摘要:針對某電動汽車的前控制臂后襯套脫膠問題進行了分析討論,首先在整車上確認了故障狀態(tài),然后檢測了故障件的外觀、尺寸、材料和性能,發(fā)現(xiàn)是由于外套管清潔度差導致的金屬外套管與硫化橡膠粘接不良,接著進行了生產(chǎn)工藝對標分析,最后根據(jù)故障原因確認了改進措施并做了充分的驗證,最終徹底解決了該問題。
關鍵詞:襯套;脫膠;清潔度;硫化
故障描述
某車型(下文簡稱C40DB)售后市場反饋出現(xiàn)前控制臂后襯套脫膠導致行駛過程中底盤異響,故障率約3%,故障車輛主要主要行駛在云南、湖南和福建等路況較惡劣的地區(qū),故障里程集中在2萬~5萬km,運行時間為6~15月。產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)及故障照片如圖1所示。
原因分析
故障件返回供應商后,進行了外觀、尺寸、材料和性能的檢測,發(fā)現(xiàn)金屬外套管與硫化橡膠黏接不良,接著應用魚骨圖[1]分析影響橡膠黏結(jié)力的關鍵要素,逐項排查找出異常點。
1.故障件分析
故障件返回供應商后進行了外觀、尺寸、材料和性能的檢測,尺寸及材料無異常,剖切故障件發(fā)現(xiàn)橡膠本體與外套管脫膠,橡膠黏結(jié)面積<60%。前控制臂后襯套的設計要求為:橡膠黏結(jié)強度大于橡膠本體撕裂強度,進行襯套破壞性試驗,橡膠與內(nèi)外套管黏結(jié)面積大于90%,表現(xiàn)形式是硫化橡膠本體撕裂,故障件狀態(tài)不符合設計要求。初步分析是由于金屬外套管與硫化橡膠黏結(jié)不良,襯套粘接力不能抵抗車輛的實際受力,在力的持續(xù)作用下,襯套外套管與橡膠發(fā)生脫離。
2.魚骨圖分析
根據(jù)前控制臂后襯套脫膠現(xiàn)象,識別影響橡膠粘接的關鍵要素,梳理出可能導致襯套出現(xiàn)脫膠的魚骨圖如圖2所示。
排查影響因素及確認根因
對可能導致襯套脫膠的產(chǎn)品設計、工藝及制造的關鍵影響要素進行逐項排查,找出異常的因素,并確認問題根因。
1.設計因素排查
(1)確認襯套尺寸大小設計得是否合理 襯套的直徑和高度尺寸越大,則橡膠黏結(jié)面積越大,橡膠厚度也越厚,利于可靠耐久性。根據(jù)C40DB懸架結(jié)構(gòu)型式及整車總質(zhì)量,與其他車型的襯套大小進行對標。經(jīng)過對比確認,C40DB襯套直徑70.2mm,高度36mm,尺寸設計合理(見表1)。
(2)確認襯套整車下的受力輸入是否符合設計要求 根據(jù)C40DB整車的最大總質(zhì)量,用Adams仿真軟件進行襯套受力的提取并作為襯套結(jié)構(gòu)耐久CAE分析的輸入,在工況17(制動0.8g)下Y向,襯套受力最大,為9112N,與整車輸入數(shù)據(jù)吻合。襯套做CAE分析,疲勞損傷系數(shù)為0.181(規(guī)定≤0.85),滿足設計要求。
(3)襯套結(jié)構(gòu)參數(shù)定義是否合理 供應商根據(jù)襯套的尺寸大小和整車受力輸入,對襯套進行結(jié)構(gòu)參數(shù)定義和設計。核查襯套外徑、外套管高度、內(nèi)套管外徑/內(nèi)徑/高度、橡膠軸向/徑向厚度、阻尼孔間隙及橡膠壓縮率等參數(shù),都為常規(guī)設計值,無異常。
(4)縮頸量的定義是否合理 根據(jù)襯套尺寸大小,供應商對縮徑量進行定義和取值。經(jīng)對比分析,縮徑量為3mm,縮徑率為4.1%,符合設計規(guī)范(≤5%)。
2.工藝及制造因素排查
