摘要:本文分析了皮帶機(jī)停機(jī)失靈的事故原因,事故狀況,及處理辦法。
關(guān)鍵詞:皮帶機(jī);事故
1系統(tǒng)簡(jiǎn)介
本區(qū)域內(nèi)先進(jìn)的煤炭皮帶機(jī)用電管理是依靠PLC裝置控制高壓MMC柜中的測(cè)控保護(hù)模塊(以下簡(jiǎn)稱保護(hù)模塊)來完成投切。
因?yàn)榇笮推У倪\(yùn)作通常是靠多組皮帶機(jī)共同驅(qū)動(dòng)完成的,而皮帶機(jī)之間啟動(dòng)次序、啟動(dòng)間隔都是一定的,因此皮帶機(jī)的啟動(dòng)及停止都有著一定流程的。
以發(fā)生事故的BH1-2皮帶段為例,它是由BH1-2-1皮帶機(jī)(以下簡(jiǎn)稱1#皮帶機(jī))、 BH1-2-2皮帶機(jī)(以下簡(jiǎn)稱2#皮帶機(jī))驅(qū)動(dòng)完成的(見圖一):
1.1啟動(dòng)時(shí),2#皮帶機(jī)要晚于1#皮帶機(jī)3秒鐘啟動(dòng),其流程實(shí)現(xiàn),依靠PLC裝置向1#皮帶機(jī)上口MCC饋線柜(以下簡(jiǎn)稱1#柜),發(fā)出合閘指令,1#柜中的保護(hù)模塊首先使該段皮帶的剎車裝置松閘,然后合入本柜接觸器,并同時(shí)開始計(jì)時(shí),當(dāng)計(jì)時(shí)時(shí)間達(dá)到三秒時(shí), 2#皮帶機(jī)上口MCC饋線柜(以下簡(jiǎn)稱2#柜)獲得延時(shí)完畢,合入該柜接觸器,完成送電流程。(圖二、圖三分別為1#皮帶機(jī)、2#皮帶機(jī)正常啟動(dòng)邏輯)
1.2停機(jī)時(shí),不論是正常分閘還是緊急分閘,都是將停機(jī)信號(hào)傳入1#柜中的保護(hù)模塊,之后該模塊一方面拉開本柜接觸器,另一方面使該段皮帶剎車裝置抱閘。當(dāng)2#柜中的保護(hù)模塊監(jiān)測(cè)到1#柜接觸器分閘,驅(qū)動(dòng)2#柜接觸器分閘。
2事故狀況
當(dāng)天,由于BH皮帶段內(nèi)的一臺(tái)皮帶機(jī)發(fā)生故障,因此需要停下該段皮帶,中央控制室對(duì)BH1-1和BH1-2皮帶相關(guān)的皮帶機(jī)發(fā)出停機(jī)指令,但BH1-2皮帶機(jī)中僅有1#皮帶機(jī)停機(jī),2#皮帶機(jī)仍然繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),之后工作人員使用現(xiàn)場(chǎng)急停按鈕與緊急停機(jī)拉繩開關(guān)均無法使2#皮帶機(jī)停下,但此時(shí)由于剎車裝置已經(jīng)抱閘,摩擦力急劇增大,已經(jīng)起煙、并伴有輕微火勢(shì)。在這種情況下,變電所接到通知后,停下2#柜上口電源。
3原因查找與分析
事故發(fā)生后,根據(jù)事故發(fā)生時(shí)的記錄以及事故發(fā)生后的現(xiàn)場(chǎng)情況,我們并沒有從邏輯上找出事故發(fā)生的原因。隨即,我們對(duì)柜體及相關(guān)控制回路進(jìn)行模擬試驗(yàn),結(jié)果兩臺(tái)MCC柜啟動(dòng)與停止,均恢復(fù)正常,并且,在對(duì)柜內(nèi)接線、柜間連線的檢查中,也未發(fā)現(xiàn)異常,因此,我們決定進(jìn)行模擬停機(jī)試驗(yàn)。
在進(jìn)行多次模擬試驗(yàn)后,在一次模擬停機(jī)試驗(yàn)中,兩臺(tái)MCC柜處于合閘狀態(tài)時(shí),中控室發(fā)出停機(jī)命令,1#柜分閘正常,但瞬間接觸器小車運(yùn)行位置指示消失,2#柜持續(xù)運(yùn)行,未分閘。
這個(gè)現(xiàn)象與事故發(fā)生時(shí)的狀況十分相似!
那么,1#柜小車位置指示與2#柜接觸器分閘是否有聯(lián)系呢?
