摘 要 統(tǒng)計并分析某煤化工企業(yè)聚乙烯裝置CIM460型擠壓造粒機(jī)組自2010年開車以來停車的次數(shù)及原因,結(jié)果表明:設(shè)備故障是造成擠壓造粒機(jī)組停車的主要原因;其次是工藝故障、儀表故障、電氣故障及操作故障等。通過大數(shù)據(jù)分析,找出影響擠壓造粒機(jī)組停車的高頻故障,并采取相關(guān)措施,保證擠壓造粒機(jī)組長周期穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞 擠壓造粒機(jī)組 故障 原因分析 措施
中圖分類號 TQ051 " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼 B " 文章編號 0254?6094(2024)04?0660?05
某煤化工企業(yè)聚乙烯裝置(聚乙烯工藝選擇UNIPOL氣相法)擠壓造粒機(jī)組型號為CIM460,由日本制鋼所制造,L型布置,最大生產(chǎn)能力為41.6 t/h,主要粉料牌號為DJM?1820、DJM?1810、DJL?2420、DJL?2650、DJM?6382、DJM?5265H、DJL?5420H及DSX?5114H等。粉料密度范圍0.918~0.963 g/cm3,粉料熔融指數(shù)范圍0.04~5.00 g/min。2010年商業(yè)化運行以來,由于各種原因?qū)е聶C(jī)組頻繁停車,筆者通過對歷年擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)和原因的統(tǒng)計分析,找出故障原因,并采取相應(yīng)措施對造粒機(jī)組設(shè)備、工藝等進(jìn)行優(yōu)化,以保證擠壓造粒機(jī)組的長周期穩(wěn)定運行。
1 擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)及原因統(tǒng)計分析
聚乙烯擠壓造粒機(jī)組的主要作用是將反應(yīng)產(chǎn)生的粉料熔融造粒,其工藝流程為:反應(yīng)器產(chǎn)生的粉料樹脂與添加劑充分混合后,經(jīng)計量加入擠壓造粒機(jī)組中,經(jīng)擠壓造粒機(jī)組的兩根反內(nèi)向旋轉(zhuǎn)螺桿將粉料樹脂熔融混合,熔融樹脂通過熔融泵加壓和換網(wǎng)器過濾雜質(zhì)后,在一定壓力下通過水下切粒模板,被轉(zhuǎn)速在250~450 r/min的切刀切成顆粒,經(jīng)過顆粒冷卻水冷卻后輸送至下游干燥器和振動篩,最終合格樹脂顆粒通過風(fēng)送系統(tǒng)進(jìn)入成品料倉。
某煤化工企業(yè)的擠壓造粒機(jī)組自2010年商業(yè)化運行至今,共停車122次,現(xiàn)按照設(shè)備故障、工藝故障、儀表故障、電氣故障、操作故障分類,對歷年擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)及原因進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果如圖1所示。
由圖1可知,設(shè)備故障導(dǎo)致擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)最多,達(dá)到65次,占停車總次數(shù)的53%;其次是工藝故障、儀表故障、電氣故障、操作故障,造成的停車次數(shù)分別為34、13、7、3次,占比分別為28%、11%、6%、2%。
2 設(shè)備故障導(dǎo)致擠壓造粒機(jī)組停車原因分析
經(jīng)統(tǒng)計,機(jī)組設(shè)備故障停機(jī)主要是由于造粒機(jī)切刀故障、造粒機(jī)模板故障及其他附屬設(shè)備故障引起的,其中造粒機(jī)切刀故障造成機(jī)組停機(jī)次數(shù)為29次,占設(shè)備故障總數(shù)的44.6%。
