摘要:采用內(nèi)置式永磁同步電機對電動汽車低頻振動噪聲進行優(yōu)化。通過理論與仿真分析,確定了電磁激振力頻率與轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)振型頻率接近引發(fā)的轉(zhuǎn)子扭振,是導(dǎo)致電機在轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 下運行時出現(xiàn)噪聲-振動-聲振粗糙度(NVH)問題的主要原因。對此,采用了轉(zhuǎn)子斜極優(yōu)化、轉(zhuǎn)子軸徑尺寸優(yōu)化和轉(zhuǎn)子整體注塑等3 種不同方法進行改進。通過仿真與實測驗證,上述3 種方法均能有效解決電機在低頻下的振動噪聲,且與原始設(shè)計方案相比,電機運行在轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 下的NVH 幅值降低了8 dB 以上。
關(guān)鍵詞:噪聲-振動-聲振粗糙度(NVH);彎扭模態(tài);斜極優(yōu)化;轉(zhuǎn)子軸徑;整體注塑
0 前言
隨著電動汽車市場的快速發(fā)展,電驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性與舒適性已成為衡量電動汽車性能的重要指標(biāo)。電機作為電驅(qū)動系統(tǒng)的核心動力元件,其噪聲-振動-聲振粗糙度(NVH)特性對電動汽車的駕乘體驗有著顯著影響[1-2]。目前,轉(zhuǎn)子分段斜極技術(shù)是電動汽車電機設(shè)計中用來抑制電驅(qū)動系統(tǒng)NVH問題的一種有效方法。文獻[3]研究了轉(zhuǎn)子采用分段斜極及表面開2 組對稱輔助槽結(jié)構(gòu)的方法能夠有效降低電機低階齒諧波,并避免與定子鐵芯固有頻率的共振。文獻[4]研究了轉(zhuǎn)子分段斜極對電機徑向電磁力波的抑制原理,并通過仿真計算與樣機實測驗證了理論分析的正確性。文獻[5]研究了電磁激振力對定子鐵芯產(chǎn)生形變的機理,進而解釋了轉(zhuǎn)子分段斜極減振降噪的有效性,并通過三維仿真及振動試驗驗證了定子鐵芯形變是引發(fā)電機振動噪聲的主要原因。文獻[6]研究了一字形和V 形斜極轉(zhuǎn)子對電機齒槽轉(zhuǎn)矩的影響,雖然在斜極角度偏小的情況下V 形斜極效果較差,但可以消除電機的軸向不平衡磁拉力。文獻[7]研究了轉(zhuǎn)子分段斜極段數(shù)及斜極角度對電機性能和振動噪聲的影響,通過理論分析,得出選擇合適的斜極角度和轉(zhuǎn)子分段數(shù)既能兼顧電磁轉(zhuǎn)矩的大小又能降低電機噪聲。綜上所述,雖然不少學(xué)者對分段斜極轉(zhuǎn)子在降低電機徑向電磁力上進行過深入研究,但卻未考慮不同轉(zhuǎn)子分段斜極方案對轉(zhuǎn)子彎扭模態(tài)的影響因素,例如,當(dāng)轉(zhuǎn)子采用斜極方案后,原來可以視為整體的轉(zhuǎn)子,現(xiàn)在被分成了幾段錯開一定角度的獨立部分,這會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子增加新的模態(tài)(轉(zhuǎn)子彎扭模態(tài)),轉(zhuǎn)子彎扭模態(tài)極易造成轉(zhuǎn)子扭振現(xiàn)象,同樣會造成電機的低頻噪聲。
本文以某品牌純電動汽車在車速為50 km/h的低速行駛時產(chǎn)生的嘯叫噪聲為研究對象,利用有限元方法對電機振動噪聲,以及轉(zhuǎn)子模態(tài)進行了仿真計算,通過對比實測轉(zhuǎn)子的模態(tài)測試結(jié)果,鎖定車輛在低速行駛過程中產(chǎn)生嘯叫噪聲的主要原因,并結(jié)合理論分析采用3 種不同方法對電機的振動噪聲進行了優(yōu)化,最后通過臺架的半消聲實驗室測試進行了試驗驗證。結(jié)果表明:通過轉(zhuǎn)子斜極優(yōu)化、轉(zhuǎn)子軸徑尺寸優(yōu)化,以及轉(zhuǎn)子整體注塑等方法,能夠有效抑制轉(zhuǎn)子扭振造成的低頻噪聲。
1 NVH 原因分析