通過分析發(fā)現(xiàn),只有1#柜其小車在運(yùn)行位置、控制鑰匙選擇遠(yuǎn)方、接觸器在分閘位置三者兼?zhèn)涞那闆r下,2#柜保護(hù)裝置才能獲得1#柜正常信號(hào)。當(dāng)1#柜小車位置指示消失時(shí),2#柜的保護(hù)裝置就無法獲得1#柜正常信號(hào)。
而從2#柜的分閘邏輯還可以看出,只有在1#柜接觸器分閘位置及正常信號(hào),同時(shí)被2#柜保護(hù)裝置檢測(cè)到的時(shí)候,2#柜才能正確分閘。因此,在1#柜小車位置信號(hào)消失、2#柜自身又沒有保護(hù)信號(hào)的情況下,2#柜接觸器是無法分閘的。(見圖七)
但是,1#柜的小車位置指示為什么會(huì)消失呢?從實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象判斷,我們認(rèn)為是由于1#柜接觸器分閘時(shí),產(chǎn)生的震動(dòng)引起了小車位置指示變化。之后,我們檢查了該接觸器小車,發(fā)現(xiàn)其小車位置傳動(dòng)機(jī)構(gòu)與小車位置輔助開關(guān)連接處比較松弛,雖然其可以起到指示小車位置的作用,但只要手輕輕觸碰,就可以使小車位置消失。
為了檢驗(yàn)這種松弛的連接是否為制造工藝所允許的,我們又檢查了另外五臺(tái)MCC接觸器小車,發(fā)現(xiàn)這五臺(tái)小車相同連接位置處連接緊密,即使用手觸碰、干擾,也不會(huì)使小車位置的正常指示消失。很明顯,1#柜內(nèi)的接觸器小車是存在制造工藝問題的。
之后,我們將1#柜接觸器小車推入柜內(nèi),并到達(dá)運(yùn)行位置繼續(xù)實(shí)驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn),1#柜小車在運(yùn)行位置,在受到振動(dòng)影響后,確實(shí)可以引起小車位置指示消失。
這樣,事故大致的原因已可以分析出來了:
事故發(fā)生時(shí),中控室對(duì)BH1-2皮帶發(fā)出停止指令后,1#柜接觸器正常分閘,并驅(qū)動(dòng)剎車裝置抱閘,但分閘的同時(shí),分閘的振動(dòng)影響了小車位置指示機(jī)構(gòu),使小車位置指示消失,因此,2#柜接觸器沒有分閘。而且,所有的緊急停機(jī)信號(hào)的作用都是為了使1#柜接觸器分閘,并不能直接使2#柜接觸器分閘。
在2#MCC柜無法分閘,皮帶剎車裝置抱閘的情況下,2#柜所驅(qū)動(dòng)的2#皮帶機(jī)在巨大的摩擦力作用下持續(xù)運(yùn)行,險(xiǎn)些引起了火災(zāi)事故。(見圖八)
簡(jiǎn)單的說,由于1#柜的接觸器小車存在制造工藝問題,導(dǎo)致了2#柜接觸器分閘異常,從而引起了事故發(fā)生。
4設(shè)備缺陷處理及事故處理
4.1設(shè)備缺陷處理及改進(jìn)
高壓MCC柜廠家人員現(xiàn)場(chǎng)檢查1#柜小車位置傳動(dòng)機(jī)構(gòu)與小車位置輔助開關(guān)連接零件有變形,并確認(rèn)這種零件的變形,使連接部位產(chǎn)生了松動(dòng)。隨后,更換了連接零件。并且,為了防止發(fā)生類似偶然性的事故,對(duì)保護(hù)模塊邏輯,進(jìn)行了改進(jìn)。
在2#皮帶機(jī)分閘邏輯中加入1#皮帶機(jī)正常信號(hào)作為判斷依據(jù),是設(shè)計(jì)人員考慮到試驗(yàn)的需要所設(shè)計(jì)的。在我們和用戶權(quán)衡了設(shè)備運(yùn)行可靠性后,我們?nèi)∠?#皮帶機(jī)分閘邏輯中的1#皮帶機(jī)正常信號(hào)判據(jù)。因此,更改后,只要1#柜接觸器分閘或是其合閘狀態(tài)信號(hào)消失后,2#柜的接觸器便會(huì)立即分閘。(詳見圖九)
4.2事故處理
更換事故中損壞的設(shè)備及部件;制定相關(guān)的事故組織措施;針對(duì)本事故及相類似的皮帶機(jī)不能停機(jī)的故障制定了事故預(yù)案;針對(duì)突發(fā)性事故制定了緊急事故處理流程。
4.3事故處理
整改設(shè)備缺陷;更換摩擦損壞的2#皮帶機(jī)大軸;制定相關(guān)的事故組織措施(如事故預(yù)案、緊急事故處理辦法等)。