摘 要:通過實(shí)施8D方法,設(shè)計(jì)鋁帶擠出過程中拉斷問題得到有效解決,門洞密封條使用設(shè)計(jì)鋁帶后,尺寸位于上下公差內(nèi)的零件均能滿足裝配要求,解決了客戶的抱怨。門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的成功解決,證明了8D方法的實(shí)用性,為今后其他問題的解決提供了借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:8D方法 門洞密封條 鋁帶 裝配質(zhì)量
1 前言
8D方法(Eight Disciplines Problem Solving,縮寫為8D)也稱為團(tuán)隊(duì)導(dǎo)向問題解決方法、8D report或解決問題的八個(gè)步驟,是一個(gè)處理及解決問題的方法。8D方法是福特公司最早使用的質(zhì)量問題分析法,對(duì)于解決企業(yè)中存在的問題是一個(gè)很有效的工具,尤其在面對(duì)重大不良時(shí),它能建立一個(gè)體系,讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)共享信息,并引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)提供解決問題的方法。8D方法應(yīng)用流程如圖1。
2 門洞密封條鋁帶不良缺陷描述
長(zhǎng)度尺寸為上公差的門洞密封條零件在裝配車間裝車時(shí)出現(xiàn)波浪,導(dǎo)致裝配困難。對(duì)門洞密封條進(jìn)行剖檢,發(fā)現(xiàn)零件鋁帶(實(shí)際裝配用的密封條零件中的鋁帶)齒形結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)鋁帶(設(shè)計(jì)密封條中的鋁帶)齒形結(jié)構(gòu)不一致,如圖2。因此,本文利用8D方法解決鋁帶裝配質(zhì)量問題。
3 基于8D方法解決鋁帶裝配質(zhì)量問題
3.1 D1組建團(tuán)隊(duì)
團(tuán)隊(duì)成員包括項(xiàng)目部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)部長(zhǎng)、采購經(jīng)理,成員職責(zé)如表1。
3.2 D2描述問題
基于5W2H方法,對(duì)鋁帶裝配質(zhì)量問題進(jìn)行描述,如表2。
3.3 D3開發(fā)臨時(shí)性控制措施
為了開發(fā)臨時(shí)性控制措施,首先進(jìn)行鋁帶性能參數(shù)對(duì)比分析,在此基礎(chǔ)上對(duì)使用零件鋁帶的密封條進(jìn)行性能分析和裝車測(cè)試。
(1)鋁帶性能參數(shù)對(duì)比分析
對(duì)鋁帶物理參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明:零件鋁帶與設(shè)計(jì)鋁帶的材料均為AlMg3,其機(jī)械性能理論標(biāo)準(zhǔn)為:抗拉強(qiáng)度Rm=240~280MPa,屈服強(qiáng)度 Rp0.2≥160MPa,延伸率δ≥6%。
對(duì)鋁帶尺寸規(guī)格進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明:零件鋁帶的寬度為36mm,厚度為0.60mm;設(shè)計(jì)鋁帶的寬度為36mm,厚度為0.67mm,二者基本相同。
對(duì)鋁帶拉斷力進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明:零件鋁帶的拉斷力滾剪后拉斷力>450N,設(shè)計(jì)鋁帶的拉斷力237N,二者相差很大,主要是齒形結(jié)構(gòu)不同造成的。拉斷力小的后果可能會(huì)造成鋁帶在擠出過程中斷裂,如圖3和表3。
(2)門洞密封條產(chǎn)品性能分析
對(duì)使用零件鋁帶的密封條進(jìn)行性能分析,分3個(gè)批次進(jìn)行插入力和拔出力測(cè)試。測(cè)試結(jié)果均符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,如表4。因此,使用零件鋁帶的密封條的產(chǎn)品性能滿足設(shè)計(jì)要求。
