摘要:針對淺埋偏壓段隧道進洞存在偏壓、巖體破碎及支護結構不穩(wěn)定等問題,依托鄭家崗二號隧道為工程背景,對原設計方案進行優(yōu)化設計,并提出加固方案。完成施工后制定了監(jiān)測方案,根據(jù)監(jiān)測結果分析地表和圍巖的沉降和收斂及速率。研究結果表明:優(yōu)化設計方案將倒切式洞門改為單壓式洞門,加固樁左側增設5根、右側增設3根,樁截面為2m×3m,左側樁基長度為24~30m,右側均為40m,可有效改善降低地表、圍巖的沉降和收斂。地表A1、A2監(jiān)測點最大累計沉降分別為12mm、13.9mm,相比于原設計方案沉降和收斂降低了73.8%、69.7%,而最大沉降速率分別為2.01mm/d、1.95mm/d;拱頂C監(jiān)測點最大累計沉降和收斂分別為27.5mm、22.5mm,降低了78.1%和73.5%,最大沉降和收斂的速率為5.63mm/d和3.67mm/d;兩側拱腰B1、B2監(jiān)測點最大沉降和收斂分別為9.26mm、8.07mm和7.26mm、6.38mm,沉降和收斂速率均在1.0~1.5mm/d之間。
關鍵詞:偏壓隧道;淺埋段洞口;防護優(yōu)化;加固措施
0" "引言
在隧道工程領域,淺埋偏壓段隧道的進口區(qū)域常常面臨地形復雜性所帶來的挑戰(zhàn)。這些區(qū)域的地表特征表現(xiàn)為顯著的起伏和陡峭的坡面,這些自然條件在隧道開挖過程中極易引發(fā)一系列工程問題,如地表沉降、洞口坍塌以及結構開裂等[1-3]。這些問題不僅對施工過程的順利進行構成威脅,也嚴重影響了工程的施工質(zhì)量和安全性。
在隧道進口洞門設計選擇上,進口洞門類型普遍采用端墻式和削竹式。然而在地質(zhì)條件復雜、地表起伏顯著、坡面陡峭且存在偏壓的地區(qū),尤其是可能發(fā)生大規(guī)模塌方或滑坡災害的地段,傳統(tǒng)的削竹式洞門不再適用。
在淺埋偏壓段隧道洞門設計的現(xiàn)有研究中,代樹林等[4]針對偏壓隧道地表沉降問題,提出了一系列優(yōu)化設計方案,旨在提升隧道施工的安全性。周克實[5]根據(jù)淺埋偏壓洞口段的地形特征,提出了具體的開挖施工方法、超前支護技術以及加固措施。王年近[6]從削坡隧道洞口偏壓地質(zhì)條件和特征出發(fā),對圍巖結構受力進行了深入分析,并據(jù)此提出了針對淺埋段進洞口的優(yōu)化設計方案。
本文對淺埋偏壓洞口段的原有設計方案進行優(yōu)化,提出了針對洞口段的施工優(yōu)化設計方案,以及洞門兩側的加固措施,旨在通過這些措施提高隧道的穩(wěn)定性。同時,制定了詳盡的沉降和收斂監(jiān)測方案,通過對地表、拱頂以及兩側拱腰的穩(wěn)定性進行綜合分析,以確保隧道施工的質(zhì)量和安全。通過這些綜合的優(yōu)化和措施,可為淺埋偏壓段隧道的設計與施工提供更為科學、合理的指導,從而有效降低工程風險,提高工程質(zhì)量。
1" "工程概況
本文以西十高鐵湖北段的鄭家崗二號隧道為工程背景。該隧道起訖里程DK252+587~DK253+008,全長421m,最大埋深104m,其中Ⅳ級圍巖295延米,Ⅴ級圍巖80延米,進出口明洞工程46延米。淺埋偏壓段洞門進口的地表地形起伏較大,邊坡陡峭,土體沖溝發(fā)育,偏壓嚴重。該項目堅持“短進尺、弱爆破、強支護、快封閉、勤量測”的原則,采用三臺階工法、機械濕噴工藝、多功能襯砌臺車工裝設備,嚴格控制施工步距,有效確保了施工安全。
鄭家崗二號隧道緊鄰濕地公園,對環(huán)保要求極高。在確保隧道施工安全質(zhì)量的同時,項目部通過優(yōu)化施工方案,減少山體開挖及林地占用面積,對施工排水進行嚴格沉淀和凈化處理,全力保護生態(tài)環(huán)境
2" "原設計方案
2.1" "原設計情況
鄭家崗二號西安端洞口里程為DK252+587,采用倒切式洞門,洞門長13m,洞門內(nèi)高9.08m,洞門壁厚0.7cm。洞門整段采用鋼筋混凝土整體施作,洞門底部設置溝槽頂面和內(nèi)軌頂面。
