公維軍
(1.安徽理工大學(xué),安徽淮南232001;2.安徽淮化集團(tuán),安徽淮南232038)
余熱回收在淮化集團(tuán)的應(yīng)用
公維軍1,2
(1.安徽理工大學(xué),安徽淮南232001;2.安徽淮化集團(tuán),安徽淮南232038)
介紹了淮化集團(tuán)在提高余熱回收水平上的經(jīng)驗(yàn)和做法,分析了存在的差距和不足,展望今后的發(fā)展方向。
余熱蒸汽;梯度利用;回收展望
由于生產(chǎn)工藝的需要,在生產(chǎn)中經(jīng)常需配置冷卻裝置或余熱蒸汽發(fā)生設(shè)備。例如合成氨生產(chǎn)裝置、氨加工產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各種廢熱鍋爐等,都會(huì)產(chǎn)生大量的蒸汽。當(dāng)蒸汽壓力較高時(shí),一般直接用于發(fā)電或生產(chǎn)用汽,當(dāng)余熱蒸汽壓力較低時(shí),特別是0.6 MPa以下時(shí),其用途很少。一般多用于采暖、干燥、洗浴等。當(dāng)利用條件受制約時(shí),被迫對(duì)空排放,這不僅造成環(huán)境污染,而且造成很大的能源浪費(fèi)。每小時(shí)排放一噸0.4 MPa的飽和蒸汽,就等于浪費(fèi)了760 kW·h的能量。近年來(lái)安徽淮化集團(tuán)通過(guò)提高余熱蒸汽回收利用的技術(shù)裝備水平,不斷引進(jìn)吸收余熱回收方面新技術(shù),加強(qiáng)余熱蒸汽的系統(tǒng)管理,余熱蒸汽回收量和利用水平逐年提高,尤其是低品位熱能回收方面取得了可喜的成績(jī),余熱蒸汽的回收利用為公司節(jié)能降耗做出了重要的貢獻(xiàn)。
安徽淮化集團(tuán)是一個(gè)有50多年歷史的老廠,經(jīng)過(guò)幾十年的不斷發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,逐漸建成了覆蓋公司內(nèi)部的高、中、低壓蒸汽管網(wǎng)以及延伸至生活區(qū)的中壓蒸汽管網(wǎng),主要有10.0 MPa、4.0 MPa(過(guò)熱和飽和)、2.5 MPa(過(guò)熱和飽和)、1.0 MPa(過(guò)熱和飽和)、0.5 MPa、0.3 MPa、0.05 MPa幾個(gè)管網(wǎng)等級(jí),蒸汽供需網(wǎng)絡(luò)龐大,管網(wǎng)之間可互相連通,互為補(bǔ)充,為余熱蒸汽系統(tǒng)利用提供了保證。廠區(qū)裝置及辦工廠所比較多,冬季采暖時(shí)低壓蒸汽用量大,這些都為余熱蒸汽利用創(chuàng)造了有利的條件。但也有一些不利的因素,如全廠布局分散,一些主要余熱蒸汽產(chǎn)出單位距用戶距離較遠(yuǎn),輸送過(guò)程中水擊現(xiàn)象較為嚴(yán)重,對(duì)管網(wǎng)的危害較大,制約了余熱蒸汽的回收利用?;椿庐a(chǎn)蒸汽由熱電廠及廢熱鍋爐提供,分別占63%和37%。其中,高、中壓過(guò)熱蒸汽主要來(lái)自熱電廠鍋爐,中、低壓飽和蒸汽來(lái)自各裝置廢熱鍋爐,通過(guò)蒸汽管網(wǎng)輸送到各個(gè)用戶,中、低壓過(guò)熱蒸汽主要來(lái)自于熱電廠汽輪機(jī),是以熱電聯(lián)產(chǎn)的形式,把汽輪機(jī)做過(guò)功的蒸汽送至用戶,分中間抽汽和背壓排汽兩種形式。低壓蒸汽中45%來(lái)自熱電廠,其余則來(lái)自各裝置廢熱鍋爐和高溫蒸汽冷凝液減壓閃蒸等余熱回收裝置,余熱蒸汽除部分裝置自用外,其余就近并入低壓蒸汽管網(wǎng)。2010年淮化集團(tuán)余熱蒸汽回收情況見(jiàn)圖1。
圖1 2010年余熱蒸汽回收情況
為了回收余熱,節(jié)約能源,近年來(lái)淮化集團(tuán)做了大量的工作,余熱蒸汽正逐步得到充分回收、高效利用。
淮化集團(tuán)從宏觀和微觀兩方面對(duì)蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行了優(yōu)化,采用新型保溫材料以此降低蒸汽管網(wǎng)損失率。從規(guī)劃和設(shè)計(jì)源頭,對(duì)蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行了整體的規(guī)劃和布局,改善或摒棄了不合理的用汽方式。
