[摘要]文章闡述全低變工藝改造的理論和必要性,對全低變的改造內容、投運情況、經濟效益、設計改進等進行探討。
[關鍵詞]全低變;CO變換;Co-Mo變換催化劑;節(jié)能降耗
[作者簡介]曾紹筆,廣西欽州市大田氣體有限公司工程師,研究方向:化工生產、工藝設計與管理、安全評價,廣西欽州,535000
[中圖分類號] TQ44 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-7723(2009)04-0035-0002
一、引言
在合成氨生產中,一氧化碳變換是一個能耗較大的工序。經過幾十年的發(fā)展,合成氨變換工藝的技術水平得到了較大的提高,為合成氨的節(jié)能降耗作出了突出貢獻。柳州化肥廠年增產3萬噸氨、5萬噸尿素變換工段改造項目時,采用全低溫變換工藝代替原有的常壓變換工藝,現(xiàn)已正常運行了8年,各項指標正常,節(jié)能效果顯著,在國內同類企業(yè)中處于領先水平?,F(xiàn)對其設計及運行進行總結。
二、全低溫變換的理論依據(jù)
CO變換旨在將CO轉變?yōu)镠2,其化學反應方程式為:
CO+ H2O → CO2+ H2+43KJ
從上述反應式可知,CO變換反應是放熱反應,反應溫度越低越有利于反應進行,也就越有利于節(jié)能、節(jié)汽、提高設備能力。隨著催化劑性能的日益完善,低溫活性也越來越好,隨之而來的變換工藝也取得了長足的進步,特別是Co-Mo耐硫變換催化劑的開發(fā)成功,給變換工藝帶來了一場革命。顯然,從中變 → 中串低 → 中低低 → 全低變,其節(jié)能效果也越來越好。
三、Co-Mo耐硫變換催化劑的特征
Co-Mo催化劑是將活性成分Co-Mo負載在載體上組成體系。這類催化劑往往加入堿金屬助催化劑以改善其低溫活性,與鐵鉻系催化劑相比主要特征為:
(1)有很寬的活性溫區(qū),一般為160~500℃,被稱為寬溫變換催化劑。
(2)有突出的耐硫和抗毒性能。
(3)強度高,不易粉化。
(4)壽命長,一般可使用5年左右,也有應用10年以上的例子。
四、改造內容
(一)工藝流程改造
柳化廠設計的全低溫變換流程見圖1。
工藝流程主要改造措施:
1.飽和熱水塔前設氣體過濾器,除去半水煤氣中少量的灰塵和油分,減少進入變換系統(tǒng)的灰塵,保護低溫催化劑;并定期用熱水塔排放的熱水沖洗,使吸附的灰塵排出器外。
2.熱水塔補充水采用脫鹽水,降低循環(huán)熱水的含固量。
3.增濕器采用脫鹽水冷激,保護催化劑活性。
(二)主要設備
1.主要設備一覽表(見表1)
2.主要設備的特點
(1)變換爐采用無耐熱混凝土襯里結構設計。由于全低溫變換的床層溫度比傳統(tǒng)中溫變換和中變串低變流程的床層溫度低100~200℃,因而對材質要求有所降低,也為變換爐采用無襯里設計提供了依據(jù)。在設計中,我們結合柳州化肥廠半水煤氣中氧含量有時超標達0.8%的特點,變換爐一段按21MPa、450℃設計,筒體和封頭采用16MnR/15CrMoR鋼和無內襯結構。實際運行表明,在滿負荷生產情況下,一段操作溫度為380℃,爐壁溫度低于變換爐的強度和穩(wěn)定性良好;在停車3天的情況下,觸媒層溫度才降至340℃。這種無襯里設計既能保證安全穩(wěn)定連續(xù)滿負荷生產,又能保證短期停車后再開車的要求;同時,爐直徑比同規(guī)模的變換爐減少0.8m,可縮短施工周期,節(jié)約鋼材和投資。
(2)飽和熱水塔采用規(guī)整填料設計。該塔是變換系統(tǒng)中回收熱量的主要設備,根據(jù)節(jié)能原理,強化飽和熱水塔的傳熱、傳質性能非常重要。規(guī)整填料是我國近期開發(fā)的新型填料,它具有比表面積大、阻力小等特點,目前多用于石油蒸餾等行業(yè),用于中型氮肥廠飽和熱水塔作為增濕、降溫在國內尚無先例。生產實踐表明,將規(guī)整填料用于飽和熱水塔,在滿負荷生產時,熱水塔變換氣出口溫度只有80℃左右,比同規(guī)模不用規(guī)整填料時的出口溫度降低約10℃;飽和塔半水煤氣出口溫度提高到130℃,比不用規(guī)整填料時提高約5℃,說明回收余熱是顯著的。由于采用規(guī)整填料,塔徑可比同規(guī)模的減少0.8m,節(jié)省了大量不銹鋼材料和投資成本。
3.生產控制水平
根據(jù)柳化廠的具體情況,采取車間集中控制與動力設備就地集中控制相結合的控制方案。全低變裝置設置了較完善的檢測、自動調節(jié)系統(tǒng)及必要的信號聯(lián)鎖保護系統(tǒng),并采用集散型控制系統(tǒng)(DCS)。
五、改造后的效果
(一)能耗顯著減少
改造前后變換工段能耗如表2所示。
由表2可知,改造后噸氨總能耗為11.973GJ,比改造前節(jié)省了4.438GJ,折標煤約151Kg/tNH3。
(二)操作平穩(wěn),操作費用低
由表2看出,改造后噸氨操作費用比改造前的常壓變換降低133.28元。
(三)投資省
針對柳化廠的具體情況,在設計中盡量利用原有設備、管線和公用設施,全低溫變換(包括新上一套變換裝置、一臺3D22壓縮機和變換氣改造)投資為1589.72萬元。雖然比投資常壓變換改造投資增加608萬元,但是,如果常壓變換系統(tǒng)為達到8萬噸氨能力而投入幾百萬元,將來再改為加壓變換,將造成很大的浪費,這顯然是不合理的。
柳化廠年增產3萬噸氨5萬噸尿素變換工段改造設計項目,經過8年的的實踐檢驗,證明其工藝先進可靠、經濟合理、節(jié)能效果顯著,在國內同類型企業(yè)中處于領先水平。
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