翟巨良
(陽泉煤業(yè)集團 泊里煤礦有限公司,山西 晉中 032700)
山西省作為煤炭資源大省,煤層及地質條件多樣化,隨著智能化礦井的普及,安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是智能化礦井建設的一項重要環(huán)節(jié)。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測著井下各類有毒有害危險性氣體濃度及相關設備運行的狀態(tài),主要包括甲烷濃度、瓦斯電閉鎖、風電閉鎖、故障閉鎖等。因此,鑒于安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的重要性,要嚴格規(guī)范安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀態(tài),日常監(jiān)測系統(tǒng)遇到同類型故障及故障的處理辦法進行歸納,其中監(jiān)控系統(tǒng)最大巡檢周期是監(jiān)測系統(tǒng)運行是否正常的標志。本文以陽泉煤業(yè)集團泊里煤礦為研究對象,針對該礦最大巡檢周期存在的問題進行分析研究。
陽泉煤業(yè)集團泊里煤礦井田面積137 km2,地質儲量11.66 億t,均為優(yōu)質煤,生產(chǎn)能力為500萬t/a,是煤與瓦斯突出礦井,主采3、8、9、15號煤層,僅有8 號煤層為非突出煤層,15 號煤層屬II 類自燃煤層。
KJ90X 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)依據(jù)中心站軟件程序設定或通過控制,依托交換機為媒介進行環(huán)網(wǎng)傳輸。各類傳感器依托環(huán)網(wǎng)傳輸把全礦井需要實時監(jiān)測的各種有毒、有害氣體濃度、通風設施、各種設備的開停狀態(tài)等數(shù)據(jù)進行采集并傳輸?shù)街行恼?,實現(xiàn)自動報警、斷電。
KJ90X 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是由地面和井下2 部分構成。井上部分由地面中心站監(jiān)控服務器雙機熱備組成,運行監(jiān)測主軟件,定義、控制系統(tǒng),分析顯示井下被測量數(shù)據(jù)等,同時配備陣列控制柜和UPS 不間斷電源、網(wǎng)絡交換機、打印機等終端附屬設備,主控信息通過WEB 服務器實時上傳至礦調度及礦綜合信息平臺網(wǎng)絡;井下部分包由7 臺網(wǎng)絡交換機組成的以太環(huán)網(wǎng)、下級監(jiān)測分站和各類傳感器控制執(zhí)行器等,根據(jù)中心站定義實時監(jiān)測監(jiān)控井下環(huán)境參數(shù),對超限區(qū)域自動發(fā)出控制指令,并把監(jiān)測參數(shù)傳回地面中心站主控服務機。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)布置如圖1 所示。
圖1 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)布置Fig.1 Layout of safety monitoring system
泊里煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心站值班人員在日常工作當中發(fā)現(xiàn)個別監(jiān)測監(jiān)控傳感器最大巡檢周期大于《煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029-2019)》 中規(guī)定的20 s,這會導致監(jiān)測系統(tǒng)不能及時反饋各類傳感器的運行情況。
經(jīng)過查找資料分析,并與重慶煤科院技術人員交流探討,猜測導致最大巡檢周期異常與鏈路攜帶的監(jiān)測分站數(shù)量有較大關系。經(jīng)過篩查所有最大巡檢周期正常和異常的傳感器數(shù)據(jù)并進行分類歸納發(fā)現(xiàn),最大巡檢周期異常的傳感器所在鏈路上攜帶的監(jiān)測分站均超過6 臺,例如鏈路192.168.0.79 和192.168.0.63 分別攜帶監(jiān)測分站數(shù)量為7 臺和11 臺(圖2);而最大巡檢周期正常的傳感器所在鏈路上攜帶的監(jiān)測分站均未超過6 臺,例如鏈路192.168.0.94 和192.168.0.103 分別攜帶監(jiān)測分站數(shù)量為5 臺和6 臺(圖3)。由此可假設最大巡檢周期異常是否由于傳感器所在鏈路攜帶的監(jiān)測分站數(shù)量超過6 臺造成的。
圖2 最大巡檢周期異常鏈路Fig.2 Maximum inspection cycle abnormal link
圖3 最大巡檢周期正常鏈路Fig.3 Maximum inspection cycle normal link
當然,除了鏈路數(shù)量,還有可能是監(jiān)測分站與傳感器傳輸距離導致,以及交換機、監(jiān)測分站、傳感器故障導致,因此需要對這些猜測進行實驗驗證。
為驗證上述猜測是否正確,此次以泊里煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)配備的甲烷傳感器為例進行研究。
選取泊里煤礦井下工作面中任意甲烷傳感器,通過甲烷傳感器配備的遙控器調節(jié)甲烷傳感器的顯示數(shù)值,把顯示數(shù)值調節(jié)到報警值,并記錄調節(jié)的時間,保持3 min 后恢復正常工作狀態(tài),3 min 后再一次調節(jié)甲烷傳感器的顯示數(shù)值,重復3 次;上井后在安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)中心站找到被測試甲烷傳感器3 次調節(jié)到報警值的時刻,對應井下記錄3 次報警值的時刻,計算出3 個井上時刻與井下時刻的差值,取最大值為巡檢周期。巡檢周期超過20 s,為不合格。
