關(guān)鍵詞:選擇性催化還原(SCR);脫硝;催化劑;工藝參數(shù)
中圖分類號:X773 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2025)04-0018-03
DOI: 10.3969/j.issn.1008-9500.2025.04.004
Research on the Application Effect of Selective Catalytic Reduction Technology in Exhaust Gas Denitrification
WANGFei,LUGuangqi (Dingtao District Branch of Heze Ecological Environment Bureau,Heze2741Oo,China)
Abstract:Toaddresstheissueofnitrogenoxideemissions from industrialenterprisessuchas thermal powerplantsand cementplants,Selective CatalyticReduction (SCR)technology isadoptedforexhaust gasdenitrificationtreatment.Studythe influenceofdiferentcatalysttypes,reactiontemperatures,spacevelocities,andotherprocessparametersondenitrification efficiency through experiments.Research has shown that moisture and SO have a certain impact on catalyst activity,but stable operation can beachieved through processoptimization; through optimized temperature regulationstrategy,the fluctuation range of denitrification eficiency is controlled within ± 3 % ,and the system utilization rate reaches 97 % . All technicalindicators metenvironmentalprotectionrequirements.SCR technologyhasdemonstrated excellentdenitrification efficiency and cost-effectiveness in industrial applications.
Keywords: Selective Catalytic Reduction (SCR); denitrification; catalyzer; process parameter
1試驗部分
工業(yè)生產(chǎn)過程中排放的氮氧化物( )已成為全球關(guān)注的環(huán)境污染物。
排放會引發(fā)酸雨、光化學煙霧等環(huán)境問題,對人體呼吸系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)造成嚴重危害。面對日趨嚴格的環(huán)保政策和減排要求,發(fā)展高效脫硝技術(shù)成為工業(yè)領(lǐng)域的重要課題[-3]。選擇性催化還原(SelectiveCatalyticReduction,SCR)技術(shù)因其優(yōu)異的脫硝效率和運行穩(wěn)定性,在火電、水泥等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。深入探究其作用機理和影響因素,對于優(yōu)化工藝參數(shù)、提升脫硝效率、降低運行成本具有重要的理論和實踐價值[4-5]
1.1試驗裝置與材料
試驗裝置由氣體供給系統(tǒng)、反應(yīng)器系統(tǒng)和尾氣分析系統(tǒng)組成。氣體供給系統(tǒng)包括NO、 、
、
和
氣瓶,氣體流量由質(zhì)量流量計(Brooks5850E)控制。反應(yīng)器采用內(nèi)徑為 2 0 m m 的石英管,置于管式電爐中加熱,溫度由K型熱電偶和比例-積分-微分(Proportional IntegralDerivative,PID)溫控儀控制,溫度誤差為
。催化劑床層高度為 2 0 m m ,上下用石英棉固定。尾氣分析采用MRUOPTIMA7型煙氣分析儀在線檢測
濃度。
催化劑由浸漬法制備,原料包括偏釩酸銨、偏鎢酸銨和二氧化鈦。
1.2試驗方法
試驗前將催化劑壓片、破碎,篩取 4 0 ~ 6 0 目顆粒裝入反應(yīng)器。采用程序升溫方式進行活性評價,升溫速率為 ,反應(yīng)溫度為
,每隔
記錄數(shù)據(jù)點??账偻ㄟ^調(diào)節(jié)氣體流量和催化劑用量改變,研究范圍為
。水分影響試驗通過氣泡裝置引入水蒸氣,含量為 0 % ~ 1 0 % 。催化劑表征采用X射線衍射(X-RayDiffraction,XRD)、BET(Brunauer-Emmett-Teller)、掃描電子顯微鏡-能量色散X射線光譜(ScanningElectronMicroscopy-Energy Dispersive Spectroscopy,SEM-EDS)等方法分析物相組成、比表面積和形貌特征。每組試驗重復(fù)測試3次,確保數(shù)據(jù)可靠。
1.3分析測試方法
催化劑活性評價以 轉(zhuǎn)化率 B 為主要指標,計算公式為
