張雪剛 潘存良
(中國(guó)水利水電第九工程局,貴州 貴陽(yáng) 550008)
洪家渡水電站位于貴州省織金縣與黔西縣交界處,距貴陽(yáng)158km,是烏江梯級(jí)開發(fā)的龍頭水電站。電站裝機(jī)容量為540MW,多年平均發(fā)電量15.94億kw·h。該工程的導(dǎo)流方案采用圍堰斷流、隧洞導(dǎo)流方式,下游圍堰采用不過(guò)水土石圍堰。擋水時(shí)段為2001年11月20日至2004年4月底,50年一遇汛期洪水流量為1330m3/s。圍堰堰頂高程997m,最大堰高19.3m,堰頂寬5m,堰頂長(zhǎng)80m,堰面采用干砌石塊及塊石鋼筋籠保護(hù)。圍堰基礎(chǔ)防滲對(duì)擋水大壩的建造而言,是大壩能否成功進(jìn)行基坑開挖及其它各項(xiàng)主體工程施工的必要條件。
下游圍堰靠近導(dǎo)流洞出口,河床底部為古老河道,沖積層厚6~15m,有大孤石,底部為三疊系下統(tǒng)灰?guī)r,孤石較多,含泥含沙量相對(duì)較少。圍堰堰體主要結(jié)構(gòu)如下:
碎石粘土碾壓層:即水位線以上部分堰體,厚8~10m;由碎石粘土分層碾壓而成;碾壓不充分,級(jí)差配,結(jié)構(gòu)松散。拋填層:即水位線以下部分堰體,厚10~12m,主要為大塊石拋填;架空現(xiàn)象嚴(yán)重,在滲流的作用力影響下,有多而集中的滲流通道。古河床:位于堰體基巖以上,后3~5m,主要為砂礫石。基巖層:可灌性、可鉆性較好。
洪家渡電站下游圍堰河床防滲體原設(shè)計(jì)為高噴板墻,針對(duì)下游圍堰河床地質(zhì)情況,大孤石較多,圍堰填筑時(shí),土石料級(jí)配不均勻,大塊石含量較多,含泥量較少的實(shí)際情況,進(jìn)行高噴板墻施工存在不少的技術(shù)問(wèn)題,施工速度較慢,難以保證工期。根據(jù)洪家渡索橋頭堆石體內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)取得的資料,參考廣西天生橋中山包電站圍堰的成功實(shí)例,專家咨詢意見認(rèn)為洪家渡水電站下游圍堰防滲體選用控制性水泥灌漿帷幕新技術(shù)比選用高噴板墻施工更為可靠和合理,施工速度較快,經(jīng)反復(fù)論證比較,最終確定采用控制性水泥灌漿帷幕方案??刂菩怨酀{技術(shù),是指相對(duì)于常規(guī)水泥灌漿技術(shù),其灌漿前的造孔成孔率可控、漿液固化時(shí)間可控、漿液的滲漏范圍可控和防滲效果可控。它是高效成孔技術(shù)、淺層水泥灌漿加固技術(shù)、精確控制漿液凝固技術(shù)和灌漿防水堵漏技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)的組合。
施工范圍按高噴板墻的設(shè)計(jì)圖紙,孔排距原則上為現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)性試驗(yàn)布孔方案。
兩排孔結(jié)構(gòu)帷幕:孔距1.2米~1.25米,排距0.6米,孔深進(jìn)入基巖0.5米。
定帷幕軸線放孔位→固定鉆機(jī)→φ76mm鉆孔并鑲1.5米深的孔口管→下一段次鉆孔→按計(jì)劃漿液量控制進(jìn)行雙液灌漿→終孔段灌漿→全孔段重復(fù)灌漿→封孔結(jié)束。
鉆孔按灌漿分II序自上而下分段鉆孔。灌漿順序:灌漿按分排分II序進(jìn)行,其中先灌第一排的I序孔,然后再灌第一排孔的II序孔,如果帷幕結(jié)構(gòu)為兩排灌漿孔組成,則灌完第一排灌漿孔后再開灌第二排孔的I序孔。最后再灌第二排的II序孔。
灌漿分段控制:灌漿分段主要視鉆孔情況而定。
其一、.鉆孔一旦出現(xiàn)孔內(nèi)不返水,或有嚴(yán)重塌孔問(wèn)題,則立即停止鉆孔進(jìn)行灌漿。
