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    焦?fàn)t煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝中試研究

    2024-04-11 14:00:27師晉愷
    中氮肥 2024年1期
    關(guān)鍵詞:焦?fàn)t氨水焦化

    郭 梁,師晉愷

    (山西焦化集團有限公司,山西 洪洞 041606)

    0 引 言

    焦化作為高污染、高能耗行業(yè)之一,一直是環(huán)保政策收緊的目標(biāo)行業(yè),也是淘汰落后產(chǎn)能的重點行業(yè)。焦化企業(yè)尤其是傳統(tǒng)焦化企業(yè),要做到達標(biāo)排放,須投入大量資金建設(shè)相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施,但環(huán)保設(shè)施的運營會增加生產(chǎn)經(jīng)營成本,特別是在焦化產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、新型焦化企業(yè)市場競爭力較強的大背景下,亟需應(yīng)用一些技術(shù)可靠、凈化效率有保障、投資及運行成本較低的環(huán)保治理技術(shù)。針對不同的焦化企業(yè)(獨立焦化企業(yè)、鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè))、不同的排放標(biāo)準(zhǔn)需求(達標(biāo)排放、超凈排放)以及不同的生產(chǎn)工藝及場地狀況,研發(fā)一種投資低、效率高的焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝工藝意義重大。

    山西焦化集團有限公司(簡稱山西焦化)目前擁有6座焦?fàn)t,設(shè)計焦炭產(chǎn)能3 600 kt/a,6座焦?fàn)t均采用“干法+半干法”脫硫脫硝技術(shù),運行狀況良好,但由于每年均需對脫硫脫硝催化劑進行更換,導(dǎo)致脫硫脫硝成本較高。為此,山西焦化與河北唯沃環(huán)境工程科技有限公司進行技術(shù)合作,針對焦化行業(yè)的特點,通過對國內(nèi)現(xiàn)有焦?fàn)t煙氣低溫濕法脫硫脫硝工藝的優(yōu)化改進,在中試試驗裝置中進行低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝研究,開發(fā)出了一套焦化煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝技術(shù)--采用低溫催化氧化與臭氧直接氧化的分步氧化方式,并利用焦化廢水(剩余氨水)進行洗滌、噴淋,同步實現(xiàn)脫硫脫硝,處理后的焦?fàn)t煙氣可達超低排放標(biāo)準(zhǔn),解決了傳統(tǒng)“干法+半干法”脫硫脫硝工藝運行成本高的難題,可在促進焦化行業(yè)綠色發(fā)展的同時提升焦化企業(yè)的競爭力。以下對有關(guān)情況作一介紹。

    1 研究內(nèi)容

    1.1 NO低溫分段定量氧化

    以錳基催化劑為基礎(chǔ),考察雙組分元素、催化劑前驅(qū)體、組分比例、煅燒時間及煅燒溫度對催化劑活性的影響。結(jié)果表明,試驗條件下,以乙酸錳、硝酸鈷為前驅(qū)體的制備材料,在450 ℃下煅燒5 h所得的MnCo5Ox催化劑,具有最佳的NOx催化氧化活性:在NO進口濃度為500×10-6、O2含量為5%、空速為30 000 h-1的條件下,反應(yīng)溫度為150 ℃時NO氧化率為63.9%,反應(yīng)溫度為250 ℃時NO氧化率可達89.9%。

    試驗結(jié)果表明:反應(yīng)溫度<250 ℃時,MnCo5Ox催化劑活性隨反應(yīng)溫度的升高而提升,反應(yīng)溫度>250 ℃時,由于反應(yīng)熱力學(xué)作用的限制,MnCo5Ox催化劑活性隨反應(yīng)溫度的升高而逐漸下降;進口NO濃度[(100~1 000)×10-6]的提高不利于催化反應(yīng)的進行,MnCo5Ox催化劑對低濃度煙氣(NO濃度<1 000×10-6)有著較好的催化作用;O2濃度逐漸增大(0~9%范圍內(nèi)),NO催化氧化效率快速提高,但當(dāng)O2濃度繼續(xù)增大(>9%)時,催化劑活性提升不明顯;在10 000~50 000 h-1的空速范圍內(nèi),NO氧化率均保持在50%以上;在進口NO濃度為500×10-6、O2濃度為5%、空速為30 000 h-1、反應(yīng)溫度為150 ℃時,MnCo5Ox催化劑擁有較好的穩(wěn)定性,催化活性維持在61%~65%左右。簡言之,通過對催化劑制備影響因素的考察以及反應(yīng)操作條件的優(yōu)化,在低溫下實現(xiàn)了較高的NO氧化率。