(3)門洞密封條裝車測(cè)試
對(duì)使用零件鋁帶的密封條進(jìn)行裝車測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明:密封條產(chǎn)品長(zhǎng)度位于中值與下公差(前門3606-10mm/后門3458-10mm)時(shí)裝車順利,而密封條產(chǎn)品長(zhǎng)度為上公差(前門3606+10mm/后門3458+10mm)時(shí)裝車?yán)щy,外觀會(huì)出現(xiàn)波浪問題,這與長(zhǎng)度尺寸為上公差的門洞密封條零件在裝配車間裝車時(shí)出現(xiàn)波浪,導(dǎo)致裝配困難的問題一致。
(4)臨時(shí)性控制措施
根據(jù)綜上分析,鋁帶齒形結(jié)構(gòu)和密封條產(chǎn)品長(zhǎng)度是影響門洞密封條裝配的關(guān)鍵因素。由于鋁帶齒形結(jié)構(gòu)涉及到滾切模具的重新加工,因此,采取如下臨時(shí)性控制措施,以滿足裝車測(cè)試。
1)使用零件鋁帶臨時(shí)制作尺寸為中下差的門洞密封條零件;
2)要求公司生產(chǎn)部門按照尺寸中下值裁剪密封條零件長(zhǎng)度;
3)質(zhì)量工程師檢測(cè)密封條零件長(zhǎng)度,確保滿足中下值要求。
3.4 D4 確定問題根本原因
利用魚骨圖從人(試制經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn))、機(jī)(滾切模具、擠出口模、產(chǎn)品長(zhǎng)度、產(chǎn)品性能)、料(鋁帶材料、鋁帶尺寸、鋁帶齒形結(jié)構(gòu)、鋁帶滾刀壓痕等)、法(骨架剝離檢驗(yàn)規(guī)定等)、環(huán)(試制管理、項(xiàng)目管理等)對(duì)鋁帶裝配質(zhì)量問題的影響因素進(jìn)行分析,如圖4所示。
根據(jù)圖4,分析產(chǎn)品試制和項(xiàng)目管理過程存在的問題,以確定影響鋁帶裝配質(zhì)量問題的根本原因。
(1)產(chǎn)品試制過程存在的問題
1)試制管理規(guī)定不完善,產(chǎn)品工程師未按設(shè)計(jì)要求及時(shí)解決試制過程中設(shè)計(jì)鋁帶擠出斷裂問題。
2)產(chǎn)品工程師試制經(jīng)驗(yàn)不足,未能深入分析設(shè)計(jì)鋁帶擠出斷裂的原因,未持續(xù)改進(jìn)設(shè)計(jì)鋁帶齒形結(jié)構(gòu),未對(duì)滾切模具和擠出口模對(duì)鋁帶裝配質(zhì)量的影響做深入分析。
3)因沒有骨架剝離檢驗(yàn)規(guī)定,成品零件出廠時(shí)未做鋁帶骨架剝離檢驗(yàn)。
(2)項(xiàng)目管理過程存在的問題
1)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)監(jiān)控不到位:項(xiàng)目送樣節(jié)點(diǎn)臨近,合格的設(shè)計(jì)鋁帶還未到位,使用類似結(jié)構(gòu)產(chǎn)品鋁帶代替。
2)項(xiàng)目管理監(jiān)控失效:未有效監(jiān)控鋁帶供應(yīng)商的生產(chǎn)能力,無法按項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)供應(yīng)設(shè)計(jì)鋁帶。
3.5 D5 制定改進(jìn)措施
根據(jù)影響鋁帶裝配質(zhì)量問題的根本原因,制定如下改進(jìn)措施:
(1)針對(duì)試制管理規(guī)定不完善,更新《試制管理規(guī)定》,增加對(duì)試制階段車間對(duì)物料一致性的管控要求;按照批量生產(chǎn)監(jiān)控方式使用開機(jī)點(diǎn)檢表確認(rèn)生產(chǎn)物料。
(2)對(duì)于產(chǎn)品工程師試制經(jīng)驗(yàn)不足,未識(shí)別產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn),將現(xiàn)有產(chǎn)品工程師替換為有經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品工程師,并加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)。
