中圖分類號:U469.72 TH213.3 文獻標(biāo)志碼:A DOI:10.20104/j.cnki.1674-6546.20240267
Analysis and Optimization of Compressor NVH Problem in Electric Vehicle Heat Pump System
ZhuShunkuan,Xia Yinyuan (CheryAutomobileCompanyLimited,Wuhu241007)
【Abstract]The noise source and the noise transmissionof the compressorNVH problem of the electric vehicle heat pump systemarestudied,andtheimprovementisadebyptimizingtheinteralstructureofteelectricompresor,nceasigthe acousticpackageand optimizing theairconditioningpipeline.TheNVH testresultsshow that theinternal structure optimizationcanreducethevibrationexcitationnoiseoftheelectriccompressorwhiletheadditionofacousticpackage andair conditioning pipelineoptimizationcan reduce thecompressrnoise transmission.These enhancementscontribute toa reduction in the noise levelofthe heat pump system during operation and theNVH performance of the vehicle.
Key words:Electric vehicle,Heat pump system,Noise source,Noise transmission,Acoustic package
【引用格式】祝順寬,夏寅遠.電動汽車熱泵系統(tǒng)壓縮機NVH問題分析及優(yōu)化[J].汽車工程師,2025(7):44-48.ZHU S K, XIA Y Y.Analysis and Optimization of Compressr NVH Problem in Electric Vehicle Heat PumpSystem[J]. Automotive Engineer,2025(7): 44-48.
1前言
傳統(tǒng)燃油汽車空調(diào)系統(tǒng)的噪聲源一般為固定于發(fā)動機的空調(diào)壓縮機,發(fā)動機懸置的減振作用減少了噪聲問題的發(fā)生。冀軍鶴等借助擴張式消聲器理論模型,對壓縮機氣流通道進行改進,使排氣脈動由 18.5kPa 降低至 9.0kPa 。商國旭等2對振動噪聲數(shù)據(jù)采用頻譜分析、階次追蹤等方法,通過優(yōu)化支架結(jié)構(gòu)提升模態(tài)頻率避免共振,將車內(nèi)噪聲聲壓級降低了 2.5dB(A) 。空調(diào)管路作為噪聲的主要傳遞路徑,是NVH問題分析過程中重點關(guān)注的對象。張建國、唐培等-4通過更換膠管材料并增加長度、增加消聲器和配重塊等方法將車內(nèi)噪聲聲壓級降低了4\~5dB(A)。段傳學(xué)通過優(yōu)化膨脹閥及其連接管的結(jié)構(gòu),解決了高頻嘯叫問題。
插電式混合動力汽車(Plug-inHybridElectricVehicle,PHEV)、增程式混合動力汽車(RangeExtendElectricVehicle,REEV)的空調(diào)系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油車空調(diào)系統(tǒng)差異不大,相關(guān)NVH問題的研究可相互借鑒。
由于純電動汽車需要降溫或加熱的零部件較
