【摘要】文中介紹了高壓脈動沖擠灌漿法在貴州旁海航電樞紐工程中的應(yīng)用,詳細闡述了可控擠入復(fù)合膏漿高壓脈動沖擠灌漿法在砂卵石層處理中的實際效果。同時,對比傳統(tǒng)灌漿法的優(yōu)缺點,研究了在礫石層中采用可控擠入復(fù)合膏漿高壓脈動沖擠灌漿法進行防滲加固的優(yōu)勢。工程實踐證實,在旁海航電樞紐工程中采用高壓脈動沖擠灌漿法,既簡便又實用,該方法具備顯著的經(jīng)濟效益和廣泛的應(yīng)用可行性。
【關(guān)鍵詞】防滲帷幕;灌漿方法;擠入灌漿
【中圖分類號】TU745" " " 【文獻標志碼】A" " " "【文章編號】1673-6028(2024)01-0126-03
隨著科技的進步,水利工程對防滲性能提出了更高要求,傳統(tǒng)的灌漿方法在全風(fēng)化地層、砂礫層、松散土層等環(huán)境下效果不佳,無法達到設(shè)計標準。替代方法雖然存在,但成本高昂、工期長。因此,近年來,出現(xiàn)了一種創(chuàng)新的灌漿技術(shù)——高壓脈動沖擠灌漿法,能夠有效解決這些問題[1]。
1 工程概況
旁海航電樞紐位于貴州黔東南凱里市境內(nèi)清水江上,為清水江干流的第一個梯級。壩軸線位于旁海鎮(zhèn)旁海大橋的上游1.25km處,距離凱里城區(qū)35km,距離貴陽市225km,是一座以航運、發(fā)電為主,兼顧旅游的航電樞紐工程[2]。本樞紐工程從左至右依次布置左岸土石壩、混凝土重力壩、船閘、泄水閘、發(fā)電廠房及右岸非溢流壩段,壩頂高程568.5m,壩頂全長281.7m。河床式電站廠房布置于右岸,總裝機容量42MW,安裝2臺21MW燈泡貫流式機組;泄水閘共5孔,孔口凈寬14m,設(shè)計為折線型實用堰,堰頂高程546.5m,閘壩頂高程568.5m,最大壩高30m,正常蓄水位565.0m。
2 地質(zhì)條件
根據(jù)不同的地層巖性、構(gòu)造斷裂程度和物理力學(xué)性質(zhì),廠壩基礎(chǔ)從左岸到右岸可劃分為Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三個區(qū)域,具體描述如下:
Ⅰ區(qū):在左斜坡和左河床基礎(chǔ)上分布(F1斷裂左側(cè)),為奧陶系大灣組(O1d)地層,巖石主要是砂巖、泥巖,局部有夾頁巖,巖石中有較弱風(fēng)化,巖石的單軸飽和抗壓強度范圍為38~48MPa,波速3300m/s﹤Vp﹤4200m/s。
Ⅱ區(qū):分布在河床中部至壩體與壩體交界處的河床右側(cè),由沿河斷裂F1和分支斷裂F8、F9的斷裂帶及斷裂影響帶構(gòu)成。其中,斷層破裂帶呈顆粒狀,顯示出松散的顆粒,主要是泥、泥包裹巖,顆粒呈連續(xù)狀;斷裂作用帶表現(xiàn)為嵌鑲-破碎構(gòu)造,巖塊間嵌合力較差,結(jié)構(gòu)面非常發(fā)育,且充填了大量的碎屑泥塊。該地區(qū)按巖體工程地質(zhì)劃分為CⅣ― CⅤ巖體,巖體機械強度低,巖性以頁巖和綠泥石板巖為主,遇水易軟化成泥。不能滿足壩基要求,需要做特殊處理。
Ⅲ區(qū):分布于車間區(qū)及右岸,屬于志留系翁項群(S2-3wn)地層,巖性以砂頁巖、泥頁巖、中厚―中生物灰?guī)r為主,聲波2700m/s﹤Vp﹤3300m/s。弱風(fēng)化狀態(tài)頁巖單軸飽和抗壓強度小于15MPa。該地區(qū)屬于巖體工程CⅣ地質(zhì)分類,其巖石力學(xué)強度偏低,且其頁巖在水分的作用下容易發(fā)生軟化。
3 高壓脈動沖擠灌漿法施工
主副壩連接段上部為3~33m的全強風(fēng)化花崗巖,其強度低、滲透性強,采用傳統(tǒng)硅酸鹽水泥漿滲透率低,難以形成有效的帷幕,屬典型的“吸水不吸漿”地層[3]。在主、副壩的連接部位,采用高壓脈動沖擠灌漿工藝[4]。本項目擬采取雙行雙序排列方式,排距1.0m,間距2.5m,呈梅花形錯行布置。其施工順序為:帷幕灌漿、分層、加密,無開挖條件下,采取雙排鉆孔,先后排施工;已經(jīng)開挖的水渠地基采用雙排鉆孔,先進行內(nèi)部排水,再進行外排水。按兩層順序,先Ⅰ序施工,再Ⅱ序施工。對于深層地層(泥灰或黏土礦),孔深控制在5m以內(nèi);泥漿頂深入土壤層1.0m,底部進入巖石層(泥灰?guī)r或黏土巖)0.5m。