淮化集團(tuán)實(shí)施了蒸汽統(tǒng)一管理和調(diào)配,明確了蒸汽管理部門的職責(zé),并制定了相應(yīng)的管理制度,完善了蒸汽的計(jì)量管理,廠級(jí)蒸汽計(jì)量?jī)x表配置率達(dá)到100%,工段級(jí)也達(dá)到了70%以上,解決了由于蒸汽計(jì)量不完善帶來(lái)的責(zé)任不明和蒸汽損失問(wèn)題。實(shí)施的5S管理已見(jiàn)到成效,跑、冒、滴、漏現(xiàn)象已基本杜絕。
①引進(jìn)鍋爐除氧器乏汽回收技術(shù),回收除氧器排放蒸汽用于加熱進(jìn)鍋爐的除氧水,提高進(jìn)鍋爐除氧水溫度,降低了燃煤的消耗量。②對(duì)余熱發(fā)電技術(shù)進(jìn)行考察,準(zhǔn)備引入余熱發(fā)電設(shè)備裝置,有效利用低品質(zhì)熱能,緩解夏季過(guò)剩余熱蒸汽壓力。
①就地利用,減少余熱蒸汽的輸送損失。目前硝酸裝置等余熱鍋爐產(chǎn)生的余熱蒸汽全部就地利用,基本做到了自給自足。②按質(zhì)用能,做到梯級(jí)利用。對(duì)接收的余熱蒸汽,公司按照使用單位不同的用汽要求,通過(guò)新鋪設(shè)的低壓蒸汽管道送到用戶,對(duì)特殊用戶也可以利用就近的高、中壓蒸汽管道進(jìn)行二次調(diào)整,這樣基本上保證了各單位的用汽需求,做到按質(zhì)用能。
采暖蒸汽用量由于受用戶的制約而呈季節(jié)性變化,夏季隨著采暖用戶的減少,熱電廠鍋爐可以部分停爐。而余熱鍋爐大多數(shù)由于生產(chǎn)工藝限制,蒸汽產(chǎn)量不能及時(shí)隨意控制,隨生產(chǎn)變化波動(dòng)較大。同時(shí),低壓余熱蒸汽品位較低,而夏季管網(wǎng)壓力較高,難以并網(wǎng),致使大量蒸汽放散掉,既污染了環(huán)境又造成了能源的浪費(fèi)。
公司主要從兩個(gè)方面措施解決此問(wèn)題:一是引進(jìn)溴化鋰制冷設(shè)備,利用余熱蒸汽作為吸收式制冷機(jī)的熱源,以制取冷量供生產(chǎn)與生活需要;二是利用蒸汽噴射制冷水,滿足生產(chǎn)需要。利用這種聯(lián)合生產(chǎn)方式符合能源的梯級(jí)利用、合理用能的原則,一定程度上解決了夏季余熱蒸汽放散的問(wèn)題,減少了因蒸汽品質(zhì)低而造成的浪費(fèi)。據(jù)有關(guān)資料分析,利用飽和蒸汽制冷,相比離心式電制冷機(jī)可節(jié)能30%左右,相比掛壁式空調(diào)節(jié)能率高達(dá)135%,節(jié)能效果明顯。
①目前,余熱蒸汽回收量、利用率較低,還有部分余熱蒸汽受蒸汽品質(zhì)限制沒(méi)有得到很好利用,對(duì)此公司正在進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。②對(duì)余熱回收利用認(rèn)識(shí)不足,有些余熱雖得到利用,但整體能量轉(zhuǎn)換效率低下,對(duì)一些新的回收技術(shù)接受程度不夠,還需進(jìn)一步宣傳和學(xué)習(xí)。
淮化余熱蒸汽利用,思路明確,一方面,通過(guò)開(kāi)發(fā)余熱蒸汽直接用戶,盡量減少能量的轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),將其直接返回到生產(chǎn)工序中,實(shí)現(xiàn)余熱資源的直接回收利用。另一方面,通過(guò)開(kāi)發(fā)應(yīng)用低品質(zhì)余熱蒸汽發(fā)電等一系列技術(shù)措施,將回收的余熱資源轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的電能,滿足生產(chǎn)用電需求,減少外購(gòu)電量,大幅度降低生產(chǎn)能耗,推動(dòng)企業(yè)節(jié)能減排的深入進(jìn)行。目前,隨著淮化集團(tuán)正在開(kāi)展的循環(huán)水能量回收利用、冷凝液回收等多項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施,淮化余熱蒸汽回收利用必將上升到一個(gè)新的水平。
TQ051.5
B
1003-3467(2010)20-0043-02
2010-09-11
公維軍(1976-),男,從事煤化工及相關(guān)領(lǐng)域的研究工作,電話:13866648771。