其二、鉆孔返水出現(xiàn)塌孔問(wèn)題,或有小范圍塌孔現(xiàn)象,但灌漿段長(zhǎng)已超過(guò)1.0米的,則一般控制在2.5~3.0米。
其三、碰到細(xì)砂層,則要求盡可能的加大鉆孔沖洗,盡可能的把細(xì)砂從孔內(nèi)沖洗出孔外,控制段長(zhǎng)一般不要超過(guò)1.0米。灌漿鉆孔鉆頭都為φ44~φ56mm合金鉆頭。
控制性水泥灌漿需選用雙液灌漿系統(tǒng),大泵灌水泥漿液,小泵灌化學(xué)控制液,兩種漿液視不同情況或在孔內(nèi),或在地層內(nèi)混合,水泥漿液配比全部選為0.8:1。
水泥為425#普通硅酸鹽水泥,加灌化學(xué)控制液視孔內(nèi)升壓情況和進(jìn)漿量變化情況。
灌漿壓力以控制水泥灌漿泵的機(jī)身壓力表讀數(shù)為準(zhǔn),一般I序孔控制在1.0~1.5Mpa范圍。II序孔控制在1.5~2.0Mpa范圍,II序孔的終孔段或全孔段重復(fù)灌漿控制壓力在2.0~2.5Mpa。灌入漿液量以控制灌入計(jì)劃漿液量為主,孔距為1.25米,第一排孔的控制I序孔的平均灌入漿液量為600升/米~700升/米,II序孔的平均灌入量為700升/米~900升/米。對(duì)于二排孔的帷幕結(jié)構(gòu),考慮排距為0.6米,故相對(duì)控制灌入的計(jì)劃量較少,一般為第一排孔的50%,具體還要視實(shí)際孔內(nèi)情況作局部調(diào)整。
灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到要求計(jì)劃漿液量和要求灌漿壓力后即可結(jié)束灌漿。加灌化學(xué)控制液的目的主要是提高灌漿壓力值。要求I序孔灌漿盡可能的減少小于0.5Mpa的壓力狀態(tài)下灌漿。II序孔要盡可能的減少小于1.0Mpa壓力狀態(tài)下灌漿。當(dāng)某些孔段出現(xiàn)升高壓力有困難時(shí),必須采取有效措施并加大加灌化學(xué)控制液的力度。II序孔或II序孔的全孔段重復(fù)灌漿時(shí),最好在有一定的流動(dòng)水條件下進(jìn)行。
電站2001年10月15日完成截流,10月19日進(jìn)場(chǎng)施工,10月25日受超標(biāo)準(zhǔn)洪水沖淹,11月3日開始恢復(fù)施工,11月22日基本上滿足閉氣條件,達(dá)到了基坑開挖的要求。隨后在基坑抽水和開挖狀態(tài)下進(jìn)行了第二排孔和加強(qiáng)補(bǔ)強(qiáng)孔的施工。
下游圍堰控制性帷幕灌漿布置為兩排孔,孔距1.2米,排距0.6米,孔位和孔深詳見下游圍堰灌漿孔平面布置圖1。
和下游圍堰灌漿剖面圖2。下游圍堰總計(jì)灌入水泥844噸,化學(xué)控制液57.4米3,總計(jì)完成灌漿任務(wù)1778米,預(yù)埋孔口管106根。下游圍堰共布置3個(gè)壓水檢查孔和三個(gè)巖樣取芯孔,檢查孔平面位置詳見下游平面示圖3。
針對(duì)地層情況有的加強(qiáng)孔深度遠(yuǎn)超過(guò)深入基巖0.5米的,最深的有進(jìn)入基巖5.0米以上的,為解決巖層內(nèi)夾泥漏水問(wèn)題,有的孔段在夾泥層位置的最大灌漿壓力達(dá)5.0Mpa。
防滲帷幕檢查以壓水檢查資料為準(zhǔn),設(shè)計(jì)的壓水檢查標(biāo)準(zhǔn)為q≤5Lu,下游圍堰的全部壓水檢查孔段,除有一段次的檢查透水率q達(dá)3.63Lu(也滿足設(shè)計(jì)要求)外,其它段次全部達(dá)到q≤3Lu,其中有9孔段的滲水率q≤1.0Lu,占總壓水孔段數(shù)的45%,說(shuō)明經(jīng)過(guò)灌漿后,壓水檢查效果良好。
下游圍堰共布三個(gè)取芯檢查孔
(1)孔深5.0米至7.0米,巖芯為水泥結(jié)石巖樣,灌漿效果令人滿意;