3.1 灌漿材料與制漿技術(shù)
(1)水泥:常規(guī)硅酸鹽袋裝水泥,同力牌PO42.5。
(2)黏土:根據(jù)本工程具體條件,采用了黏土漿料。研究發(fā)現(xiàn),在酸性條件下,漿液中加入適量的氫氧化鈉可以改善漿液的特性。
(3)水:通過水檢驗,采用地下水即可滿足灌漿需要。
(4)添加劑:黏土在冬季施工中早期強度不足,在混凝土中加入早強結(jié)構(gòu)性材料,可提高混凝土的早期強度,同時還添加了一種早凝固結(jié)構(gòu)劑,以減緩泥漿流速。
(5)改性劑:為了保證漿液不會產(chǎn)生水析出,并且可以控制漿液的固化時間、減小漿料流動性,應(yīng)加入改性劑。
(6)表1為漿料配比表,灌漿材料的配制方法:①按照黏土:水(1000kg)的比例制漿,使之成為1.31~1.35g/cm3的黏土原漿;②將一定用量的水泥漿液用泵送入漿料粉碎機,按規(guī)定比例加入凝固劑和改性劑;③將600kg水:800kg水泥按比例添加到高速制漿機中,再添加適量早強劑進行拌和,最后將拌勻的水泥漿泵入漿料粉碎機,進行混合、攪拌,制得膏漿。
3.2 灌漿設(shè)施
灌漿工程所用水泥漿是在集中制漿廠配制的。一期泄水閘和廠房工程的集中制漿站設(shè)于該標右岸基礎(chǔ)上;二期泄水閘、船閘部分及附屬部分的集中制漿站均位于左岸建筑的生產(chǎn)設(shè)備布局區(qū)域。集中制漿站采用鋼管框架和木結(jié)構(gòu),制漿平臺面積為8m×5m,配備NJ-600高速制漿機、1m3制漿滾筒和BW250/50制漿泵。漿液輸送管采用50mm活接頭螺紋鋼管。灌漿工程的水泥儲存室靠近制漿站設(shè)置,廠房為磚混結(jié)構(gòu),占地5050m2。所用的主要灌漿設(shè)備如表2所列。
3.3 灌漿參數(shù)
高壓脈動灌漿有別于傳統(tǒng)灌漿,經(jīng)初步實驗,確定了以下幾個施工參數(shù):
(1)復(fù)合砂漿配比:本課題組已研制出一種砂漿,由水泥、全風(fēng)化砂、膨潤土、改性劑(2:1.5:2:0.02
~0.06)高流動性混合砂漿,可根據(jù)現(xiàn)場情況作相應(yīng)調(diào)節(jié)。
(2)灌漿壓力:鉆孔深度為2~5m時,灌漿壓力為1.2MPa,鉆孔深度為5~10m時,灌漿壓力為1.5MPa,深度10~15m的壓力適用于2.0MPa,深度15~25m的壓力適用于3.0MPa。結(jié)束標準根據(jù)實際情況確定:①當灌漿段灌漿量大于150L/段,且能達到最小調(diào)定壓力1.0MPa時,灌漿段結(jié)束,抬高段進行灌漿。②當灌漿段灌漿壓力大于3.0MPa,灌漿量達到7575L/段后,停止灌漿,并對灌漿斷面進行提升。③當灌漿段灌注量大于400L/段后,如果不能滿足最小設(shè)置壓力1.0MPa,則可以停止這一段的灌漿,并對該段進行提升。灌漿到段頂處,如遇孔內(nèi)經(jīng)常冒漿,多次停注后仍不能注入,則可終止灌漿。
(3)脈動頻率:在前期的工作中,對多組脈沖振動頻率進行測試,使用15~20次/min的脈沖頻率,能很好滿足工程要求,用高壓脈沖沖擠灌漿法14d后,測定灌漿質(zhì)量。
(4)滲透系數(shù):本項目針對全風(fēng)化花崗巖開展研究,對其進行注水模擬實驗,結(jié)果表明,在灌注前,其最大滲透系數(shù)為22.85Lu,而脈沖灌漿的最大滲透系數(shù)為4.49Lu,低于5Lu,符合設(shè)計要求。
(5)鉆孔取芯檢查:在進行檢查時,對兩個開采孔之間的鉆孔進行采樣,結(jié)果表明,泥漿中含有漿體結(jié)石,這表明泥漿在兩個孔之間的薄弱部位起到了擠密充填的作用,減少了地層的滲透系數(shù),實現(xiàn)了防滲目的。
(6)聲波檢查:在灌注前后,對整個鉆孔進行聲波測試,并通過聲波穿透測試,將兩次聲波資料進行比較,發(fā)現(xiàn)其波速增加了12.3%。由此可見,對全風(fēng)化花崗巖進行加固后,其密實度得到了明顯改善,防滲效果也得到了有效加強。