(3)對(duì)于沒有成品做骨架剝離檢驗(yàn)規(guī)定,增加擠出條首件剝離檢查骨架形狀的規(guī)定,并更新檢驗(yàn)指導(dǎo)文件。
(4)對(duì)于鋁帶擠出過程易拉斷,建立鋁帶的拉斷力標(biāo)準(zhǔn)及外觀檢查要求;使用圖紙規(guī)定的鋁帶,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)優(yōu)化鋁帶拉斷力;擠出口模配合鋁帶進(jìn)行優(yōu)化相關(guān)流道及擠出壓力,減小對(duì)鋁帶的拉伸應(yīng)力。
(5)對(duì)于項(xiàng)目管理監(jiān)控失效,優(yōu)化項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行宣導(dǎo)培訓(xùn)。
3.6 D6 實(shí)施永久措施及效果確認(rèn)
(1)鋁帶齒形結(jié)構(gòu)優(yōu)化
1)鋁帶滾切模具不動(dòng)的前提下,為了增加鋁帶滾切后的抗拉強(qiáng)度,對(duì)滾切工藝進(jìn)行優(yōu)化:滾切間隙做到下差,設(shè)計(jì)要求為1.5±0.3mm,按滾切間隙下差1.2制作鋁帶樣件;減輕滾切壓印,降低對(duì)鋁帶薄弱位置的損傷。
2)對(duì)滾切模具進(jìn)行重新加工:對(duì)鋁帶尺寸3.5±0.2進(jìn)行優(yōu)化,以上差3.7mm制作鋁帶樣件。
(2)擠出口模結(jié)構(gòu)優(yōu)化
1)對(duì)擠出口模進(jìn)行流道優(yōu)化,以減少口模壓力,減輕鋁帶擠出的阻力。
2)對(duì)口模流道板及外模板增厚23mm,增加膠料對(duì)骨架在口模內(nèi)的包覆。
(3)門洞密封條鋁帶質(zhì)量測(cè)試
1) 對(duì)鋁帶進(jìn)行拉力測(cè)試;2)鋁帶滾切缺口部位印痕檢驗(yàn)。
通過實(shí)施永久措施,設(shè)計(jì)鋁帶擠出過程中拉斷問題得到有效解決,門洞密封條使用設(shè)計(jì)鋁帶后,尺寸位于上下公差內(nèi)的零件均能滿足裝配要求,解決了客戶的抱怨。
3.7 D7預(yù)防類似問題的重復(fù)發(fā)生
為了預(yù)防類似問題的重復(fù)發(fā)生,采取如下措施:
(1)更新FMEA,更新經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫,增加鋁帶拉斷力、外觀檢驗(yàn)要求;(2)更新控制計(jì)劃,增加鋁帶拉斷力測(cè)試和鋁帶外觀檢驗(yàn)方法;(3)更新管理系統(tǒng),對(duì)項(xiàng)目管理規(guī)定和試制管理規(guī)定完善;(4)更新標(biāo)準(zhǔn)化,增加鋁帶拉斷力檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);(5)更新作業(yè)指導(dǎo)書,完善鋁帶檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。
3.8 D8 8D過程總結(jié)
團(tuán)隊(duì)對(duì)門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的解決過程進(jìn)行總結(jié),對(duì)相關(guān)圖紙和資料進(jìn)行歸檔,形成8D方法報(bào)告并進(jìn)行評(píng)審,對(duì) 8D方法的經(jīng)驗(yàn)和不足進(jìn)行探討,預(yù)防鋁帶類似問題的再發(fā)生。
4 結(jié)語
8D方法為成功解決門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題提供了一種可靠的思路和完整的流程體系。8D方法有效解決了各個(gè)部門信息交流不暢的缺陷,避免了部門之間的相互推諉,同時(shí)避免了裝配質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生。門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的成功解決,證明了8D方法的實(shí)用性,為今后其他問題的解決提供了借鑒和參考。
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