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多、系統(tǒng)較為復(fù)雜,按是否具有熱泵功能,可將其空調(diào)系統(tǒng)分為熱泵系統(tǒng)和非熱泵系統(tǒng)兩類。熱泵系統(tǒng)相對復(fù)雜,電動壓縮機是其主要噪聲源之一。針對電動壓縮機的NVH問題,首先要確認壓縮機自身振動是否合理、無突變,一般可根據(jù)整車和壓縮機總成NVH測試結(jié)果分析壓縮機總成噪聲與整車噪聲的關(guān)聯(lián)性,初步判定可能的原因,通過進一步分析壓縮機內(nèi)部平衡塊、動靜盤、電機等噪聲強關(guān)聯(lián)零部件對該噪聲問題的影響,尋找優(yōu)化方案,進行改進并加以驗證。此外,壓縮機噪聲一般通過空氣和固體兩個途徑傳遞到乘員艙,因此也可根據(jù)噪聲頻率對這兩個傳遞路徑進行分析。其中,空調(diào)管路是最主要的固體傳遞路徑。
本文針對純電動汽車熱泵系統(tǒng)壓縮機NVH開發(fā)驗證問題,對壓縮機噪聲及其傳遞進行分析及優(yōu)化,以提高車輛的舒適性。
2電動壓縮機噪聲源改善
電動壓縮機的NVH問題可以用響度、尖銳度、語音清晰度、粗糙度、音調(diào)度等聲品質(zhì)客觀參量進行分析。陳江艷等發(fā)現(xiàn)不同場點、不同轉(zhuǎn)速下壓縮機的聲品質(zhì)客觀參量值差異明顯,且隨轉(zhuǎn)速變化,各參量的變化趨勢各不相同,但特征響度及其峰值的頻帶分布只與場點位置有關(guān),與轉(zhuǎn)速無關(guān)。羅穎等通過壓縮機配重優(yōu)化與零件加工結(jié)構(gòu)優(yōu)化,降低了壓縮機振動激勵,有效改善了車內(nèi)噪聲與振動。邱琳通過優(yōu)化空調(diào)壓縮機轉(zhuǎn)速控制策略避開支架1階模態(tài)頻率、改變壓縮機轉(zhuǎn)速下降速度、消減壓縮機內(nèi)部動靜盤運行不良摩擦等措施,改善了壓縮機運轉(zhuǎn)噪聲。譚雨點等通過傳遞路徑及模態(tài)分析得出壓縮機在高轉(zhuǎn)速下與壓縮機支架產(chǎn)生共振是壓縮機振動噪聲問題的主要原因,提出優(yōu)化支架及框梁結(jié)構(gòu)的方案,有效降低了車內(nèi)噪聲和振動。
針對電動壓縮機的噪聲問題,應(yīng)優(yōu)先確認其振動及噪聲水平,盡可能對壓縮機自身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計進行分析以尋找優(yōu)化方案。
2.1電動壓縮機平衡塊質(zhì)量及角度優(yōu)化
某純電動汽車熱泵系統(tǒng)在壓縮機轉(zhuǎn)速超過6100r/min 時的車內(nèi)噪聲主觀評價結(jié)果為無法接受,對整車開展空調(diào)開啟狀態(tài)下的駕駛員右耳處噪聲測試,結(jié)果如圖1所示。當(dāng)壓縮機轉(zhuǎn)速達到6100r/min 以上時,1階噪聲聲壓級明顯超過目標(biāo)值,最大超出目標(biāo)值約19dB(A)。
對壓縮機進行臺架測試,壓縮機單件振動和噪聲測試結(jié)果如表1所示。
由表1可知,電動壓縮機轉(zhuǎn)速超過 6000r/min 后振動水平急劇惡化,3個方向上的惡化程度排序為Z向最大 ??X 向次之、Y向最小,因此判斷壓縮機內(nèi)部零部件動平衡可能存在問題。壓縮機動平衡測試結(jié)果表明,其動不平衡量高達 48.2g?cm 。對平衡塊進行優(yōu)化調(diào)整,調(diào)整前、后對比結(jié)果如表2所示。
改進后,壓縮機單件各向振動和噪聲均明顯改 善,臺架測試結(jié)果如表3所示。
將改進后的壓縮機安裝到整車,進行NVH測試,結(jié)果如圖2所示,車內(nèi)噪聲改善明顯,基本達到目標(biāo)要求,主觀評價結(jié)果為可以接受。
2.2 電動壓縮機電機24階次電磁力優(yōu)化
某純電動汽車熱泵系統(tǒng)工作時的主觀評價結(jié)果為無法接受,具體表現(xiàn)為壓縮機低速運轉(zhuǎn)時車內(nèi)存在明顯的“鳴鳴”聲。對整車開展空調(diào)開啟狀態(tài)下的駕駛員左耳處噪聲測試,壓縮機在 1150r/min 和1200r/min 轉(zhuǎn)速條件下,分別識別出高達38\~48dB(A)的突變噪聲峰值。
