中圖分類號(hào):TG456.7;TP23
Development of a weld seam tracking system for submerged arc pre-welding of spiral steel pipes
LI Hongtao,YANG Zhanli,F(xiàn)EI Dakui,LI Rong,YANG Zekun,F(xiàn)U Ao,QIN Weitao (Harbin WeldingInstituteLimited Company,Harbin 15oO28,China)
Abstract:To address the issues of low tracking accuracy and excessive manual intervention during the submerged arc pre-welding process of spiral steel pipes,this study designed a real-time weld seam tracking system based on visual sensing and adaptive control technology.This system has effctively improved the accuracy and stability of weld seam tracking in pre-welding equipment,reduced weld deviation rates,minimized welding defects,and enhanced both welding quality and production efficiency.
Key words: pre-welding; laser tracking sensor; weld seam tracking; automatic tracking
0 前言
鋼管廣泛應(yīng)用于石油(天然氣)、化工、電站(核電)、機(jī)械制造、汽車(chē)、船舶、航天等領(lǐng)域,是國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)和重大裝備制造所需的關(guān)鍵鋼鐵材料[1-3]。螺旋鋼管作為關(guān)鍵輸送和結(jié)構(gòu)材料,其生產(chǎn)質(zhì)量與效率需求日益提升。螺旋管制造核心工藝之一是預(yù)焊環(huán)節(jié),其焊接質(zhì)量直接影響管材的力學(xué)性能、密封性及使用壽命。然而,在連續(xù)高速生產(chǎn)過(guò)程中,螺旋管的動(dòng)態(tài)成型特性(如管徑變化、帶鋼跑偏、焊縫空間軌跡復(fù)雜等)對(duì)焊接精度突出嚴(yán)峻考驗(yàn)。傳統(tǒng)人工監(jiān)控依賴經(jīng)驗(yàn)判斷、響應(yīng)速度慢及抗干擾能力弱等問(wèn)題,難以滿足高精度、高可靠性的焊接要求,導(dǎo)致焊縫偏移、熔合程度低等缺陷,進(jìn)而影響生產(chǎn)效率與成品合格率。
焊縫跟蹤系統(tǒng)作為螺旋管預(yù)焊自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心模塊,成為突破技術(shù)瓶頸的關(guān)鍵因素。該系統(tǒng)通過(guò)集成高精度傳感技術(shù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理算法及自適應(yīng)控制策略,能夠動(dòng)態(tài)感知焊縫位置偏差并實(shí)時(shí)修正焊槍軌跡,確保焊接過(guò)程與預(yù)設(shè)路徑保持高度一致性。所以,深人研究并推廣焊縫跟蹤系統(tǒng)在螺旋管預(yù)精悍控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,對(duì)推動(dòng)螺旋管制造行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
1焊縫跟蹤系統(tǒng)工作原理