式中: 為反應(yīng)器入口的
濃度,
;
為反應(yīng)器出口的
濃度,
。
催化劑物相結(jié)構(gòu)采用D8ADVANCE型X射線衍射儀分析。比表面積采用ASAP2020型物理吸附儀測試,表面形貌通過JSM-7500F型掃描電鏡觀察。催化劑酸性位采用 方法,使用AutoChem II2920型化學吸附儀測定。
2 結(jié)果與討論
2.1催化劑類型與性能評價
如圖1所示, 催化劑樣品XRD分析顯示出明顯的銳鈦礦特征衍射峰,釩、鎢物種分散良好,未檢測到明顯的結(jié)晶峰。BET分析結(jié)果表明,催化劑比表面積達到
,孔容為
平均孔徑為
,具有發(fā)達的介孔結(jié)構(gòu)。通過SEM觀察發(fā)現(xiàn),催化劑顆粒呈現(xiàn)均勻分布狀態(tài),粒徑為
。
-TPD結(jié)果顯示,催化劑表面存在弱酸性位(
)和強酸性位(
)兩種酸性位點,其中以Bronsted酸性位為主,這對
的吸附和活化具有重要作用。X射線光電子能譜(X-rayPhotoelectronSpectroscopy,XPS)分析表明,V物種主要以
形式存在,是SCR反應(yīng)的主要活性中心。
2.2反應(yīng)溫度對脫硝效率的影響
SCR反應(yīng)的速率常數(shù)與反應(yīng)溫度呈現(xiàn)明顯的火山型曲線關(guān)系,可用Arrhenius方程描述,表達式為
式中: K 為反應(yīng)速率常數(shù); A 為指前因子; E 為表觀活化能, R 為氣體常數(shù); T 為反應(yīng)溫度,
試驗數(shù)據(jù)表明,當溫度為 時,轉(zhuǎn)化率維持在 8 5 % 以上,
時達到最大值 9 2 . 3 % 。低溫區(qū)域活性較低歸因于催化劑表面的
活化能力不足,而高溫區(qū)域效率下降則源于
氧化反應(yīng)加劇。通過Arrhenius方程計算得到該催化體系的表觀活化能為 4 5 . 6 k J / m o l ,表明反應(yīng)過程受動力學控制。
2.3空速與還原劑濃度的協(xié)同效應(yīng)
通過正交試驗設(shè)計,研究了空速( )與
摩爾比(
)的交互作用。在較低空速區(qū)間(
),反應(yīng)物與催化劑接觸時間充分,
比值為0.9時即可獲得較高轉(zhuǎn)化率。隨著空速增加至
,需將
比值提高至1.1,以維持脫硝效率。當空速進一步增加時,即使提高
用量也難以獲得理想效果,表明反應(yīng)已進入擴散控制區(qū)域。方差分析結(jié)果顯示,空速是影響脫硝效率的主要因素,貢獻率達到 6 5 . 3 % 。
2.4水分、 影響及催化劑失活機理
水分及 對催化劑活性的影響可通過活性衰減系數(shù) β 定量表征,表達式為
式中: 為 t 時刻的脫硝效率;
為初始脫硝效率。
試驗結(jié)果顯示,當水分含量為 8 % 時, β 值降至0.9,源于 分子與
的競爭吸附。
影響更顯著,2 4 h 后 β 值降至 0 . 7 5 。XPS和FTIR表征發(fā)現(xiàn),
與
活性組分反應(yīng)生成 沉積物覆蓋活性位點,導(dǎo)致催化劑表面酸性位點顯著減少,尤其是強酸性位點。
3 工程應(yīng)用
3.1工藝優(yōu)化
基于催化還原脫硝技術(shù)的工程應(yīng)用研究,針對 催化劑體系進行工藝參數(shù)優(yōu)化。如表1所示,通過中試裝置驗證,確定最優(yōu)工藝參數(shù):反應(yīng)溫度為( 3 5 0 ± 1 0 ) C 、空速為
!
摩爾比為 1 . 0 ~ 1 . 1 、催化劑裝填密度為
。針對運行問題采取相應(yīng)措施:設(shè)計氨氣流量自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)對煙氣波動,采用分段裝填方式延長催化劑壽命,通過預(yù)熱段溫度提升防止結(jié)露堵塞。經(jīng)過優(yōu)化,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性顯著提升,催化劑使用壽命延長 3 3 . 3 % ,年均脫硝效率達到 8 5 % 。
3.2 實際應(yīng)用效果
在某 燃煤電廠鍋爐煙氣脫硝工程中應(yīng)用催化還原技術(shù),煙氣量為100萬
,
入口濃度為
。如表2所示,采用蜂窩式
催化劑,反應(yīng)器設(shè)計為三層催化劑床(兩用一備)。投運一年來,出口
濃度穩(wěn)定保持在
以下,脫硝效率達 8 8 % ~ 9 2 % ,系統(tǒng)壓降控制在
。通過優(yōu)化的溫度調(diào)節(jié)策略,脫硝效率波動幅度控制在 ± 3 % 以內(nèi),系統(tǒng)可利用率達9 7 % ,各項技術(shù)指標均滿足環(huán)保要求,體現(xiàn)了該技術(shù)在工業(yè)廢氣治理領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢。
4結(jié)論
通過系統(tǒng)研究SCR技術(shù)在廢氣脫硝過程中的應(yīng)用效果,確定了最佳工藝條件和影響因素。研究發(fā)現(xiàn), 催化劑具有最優(yōu)的脫硝性能。水分和
的存在會降低催化劑活性,但影響程度可控。該技術(shù)在實際工程應(yīng)用中表現(xiàn)出良好的脫硝效果和經(jīng)濟性,為工業(yè)廢氣治理提供了可靠的技術(shù)方案。后續(xù)研究將著重開發(fā)具有抗中毒性能的新型催化劑,進一步提高脫硝技術(shù)的應(yīng)用效果。
參考文獻
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