    1.2 同步脫硫脫硝的最佳工藝條件

    考察剩余氨水對于NO不同氧化度的吸收試驗發(fā)現(xiàn),NO氧化度約60%時,即NO2/NO(摩爾比)約為1.4~1.5的情況下堿性溶液對NO的吸收效率較好,通過提高氣液傳質(zhì)效率,可使剩余氨水對NO的吸收效率明顯提高。

    以剩余氨水為脫硫劑進行相關(guān)測試,在風(fēng)量6 000 m3/h、剩余氨水(廢氨水)初始pH=9及溫度20 ℃下進行試驗,當(dāng)剩余氨水pH<5時,其對SO2的去除率迅速下降,剩余氨水pH由9降至5共耗時95 min,最佳脫硫條件為剩余氨水pH=5.5~8.5。

    1.3 開發(fā)高效吸收凈化系統(tǒng)

    通過研發(fā)多功能洗滌器等核心設(shè)備、優(yōu)化洗滌方式、增大入口負壓、強化氣液傳質(zhì)系數(shù)、優(yōu)化吸收塔結(jié)構(gòu)形式,可同時實現(xiàn)SO2和NOx的高效吸收,有效實現(xiàn)對污染物的高效凈化。

    高效吸收凈化系統(tǒng)的核心設(shè)備主要包含多功能洗滌器、洗滌泵、吸收塔、循環(huán)吸收液泵及噴嘴等。在現(xiàn)有焦?fàn)t煙氣低溫濕法脫硫脫硝工藝的基礎(chǔ)上,以剩余氨水作為吸收劑,采用洗滌+噴淋的組合工藝實現(xiàn)多級高效凈化:第一級為洗滌凈化(多功能洗滌器),替代現(xiàn)有增壓風(fēng)機和降溫設(shè)施,利用高速射流產(chǎn)生的負壓替代引風(fēng)機產(chǎn)生的動力能,能耗可降低50%以上;第二級為噴淋吸收(吸收塔),通過進一步吸收使(SO2+NOx)的吸收效率提高至99%以上。

    1.3.1 多功能洗滌器

    多功能洗滌器外殼由碳鋼制作,洗滌單元由分配管網(wǎng)和噴嘴組成并用316L無縫管制作,與洗滌器連接的入口煙道采用碳鋼+合金鋼內(nèi)襯(內(nèi)襯厚度2.5 mm)。所有噴嘴的設(shè)計可避免快速磨損、結(jié)垢和堵塞,噴嘴與管道的設(shè)計易于檢修、沖洗和更換。

    1.3.2 吸收塔

    傳統(tǒng)設(shè)計工況下煙氣在吸收塔內(nèi)的流速一般取3~5 m/s,煙氣與吸收液接觸時間>3 s,此種設(shè)計吸收塔塔體過于細長,吸收液貼壁現(xiàn)象嚴(yán)重,不利于煙氣中有害物質(zhì)的脫除,故對吸收塔塔體設(shè)計參數(shù)進行調(diào)整:吸收塔塔徑2 m、塔體高10.5 m,設(shè)置3層噴淋,噴淋層間距1.5 m。

    NOx的吸收過程為,NOx先溶解進入液相,再與吸收劑反應(yīng),但因NOx的水溶性遠低于SO2的水溶性,傳統(tǒng)噴淋工藝脫硫的液氣比不足以滿足脫硝的需求。為實現(xiàn)NOx的高效脫除,對吸收塔的液氣比等進行優(yōu)化設(shè)計:每層吸收液流量為70 m3/h,將液氣比提至21 L/m3;第一層噴淋設(shè)在煙氣入口上方2 m處、煙氣入口距吸收液液面高度為1 m;為減輕噴淋層塔壁受到的沖刷,噴嘴噴射角度設(shè)計為90°。

