[摘 要]文章主要分析了軸流風(fēng)機(jī)在經(jīng)歷過機(jī)組大修后,從開機(jī)正常到短時間內(nèi)轉(zhuǎn)子動靜葉片斷裂而手動停機(jī)事件的根本原因。研究發(fā)現(xiàn),葉片斷裂紋理多為疲勞斷裂,根本原因為機(jī)組在低靜葉角度、高轉(zhuǎn)速、長時間處于失速區(qū)運(yùn)行,葉片由于快速顫振引發(fā)疲勞斷裂。
[關(guān)鍵詞]動靜葉片;疲勞斷裂;低靜葉角度;旋轉(zhuǎn)失速
[中圖分類號]TK14 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)05–0095–03
1 事件描述
2021年12月,某石油化工公司210萬t/a 催化裂化裝置軸流風(fēng)機(jī)大檢修結(jié)束,于12月17日啟動軸流機(jī)運(yùn)行,12月19日軸流機(jī)振動異常并喘振,隨后啟動主風(fēng)自保并停軸流風(fēng)機(jī)。12月17日20 :35開始煙機(jī)暖機(jī);12 月18 日14 :21 :00 開蝶閥升速;15 :30—18 :50靜葉14° 4 800 r/min 運(yùn)行;18 :51 主電機(jī)合閘;20 :59開始手動關(guān)軸流機(jī)出口大小放空閥,主風(fēng)開始并入系統(tǒng);21 :36因大放空閥BV862在78% 時自動打開,閥門給信號不動作,儀表檢查發(fā)現(xiàn)定位器I/P 堵,處理后發(fā)現(xiàn)大放空仍自動打開。12月19日1 :22停機(jī)處理,更換定位器。停機(jī)更換定位器期間發(fā)現(xiàn),大放空閥BV862(16寸)“配置1/2”的過濾減壓閥和小放空閥BV861(10寸)“配置3/4”的過濾減壓閥,配置不合理,將2個過濾減壓閥調(diào)換。
2021年12月19日5 :14,第二次啟動軸流機(jī)、煙機(jī)升速;6 :05主電機(jī)合閘;6 :21開始手動關(guān)放空閥,發(fā)現(xiàn)小放空閥BV861有振蕩;7 :00—8 :10更換了過濾減壓閥,測試正常;8 :52 大小放空閥全關(guān),主風(fēng)并入系統(tǒng),外操、鉗工檢查煙機(jī)組現(xiàn)場運(yùn)行狀況未發(fā)現(xiàn)明顯異常;11 :09將2號、3號主風(fēng)機(jī)停運(yùn);12 :49因軸流機(jī)振動X860異常,啟動3號主風(fēng)機(jī)備用;13 :10 :32發(fā)現(xiàn)喘振;13 :10 :34喉部壓差低逆流、主風(fēng)撤出系統(tǒng);13 :12 中控手動啟動主風(fēng)自保;13 :17 :08中控手動停煙機(jī)。
2 解體檢查情況
12 月20 日15 :00 軸流風(fēng)機(jī)開大蓋檢查,打開發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子第12/13 級損壞,如圖1、圖2 所示,靜葉片12/13/14級損壞如圖3所示。
3 轉(zhuǎn)子動靜葉損壞原因
3.1 安裝質(zhì)量排查
轉(zhuǎn)子安裝間隙合格,第一次啟動機(jī)組運(yùn)行,工程師、鉗電儀、中控內(nèi)操確認(rèn)機(jī)組運(yùn)行正常,振動、軸位移等關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測正常,可以排除安裝質(zhì)量問題引起機(jī)組動靜葉損壞。
3.2 葉片質(zhì)量問題排查
軸流機(jī)動靜葉歷史維修記錄見表1,此次損壞的轉(zhuǎn)子修復(fù)合格并提供了合格證。解體觀察12級動葉損壞情況: 共10片動葉完全斷裂,其中8片有非常明顯的貝殼紋,具有明顯的疲勞斷裂特征,另外2片也有較為模糊的貝殼紋路;13級動葉完全斷裂1片無貝殼紋。從葉片斷口分析可知,由于第12 級動葉率先疲勞斷裂,而后再飛出打到13級動葉,可排除葉片產(chǎn)品質(zhì)量問題。
3.3 運(yùn)行過程排查
3.3.1 旋轉(zhuǎn)失速問題排查
從葉片斷裂形貌分析可知為疲勞斷裂,懷疑為失速顫振引發(fā)疲勞斷裂。12 月18 日 15 :33—18 :50 葉片轉(zhuǎn)速為4 745~4 813 r/min,靜葉角保持14°,時長197 min。軸流機(jī)在靜葉小角度運(yùn)行時進(jìn)氣流量過小,正沖角過大giXfmXzlQgDaqdlkr2wfmw==,導(dǎo)致氣流在葉片的凸面分離,存在旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象,可能引起葉片損壞。
3.3.2 喘振排查
(1)排查入口吸入量是否充足。檢查入口過濾器、管道、消音器、格柵無堵塞 。