在某品牌純電動汽車路試過程中,客戶抱怨當(dāng)車速達到50 km/h 時,電機會出現(xiàn)明顯的嘯叫噪聲,且車速在低于或超過50 km/h 時,嘯叫噪聲消失。為明確噪聲問題點,對電機總成進行了半消聲實驗室測試,測試結(jié)果如圖1 所示。由圖1 可以看出,當(dāng)頻率為2 900 Hz 時有明顯的高亮共振帶出現(xiàn),且頻率階次為48。如圖2 所示,提取48 階次切片圖,可以明顯看到對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速3 602 r/min 時,電機噪聲出現(xiàn)明顯尖峰,其幅值為76 dB。因該嘯叫聲出現(xiàn)時車速較低,風(fēng)噪較小,所以問題較為突出,進而引起客戶極大抱怨。
為排查電機的NVH 問題起因,對電機的定轉(zhuǎn)子進行分析,發(fā)現(xiàn)電機在轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 處的NVH 性能是跟隨轉(zhuǎn)子變化而發(fā)生改變的,這說明該NVH 問題主要由轉(zhuǎn)子勵磁引起[2]。為此,對轉(zhuǎn)子的模態(tài)進行了仿真和實測對比,如圖3 和圖4所示。
通過對轉(zhuǎn)子模態(tài)仿真與實測進行對比分析,其結(jié)果如表1 所示。由表1 中數(shù)據(jù)可知,模態(tài)仿真與實測結(jié)果誤差較小,均在可接受范圍內(nèi)。轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)實測頻率與電機在轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 時出現(xiàn)的48 階次振動頻率(2 882 Hz)接近。
為進一步快速驗證結(jié)果的正確性,采用轉(zhuǎn)軸和齒輪軸系模型進行仿真,不帶總成殼體,并在轉(zhuǎn)軸上施加轉(zhuǎn)子48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵,其結(jié)果如圖5 和圖6 所示。由圖6 可見,在頻率2 900 Hz 時,即轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 附近,電機噪聲出現(xiàn)顯著峰值,仿真與實測結(jié)果較為吻合,說明轉(zhuǎn)子共振是引起本次NVH 問題的主要原因。
2 轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)優(yōu)化
原狀態(tài)下的8 段轉(zhuǎn)子鐵芯采用V 形對稱斜極,且每段轉(zhuǎn)子斜極角度均為1.875°,這種斜極方式可有效減小轉(zhuǎn)子軸向方向的不平衡磁拉力,其斜極方式如圖7 所示,電機的定轉(zhuǎn)子模型如圖8 所示。
利用軟件對電機定轉(zhuǎn)子進行二維有限元仿真,并對每段轉(zhuǎn)子的峰值轉(zhuǎn)矩進行一維傅里葉變換分解,由于8 段轉(zhuǎn)子采用V 形對稱斜極,本文只對前4 段轉(zhuǎn)子進行仿真,進而得到每段轉(zhuǎn)子在峰值轉(zhuǎn)矩工況下的48 階次諧波轉(zhuǎn)矩及相位角度。48 階次諧波轉(zhuǎn)矩結(jié)果如表2 所示。從轉(zhuǎn)軸的軸肩方向看,8段轉(zhuǎn)子鐵芯的48 階諧波轉(zhuǎn)矩作用在轉(zhuǎn)軸上的效果如圖9 所示。
經(jīng)過諧波轉(zhuǎn)矩計算,4 段轉(zhuǎn)子的48 階諧波轉(zhuǎn)矩相位并未完全抵消,合成轉(zhuǎn)矩的相位角為介于180°~270°之間的固定值。將48 階諧波轉(zhuǎn)矩作為激勵源施加到轉(zhuǎn)子軸系上,通過仿真計算分析轉(zhuǎn)子軸系的模態(tài)情況,仿真結(jié)果如圖10 所示。