3.4 施工工藝
本技術(shù)使用全水力無級調(diào)速的高壓脈動沖擠灌漿法。泥漿瞬態(tài)變化與脈沖瞬態(tài)高壓的應(yīng)用,使?jié){液迅速進入裂隙。該方法不僅可以有效地控制灌漿彌散范圍,而且可以確保注滿充填孔周邊的孔隙,因此,在滲透性較差的地層中,很快形成一個均勻連續(xù)幕,并起到了很好的防滲作用。這種處理方式能夠促使泥漿在水、土兩相體系中充分發(fā)揮作用,即在0.5~5MPa的壓強下,泥漿被擠壓到孔隙內(nèi),替代了水和空氣。
(1)施工過程的一般程序:預(yù)備工作→場地清掃→鉆孔放樣→帷幕導(dǎo)向鉆孔法→先灌排Ⅰ、Ⅱ級孔→后灌排Ⅰ、Ⅱ級孔→帷幕質(zhì)量檢驗(孔灌漿試驗檢查與渠道開挖滲流觀測)→整理資料→單位工程質(zhì)量評價。
(2)鉆孔:①鉆孔控制:鉆進深度為O.5m的黏土(泥灰?guī)r);②孔徑:鉆孔直徑為130mm,孔深不小于φ75mm;③在卵石層之下的泥灰土(黏土層)中鉆取不少于1.0m,且鉆進時與設(shè)計深度的誤差不能超過20cm。
(3)控制標準:按設(shè)計文件及所用復(fù)合膏體的特性對灌漿壓力進行探討,使用節(jié)流孔壓計測量脈沖壓強,見表3。
(4)結(jié)束標準:注水量的控制指標為平均600L/m??刂铺嵘龢藴蕿闈M足下列情況中的一項,可以終止該區(qū)段的提升灌漿,并向上段灌注。①當壓力降至設(shè)計要求最低值時,注水量達到預(yù)定控制指標,該段灌漿結(jié)束;②當泵送至設(shè)計壓力最大值時,注入量小于5 L/min,該段灌漿完畢;③對于吸漿量過大的層段,當注入量達不到設(shè)計上限時,應(yīng)增加注入量至設(shè)計1.5倍后停止灌漿。
(5)灌漿:在鉆孔達到需深度后,向孔底下入灌漿管,在距孔2m的灌漿管內(nèi)涂上黃油,再回填砂石至頂層土層lm處,并用水泥混合砂封閉,時長8h。開始灌注時,灌漿泵以較低的流速(約2次/min)緩慢地將2桶漿液(約400L)壓入,然后改為4~7次/min的泵速,在灌漿完成后30~50cm逐級拔出灌漿管,直至整個孔灌漿完畢。
3.5 灌漿效果分析
(1)抬升觀測。該工程采用高壓脈動沖擠灌漿法施工,其斷裂帶為原生的層狀結(jié)構(gòu),巖石中存在易于破裂的結(jié)構(gòu)。灌漿時,漿液在水壓作用下向巖體內(nèi)沖刷。為避免混凝土頂板突然上浮,應(yīng)嚴格控制灌漿壓力及灌漿速率。
在灌漿施工過程中,采用淺層抬動設(shè)備對基巖隆起進行觀測,并在施工完成后進行測微計安裝和調(diào)試。按設(shè)計要求,在灌漿施工期間,對灌漿體的頂升變形進行監(jiān)控,當頂升變形大于0.2mm時,及時卸壓,以確定最大灌漿壓力。
(2)灌漿質(zhì)量檢驗。在加固灌漿14d后,拆除原始聲波探測孔,開展灌注后的巖體波速測試,比較分析加固前、后巖體強度、完整性的改善情況,評估加固灌漿的有效性。在完成28d后,對其進行鉆芯取樣和室內(nèi)力學(xué)測試。
(3)灌漿效應(yīng)分析。在斷層帶和影響區(qū)采用高強度脈沖灌漿,使用水灰比0.8:1的水泥漿液,灌漿壓力為2.0~3.5MPa,接觸段壓力為1.0MPa,灌漿長度為10300米,平均流量為100L/m。灌漿完成后,灌漿區(qū)內(nèi)巖石波速由2300~2500m/s提高到2700~3000 m/s,整體速度提高約10%,低波速區(qū)得到有效抑制,增強了區(qū)域基礎(chǔ)的整體穩(wěn)定性與承載力。
4 結(jié)論
采用高壓脈動沖擠灌漿法對旁海航電樞紐主、副壩銜接段進行帷幕防滲灌漿,并對全風(fēng)化花崗巖進行灌漿,取得了良好的效果。風(fēng)化的花崗石在土壤與巖石之間,關(guān)于防滲帷幕灌漿的可灌性及作用的不確定性,一直存有爭議。本文所述施工方法已成功地運用于旁海航電樞紐工程,以期對今后的建設(shè)有所啟示。
參考文獻
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[作者簡介]宋建新(1971—),男,本科,高級經(jīng)濟師,工程師,研究方向:水利水電工程施工。