(2)后路不暢檢查。19日恢復(fù)生產(chǎn)過程中,二再主風(fēng)量偏小,現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn),二再主風(fēng)蝶閥FV2103實際開度與OP 值有偏差,約15 :20現(xiàn)場檢查FV2103發(fā)現(xiàn)氣源壓力為0.2 MPa,風(fēng)壓偏低,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)主氣源閘閥開度小,同氣源主管上還有FV2104、FV2105風(fēng)量調(diào)節(jié)閥。懷疑這3臺閥氣源壓力不足,閥門開度不夠,造成軸流機(jī)后路不暢,但與歷史相同靜葉角度相比,當(dāng)天軸流機(jī)出口壓力、主風(fēng)總管壓力更低,軸流機(jī)入口喉部壓差更高,軸流機(jī)出口憋壓、后路不暢的可能性不大。
(3)防喘系統(tǒng)排查。12 :31開始喉部壓差小幅波動導(dǎo)致小放空閥有4次動作,防喘振閥4次動作記錄見表2,安全裕度均大于14%,程序邏輯判斷實際沒有發(fā)生喘振。
13 :10 :52 喉部壓差階躍突降,從8.36 kPa 減到1.18 kPa,安全裕度從17%變?yōu)楱C9.3%,邏輯上發(fā)生喘振。
13 :10 :53 防喘振總輸出(rSEL_OUT) 為29.3%,小放空開度命令83%(回訊52%),因歷史趨勢記錄采樣周期為1 s,閥位命令和閥位回訊間會存在偏差。
13 :10 :54防喘振總輸出(rSEL_OUT)為44.3%,小放空開度命令100%(回訊100%)。
13 :10 :55 安全裕度從–4.2% 增加到9%,防喘振總輸出(rSEL_OUT)51.6%,小放空開度100%,大放空命令30.9%,回訊37%。
13:10:56安全裕度為15.2%,防喘振總輸出(rSEL_OUT)55.2%,小放空開度100%,大放空命令36%,回訊33%。
13:10:57安全裕度10.8%,防喘振總輸出(rSEL_OUT)62.8%,小放空開度100%,大放空命令46%,回訊47%。
13:11:01安全裕度19.8%,防喘振總輸出(rSEL_OUT)77%,小放空開度100%,大放空命令67%,回訊66%。
此后因安全裕度逐步變大,喉部壓差及出口壓力沒有劇烈變化,防喘振控制總輸出沒有再增加。整個防喘振功能動作過程,大小放空閥均根據(jù)指令正常動作。
防喘放空閥問題排查具體如下。
(1)大放空閥BV862 自動打開原因是定位器I/P有異物堵塞,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥全開。異物堵塞可能為氣源中含有雜質(zhì)或閥門定位器自帶。應(yīng)對措施:氣源線投用前進(jìn)行放空吹掃,同時對定位器內(nèi)部過濾器進(jìn)行清理,確保投用正常。
(2)大放空、小放空閥過濾減壓閥問題排查。與廠家核實,兩臺過濾減壓閥口徑大小不同(DN20 與DN15),定壓值不同,因此,對換后引發(fā)小放空震蕩。應(yīng)對措施:更換過濾減壓閥后除了按執(zhí)行機(jī)構(gòu)要求設(shè)定風(fēng)壓外,還需對閥門進(jìn)行重新校驗。
(3)阻塞排查。根據(jù)廠家提供的阻塞參數(shù),不存在該工況。廠家提供的機(jī)組各靜葉角度下的阻塞壓力見表3,經(jīng)核對不同角度下對應(yīng)的軸流風(fēng)機(jī)出口壓力均高于阻塞壓力。
4 結(jié)果
通過以上分析發(fā)現(xiàn),旋轉(zhuǎn)失速可能性極大。軸流風(fēng)機(jī)第一次運(yùn)行過程中旋轉(zhuǎn)失速造成葉片損傷,第二次運(yùn)行期間損傷程度發(fā)生擴(kuò)展,出現(xiàn)3 次振動階躍,直至最后發(fā)生斷裂。大小放空閥(防喘閥)經(jīng)檢修、調(diào)效后可滿足工藝要求。
5 結(jié)語
綜上所述,軸流風(fēng)機(jī)動靜葉片短時間內(nèi)損壞的根本原因為:廠家未提供軸流機(jī)在低靜葉角度、高轉(zhuǎn)速、長時間處于失速區(qū)工況下的運(yùn)行風(fēng)險,而使用單位技術(shù)及操作人員均不知道此風(fēng)險,最終導(dǎo)致葉片損傷。
防范措施和建議:①要求廠家提供軸流機(jī)在靜葉角度14°失速區(qū)工況下的操作注意事項,更新軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)行設(shè)備策略。②更新操作程序,針對煙機(jī)– 軸流機(jī)制訂開機(jī)條件確認(rèn)表,該確認(rèn)表應(yīng)包括機(jī)組開機(jī)前對調(diào)節(jié)閥BV861、BV862和HC802進(jìn)行測試,檢查定位器濾芯,確保閥門動作正常,測試防喘振系統(tǒng),并在開機(jī)前完成確認(rèn)。
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