焊縫跟蹤系統(tǒng)由META跟蹤系統(tǒng)和機(jī)頭滑板控制系統(tǒng)兩部分共同組成[4]。META 跟蹤系統(tǒng)由激光跟蹤傳感器、跟蹤主機(jī)控制器,跟蹤信號(hào)處理工控機(jī)、西門(mén)子1500PLC控制器及觸摸屏顯示器等元件組成,其系統(tǒng)跟蹤主界面如圖1所示,系統(tǒng)通過(guò)激光跟蹤傳感器采集焊縫的圖像信號(hào),將采集到的模擬量傳遞到1500PLC進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換與分析處理,根據(jù)觸摸屏上預(yù)先設(shè)定的跟蹤方式與跟蹤參數(shù),按特定的算法進(jìn)行換算,將最終控制指令通過(guò)PLC發(fā)送給預(yù)焊控制系統(tǒng),預(yù)焊控制系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)滑板運(yùn)行,滑板將焊槍移動(dòng)并最終實(shí)現(xiàn)焊縫的自動(dòng)跟蹤。
1.1 焊縫跟蹤系統(tǒng)檢測(cè)原理
圖2所示激光焊縫跟蹤傳感器采用激光三角反射式原理,即激光束被放大形成一條激光線投射到試件表面上對(duì)焊縫位置和高度進(jìn)行檢測(cè),傳感器跟蹤頭有一個(gè)攝像頭及兩個(gè)激光器,激光器為光源,發(fā)出一束激光線到傳感器頭下方的試件表面。激光束以變化的角度照到試件表面后被試件表面反射回。在攝像頭前部裝有濾光片,濾光片能讓激光穿過(guò),但是會(huì)濾掉焊接弧光以及其他類型的光源,來(lái)采集激光束。
META跟蹤監(jiān)控原理如圖3所示,從圖中可得出,假如試件距離傳感器很近,激光跟蹤傳感器會(huì)調(diào)整激光束的角度,照射在試件上的激光位置將自動(dòng)向前移動(dòng),相反,調(diào)整激光束角度讓其落在試件表面的位置自動(dòng)向后移動(dòng)。攝像頭直接觀察激光線,因此能測(cè)量激光傳感器同其下試件的距離。通過(guò)試件上的紅線形狀,也能觀察出試件表面的輪廓,還有焊縫位置,因此是傳感器頭能測(cè)量焊縫到邊緣的具體位置。
1.2焊縫跟蹤信號(hào)控制與處理
激光跟蹤傳感器的主機(jī)控制器與一臺(tái)工業(yè)計(jì)算機(jī)通過(guò)PROFINET通訊協(xié)議鏈接,PLC控制器首先讀取輸人端的信號(hào)狀態(tài)并存人與輸入端子數(shù)自對(duì)應(yīng)的寄存器中[5],將檢測(cè)到的模擬量信號(hào)傳遞給工業(yè)計(jì)算機(jī),轉(zhuǎn)化為數(shù)字量信號(hào)進(jìn)行處理。操作人員可在工業(yè)計(jì)算機(jī)觸摸屏跟蹤軟件界面對(duì)跟蹤參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,如焊縫類型、焊縫寬度、跟蹤模式等。跟蹤系統(tǒng)計(jì)算機(jī)將采集到的焊縫信息,根據(jù)設(shè)定的跟蹤參數(shù),按標(biāo)準(zhǔn)的算法計(jì)算,將跟蹤的控制信號(hào)傳遞至PLC系統(tǒng),在轉(zhuǎn)化為 ±10 V的模擬量信號(hào)發(fā)送給預(yù)焊焊接控制系統(tǒng),以控制跟蹤滑板。設(shè)定參數(shù)界面如圖4所示。
2 預(yù)焊焊槍驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)組成
2.1 焊槍驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成
預(yù)焊機(jī)組內(nèi)焊、外焊的焊槍分別安裝在內(nèi)、外焊的三維驅(qū)動(dòng)滑板上,隨著驅(qū)動(dòng)滑板實(shí)時(shí)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼管焊縫的跟蹤。驅(qū)動(dòng)滑板共分為高度移動(dòng)滑板和縱向移動(dòng)滑板,控制內(nèi)、外焊槍的高度跟蹤和位置跟蹤。驅(qū)動(dòng)滑板是由西門(mén)子S120伺服電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。焊槍驅(qū)動(dòng)滑板如圖5所示。
2.2 焊接控制系統(tǒng)組成
