吳海利,于 月
(中化泉州石化有限公司,福州泉州362103)
渣油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)是裝置的核心設(shè)備,是否能夠長(zhǎng)周期運(yùn)行,直接關(guān)系到整個(gè)裝置的可靠性。離心式壓縮機(jī)一次意外停機(jī)大修,帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失巨大,不僅影響到本裝置,還會(huì)影響到全廠加工和盈利能力,一次意外停機(jī)大修,帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)一千萬(wàn)元。本文通過(guò)對(duì)開(kāi)機(jī)過(guò)程中發(fā)生的故障進(jìn)行數(shù)據(jù)和現(xiàn)象分析,準(zhǔn)確的判斷故障原因,避免類(lèi)似的故障再次發(fā)生,對(duì)于以后的操作以及其他加氫離心機(jī)的操作具有借鑒意義。
某用戶渣油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)位號(hào)2315-K101Ⅱ,型號(hào)為BCL459/B,軸功率3230 kW;壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子總長(zhǎng)1795.5 mm,軸承處軸徑φ90 mm,兩軸承中心距1410 mm,重量297 kg;壓縮機(jī)第一階臨界轉(zhuǎn)速4442 r/min,最大連續(xù)轉(zhuǎn)速11944 r/min。轉(zhuǎn)子軸向串量0.30 mm。驅(qū)動(dòng)機(jī)為背壓式汽輪機(jī),型號(hào)為NG32/25。
2018年1月11日,機(jī)組大檢修后首次開(kāi)機(jī),汽輪機(jī)在1380 r/min進(jìn)行低速暖機(jī)、3000 r/min高速暖機(jī)過(guò)程中,壓縮機(jī)振動(dòng)和干氣密封放火炬流量平穩(wěn),都在正常范圍內(nèi)。暖機(jī)后轉(zhuǎn)速升至一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū)后壓縮機(jī)振動(dòng)開(kāi)始快速上升,轉(zhuǎn)速升至4946 r/min時(shí)壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端軸振動(dòng)分別顯示為100 μm(滿量程) 和95 μm,達(dá)到振動(dòng)聯(lián)鎖停機(jī)值。
隨后,壓縮機(jī)干氣密封一級(jí)密封氣排放流量由正常值為26.8 Nm3/h開(kāi)始急速上升,1 min內(nèi)升至58.4 Nm3/h,超過(guò)高報(bào)警值(46.0 Nm3/h),然后繼續(xù)上升至85.0 Nm3/h,超過(guò)聯(lián)鎖停機(jī)值,導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖停車(chē)。
經(jīng)查看監(jiān)測(cè)趨勢(shì)曲線,壓縮機(jī)軸位移從-0.241 mm變?yōu)椋?.248 mm,變化量為0.489 mm。汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸振動(dòng)上升到54.30 μm和57.35 μm,超過(guò)了高報(bào)警值。
在壓縮機(jī)跨越一階臨界區(qū)過(guò)程中,壓縮機(jī)軸振動(dòng)值和干氣密封一級(jí)密封氣排放量在短暫時(shí)間內(nèi)均達(dá)到聯(lián)鎖停機(jī)值導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)。
表1 2315-K101Ⅱ壓縮機(jī)開(kāi)機(jī)過(guò)程參數(shù)記錄
故障發(fā)生后,對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)兩側(cè)支撐軸瓦磨損;非驅(qū)動(dòng)端止推瓦塊存在不同程度磨損;干氣密封和級(jí)間迷宮密封磨損;葉輪外緣在同一側(cè)均出現(xiàn)3/16外圓弧長(zhǎng)的磨損;汽輪機(jī)軸瓦、轉(zhuǎn)子無(wú)異常。由此初步判斷,該故障是由于壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)過(guò)大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子和隔板密封瞬間摩擦,造成葉輪和軸瓦等部件磨損。