端墻起始里程定于DK252+600,明暗分界里程定于DK252+607,銜接處的變形縫寬為2cm,接長明洞共7m,端墻起始和明暗分界里程之間設置排水溝和黏土隔水層,層厚50cm,并在邊坡處打入多組錨桿,以起到加固邊坡、提高穩(wěn)定性的作用。
2.2" "原設計問題分析
鄭家崗二號隧道進口洞門類型采用倒切式,從DK252+596往大里程掘進施工中,通過對上臺階監(jiān)控量測數(shù)據(jù)的采集和分析,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在嚴重的沉降及水平收斂?,F(xiàn)場立即停止掘進封閉掌子面,對洞內(nèi)初支及地表情況進行調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)DK252+598處出現(xiàn)縱向裂紋,縱向裂紋長度為2m,寬度約3mm。地表上方DK252+620左側出現(xiàn)橫向裂紋,裂紋長度3m,寬度為10mm,累計沉降為45.8mm。
3" "洞口段防護優(yōu)化
3.1" "優(yōu)化目的
因洞口右側實際地形較原設計有所差異,邊仰坡開挖范圍大,對生態(tài)環(huán)境和山體破壞大,后期恢復困難,且坡面過高存在安全風險。為減少邊坡開挖范圍及對生態(tài)環(huán)境和山體的影響,對DK252+596~+607段采用“外側明做、內(nèi)側暗挖”的施工方法。為保證淺埋偏壓段暗洞施工安全,在隧道洞口段增設加固樁。
3.2" "優(yōu)化方案
將洞門型式由倒切式改為單壓式,DK252+587~+596段采用明挖法施作洞門結構,靠近洞口上部設置1:1.25的邊坡和厚50cm黏土隔水層。
DK252+596~+607段采用“外側明做、內(nèi)側暗挖”的施工方法,先施作外側大邊墻,并在外側拱部設C35鋼格柵混凝土護拱,然后進行洞頂回填,夯實土體。內(nèi)側拱部設超前支護(采用φ42超前小導管,長4.0m,環(huán)向間距40cm)再進行暗挖處理。
施工支護采用錨、噴、網(wǎng)結合,并設1榀/0.5m的型鋼鋼架,提高邊坡穩(wěn)定性。此外,在隧道洞口段左右兩側增設加固樁并接長明洞進行防護。
4" "采用新方案后穩(wěn)定性分析
4.1" "施工新方案
對鄭家崗二號隧道分別開展進口截水溝施工、邊仰施工、DK252+596~+607段套拱及管噴施工、DK252+607~+630段加固樁施工、DK252+596~+607段明洞施工等工序。為確保進洞施工安全,經(jīng)過研究決定,在洞口DK252+607~+630段左側增加5根加固樁,右側增加3根加固樁,截面為2m×3m,左側樁基長度為24~30m,右側均為40m。
4.2" "監(jiān)測方案
淺埋偏壓洞口段優(yōu)化設計方案和加固施工完成后,立即在DK251+610的地表、拱頂、兩側拱腰設置監(jiān)測點,開展為期28d的監(jiān)測試驗。地表監(jiān)測點分別設為A1、A2點,拱腰兩側監(jiān)測點設置為B1、B2點,拱頂監(jiān)測點設置為C點,并對優(yōu)化設計和加固工況下各監(jiān)測點的沉降和收斂進行分析。
4.3" "穩(wěn)定性分析
4.3.1" "地表監(jiān)測結果
圖1為優(yōu)化設計和加固下地表沉降監(jiān)測變化曲線。由圖1可知,地表累計沉降隨著時間增長呈現(xiàn)先緩慢再迅速后平穩(wěn)增加的變化趨勢;而地表累計沉降速率大致為先迅速增加再逐漸減小至平穩(wěn)的變化趨勢。
監(jiān)測時間28d完成后,地表A1、A2監(jiān)測點累計沉降最大值分別為12mm、13.9mm,相比于原設計方案,優(yōu)化設計和加固后地表沉降降低了73.8%和69.7%;同理,A1、A2監(jiān)測點在第7d的地表沉降量最大值分別為1.95mm和2.01mm,單日最大沉降速率達到2.01mm/d、1.95mm/d;A1監(jiān)測點主要沉降量發(fā)生在11d前,比A2監(jiān)測點提前3d,分別占比總沉降量的92.5%和93.9%;監(jiān)測15d后,兩個地表監(jiān)測點的沉降速率大致在-0.1137~0.0716mm/d之間,沉降量在可控范圍之內(nèi)。