預(yù)焊機(jī)組焊接控制系統(tǒng)由西門(mén)子S7-1500PLC、S120伺服控制器、研華UNO-2484G工業(yè)計(jì)算機(jī)等控制元件組成。以跟蹤系統(tǒng)發(fā)出的控制信號(hào),經(jīng)過(guò)PLC的處理與運(yùn)算,通過(guò)S120伺服電機(jī)運(yùn)行來(lái)驅(qū)動(dòng)機(jī)頭。
由于跟蹤傳感器安裝在焊槍附近,隨著焊槍同時(shí)運(yùn)行,所以跟蹤系統(tǒng)檢測(cè)到的偏差量可以等同于焊槍的實(shí)際偏差量。
在實(shí)際焊接過(guò)程中,焊縫跟蹤可以選用手動(dòng)跟蹤與自動(dòng)跟蹤兩種工作模式,而且可以自由切換。在手動(dòng)模式下,操作人員通過(guò)十字手柄對(duì)機(jī)頭的高度和縱向進(jìn)行操作,從而實(shí)現(xiàn)焊縫的手動(dòng)跟蹤,手動(dòng)跟蹤的速度設(shè)定要按照提前設(shè)定好的速度運(yùn)行,設(shè)定速度在工控機(jī)Wincc界面上的輸入框進(jìn)行設(shè)定。
自動(dòng)跟蹤模式下,焊槍滑板運(yùn)行完全由激光跟蹤系統(tǒng)控制,自動(dòng)對(duì)焊接位置和焊槍高度進(jìn)行調(diào)整。在成型不好和坡口不理想的情況下,自動(dòng)跟蹤不能準(zhǔn)確的識(shí)別焊縫,需要將控制模式切換到手動(dòng)。
由于焊槍與激光跟蹤傳感器安裝在同一滑板上,手動(dòng)進(jìn)行干預(yù)后,跟蹤的示教點(diǎn)也會(huì)隨之改變。這時(shí)想要恢復(fù)自動(dòng)跟蹤,就要在跟蹤系統(tǒng)軟件上重新進(jìn)行示教點(diǎn)的設(shè)定,再將跟蹤方式切換至自動(dòng)模式后系統(tǒng)將從新以新的示教點(diǎn)進(jìn)行跟蹤。內(nèi)外焊槍如圖6所示。
2.3內(nèi)外焊槍焊縫跟蹤實(shí)現(xiàn)過(guò)程
在焊接過(guò)程中,激光跟蹤傳感器與焊槍安裝在在同一滑板上,和焊槍一起運(yùn)行,由于螺旋管預(yù)焊焊接過(guò)程為內(nèi)外焊同時(shí)進(jìn)行,內(nèi)焊跟蹤內(nèi)坡口,外焊跟蹤外坡口,然而在生產(chǎn)一些小直徑薄壁管的時(shí)候,由于鋼板原料壁厚較薄,在成型銑邊時(shí)內(nèi)、外坡口形貌很難同時(shí)保證,導(dǎo)致坡口變化很大,對(duì)預(yù)焊焊縫跟蹤和焊接質(zhì)量影響很大,這就需要伺服電機(jī)配合跟蹤系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行深度調(diào)節(jié),來(lái)保證正常跟蹤過(guò)程和焊接過(guò)程。安裝在跟蹤滑板上的激光跟蹤傳感器通過(guò)對(duì)內(nèi)、外焊縫進(jìn)行檢測(cè),將跟蹤信號(hào)傳遞給焊接控制系統(tǒng),系統(tǒng)經(jīng)過(guò)計(jì)算,輸出命令來(lái)控制跟蹤滑板運(yùn)行,跟蹤滑板帶動(dòng)跟蹤傳感器移動(dòng),保證系統(tǒng)對(duì)焊縫位置的跟蹤與定位。在高度、縱向跟蹤滑板驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)上安裝有編碼器,用以實(shí)現(xiàn)跟蹤偏差位置信號(hào)的采集與分析,保證焊槍對(duì)焊縫的跟蹤??刂葡到y(tǒng)流程圖如圖7所示。
3內(nèi)外焊槍高度、縱向跟蹤實(shí)現(xiàn)
3.1內(nèi)外焊槍跟蹤與控制系統(tǒng)邏輯關(guān)系
