[摘要]介紹了絮凝沉淀法處理管樁廢水方案的依據(jù)、工藝流程、設(shè)計(jì)要點(diǎn)、工藝參數(shù)、運(yùn)行效果和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。該工藝處理效果穩(wěn)定,出水可達(dá)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
[關(guān)鍵詞]管樁廢水絮凝沉淀工藝設(shè)計(jì)
1廢水水質(zhì)及處理要求
福建省大地管樁有限公司生產(chǎn)廢水主要污染物為SS和堿度等,其SS濃度較高,且各工序排出的廢水水質(zhì)有很大差異,其中洗石廢水SS濃度最高,各工序生產(chǎn)廢水及混合后的廢水水質(zhì)見表1。
表1管樁生產(chǎn)廢水水質(zhì)
項(xiàng)目COD(mg/L)濁度(NTU)pH
洗石機(jī)廢水85.7~91.628.2257.0~7.6
蒸養(yǎng)釜廢水237.7~250.35.925≥14
養(yǎng)護(hù)坑廢水114.6~128.76.32212~13
混合廢水150.715.2259.1~9.7
管樁廢水經(jīng)處理后需滿足GB8978-1996的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入閩江。COD≤100mg/L,SS≤70mg/L,pH≤6~9。
2處理工藝的選擇
2.1 選擇依據(jù)
傳統(tǒng)的管樁廢水采用“多級(jí)沉淀”工藝,但這種工藝存在較多缺陷。①由于該廢水進(jìn)水負(fù)荷不穩(wěn)定,特別是洗石廢水,只有在供應(yīng)石料工段開啟時(shí)候才產(chǎn)生,而且該股廢水水量比較大,占總廢水量的86%,對(duì)系統(tǒng)沖擊較強(qiáng)。因此純粹采用沉淀法,出水及其不穩(wěn)定。②洗石廢水含有大量的SS,而形成的污泥成粘稠狀,含水率很高,容易堵塞管道。③蒸養(yǎng)釜廢水具有較高的堿度,混合后造成廢水的COD值增高,而采用多級(jí)沉淀的方法無法降低COD的濃度,因此出水的COD無法達(dá)標(biāo)。④由于管樁生產(chǎn)過程,混凝土導(dǎo)入模具定性時(shí)有添加脫模劑,因此養(yǎng)護(hù)坑廢水和蒸養(yǎng)釜廢水含有表面活性劑,造成沉淀池小粒徑SS沉降效果不理想。
初級(jí)沉淀+混凝沉淀工藝處理管樁廢水的主要特點(diǎn)有:①初級(jí)沉淀可以將廢水大部分的SS在進(jìn)入調(diào)節(jié)集水坑前沉降,從而降低后面處理構(gòu)筑物的壓力,避免廢水堵塞管道。②設(shè)置調(diào)節(jié)集水坑,從而調(diào)節(jié)廢水,減少?gòu)U水的沖擊負(fù)荷。③在廢水中投加混凝劑有利于廢水沉降。④投加混凝劑,可以使得廢水中的脫模劑產(chǎn)生絮凝沉淀,同時(shí)可以降低廢水中的COD含量。⑤前面設(shè)置初級(jí)沉淀池將降低混凝沉淀的投藥量,從而降低運(yùn)行成本。
因此,采用初級(jí)沉淀+混凝沉淀的工藝系統(tǒng)適用于管樁生產(chǎn)廢水的處理。同時(shí)考慮到清淤方便,所有構(gòu)筑物均采用地上式建設(shè)。
2.2 工藝流程
圖1處理管樁廢水工藝流程圖
3工藝設(shè)計(jì)要點(diǎn)與混凝劑選擇
3.1 混凝劑選擇
通過中和反應(yīng)和混凝反應(yīng)實(shí)驗(yàn),粗略了解和測(cè)試對(duì)壓蒸污水中CODcr的去除效果。如有效果,選擇混凝劑及其合適的投加計(jì)量。
將壓蒸原污水與洗石原污水按照1:3.5混合,利用高效混凝劑處理后的效果見表2。
確定混凝劑噸水的最佳用量為300~400 mg/L
表2混凝沉降處理效果
投加量(mg/L)SS(mg/L)濁度(NTU)CODCr(mg/L)廢水pH值
廢水去除率(%)廢水去除率(%)廢水去除率(%)
混合廢水101015.225150.79.1~9.7
藥劑100 mg/L98.690.22.87581.178.048.28.3~8.6
藥劑200 mg/L68.493.20.44597.156.162.38.1~8.5
藥劑300 mg/L43.295.70.43597.130.280.07.8~8.2
藥劑400 mg/L46.595.40.50596.736.375.97.1~8.0
3.2 主要設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3.2.1初沉池
初沉池的停留時(shí)間為1.5h,利用舊池進(jìn)行改造,主要是去除洗石機(jī)出來的大顆粒的物質(zhì)。
3.2.2調(diào)節(jié)集水坑
由于管樁廢水具有間歇性,沖擊負(fù)荷較大,設(shè)置調(diào)節(jié)集水坑對(duì)廢水勻質(zhì)勻量。同時(shí)由于管樁廢水容易郁積堵塞,安裝底閥在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)無法正常閉合,因此設(shè)置真空引水罐用于保護(hù)泵體。
3.2.3混凝反應(yīng)池
對(duì)于生產(chǎn)廢水,由于含有較高的SS含量,SS的去除為該廢水達(dá)標(biāo)與否的關(guān)鍵,故可利用混凝反應(yīng),以提高沉淀效果和縮短沉淀時(shí)間。在此,采用機(jī)械攪拌反應(yīng)的方式,擬選用PAC和PAM分別作為混凝劑和助凝劑。
采用泵前加藥的方式投加混凝劑,混凝反應(yīng)停留時(shí)間為10分鐘,設(shè)置兩臺(tái)攪拌器對(duì)藥劑和廢水進(jìn)行充分混合。
3.2.4斜板/斜管沉淀單元
采用淺池原理,可大為提高沉淀效率和出水水質(zhì),同時(shí)也可縮短沉淀時(shí)間和節(jié)省占地面積。在此,采用斜板/斜管沉淀方式。
3.2.5污泥處理單元
對(duì)于本工程的生產(chǎn)廢水處理,將產(chǎn)生大量的化學(xué)無機(jī)污泥,在此選用離心沉降方式,可實(shí)現(xiàn)污泥良好的脫水,泥餅外運(yùn)填埋或作綜合利用。
4工程應(yīng)用
4.1 運(yùn)行效果
馬尾大地管樁有限公司采用該處理工藝,運(yùn)行結(jié)果表明,各項(xiàng)出水指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)目標(biāo),平均出水COD為60~80mg/L,SS為30~50mg/L。
4.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
上述管樁廠廢水處理工廠的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,采用該工藝處理管樁廢水,單位投資為800~1100元/m3.d,占地面積為0.06~0.80m2/m3.d,運(yùn)行電耗約0.112元/噸水,藥劑成本為0.657元/噸水。
參考文獻(xiàn):
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