2.1 切刀故障
2.1.1 切刀磨損造成設(shè)備停機(jī)分析及解決措施
切粒機(jī)設(shè)置有磨損超限報警,當(dāng)切粒機(jī)切刀磨損超過2 mm時,切粒機(jī)發(fā)出報警信號,提示擠壓造粒機(jī)組停車更換切刀。因切刀磨損超限造成擠壓造粒機(jī)組停車24次。原因分析如下:
a. 進(jìn)刀壓力過高。原切粒機(jī)切刀為進(jìn)口切刀,進(jìn)刀壓力與轉(zhuǎn)速的關(guān)系式為進(jìn)刀壓力(MPa)+0.001×轉(zhuǎn)速(r/min)=0.7。切刀國產(chǎn)化后,根據(jù)此關(guān)系式設(shè)置的進(jìn)刀壓力明顯偏高,導(dǎo)致切刀磨損較快。
b. 牌號切換頻繁。牌號切換過程中,粉料熔融指數(shù)和密度發(fā)生變化,當(dāng)熔融指數(shù)升高或密度降低時,樹脂流動性增加,模板前壓力減小,切刀和模板接觸的摩擦力增加,切刀磨損加快。
c. 擠壓造粒機(jī)組開停車次數(shù)較多。機(jī)組在開車初期,為防止出現(xiàn)墊刀料及退刀現(xiàn)象,一般采用較高的進(jìn)刀壓力和較大的轉(zhuǎn)速,每次開車過程中,切刀會磨損0.10~0.15 mm。
d. 顆粒水pH值過低。粉料樹脂進(jìn)入擠壓造粒機(jī)組前需要和添加劑進(jìn)行混合以提高樹脂特性,添加劑中含有弱酸性物質(zhì),由于顆粒冷卻水是循環(huán)使用的,長時間積累后,顆粒冷卻水pH值低于7,偏酸性的顆粒水將腐蝕切刀,導(dǎo)致切刀磨損加快[1]。
e. 顆粒冷卻水溫度過低。顆粒冷卻水溫度降低時,模板擠出的樹脂硬度升高,加快切刀磨損,且易產(chǎn)生細(xì)粉。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 標(biāo)定國產(chǎn)化切刀進(jìn)刀壓力和切刀轉(zhuǎn)速關(guān)系式,合理設(shè)置進(jìn)刀壓力。2014年重新標(biāo)定進(jìn)刀壓力和切刀轉(zhuǎn)速關(guān)系式后,切刀壽命明顯相對延長,國產(chǎn)切刀使用壽命由5個月延長至6~7個月。標(biāo)定后進(jìn)刀壓力與轉(zhuǎn)速的關(guān)系式為進(jìn)刀壓力(MPa)+0.001×轉(zhuǎn)速(r/min)=0.65。
b. 根據(jù)市場需求合理安排各牌號排產(chǎn)計劃,盡量減少牌號切換的次數(shù)。
c. 通過計劃性維修,減少因設(shè)備、儀表、電氣等非計劃原因造成的停車事故。
d. 每周定期檢測顆粒冷卻水pH值,通過向水箱添加NaOH的方式,將pH值控制在7~9。
e. 在保證樹脂顆粒外觀正常的條件下,盡可能提高顆粒冷卻水溫度[2]。
2.1.2 切刀斷刃造成設(shè)備停機(jī)分析及解決措施
2012年切刀國產(chǎn)化后,切刀斷刃的次數(shù)明顯增加,因切刀斷刃造成擠壓造粒機(jī)組停車5次。原因分析如下:
a. 硬度偏高,韌性較差。新安裝的切刀,在擠壓造粒機(jī)組開車提負(fù)荷過程中,為防止熔融泵入口壓力過高,一般都超前提高熔融泵轉(zhuǎn)速,模板前的壓力較高且不穩(wěn)定,切刀刀刃在物料沖擊作用下,發(fā)生部分?jǐn)嗳小?/p>
b. 刀刃粗糙度較差。刀刃表面粗糙度較差,影響切刀和模板配合的穩(wěn)定性,摩擦力大,抗疲勞強(qiáng)度低[3]。