通過對轉(zhuǎn)子軸系的模態(tài)分析可以看出,轉(zhuǎn)子鐵芯的48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵作用在轉(zhuǎn)子軸系上產(chǎn)生的振型呈V 形,與轉(zhuǎn)子軸系固有的二階彎扭模態(tài)振型相接近,且實測轉(zhuǎn)子的二階彎扭頻率2 900 Hz 與8 段轉(zhuǎn)子鐵芯產(chǎn)生的48 階諧波轉(zhuǎn)矩頻率2 882 Hz相接近,因此,8 段轉(zhuǎn)子鐵芯產(chǎn)生的48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵源的振型和頻率與轉(zhuǎn)子的二階彎扭模態(tài)的振型和頻率均相近,從而引起共振,這是導(dǎo)致電機在轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 時產(chǎn)生NVH 問題的主要原因[8]。
為避免轉(zhuǎn)子48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵源與轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)的頻率和振型相接近而發(fā)生共振,可通過優(yōu)化電磁激勵源,即調(diào)整轉(zhuǎn)子斜極角度,或提高轉(zhuǎn)子軸系整體剛性,即轉(zhuǎn)子軸加粗、轉(zhuǎn)子整體注塑等方法解決該問題。
2. 1 轉(zhuǎn)子斜極優(yōu)化
通過優(yōu)化轉(zhuǎn)子斜極角度改變轉(zhuǎn)子48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵的相位角度差,以降低各段轉(zhuǎn)子因諧波轉(zhuǎn)矩激勵疊加產(chǎn)生的峰值,從而達到優(yōu)化電磁激勵源的目的[9]。未斜極轉(zhuǎn)子和斜極轉(zhuǎn)子的示意圖如圖11所示。通過轉(zhuǎn)子分段斜極優(yōu)化電磁轉(zhuǎn)矩諧波激勵源的原理如圖12 所示。
對電機轉(zhuǎn)子的斜極角度進行優(yōu)化,在不改變轉(zhuǎn)子鐵芯模具前提下,將轉(zhuǎn)子鐵芯疊壓的順序從原狀態(tài)的1—2—3—4—4—3—2—1 改成3—1—2—4—4—2—1—3,如圖13 所示。通過調(diào)整轉(zhuǎn)子鐵芯疊壓順序,使8 段轉(zhuǎn)子鐵芯產(chǎn)生的48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵源的振型發(fā)生變化,從V 形振型變?yōu)閃 形振型,進而與轉(zhuǎn)軸二階彎扭模態(tài)產(chǎn)生的振型相異,因此能夠消除因諧波轉(zhuǎn)矩激勵源共振引起的NVH 問題。
對優(yōu)化后的新斜極轉(zhuǎn)子采用上述相同的仿真方法,即先對每段轉(zhuǎn)子鐵芯進行48 階諧波轉(zhuǎn)矩仿真,再將48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵加載到轉(zhuǎn)子軸系上進行轉(zhuǎn)矩諧波響應(yīng)仿真分析。通過仿真分析發(fā)現(xiàn),在2 000~3 000 Hz 附近,電機整體的聲功率水平有明顯的下降,噪聲幅值最大處降低約14%,如圖14 所示。
從理論分析的角度出發(fā),采用3—1—2—4—4—2—1—3 的新斜極轉(zhuǎn)子主要是改變了8 段轉(zhuǎn)子鐵芯產(chǎn)生的48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵源振型的相位,進而降低了與轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)的共振。在轉(zhuǎn)速3 602 r/min 下,優(yōu)化后的新斜極轉(zhuǎn)子噪聲峰值減小約16 dB,降噪效果較為明顯,實測結(jié)果如圖15 所示。但是,改變激勵源振型的相位無法完全解決與轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)共振頻率相同的問題,因此電機在運行至轉(zhuǎn)速為3 602 r/min 時其噪聲幅值可降低,但因共振頻率相同而導(dǎo)致的噪聲尖峰并未消失。
