摘要:針對用戶反饋的某型號銑刨機燃油箱開裂滲油問題,通過對燃油箱進行局部剖切發(fā)現(xiàn)其開裂部位,分析了燃油箱鋼板疲勞斷裂原因,通過對燃油箱進行有限元分析確定了燃油箱疲勞斷裂的原因,據(jù)此提出并實施了改進措施,改進后燃油箱的變形和等效應(yīng)力均大幅度下降,經(jīng)過后續(xù)產(chǎn)品試裝未發(fā)生燃油箱開裂問題,改進措施取得了預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:銑刨機;燃油箱開裂;有限元分析;疲勞斷裂;等效應(yīng)力
0" "引言
燃油箱是銑刨機燃油供給系統(tǒng)的關(guān)鍵部件[1],其安全性和可靠性直接影響整機性能。根據(jù)市場反饋,某型銑刨機的燃油箱出現(xiàn)了多起漏油現(xiàn)象。經(jīng)過現(xiàn)場服務(wù)人員檢查后發(fā)現(xiàn),漏油的原因大都是燃油箱連接板焊縫外側(cè)板開裂。為此,本文對該型燃油箱開裂問題展開研究,結(jié)合有限元分析結(jié)果及設(shè)計經(jīng)驗,提出改進措施,提高該型燃油箱結(jié)構(gòu)強度,保證其可靠性滿足該型銑刨機產(chǎn)品的配置需要。
1" "燃油箱結(jié)構(gòu)
考慮到燃油箱的可靠性、耐高溫性能和制造成本,選用材質(zhì)為Q355B、厚度為4mm的鋼板通過拼焊進行制造,所有焊縫采用ER50-6焊絲和CO2混合氣體保護焊方法進行焊接。中間隔板將燃油箱上下空間分割成兩個聯(lián)通的腔體。某型號銑刨機燃油箱結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2" "燃油箱開裂部位及原因分析
2.1" "燃油箱開裂部位
現(xiàn)場反饋該型號銑刨機使用400h后,燃油箱上部折彎板與隔板連接拐角處出現(xiàn)滲油現(xiàn)象。將燃油箱進行了局部剖切,以便發(fā)現(xiàn)其開裂部位,剖切后發(fā)現(xiàn)燃油箱焊縫并未開裂,其裂紋由油箱內(nèi)壁開裂向外壁擴展,開裂部位位于拐角焊根處,該裂縫有明顯的疲勞弧線,且存在瞬間斷裂區(qū)[2],這說明燃油箱漏油不是由焊縫失效引起,而是由焊縫臨近鋼板疲勞斷裂引起。
2.2" "分析燃油箱鋼板疲勞斷裂原因
相關(guān)文獻指出,焊縫失效通常分為焊核開裂和板邊開裂兩種模式[3]。分析認(rèn)為,該裂縫明顯屬于沿板厚度穿透型斷裂的板邊開裂,疲勞裂縫出現(xiàn)在臨近焊縫處。由此可知該焊接接頭失效并不是焊核開裂或焊道強度不夠,而是結(jié)構(gòu)設(shè)計、焊道設(shè)計有缺陷。
進一步觀察發(fā)現(xiàn),隔板內(nèi)部無焊道,這與設(shè)計圖紙不符,懷疑該處焊道缺失導(dǎo)致了燃油箱內(nèi)部受壓、外板脹開,焊接接頭受到過大的集中力和彎矩作用形成應(yīng)力集中,而基材(鋼板)的強度弱于焊道強度,導(dǎo)致了基材撕裂。
3" "燃油箱有限元分析
3.1" "模型簡化和網(wǎng)格劃分
燃油箱開裂位置為焊根處,因此對非重點區(qū)域模型進行簡化。為了盡量詳細(xì)捕捉燃油箱結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布情況,對關(guān)鍵焊道進行了實體建模,并采用Hyper Mesh有限元分析和仿真軟件進行六面體實體網(wǎng)格劃分[4]。整體網(wǎng)格尺寸控制在10mm,對開裂區(qū)域進行網(wǎng)格細(xì)化,生成的網(wǎng)格單元數(shù)為186408個。