c. 刀刃平面度誤差、安裝面平面度誤差及安裝面與刀刃平行度誤差不符合要求。刀刃平面度誤差、安裝面平面度誤差及安裝面與刀刃平行度誤差較大時,將造成模板和切刀不能充分貼合,造成切刀偏磨,嚴(yán)重時甚至發(fā)生斷刃,同時,模板和切刀貼合不好將影響顆粒拖尾和大小粒數(shù)量指標(biāo)。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 切刀安裝嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。切刀安裝前,刀盤必須清潔、光滑、無毛刺,將切刀安裝在刀盤上,螺栓上緊順序先外側(cè)后內(nèi)側(cè)。在刀根、刀中、刀尖3個部位對平面度進(jìn)行檢查,通過加減墊片進(jìn)行調(diào)整,保證誤差在0.03 mm以內(nèi)。
b. 切刀盤和切刀軸垂直度檢查。將專用工具安裝在切刀軸端部,將千分表安裝在專用工具上,對水室外圈進(jìn)行打表對中,調(diào)整水室背面螺栓,保證千分表讀數(shù)最大差值在0.03 mm以內(nèi)。
c. 向廠家反饋使用效果,適當(dāng)降低切刀硬度,提高切刀韌性,配備專用測量儀器,嚴(yán)格按照出廠標(biāo)準(zhǔn)(表1)進(jìn)行驗貨。
2.2 模板故障
2.2.1 模板達(dá)到使用壽命
切粒機(jī)模板使用4.1 MPa蒸汽加熱,在模板使用壽命末期,因模板變形、腐蝕等因素,將造成顆粒碎屑及大小粒增多,當(dāng)顆粒形狀惡化到不滿足優(yōu)等品指標(biāo)時,需要停車更換模板。原因分析如下:
a. 模板采用蒸汽加熱,蒸汽加熱與熱油加熱相比,熱應(yīng)力較大,長時間運行易造成模板變形[4]。
b. 切粒水pH值過低,模板流道產(chǎn)生腐蝕。
c. 當(dāng)生產(chǎn)高熔融指數(shù)產(chǎn)品時,樹脂流動性好,要求切刀轉(zhuǎn)速較高,切刀刀尖處產(chǎn)生氣蝕,易造成模板切粒帶損壞。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 進(jìn)行技術(shù)改造,將模板加熱方式改成熱油加熱,降低模板因熱應(yīng)力過大造成的損壞風(fēng)險。
b. 每周定期檢測顆粒水箱pH值,低于7時,加入NaOH控制pH值在7~9。
c. 生產(chǎn)低熔融指數(shù)牌號時,適當(dāng)提高熔融泵入口壓力,減少模板前的壓力,降低切粒機(jī)轉(zhuǎn)速。
2.2.2 模板安裝及制造缺陷
2014年,模板安裝完畢后擠壓造粒機(jī)組開車,開車后墊刀料出現(xiàn)較多,最終導(dǎo)致切粒機(jī)退刀,擠壓造粒機(jī)組聯(lián)鎖停車。2016年,生產(chǎn)過程中墊刀料逐漸增多,進(jìn)刀壓力、熔融泵入口壓力、切刀轉(zhuǎn)速及顆粒水溫度等參數(shù)調(diào)整后都未改善,并逐漸惡化,最終切粒機(jī)退刀,擠壓造粒機(jī)組聯(lián)鎖停車。2022年擠壓造粒機(jī)組開車初期,顆粒偏長偏大,導(dǎo)致后系統(tǒng)脫塊器及振動篩堆料,多次開車均失敗告終。原因分析如下:
a. 模板螺栓擰緊順序錯誤。先擰緊外圈螺栓后擰緊內(nèi)圈螺栓,將導(dǎo)致切粒帶熱應(yīng)力無法釋放,切粒帶變形,最終導(dǎo)致切粒過程中出現(xiàn)墊刀料[5]。
b. 模板隔熱墊緊固不嚴(yán),隔熱墊進(jìn)水變形,中間蓋板凸起,最終導(dǎo)致切粒機(jī)退刀。
c. 模板加熱蒸汽流道加工及裝配過程存在質(zhì)量缺陷,造成切粒帶溫度不均勻,切粒帶溫度低的地方??锥氯?,模板前壓力增大,導(dǎo)致切粒帶溫度正常的??壮隽线^長。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 模板安裝時先用力矩扳手緊固切粒帶內(nèi)圈螺栓,再緊固外圈螺栓,并對稱緊固,避免產(chǎn)生熱應(yīng)力,在模板加熱至操作溫度后進(jìn)行熱緊。
b. 模板隔熱墊升溫至操作溫度后需要熱緊,并在每次停車時檢查松緊度。
c. 模板安裝之前進(jìn)行熱試驗,切粒帶溫差需小于10 ℃。配備相關(guān)檢測工具,對模板相關(guān)參數(shù)按照表2檢測。