經(jīng)查DCS記錄,在實(shí)際開(kāi)機(jī)前,壓縮機(jī)機(jī)體及前后相鄰管路內(nèi)充滿2.2 MPa的氮?dú)?,出口切斷閥后管路內(nèi)為常壓,管線直徑DN250,長(zhǎng)度約100 m。由于出口切斷閥門(mén)突然全開(kāi),導(dǎo)致了出口迅速泄壓,引起壓縮機(jī)旋轉(zhuǎn),在8 s內(nèi)壓縮機(jī)帶著汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速由0升至810 r/min。
壓縮機(jī)升速有明確的相關(guān)要求,正常要求:從0~810 r/min,需要用時(shí)90 s。而實(shí)際用時(shí)僅僅8 s。氣體進(jìn)入對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子直徑約φ170mm,長(zhǎng)度40 mm,經(jīng)估算:轉(zhuǎn)子受到一個(gè)指向出口的2.2~4.5 kN軸向力,最大扭矩值650 N·m,轉(zhuǎn)子在靜止?fàn)顟B(tài),瞬間受到2.2~4.5 kN的軸向力的沖擊。在此過(guò)程中,壓縮機(jī)各級(jí)葉輪處,即發(fā)生氣體膨脹,同時(shí)由于發(fā)生旋轉(zhuǎn),各級(jí)葉輪同時(shí)對(duì)氣體壓縮,同時(shí)的壓縮和膨脹,轉(zhuǎn)子的軸心線發(fā)生扭曲,很可能導(dǎo)致軸變形彎曲。
從磨損情況看,軸瓦位置磨損較輕微,支撐軸瓦頂間隙為0.175 mm,振動(dòng)雖然超過(guò)量程100 μm,實(shí)際的振幅應(yīng)該在200 μm左右;氣封位置磨損嚴(yán)重,從磨損程度判斷轉(zhuǎn)子振幅約5 mm。意味著由于壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子彎曲在殼體內(nèi)甩動(dòng),造成轉(zhuǎn)子葉輪沿軸向同一弧面出現(xiàn)偏磨。
從轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)角度,分析轉(zhuǎn)子的特性。
轉(zhuǎn)子內(nèi)激勵(lì)不平衡響應(yīng)曲線如圖1。
從葉輪的磨損位置和圓弧長(zhǎng)度,軸跳動(dòng)數(shù)據(jù)以及轉(zhuǎn)子不平衡響應(yīng)曲線,可以看出,是由于轉(zhuǎn)子彎曲引起的動(dòng)平衡輕微破壞,在臨界轉(zhuǎn)速的振動(dòng)敏感區(qū)域,轉(zhuǎn)子非支撐部位振動(dòng)急劇增加導(dǎo)致的振動(dòng)超標(biāo)。
表2 壓縮機(jī)工藝參數(shù)
圖1 轉(zhuǎn)子內(nèi)激勵(lì)不平衡響應(yīng)曲線
對(duì)轉(zhuǎn)子徑向跳動(dòng)超標(biāo)部位進(jìn)行了加工,使轉(zhuǎn)子各部位跳動(dòng)值在合格范圍內(nèi),重新進(jìn)行了高速動(dòng)平衡,動(dòng)平衡精度等級(jí)為ISO1940-2003 G1.0。更換干氣密封、氣封和軸瓦等損壞部件,2018年1月18日完成回裝后一次開(kāi)車(chē)成功。
由于操作人員誤操作,出口反飛動(dòng)閥誤操作瞬間全開(kāi),后續(xù)管線容積較大,導(dǎo)致了出口迅速泄壓,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子受到非正常沖擊。應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn),提高工藝操作人員異常情況時(shí)分析問(wèn)題和處理問(wèn)題能力,使崗位人員能掌握操作技術(shù)要領(lǐng)和異常情況緊急采取得當(dāng)措施,保護(hù)設(shè)備。
壓縮機(jī)各級(jí)葉輪處,即發(fā)生氣體膨脹,同時(shí)由于發(fā)生旋轉(zhuǎn),各級(jí)葉輪同時(shí)對(duì)氣體壓縮,同時(shí)的壓縮和膨脹,轉(zhuǎn)子的軸心線發(fā)生扭曲。