3.2" "邊界條件
燃油箱各零件之間按照實際情況設(shè)置接觸,尤其關(guān)注開裂處鋼板與焊道之間的相互作用,焊道與折彎板綁定、折彎板與折彎板之間設(shè)置為摩擦,轉(zhuǎn)軸處僅釋放繞轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動的自由度,側(cè)板兩個螺孔位置固定所有自由度[5]。
銑刨機工況較為惡劣,燃油箱在工作過程中會受到其內(nèi)部柴油的較大的沖擊。燃油箱滿載容積為141L,燃油箱側(cè)板承受著重力加速度的影響,該重力加速度對側(cè)板的沖擊力可達到9400N。
3.3" "分析結(jié)果
通過ABAQUS工程模擬有限元軟件對燃油箱進行靜力學(xué)分析,其最大變形位于燃油箱側(cè)板位置,最大變形量為5.70mm;其最大應(yīng)力位于隔板與外側(cè)板拐角處,最大等效應(yīng)力為5.61MPa。原結(jié)構(gòu)燃油箱變形及等效應(yīng)力如圖2所示。
分析認(rèn)為,燃油箱在內(nèi)部燃油沖擊壓力的作用下,變形量過大,承受的等效應(yīng)力過大,其最大應(yīng)力位置與燃油箱開裂位置相同,開裂原因可判斷為燃油箱內(nèi)部沖擊造成其側(cè)板拐角處應(yīng)力集中,導(dǎo)致燃油箱側(cè)板拐角處焊縫臨近鋼板疲勞斷裂。
4" "燃油箱的結(jié)構(gòu)改進
4.1" "改進措施
針對燃油箱側(cè)板拐角處焊縫臨近的鋼板疲勞斷裂問題,采取以下改進措施:一是按照燃油箱圖紙要求將其內(nèi)部隔板與外部鋼板之間的接觸區(qū)域?qū)嵤┖附樱欢沁m當(dāng)延長隔板,避免隔板與側(cè)板拐角處出現(xiàn)應(yīng)力集中;三是在燃油箱內(nèi)部增加上、下貫通的筋板,隔板與筋板、側(cè)板焊接。燃油箱原結(jié)構(gòu)與改進后的結(jié)構(gòu)對比如圖3所示。
4.2" "改進效果
實施上述改進措施后,按照前述方法采用Hyper Mesh有限元分析和仿真軟件對燃油箱進行網(wǎng)格劃分,生成的網(wǎng)格單元數(shù)為305160個,對改進后的燃油箱模型施加相同的載荷、約束,進行靜力學(xué)分析。改進后的燃油箱變形和等效應(yīng)力如圖4所示。
由圖4a可知,改進后燃油箱的最大變形位置在燃油箱外側(cè)板靠下位置,最大變形量為4.16mm,與原結(jié)構(gòu)相比減小了27.02%;由圖4b可知,改進后燃油箱對應(yīng)原結(jié)構(gòu)等效應(yīng)力最大值位置(即燃油箱上部折彎板與隔板連接拐角處)的應(yīng)力為2.98MPa,與原結(jié)構(gòu)相比減小了46.88%。
5" "結(jié)束語
本文對燃油箱開裂問題進行了有限元分析,明確了燃油箱開裂的原因,根據(jù)仿真結(jié)果并結(jié)合工程實際進行了結(jié)構(gòu)改進。對改進后的燃油箱進行了有限元分析,分析結(jié)果表明,改進后的燃油箱最大變形量減小了27.02%,原結(jié)構(gòu)薄弱位置的等效應(yīng)力下降了46.88%。經(jīng)過后續(xù)產(chǎn)品試裝跟蹤800h,未發(fā)生燃油箱開裂問題,證明改進取得成功。
參考文獻
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