研究結果表明:優(yōu)化設計和加固后淺埋偏壓隧道洞口段的地表沉降有顯著降低,地表沉降得到了有效控制。
4.3.2" "拱頂監(jiān)測結果
圖2為優(yōu)化設計和加固下拱頂沉降和收斂及速率變化曲線。由圖2可知,拱頂沉降和收斂隨時間增長呈現(xiàn)先迅速增加后平穩(wěn)的變化趨勢;而拱頂沉降和收斂速率同地表沉降速率有相同變化趨勢。
監(jiān)測時間28d內(nèi),拱頂C監(jiān)測點累計沉降和收斂的最大值分別為27.5mm、22.5mm。由于偏壓的作用,拱頂收斂向左偏移,相較于原設計方案,優(yōu)化設計和加固后分別降低了78.1%和73.5%;拱頂沉降速率的最大值為5.63mm/d,發(fā)生在第3d,而最大收斂速率為3.67mm/d,發(fā)生在第7d,相較于地表最大沉降量的時間提前4d,拱頂沉降先于地表發(fā)生,地表沉降具有延遲性。
研究結果表明:經(jīng)過優(yōu)化設計和加固后,拱頂累計沉降相較于原設計方案均有明顯減小趨勢,增強了支護結構的承載能力。
4.3.3" "左右拱腰監(jiān)測結果
圖3為優(yōu)化設計和加固下拱腰沉降和收斂及速率變化曲線。由圖3可知,拱腰沉降和收斂均隨時間增長呈現(xiàn)先迅速增加后平穩(wěn)的變化趨勢。左、右拱腰的B1、B2監(jiān)測點累計沉降最大值分別為9.26mm、8.07mm,左、右拱腰累計收斂最大值為7.26mm、6.38mm;左拱腰沉降和收斂整體小于右拱腰,拱腰兩側產(chǎn)生不均勻沉降和收斂。分析認為,由于洞口段坡面陡峭、地形起伏較大,存在嚴重偏壓,導致圍巖受力不均勻。
對左、右拱腰進行沉降和收斂速率監(jiān)測,兩側拱腰的最大沉降速率分別發(fā)生在第5d和第6d,其速率為1.42mm/d和1.66mm/d;兩側拱腰的最大收斂速率分別為0.98mm/d和0.95mm/d,分別發(fā)生在第6d和第7d。根據(jù)最大沉降和收斂的速率及時刻,若超過監(jiān)控預測的安全預警值,需要停止隧道施工,及時采取加固措施,待沉降和收斂速率降低后,則繼續(xù)施工。
研究結果表明:淺埋偏壓段隧道洞口通過優(yōu)化設計方案和增設加固樁的方式,有效減小了其沉降和收斂。
5" "結束語
本文針對淺埋偏壓段隧道進洞存在偏壓、巖體破碎及支護結構不穩(wěn)定等問題,依托鄭家崗二號隧道為工程背景,對原設計方案進行優(yōu)化設計,提出加固方案,并制定了監(jiān)測方案。
對淺埋偏壓段隧道洞門采用倒切式,將洞門類型更改為單壓式,并提出具體優(yōu)化設計方案。DK252+587~+596段采用明挖法施作洞門結構,DK252+596~+607段采用“外側明做,內(nèi)側暗挖”施工方法,在并外側施作大邊墻,拱部設C35鋼格柵混凝土護拱,內(nèi)側拱部施作φ42超前小導管,環(huán)向間距40cm的超前支護,最后錨、噴、網(wǎng)結合加固邊坡土體。
在優(yōu)化設計方案基礎上,提出加固措施。DK252+607~+630段左側增加5根加固樁,右側增加3根加固樁,并制定了詳細監(jiān)測方案,將地表、拱頂、兩側拱腰作為重點監(jiān)測對象,為后續(xù)穩(wěn)定性分析提供支持。
地表A1、A2監(jiān)測點的累計最大沉降分別為12mm、13.9mm,相較于原設計方案降低了73.8%和69.7%;拱頂C監(jiān)測點的累計最大沉降和收斂分別為27.5mm、22.5mm,降低了78.1%和73.5%;兩側拱腰B1、B2監(jiān)測點的累計沉降和收斂分別為9.26mm、8.07mm和7.26mm、6.38mm。
洞門采用優(yōu)化設計和加固措施后,淺埋偏壓段隧道洞門段各監(jiān)測點的沉降和收斂均有所降低,有效改善了偏壓帶來的不均勻沉降,提高了隧道施工安全和穩(wěn)定性。
參考文獻
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