摘 要 費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器內(nèi)置蠟過濾管的運行性能指標主要是過濾精度、過濾通量和使用壽命,受催化劑微觀形態(tài)、操作條件、工況變化及使用方法等多種因素復合疊加共同影響,需要在使用過程的不同階段、不同條件下進行精準控制。詳細分析了各因素對蠟過濾管性能的影響,通過規(guī)范安裝過程、優(yōu)化操作工藝,能夠長期保證蠟過濾管排蠟通量穩(wěn)定,排出的重質(zhì)蠟鐵含量小于5ppm,使用壽命由1年延長至3年,顯著節(jié)省采購成本,提高裝置生產(chǎn)效益。
關(guān)鍵詞 費托反應(yīng)器 蠟過濾管 過濾精度 過濾通量 使用壽命
中圖分類號 TQ052.5 " 文獻標志碼 B " 文章編號 0254?6094(2024)04?0634?05
費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)體系均為氣液固多相流,反應(yīng)氣體從反應(yīng)器底部進入,與固體催化劑、液相產(chǎn)物形成氣液固三相床層。為保持反應(yīng)器液位,采用過濾方法將液相產(chǎn)物與固體催化劑進行分離后送出加工處理。過濾方法分為內(nèi)過濾和外過濾兩種技術(shù),一般需采用燒結(jié)金屬、燒結(jié)金屬絲網(wǎng)或陶瓷微孔過濾器等[1]。目前工業(yè)生產(chǎn)的大型多相流反應(yīng)器大多采用內(nèi)過濾器技術(shù),即將過濾組件放置到反應(yīng)器內(nèi),采用錯流過濾的技術(shù)手段將漿液通過與濾芯連接的管道分離到反應(yīng)器外[2],內(nèi)過濾組件結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,缺點是無法在線更換過濾組件。相比內(nèi)過濾組件,外過濾組件[3]可實現(xiàn)在線更換功能,但投資大、外部安裝空間要求高、生產(chǎn)操作不便。
蠟過濾管是費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器的關(guān)鍵內(nèi)件之一,直接制約費托合成裝置長周期安穩(wěn)運行。為了改善和防止濾芯堵塞等問題的發(fā)生,最直接的辦法是降低過濾器負荷和優(yōu)化過濾器結(jié)構(gòu)。如日本國家石油天然氣和金屬公司提出,通過控制漿液溫度,產(chǎn)生更多的氣態(tài)輕烴產(chǎn)物,降低流入反應(yīng)器內(nèi)過濾器漿液量來延長過濾器使用周期[4]。Sasol公司提出了一種兩級催化劑漿液過濾方法,液體產(chǎn)物和催化劑顆粒依次通過反應(yīng)器內(nèi)的第1級過濾和外部的第2級過濾,獲得了液體產(chǎn)物和經(jīng)過濾孔篩選的細催化劑顆粒[5]。中石化洛陽工程有限公司在過濾濾芯周邊設(shè)置脫氣罩,避免高氣含率帶來的干管與堵塞問題[6]。賀飛提出恒速過濾的方法,與恒壓過濾相比,該方法具有操作穩(wěn)定、反吹周期長、一定時間累積處理量大等優(yōu)點[1]。但在大型費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器的實際工業(yè)運行過程中,過濾組件的性能除了設(shè)計制造外主要還受到安裝質(zhì)量、不同運行階段、催化劑破碎及工況波動(溫度、壓力、液位)等因素復合疊加共同影響,本研究通過深入分析以上因素的影響規(guī)律,制定出有效的優(yōu)化措施,以期改善過濾精度低和使用壽命短的技術(shù)難題。
1 蠟過濾管結(jié)構(gòu)及工作原理
目前國內(nèi)費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器內(nèi)置的過濾組件(又稱蠟過濾管)基本為燒結(jié)金屬絲網(wǎng)結(jié)構(gòu)(圖1),配網(wǎng)采用低強度高精度編織絲網(wǎng)+高強度低精度編織絲網(wǎng)組合,燒結(jié)采用不同絲徑、孔隙、編織方式的單層網(wǎng)分別作為保護層、過濾層和支撐層,經(jīng)軋制、真空燒結(jié)形成光滑而牢固的孔道,每3支濾芯通過四通連接為一組。