(2)2#取芯孔孔深7米~15.2米和3#取芯孔孔深8米~15.0米全為塊石水泥結(jié)合體,取芯孔穿過(guò)的最大塊厚達(dá)1.5米,而且檢2#、檢3#壓水檢查孔緊靠1#和2#取芯孔(直線厚度約為1.0米),壓水全壓力達(dá)0.6Mpa,壓水時(shí)取芯孔是不封閉的,沒(méi)有從取芯孔內(nèi)串冒出水現(xiàn)象,壓水檢查滲水率又在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),說(shuō)明控制性水泥灌漿帷幕解決大塊石堆積體的防滲問(wèn)題,效果是很好的。
(3)1#取芯孔相鄰兩灌漿孔1-8#和1-9#都穿過(guò)厚1.0米以上的細(xì)砂層,而1#取芯孔卻沒(méi)有取到細(xì)砂層,而3#取芯孔(距幕中心線為0.8米,距1#取芯孔為0.5米的上游側(cè))又碰到了細(xì)砂層,說(shuō)明控制性水泥灌漿對(duì)細(xì)砂層經(jīng)沖洗置換加高壓力擠壓,使原存在的細(xì)砂層都發(fā)生變化,不但使細(xì)砂層的防滲效果被大幅度的提高,而且使原細(xì)砂層位置的防滲也滿足了設(shè)計(jì)要求。
控制性水泥灌漿帷幕上部與土工膜防滲體相聯(lián)接,設(shè)計(jì)要求搭接施工時(shí)將孔口管1.5米范圍的軟弱覆蓋層全挖掉,然后澆砼相連接,開挖施工驗(yàn)證,控制性水泥灌漿帷幕范圍已變成了有一定強(qiáng)度的墻體。鑿除開挖很困難,有些地方是用小藥量爆破解決的。眾所周知,常規(guī)帷幕灌漿在覆蓋層內(nèi),安裝1.5米的孔口管是很難解決地表串、冒漿這一難題的,而越往深層,則帷幕灌漿的效果就越好,可以肯定,深層的灌漿效果將比表層看到的會(huì)更好。
下游圍堰帷幕結(jié)構(gòu)為兩排孔,第一排孔完成后再進(jìn)行第二排孔施工的,兩排孔的施工難度截然不同:(1)第一排孔施工時(shí),塌孔和鉆孔不返水現(xiàn)象很突出,鉆孔返水的灌漿段不多,塌孔嚴(yán)重,有些灌漿孔反復(fù)灌的次數(shù)多達(dá)20段次以上,而第二排孔施工時(shí)出現(xiàn)不返水的孔段不多,一般都按最長(zhǎng)段長(zhǎng)(4米)控制灌注,鉆孔塌孔現(xiàn)象幾乎不存在。(2)第一排孔一般孔段起灌時(shí)無(wú)壓力,灌漿升壓慢,耗用化學(xué)控制液多,而第二排孔施工時(shí),都有起始?jí)毫Γ疑龎嚎?,結(jié)束壓力高,化學(xué)控制液用量還不到第一排孔總用量的五分之一。(3)鉆孔通過(guò)細(xì)砂層時(shí),第一排孔一般都要反復(fù)灌幾次才能穿過(guò)去,而第二排孔則不出現(xiàn)塌孔,也沒(méi)有涌砂出孔口,因此,第二排孔的施工進(jìn)度得到提高。
2#取芯孔和3#取芯孔終孔后做了注水試驗(yàn),詳見注水試驗(yàn)情況如表:
下游圍堰閉氣后,保證了基坑正常抽水及開挖施工,從下游圍堰滲漏到基坑的水量都不大,沒(méi)有出現(xiàn)涌水現(xiàn)象。當(dāng)然,下游圍堰坡腳也有較小的漏水點(diǎn),但洪家渡基坑經(jīng)開挖驗(yàn)證,壩基巖層本身漏水就比較嚴(yán)重,而且溶蝕層、溶洞比較發(fā)育,產(chǎn)生的漏水點(diǎn)水量滲漏通道無(wú)法考證。總之,防滲帷幕的施工目的已完全達(dá)到。
不良地層的鉆孔經(jīng)常發(fā)生塌孔埋鉆、掉塊卡鉆等孔內(nèi)事故,應(yīng)采用多種方法,以保證孔壁的穩(wěn)定性;鉆孔和灌漿相輔相承,灌漿時(shí)應(yīng)針對(duì)不同的地層情況,對(duì)灌漿壓力、水會(huì)比、外加劑、摻和料等靈活應(yīng)用,以提高施工效率,節(jié)約原材料,降低施工成本。
[1]雷勵(lì).淺談帷幕灌漿技術(shù).西部探礦工程.2006-08-15.