2. 2 轉(zhuǎn)子軸徑尺寸優(yōu)化
如上文所述,在轉(zhuǎn)子斜極優(yōu)化的基礎(chǔ)上,通過調(diào)整轉(zhuǎn)子軸徑尺寸,進一步優(yōu)化轉(zhuǎn)子的NVH 問題。轉(zhuǎn)子軸徑的優(yōu)化可通過研究無約束梁的模態(tài)頻率來實現(xiàn)。描述無約束梁的各階模態(tài)頻率公式如下[10]:
通過以上公式可知,無約束梁的模態(tài)頻率與電機轉(zhuǎn)子長度成反比,與軸徑成正比,因此通過增加軸徑尺寸能夠有效提升轉(zhuǎn)軸的二階彎扭模態(tài)頻率,使8 段轉(zhuǎn)子鐵芯共同產(chǎn)生的48 階諧波轉(zhuǎn)矩的激勵頻率與其不同,進而避免因共振而帶來的NVH 問題。將電機轉(zhuǎn)子軸徑由48 mm 增加至60 mm 進行模態(tài)仿真。轉(zhuǎn)子模態(tài)仿真如圖16 所示,模態(tài)測試結(jié)果見表3。
由表3 可知,模態(tài)仿真與實測數(shù)據(jù)對比,誤差小于6.5%,且與理論分析結(jié)果一致,表明通過增加轉(zhuǎn)子軸徑可以提高轉(zhuǎn)軸的二階彎扭模態(tài)頻率。對轉(zhuǎn)子軸徑為60 mm 的轉(zhuǎn)子總成進行了半消聲實驗室測試,測試結(jié)果如圖17 所示。
在轉(zhuǎn)速3 602 r/min 附近,轉(zhuǎn)子軸徑為60 mm的電機振動噪聲峰值向后偏移,主要原因是軸徑加粗后轉(zhuǎn)軸的二階彎扭模態(tài)頻率提高,與轉(zhuǎn)子48 階諧波轉(zhuǎn)矩激勵源頻率不同頻,無法引起共振,噪聲波形尖峰向轉(zhuǎn)速高的區(qū)間后移且幅值減小約10 dB。
2. 3 轉(zhuǎn)子整體注塑
由于原狀態(tài)轉(zhuǎn)子由獨立的8 段轉(zhuǎn)子鐵芯物理堆疊而成,兩端使用鋁板進行壓緊來限制其軸向方向的移動。而段間轉(zhuǎn)子的結(jié)合強度較低,因此無法有效約束每段轉(zhuǎn)子鐵芯在圓周方向的轉(zhuǎn)動。這意味著整個轉(zhuǎn)子的彎扭剛度較低。通過轉(zhuǎn)子整體注塑的方式,將8 段轉(zhuǎn)子鐵芯形成整體結(jié)構(gòu),以提升轉(zhuǎn)子的整體剛性,進而提高轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)頻率,降低共振發(fā)生的概率。將8 段轉(zhuǎn)子鐵芯采用耐高溫?zé)峁绦圆牧线M行注塑粘合,該注塑材料可在轉(zhuǎn)子段間增加約80 MPa 的剪切應(yīng)力,且可耐高溫260 ℃。經(jīng)過模態(tài)測試,一階彎扭實測試驗結(jié)果如圖18 所示,二階彎扭實測試驗結(jié)果如圖19 所示,實測彎扭模態(tài)結(jié)果見表4。
對整體注塑轉(zhuǎn)子進行裝機實測,并進行對比分析,測試結(jié)果如圖20 所示。由圖20 可以看出,由于整體注塑轉(zhuǎn)子的二階彎扭模態(tài)頻率提高,原處于轉(zhuǎn)速3 602 r/min 附近的振動噪聲波形尖峰后移至轉(zhuǎn)速4 200 r/min,且波形尖峰值下降約8 dB。
3 結(jié)語
本文研究了因電磁激振力頻率與轉(zhuǎn)子二階彎扭模態(tài)頻率接近引發(fā)轉(zhuǎn)子扭振的優(yōu)化過程。通過理論分析、仿真計算和臺架實測,驗證了3 種有效的解決方案,包括轉(zhuǎn)子斜極角度優(yōu)化、轉(zhuǎn)子軸徑尺寸優(yōu)化,以及轉(zhuǎn)子整體注塑。3 種方案均能不同程度降低電機在轉(zhuǎn)速3 602 r/min 附近產(chǎn)生的NVH 問題,采用轉(zhuǎn)子斜極角度優(yōu)化方案取得的結(jié)果最為明顯,可降低噪聲幅值約16 dB。根據(jù)電機優(yōu)化的實際情況,通過綜合采用3 種方案,可以有效改善電機的NVH 問題。
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