2.2.3 其他設(shè)備故障
其他設(shè)備故障主要是振動篩下料軟連接破損、傳送皮帶斷裂;熔融泵剪切銷斷裂、主減速箱潤滑油冷卻器泄漏、熔融泵旋轉(zhuǎn)接頭漏油;旋轉(zhuǎn)下料閥鏈條斷裂及干燥器皮帶斷裂等。原因分析如下:
a. 振動篩下料軟連接材質(zhì)為帆布,顆粒水中夾帶水汽,軟連接在潮濕環(huán)境下與顆粒不斷摩擦,容易破損。皮帶斷裂的主要原因是安裝時張緊度不合適、皮帶輪對中不符合要求。
b. 熔融泵采用變頻電機(jī),轉(zhuǎn)速變化時,剪切銷受力變化而疲勞斷裂,同時聯(lián)軸器對中精度也對剪切銷的壽命有影響。熔融泵旋轉(zhuǎn)接頭漏油主要是因為緊固螺栓松動和密封面有雜質(zhì)導(dǎo)致的磨損。
c. 旋轉(zhuǎn)下料閥鏈條斷裂主要是潤滑脂加注不足導(dǎo)致齒輪和鏈條干摩擦。
d. 干燥器皮帶斷裂主要是因為皮帶張緊度過緊及電機(jī)和干燥器的皮帶輪對中有偏差。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 振動篩帆布軟連接更改為滑動連接,軟連接壽命大概是3~5個月,滑動連接壽命大概是3年。振動篩皮帶輪張緊度適中,每次檢修時復(fù)查皮帶輪對中情況。振動篩增加旁通線,當(dāng)振動篩故障需要停車檢修時,顆粒可通過旁通線進(jìn)行輸送,避免擠壓造粒機(jī)組停車。
b. 擠壓造粒機(jī)組升降負(fù)荷要緩慢,避免熔融泵剪切銷受力不均,同時,每年檢修期間,復(fù)查或更換剪切銷,復(fù)查聯(lián)軸器對中。熔融泵旋轉(zhuǎn)接頭安裝要保證密封面無雜質(zhì),使用防松墊片,并按要求力矩進(jìn)行緊固。
c. 旋轉(zhuǎn)下料閥要定期加潤滑脂,防止干摩擦。
d. 干燥器皮帶安裝要張緊度適中,同時皮帶輪之間要進(jìn)行對中。
3 工藝故障導(dǎo)致擠壓造粒機(jī)組停車原因分析
工藝原因造成擠壓造粒機(jī)組停車34次,占總停車次數(shù)的28%,但逐年呈遞減趨勢。
3.1 反應(yīng)器停車
聚乙烯裝置采用UNIPOL工藝,反應(yīng)器停車后開車至少間隔12 h,擠壓造粒機(jī)組無料而被動停車。原因分析如下:
a. 反應(yīng)器結(jié)塊。原料丁烯、乙烯、氫氣、氮氣雜質(zhì)含量高,導(dǎo)致靜電高,造成反應(yīng)器結(jié)塊而停車;料位設(shè)定過低,擴(kuò)大段結(jié)片后掉落,造成反應(yīng)器流化狀態(tài)惡化,最終停車;丁烯及異戊烷冷卻器泄漏,導(dǎo)致原料進(jìn)水,反應(yīng)器靜電過高停車。
b. 反應(yīng)器相關(guān)設(shè)備故障。循環(huán)氣壓縮機(jī)突然停車,造成反應(yīng)器三型殺死停車;調(diào)溫水泵突然停車,造成反應(yīng)器撤熱能力不足,反應(yīng)器手動殺死停車;調(diào)溫水閥故障,導(dǎo)致反應(yīng)器撤熱能力不足停車。
c. 操作故障。切牌號過程中,反應(yīng)器料位、反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、催化劑進(jìn)料量、露點、循環(huán)氣速等參數(shù)設(shè)定不合理,造成反應(yīng)器停車。
d. 反應(yīng)器PDS出料系統(tǒng)閥門故障,導(dǎo)致反應(yīng)器停車。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 嚴(yán)格控制原料雜質(zhì)含量。
b. 相關(guān)電氣、儀表專業(yè)加強(qiáng)安全柵、儀表傳感器、綜保等元器件的檢查與更換。
c. 加強(qiáng)員工培訓(xùn),切牌號過程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