在費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器運行過程中,反應(yīng)產(chǎn)生的重質(zhì)蠟以液態(tài)形式存在,固體催化劑分布在漿料床層中,在一定的過濾壓差下(小于1.0 MPa),重質(zhì)蠟以錯流的方式通過蠟過濾管排出反應(yīng)器,而固體催化劑被攔截在反應(yīng)器內(nèi),要求過濾排出的重質(zhì)蠟中催化劑固含量小于100ppm(1ppm=0.001‰),過濾原理如圖2所示。當連續(xù)過濾一段時間(約1 h)后,停止過濾排蠟,工藝氣自排液管線進入蠟過濾管內(nèi),利用工藝氣將燒結(jié)金屬空隙和表面絲網(wǎng)上的催化劑反吹進反應(yīng)器內(nèi),反吹壓差小于1.0 MPa,反吹時間約20 s,目的是保證蠟過濾管具有長期良好使用的通量能力。
2 蠟過濾管運行影響因素分析及對策
蠟過濾管運行性能指標主要是過濾精度、過濾通量和使用壽命,主要受安裝質(zhì)量、催化劑破碎情況、運行時間、反吹壓差與反吹頻次、投用策略和停車操作影響。
2.1 安裝質(zhì)量
蠟過濾管在安裝過程中要嚴格進行質(zhì)量管控,一旦安裝質(zhì)量出現(xiàn)問題,如法蘭面未徹底清理、蠟過濾管破損等(圖3),將會導致由于短路造成開車運行后液態(tài)產(chǎn)物與催化劑無法有效分離,蠟過濾管過濾排出的液態(tài)重質(zhì)蠟鐵含量嚴重超標(大于100ppm),只能被迫切出停用,增加下游蠟過濾機和加氫原料油的過濾負荷,預(yù)涂過濾助劑(白土、硅藻土)、原料油過濾吸附劑消耗量增加。
因此,在搬運、安裝蠟過濾管的過程中,應(yīng)輕拿輕放避免磕碰,對發(fā)現(xiàn)已經(jīng)產(chǎn)生嚴重磕碰的蠟過濾管要及時挑出,禁止安裝。安裝前首先對法蘭面進行清理,以保證密封面的清潔度。在蠟過濾管安裝時,檢查墊片是否安裝到位、一級法蘭凹凸密封面是否緊密貼合。在安裝過程中,嚴格控制法蘭面螺栓的間隙和扭矩(有效扭矩不小于60 N·m,間隙小于0.6 mm),防止由于螺栓緊固不對稱造成緊偏而導致的過濾管法蘭面泄漏。通過嚴格控制安裝質(zhì)量,正常情況下能夠保證開車后過濾重質(zhì)蠟鐵含量小于5ppm,避免因安裝質(zhì)量問題造成的切出或停用。
2.2 催化劑破碎情況
費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器內(nèi)一般要求固體顆粒平均粒徑為50 μm左右,同時粒徑小于20 μm的顆粒含量小于5%。在反應(yīng)器的運行過程中,催化劑固含量在10%左右,小部分催化劑顆粒還會因物理磨損或化學應(yīng)力等原因發(fā)生破碎,有些破碎的細顆粒粒徑甚至小于5 μm(圖4),會堵塞過濾器內(nèi)部孔道,長時間不調(diào)整則會引發(fā)不可逆轉(zhuǎn)的堵塞,且過濾重質(zhì)蠟中催化劑固含量大于200ppm會造成過濾能力嚴重下降。一般運行3個月后,催化劑隨著運行時間越長、空塔氣速越高而出現(xiàn)磨損比例越高的情況,反應(yīng)器將被迫降負荷運行,嚴重時需要停車進行更換。
對反應(yīng)器向下軸向不同高度位置(Q1、Q2、Q3)取樣,檢測發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器中、上部催化劑中粒徑小于50 μm的占80%以上(表1)。催化劑破碎產(chǎn)生的細微顆粒一旦進入蠟過濾管燒結(jié)金屬空隙很難通過反吹吹出,長時間運行極易堵塞蠟過濾管,降低排蠟通量,從而影響使用壽命,增加反應(yīng)器負荷,同時D10以下更細小的破碎催化劑顆粒會進入重質(zhì)蠟造成固含量超標(大于100ppm),增大下游蠟過濾裝置的負擔。為防止破碎催化劑占比增加影響蠟過濾管,必須及時進行排放更換。
由表1數(shù)據(jù)可知,當反應(yīng)器液相床層上、中段(Q1、Q2)催化劑排放比例由3:1調(diào)整至1:2時,排放頻次由每3.5天1次調(diào)整至每3天1次,上部催化劑破損程度明顯有所改善,廢催化劑占比降低32.8%,過濾重質(zhì)蠟中鐵含量降至30ppm以下,但調(diào)整時還要兼顧催化劑單耗和反應(yīng)性能指標不發(fā)生大的變化,保證總體生產(chǎn)效益最大。
2.3 過濾時間與壓差