3.2.1 傳輸距離實驗
利用采集到的數(shù)據(jù),當相關參數(shù)發(fā)生變化時,研究系統(tǒng)的EER是如何變化的,并且在分析測試結果的工作中,將相鄰時間段內波動比較大的數(shù)據(jù)剔除掉。為了盡量避免其他條件的影響,選擇機組運行正常2017年6月27日的數(shù)據(jù)進行分析。
使用傳輸線1 m,在監(jiān)測分站上直接安裝傳感器,待傳感器運行穩(wěn)定后,采用上述檢測方法進行評判,最終得出最大巡檢周期依然超過20 s,因此排除此故障原因。
3.2.2 設備故障實驗
針對傳感器最大巡檢周期異常所在的監(jiān)測分站、交換機、傳感器依次進行更換,每次更換其他變量不動,更換單一變量后采用上述檢測方法進行評判,最終得出最大巡檢周期依然超過20 s,因此排除此故障原因。
3.2.3 鏈路數(shù)量實驗
選取泊里煤礦3217 輔助進風分風口甲烷傳感器,其鏈路攜帶8 臺監(jiān)測分站,采用上述檢測方法進行最大巡檢周期計算;若最大巡檢周期大于20 s,則依次遞減鏈路攜帶的監(jiān)測分站數(shù)量,直至最大巡檢周期小于20 s,并查看此時鏈路攜帶的監(jiān)測分站數(shù)量,實驗結束。具體實驗過程情況如下。
(1) 當鏈路攜帶8 臺監(jiān)測分站時檢測數(shù)據(jù)見表1。第1 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到0.80%,記錄其時刻為15:05:10;第2 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到1.20%,記錄其時刻為15:14:10;第3 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到1.6%,記錄其時刻為15:25:10。
表1 鏈路攜帶8 臺監(jiān)測分站時檢測數(shù)據(jù)Table 1 Detection data when the link carries 8 monitoring substations
在地面監(jiān)控系統(tǒng)軟件中找到該測點的3 次報警值時刻,第1 次為15:05:42;第2 次為15:14:44;第3 次為15:25:39。
計算3 次地面與井下報警時刻的差值,第1 次差值32 s,第2 次差值34 s,第3 次差值29 s,取最大值34 s 為巡檢周期。
(2) 當鏈路攜帶7 臺監(jiān)測分站時檢測數(shù)據(jù)見表2。第1 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到0.80%,記錄其時刻為15:36:15;第2 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到1.20%,記錄其時刻為15:50:15;第3 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到1.6%,記錄其時刻為16:00:15。
表2 鏈路攜帶7 臺監(jiān)測分站時檢測數(shù)據(jù)Table 2 Detection data when the link carries 7 monitoring substations
在地面監(jiān)控系統(tǒng)軟件中找到該測點的3 次報警值時刻,第1 次為15:36:40;第2 次為15:50:38;第3 次為16:00:39。
計算3 次地面與井下報警時刻的差值,第1 次差值25 s,第2 次差值23 s,第3 次差值24 s,取最大值25 s 為巡檢周期。
(3) 當鏈路攜帶6 臺監(jiān)測分站時檢測數(shù)據(jù)見表3。第1 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到0.80%,記錄其時刻為16:29:05;第2 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到1.20%,記錄其時刻為16:41:05;第3 次使用遙控調整傳感器數(shù)值達到1.6%,記錄其時刻為16:52:05。
表3 鏈路攜帶6 臺監(jiān)測分站時檢測數(shù)據(jù)Table 3 Detection data when the link carries 6 monitoring substations
在地面監(jiān)控系統(tǒng)軟件中找到該測點的3 次報警值時刻,第1 次為16:29:17;第2 次為16:41:20;第3 次為16:52:18;
計算3 次地面與井下報警時刻的差值,第1 次差值12 s,第2 次差值15 s,第3 次差值13 s,取最大值15 s 為巡檢周期。
根據(jù)上述實驗分析可以得出,泊里煤礦井下工作面?zhèn)鞲衅髯畲笱矙z周期異常的原因是鏈路攜帶監(jiān)測分站數(shù)量過多,超過6 臺時即會造成最大巡檢周期超過規(guī)定的20 s;排除了監(jiān)測分站與傳感器傳輸距離,以及交換機、監(jiān)測分站、傳感器故障導致最大巡檢周期異常的可能。
本文對泊里煤礦井下安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)部分傳感器最大巡檢周期異常的問題展開分析研究,并猜測可能是由于鏈路攜帶的監(jiān)測分站數(shù)量、監(jiān)測分站與傳感器傳輸距離以及相關設備故障導致的。為了確定真實原因,進行了實地實驗,最終實驗排除了傳輸距離和設備故障的原因,查明是由于鏈路攜帶監(jiān)測分站數(shù)量過多導致的,當鏈路攜帶監(jiān)測分站超過6 臺時即會造成最大巡檢周期超過規(guī)定的20 s,產(chǎn)生異常。此次實驗分析幫助泊里煤礦查清了傳感器最大巡檢周期異常的原因,保證了安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。