d. 每周定期檢查PDS閥門及氣缸動作情況,每年定期更換PDS出料系統(tǒng)放大器、減壓閥、電磁閥等備件。
3.2 下料系統(tǒng)架橋
擠壓造粒機(jī)組下料系統(tǒng)從上到下包括:脫氣倉下料旋轉(zhuǎn)閥、粉料振動篩、三通閥、緩沖罐、負(fù)荷控制旋轉(zhuǎn)下料閥及螺旋下料器。粉料可通過三通閥進(jìn)入緩沖罐或者進(jìn)入種子料倉,擠壓造粒機(jī)組在正常運行期間,三通閥通向種子料倉方向閘板在關(guān)位。因下料系統(tǒng)管線堵塞造成擠壓造粒機(jī)組停車兩次。分析發(fā)現(xiàn)故障原因是,從脫氣倉下來的粉料溫度約70 ℃,且牌號不同,掛壁情況也不同,由于DFDA?7042牌號排產(chǎn)比較多,且該牌號熔融指數(shù)小、密度小、流動性差,在粉料振動篩下錐口及三通閥處易產(chǎn)生掛壁料,掛壁料積累到一定厚度脫落,堵塞下料管線,造成擠壓造粒機(jī)組無料停車。
相應(yīng)的解決措施如下:
a. 下料管線三通閥每周打開1次向種子料倉送料10 min,定期沖刷,避免該側(cè)閥板積料結(jié)片。
b. 下料系統(tǒng)管線在擠壓造粒機(jī)組檢修期間,進(jìn)行高壓水清洗,將掛壁料清理干凈,高壓水清洗1次,下料管線至少可保持穩(wěn)定運行12個月。
4 其他故障導(dǎo)致擠壓造粒機(jī)組停車
其他故障導(dǎo)致擠壓造粒機(jī)組停車23次,占比19%,主要是儀表故障、電氣故障和操作故障。
儀表故障造成擠壓造粒機(jī)組停車13次,占比11%,雖然占比不高,但停車次數(shù)呈逐年上升趨勢,主要原因是傳感器故障、安全柵故障、儀表引壓管堵塞等。電氣故障造成擠壓造粒機(jī)組停車7次,占比6%,主要原因是空氣開關(guān)故障、熔融泵變頻器故障等。經(jīng)分析造成儀表及電氣故障的主要原因是隨著運行時間增長,部分儀表和電氣元件老化導(dǎo)致儀表和電氣設(shè)備故障或損壞。該問題主要通過對儀表和電氣設(shè)備定期檢查,及時更換老化儀表或電氣元件,必要時整體更換儀表或電氣設(shè)備解決。
操作故障占比較小,主要是筒體溫度調(diào)整不及時、熔融泵轉(zhuǎn)速調(diào)整不當(dāng)、異物落入擠壓造粒系統(tǒng)等。該問題主要是通過對現(xiàn)場實際運行中發(fā)現(xiàn)的問題分析總結(jié),及時對員工進(jìn)行操作培訓(xùn)、必要時修訂操作規(guī)程解決。
5 結(jié)束語
設(shè)備故障是影響擠壓造粒機(jī)組長周期穩(wěn)定運行的主要因素,占比53%,其次是工藝、儀表、電氣、操作故障。設(shè)備故障中,影響因素最大的是切刀和模板,由此可見,提高切刀和模板制造質(zhì)量、提高安裝精度、優(yōu)化操作參數(shù)等方面可有效降低擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)。隨著擠壓造粒機(jī)組長時間運行,儀表和電氣元件存在保養(yǎng)不及時、老化等問題,因儀表和電氣原因造成擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)逐年增加,因此,對重要的備件如安全柵、傳感器、空氣開關(guān)等要預(yù)防性更換。通過對歷年擠壓造粒機(jī)組停車原因進(jìn)行統(tǒng)計與分析,針對性采取相關(guān)措施,2023年,由最高每年停車12次降低至7次,大幅降低了擠壓造粒機(jī)組停車次數(shù)。同時,對其他擠壓造粒機(jī)組運行提供參考。
參 考 文 獻(xiàn)
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(收稿日期:2023-08-19,修回日期:2024-02-19)