蠟過濾管過濾時間越長則越易被堵塞,過濾壓差越大則過濾精度越低,一般過濾時間設(shè)定后(約3 600 s)不再進行調(diào)整。如圖5所示,在開車初期(3個月內(nèi),催化劑破碎程度較?。斶^濾時間設(shè)定值較?。ㄐ∮? 600 s)、過濾壓差設(shè)定值較大(大于20 kPa)時,催化劑不易在蠟過濾管表面形成過濾層,D200以下的催化劑比較容易穿過蠟過濾管外表面絲網(wǎng)和燒結(jié)金屬空隙,排出的液態(tài)重質(zhì)蠟中鐵含量高(大于50ppm),增加了下游蠟過濾裝置的過濾負擔。在正常生產(chǎn)過程中,當過濾時間設(shè)定較長、過濾壓差設(shè)定值較高時,隨著蠟過濾管使用時間延長,過濾管越易堵塞,過濾通量明顯下降,為保證重質(zhì)蠟采出量,必須增加投用組數(shù)或提高過濾壓差,這樣會進一步縮短蠟過濾管的使用壽命,一般使用1年將被迫停車進行更換。
基于此,必須在運行的不同階段設(shè)定不同的過濾時間與壓差。在開車初期,過濾時間設(shè)定值要相對長(3 600~7 200 s)、過濾壓差設(shè)定值要相對低(5~10 kPa),在運行一段時間后(一般為3個月),要及時降低過濾時間(1 800~3 600 s),盡量保持較低的過濾壓差(小于10 kPa),調(diào)整后過濾通量未見明顯大幅下降(圖6),前90天過濾時間7 200 s,90天后3 600 s。
2.4 反吹壓力與頻次
蠟過濾管反吹壓力越大、反吹頻次越高,蠟過濾管越不易被堵塞。一般設(shè)定反吹壓力(約400 kPa)后不再進行調(diào)整。由表2可見,開車初期新安裝的蠟過濾管基本無堵塞,當反吹壓差和反吹頻次較高時,排出的液態(tài)重質(zhì)蠟中催化劑固含量高(大于30ppm),增加下游蠟過濾裝置負擔。在運行過程中,當過濾通量下降或投用數(shù)量顯著增加時,如不及時提高反吹壓力和反吹頻次,蠟過濾管使用壽命將大幅降低。應(yīng)注意在運行后期,一旦蠟過濾管出現(xiàn)嚴重堵塞現(xiàn)象,若反吹壓力設(shè)定值過大(大于700 kPa),易造成蠟過濾管吹破,只能停止使用。
基于此,在開車初期,反吹壓力設(shè)定值要相對低(小于400 kPa為宜)、反吹頻次要?。ㄐ∮诿刻?次為宜),目的是保證重質(zhì)蠟鐵含量小于10ppm。隨著使用時間延長,反吹壓力和反吹頻次要逐步提高,目的是保證調(diào)整后過濾通量未見明顯大幅下降,具體數(shù)據(jù)見表3。
2.5 投用及停用策略
開車初期,由于蠟過濾管基本無堵塞,需要投用的數(shù)量較少,未投運的蠟過濾管處于浸泡狀態(tài)。但運行中發(fā)現(xiàn),蠟過濾管一旦長時間(大于1個月)未使用,投用后過濾通量將大幅下降,嚴重影響使用壽命,另外一直處于使用狀態(tài)不停用進行浸泡也會造成過濾通量明顯下降。經(jīng)過運行對比,蠟過濾管停用或浸泡時間不超過7天時,對再次投用后的過濾通量影響較小,能夠保證較長的使用壽命,具體見表4。
2.6 停車及異常工況
當裝置停車交出(或臨時停車),隨著反應(yīng)器床層液位下降,催化劑濃度增加,一旦蠟過濾管停用時間滯后或反吹壓力較低、反吹頻次較少,易造成蠟過濾管堵塞,再次開車后過濾通量顯著降低,嚴重影響使用壽命,停車對過濾通量的影響見表5。另外,工況大幅波動(如升降負荷、空塔氣速、催化劑濃度、壓縮機停車等),反應(yīng)器床層液位、壓力、循環(huán)氣量溫度變化過大,均易造成催化劑破損,細小的催化劑進入蠟過濾管內(nèi)積聚堵塞孔道,影響過濾通量,因此必須要盡量控制各參數(shù)的穩(wěn)定。根據(jù)運行調(diào)整經(jīng)驗,裝置停車時,當反應(yīng)器內(nèi)液位降至距內(nèi)置蠟過濾管頂端高度3~5 m位置時,應(yīng)停止使用,適當提高反吹壓差至20~50 kPa,對蠟過濾管持續(xù)進行反吹,將液位降至蠟過濾管以下后,間歇反吹3~5次。
3 結(jié)束語
通過對安裝質(zhì)量、催化劑破碎、運行時間、反吹壓差及反吹頻次、投用策略及開停車操作等因素的研究可以看出,費托合成漿態(tài)床蠟過濾管性能是受催化劑微觀形態(tài)、操作條件、工況變化、使用方法等多因素復合疊加共同影響的,需要在使用過程的不同階段、不同條件進行精準控制,突破了傳統(tǒng)單個影響因素的認識。經(jīng)過工業(yè)連續(xù)運行驗證,上述措施的綜合有效實施,能夠滿足高負荷、高過濾精度、長使用壽命的運行要求,排出的重質(zhì)蠟鐵含量小于5ppm,使用壽命達到3~4年,能夠顯著節(jié)省采購成本,極大提高裝置生產(chǎn)效益。
參 考 文 獻
[1] 賀飛.費托漿態(tài)床反應(yīng)器蠟分離系統(tǒng)的設(shè)置和優(yōu)化[J].能源化工,2015,36(5):5-10.
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(收稿日期:2023-09-07,修回日期:2024-07-16)