1)確認外套管拋丸前狀態(tài),檢測外套管表面清潔度。經(jīng)過排查,發(fā)現(xiàn)來料外套管表面有油污和生銹(見圖3),油污來源為鋼材廠拉伸時的油污,生銹為流轉(zhuǎn)過程中防護不當,潮濕環(huán)境導致。
將有油污和生銹的外套管進行拋丸后,銹跡已被去除,粗糙度符合檢驗要求。接著做磷化及硫化后,做推力測試有明顯脫膠,如圖4所示。
通過故障復現(xiàn)試驗,有油污的外套管正常拋丸和磷化后產(chǎn)生脫膠,與市場件故障模式一致。由此確認外套管油污為關鍵影響因素。
2)拋丸工序后,檢查外套管的粗糙度。實測在
5~6μm之間,設計要求為3~9μm,在合格范圍內(nèi)。非真因。
3)磷化清洗工序,檢測磷化膜重。磷化膜密度實測為1.6~2.8g/m2,符合工藝要求。非真因。
4)確認噴膠工序的底膠厚度、面膠厚度和烘干參數(shù)無異常。底膠膜厚實測6~10μm,面膠膜厚實測16~20μm,烘干溫度(80~100℃)和烘干時間(2~3min)也無異常。非真因。
5)確認硫化工序工藝參數(shù)合格,硫化溫度170℃±5℃、加硫時間560s,鎖模壓力24±1MPa,都在正常范圍。非真因。
6)縮徑工序,確認縮徑設備正常,縮頸后襯套無損傷、尺寸符合要求。非真因。
結(jié)論:通過對設計過程及工藝制造過程排查,確認外套管油污是導致脫膠的關鍵因素,導致外套管與橡膠的黏結(jié)強度降低,。
3.生產(chǎn)工藝對標分析
與其他主流襯套廠家進行生產(chǎn)工藝對標分析,總體對比情況見表2。
對標結(jié)果如下:供應商與其他四個廠家的拋丸、磷化、噴膠、硫化、縮徑及推力檢測工藝基本一致,但是缺少預脫脂工序和清潔度檢查工序。
拋丸前的預脫脂工藝的主要作用:可去除油污、銹跡,防止拋丸過程中,油污及銹跡與零件機體分子形成交互和滲透,從而將污物留存在了機體表層。同時,拋丸過程中形成的凸凹粗糙度表面,增加了在磷化過程中對異物清洗清潔的風險。
結(jié)論:供應商的缺少預脫脂工序和清潔度檢查工序,導致外套管拋丸和磷化后,表面油污未去干凈,硫化后出現(xiàn)黏結(jié)力不足現(xiàn)象。
4.確認問題根因
用5Why法分析問題產(chǎn)生的根因:
(1)Why1 車輛行駛過程中有異響。
(2)Why2 前控制臂后襯套脫膠。
(3)Why3 外套管與橡膠的黏結(jié)力不足。
(4)Why4 襯套外套管表面有油污。
(5)Why5 外套管油污未去除干凈。
改進措施和效果驗證
1.制定改善措施
通過以上的綜合分析,確認的改善對策如下:
1)增加預脫脂工序和清潔度檢查工序,包括預脫脂、脫脂、水洗1、水洗2、熱水洗、烘干以及清潔度檢查共七道工序。
2)預脫脂和磷化后用答因筆檢測法確認表面油脂是否去干凈,檢測標準如圖5所示。
3)要求外套管供應商出廠前進行初步的油脂清洗,運轉(zhuǎn)的物流器具上增加蓋章,起到防塵以及防潮的作用。
2.驗證改善效果
改善措施實施后,對生產(chǎn)出來的襯套,隨機抽取5個批次,每批次20件,經(jīng)驗證拉脫面積均在90%以上,拉脫力符合設計要求。抽取3個襯套搭載整車耐久(帕斯卡1壞路+帕斯卡2高速試驗)共計3.6萬km,襯套無開裂、脫膠等問題,改進措施驗證通過。
結(jié)語
通過對前控制臂后襯套脫膠問題的分析,發(fā)現(xiàn)清潔度對橡膠黏結(jié)力影響較大,尤其是內(nèi)外套管上的油污,如果沒有進行有效的脫脂和清潔度檢驗,硫化后很容易出現(xiàn)拉脫力不足的缺陷。因此在生產(chǎn)工藝控制過程中要嚴格控制內(nèi)外套管的清潔度,做好表面油脂的處理及檢驗。
參考文獻:
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