

      [1]李偉清.汽輪發(fā)電機(jī)故障檢查分析及預(yù)防[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

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