基于測試結(jié)果計算可知, 1150r/min 轉(zhuǎn)速下的460.4Hz 處峰值為24階次, 1200r/min 轉(zhuǎn)速下的479.5Hz 峰值也為24階次。該電動壓縮機電機為8極12槽方案,即主階次為24階,由此判斷該噪聲較大概率由電動壓縮機電機24階電磁力激勵引起。對電機進行優(yōu)化,在電機轉(zhuǎn)子外側(cè)規(guī)則的圓弧面上增加輔助槽,如圖3所示。仿真分析結(jié)果表明,該措施可降低電機的徑向電磁力,進而減小24階振動和噪聲。
將改進方案在整車上進行測試,壓縮機低速工作時,車內(nèi)23\~25階電磁噪聲平均降低 7.5dB(A) ,最大降低13.1dB(A),優(yōu)化后與優(yōu)化前的測試結(jié)果對比情況如圖4所示,主觀評價結(jié)果為可以接受。
3增加壓縮機聲學(xué)包
某純電動汽車熱泵系統(tǒng)電動壓縮機高頻噪聲明顯偏高,主觀評價結(jié)果為不可接受。在駕駛員右耳處進行噪聲測試,壓縮機轉(zhuǎn)速 800~8000r/min 工況下,壓縮機 500Hz 以上中、高頻噪聲聲壓級平均值為33.9dB(A) ,最大達到 52.4dB(A) ,超出 ?46dB(A) 的目標(biāo)要求,相應(yīng)噪聲主要通過空氣傳遞到車內(nèi)。
測試數(shù)據(jù)顯示,噪聲峰值出現(xiàn)在 3250Hz 的高頻段,可判斷該噪聲為通過空氣傳遞的噪聲,故決定采用可有效改善空氣傳遞的聲學(xué)包方案,聲學(xué)包由外層 2mm 厚三元乙丙橡膠(EthylenePropyleneDieneMonomer,EPDM)和內(nèi)層 13mm 厚聚氨酯(PolyUrethane,PU)組成,根據(jù)自身結(jié)構(gòu)和邊界空間需要作局部去料和減薄處理,如圖5所示。
增加聲學(xué)包后,采取相同的測試方法進行測試。結(jié)果表明,壓縮機轉(zhuǎn)速 800~8000r/min 工況下,壓縮機 500Hz 以上中、高頻噪聲聲壓級平均值為29.1dB(A) ,最大為 43.6dB(A) ,較優(yōu)化前分別降低了4.8dB(A)8.8dB(A),達到目標(biāo)要求,主觀評價結(jié)果為可以接受,測試結(jié)果如圖6所示。
1 空調(diào)管路優(yōu)化
某純電動汽車設(shè)計驗證(DesignVerification,DV)階段車內(nèi)駕駛員右耳處的實際噪聲水平在壓縮機部分轉(zhuǎn)速范圍超出目標(biāo)值,最高超出15dB(A)。
經(jīng)分析,壓縮機自身并沒有明顯的振動和噪聲超標(biāo)問題,噪聲表現(xiàn)也不在中高頻段,而將壓縮機吸、排氣管固定后,主觀感受到噪聲明顯改善,因此,對空調(diào)管路進行優(yōu)化,調(diào)整壓縮機吸氣管和排氣管走向,以及硬管和膠管長度,如圖7、表4所示。
經(jīng)整車測試驗證,空調(diào)管路優(yōu)化后車內(nèi)噪聲改善明顯,如圖8所示,主觀評價結(jié)果為可接受。壓縮機噪聲僅在 1946±50r/min 轉(zhuǎn)速范圍略有超標(biāo),可通過調(diào)整壓縮機轉(zhuǎn)速控制策略避開該轉(zhuǎn)速段的方法解決。
5 結(jié)束語
本文針對4款純電動汽車熱泵系統(tǒng)壓縮機NVH問題進行分析及優(yōu)化,得到以下結(jié)論:
a.通過優(yōu)化平衡塊提升壓縮機動平衡性能,可以改善壓縮機總成振動性能,從而改善壓縮機及整車噪聲水平。
b.通過壓縮機電機轉(zhuǎn)子增加輔助槽優(yōu)化徑向電磁力可以改善壓縮機電機主階次噪聲水平。
c.通過增加壓縮機聲學(xué)包可以改善空調(diào)中、高頻噪聲水平。
d.空調(diào)管路設(shè)計中,通過縮短壓縮機端硬管長度可改善固體傳遞帶來的壓縮機噪聲問題。
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(責(zé)任編輯白夜)
修改稿收到日期為2024年8月26日。