在成型與銑邊坡口正常的情況下,焊縫跟蹤可指導(dǎo)內(nèi)焊、外焊滑板進(jìn)行高度跟蹤作業(yè),但在特殊的鋼管型號(hào)(如薄壁管)生產(chǎn)中避免不了成型與銑邊坡口不理想的條件下,會(huì)造成跟蹤不穩(wěn)定、偏離焊縫,這就需要額外增加傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。具體方案是在焊槍安裝的高度跟蹤滑板上加裝一個(gè)高度傳感器(SICK高度檢測(cè)傳感器),用來(lái)具體檢測(cè)焊槍距鋼管表面的高度,傳感器把檢測(cè)到的實(shí)際距離信號(hào)轉(zhuǎn)化為 4~20mA 的模擬量信號(hào),傳遞給預(yù)焊控制系統(tǒng)1500PLC的模擬量輸人模塊 6ES7531-7KF00-0AB0 。模擬量模塊把4~20mA 的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為 0~27648 范圍內(nèi)的數(shù)字量信號(hào),通過(guò)數(shù)字濾波與運(yùn)算,可以的到焊槍的實(shí)際高度。通過(guò)與工控機(jī)上Wincc控制界面上設(shè)定的跟蹤參數(shù)進(jìn)行比較,利用西門(mén)子1500PID功能塊進(jìn)行比列積分調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)焊槍高度的自動(dòng)跟蹤,
3.2內(nèi)外焊縫跟蹤的優(yōu)缺點(diǎn)
通過(guò)內(nèi)、外焊激光跟蹤,能實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)的捕捉焊縫位置并動(dòng)態(tài)調(diào)整焊槍軌跡,顯著減少人工十預(yù),提高焊接精度和一致性,避免人為因素造成的焊縫缺陷,系統(tǒng)響應(yīng)敏捷,能快速針對(duì)焊縫變化做出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)連續(xù)作業(yè),無(wú)需像人工焊接頻繁中斷進(jìn)行位置調(diào)整,縮短了焊接周期。
但面對(duì)復(fù)雜的工況(如鋼管成型不理想的情況)不規(guī)則且無(wú)規(guī)律可循的坡口和焊縫,以及材料特性差異極大的組合焊接時(shí),當(dāng)前自動(dòng)跟蹤技術(shù)還存在局限性。所以螺旋預(yù)焊鋼管成型質(zhì)量仍然是預(yù)焊實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟蹤與提高焊縫質(zhì)量的一個(gè)比較重要的因素。
4 實(shí)際應(yīng)用
螺旋鋼管預(yù)焊機(jī)組已在山東曲阜東宏管業(yè)有限公司落地生產(chǎn),應(yīng)用場(chǎng)景如圖8、圖9所示。機(jī)組設(shè)計(jì)的一種基于視覺(jué)傳感與自適應(yīng)控制技術(shù)的焊縫實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng),有效提高了預(yù)焊機(jī)組焊縫跟蹤的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。降低了焊縫偏差率,減少焊接缺陷,探傷合格率達(dá)到 99.8% ,極大提升焊接質(zhì)量與生產(chǎn)效率。
5結(jié)論
(1)焊縫自動(dòng)跟蹤技術(shù)是保證預(yù)焊焊接質(zhì)量的一個(gè)重要因素,通過(guò)實(shí)時(shí)感知與動(dòng)態(tài)糾偏的深度融合,實(shí)現(xiàn)了焊接質(zhì)量從“人工干預(yù)”到“自主優(yōu)化”的跨越式發(fā)展。
(2)隨著機(jī)器視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)算法與多源信息融合技術(shù)的持續(xù)突破,焊縫位置信息捕捉愈發(fā)精準(zhǔn),系統(tǒng)響應(yīng)更加迅速且智能,選擇合理的跟蹤方式,對(duì)預(yù)焊焊接質(zhì)量的提高與實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)焊接具有重要意義。
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收稿日期:2025-03-19
李洪濤簡(jiǎn)介:1988年出生,本科,電氣高級(jí)工程師,主要從事直縫鋼管、螺旋鋼管埋弧焊設(shè)備、機(jī)器人智能設(shè)備的設(shè)計(jì)、調(diào)試工作。