    1.4 建設(shè)1套定量氧化+強化吸收中試裝置

    與現(xiàn)有的濕法脫硫脫硝工藝進行綜合對比,針對焦化煙氣的實際情況,濕法脫硝雖然效果有限,但濕法脫硫具有良好的實用性和經(jīng)濟性,其運行穩(wěn)定、技術(shù)成熟、對煙氣流量及成分變化適應(yīng)性較好,并可適應(yīng)煙氣中的多種污染物,是多數(shù)企業(yè)焦化煙氣的首選脫硫技術(shù),在其基礎(chǔ)上進行優(yōu)化改進,使其具有較好的脫硝能力,是最具現(xiàn)實意義的煙氣脫硫脫硝技術(shù),在未來的推廣中也容易被業(yè)主接受,尤其是針對已經(jīng)建設(shè)有濕法脫硫系統(tǒng)的企業(yè),還可以充分利用其現(xiàn)有設(shè)施,從而最大限度地降低煙氣治理成本。但是,若采用傳統(tǒng)的氧化+吸收工藝組合,在脫硝效率、運行成本與穩(wěn)定性方面仍存在較大問題,無法滿足工業(yè)生產(chǎn)實際要求,需進一步完善。為此,基于現(xiàn)有比較成熟的濕法脫硫技術(shù),針對焦化煙氣中SO2、NOx等有毒有害氣態(tài)污染物的含量及特點,據(jù)煙氣脫硫脫硝反應(yīng)機理及傳統(tǒng)濕法脫硫反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)特點,將氧化法(脫硝)與現(xiàn)有的濕法脫硫工藝有效結(jié)合,改進吸收裝置結(jié)構(gòu),強化傳質(zhì)過程,將氧化后的煙氣直接送入改進后的吸收系統(tǒng),同時完成NOx和SO2的高效脫除,開發(fā)出一套焦?fàn)t煙氣定量氧化+強化吸收脫硫脫硝技術(shù),并建成1套工藝流程為“10 000 m3/h焦化煙氣→低溫選擇性催化氧化→臭氧氧化系統(tǒng)→濕法脫硝脫硫系統(tǒng)→凈化煙氣”的焦?fàn)t煙氣定量氧化+強化吸收中試裝置,通過中試裝置完成了NO氧化度、吸收液pH等工藝條件的確定,并開發(fā)了多功能洗滌器、噴淋吸收塔、旋線除霧器等關(guān)鍵設(shè)備。

    焦?fàn)t煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝技術(shù)的核心在于兩點:一是區(qū)別于其他臭氧直接氧化工藝,通過優(yōu)化氧化工藝,研究SO2和NOx的相互作用,實現(xiàn)定量氧化,利用低溫定量氧化的方式盡可能減少臭氧用量,節(jié)約成本,提高工藝技術(shù)的經(jīng)濟性,同時為后續(xù)的脫硫創(chuàng)造有利條件;二是針對SO2和NOx的液相傳質(zhì)特性,區(qū)別2種氣體吸收過程中的關(guān)鍵影響因素,通過改進吸收系統(tǒng),強化吸收過程,進一步提高脫硫脫硝效率,同時實現(xiàn)SO2和NOx的高效脫除,并采用剩余氨水作為吸收劑降低整個工藝系統(tǒng)的物耗、能耗,顯著降低污染物的治理成本。

    2 主要技術(shù)創(chuàng)新點

    2.1 低溫催化與定量氧化

    定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝工藝中,采用低溫催化氧化與臭氧直接氧化的分步氧化方式,并將定量氧化與高效液相吸收相結(jié)合,從兩個角度顯著削減臭氧用量,提升了工藝技術(shù)的經(jīng)濟性和實用性。因此,對氧化度的確定,以及對低溫催化氧化催化劑的低溫氧化活性和抗硫性能的考察,是本技術(shù)氧化方式確定的重要前提,也是本技術(shù)低成本、高效率的關(guān)鍵之一。

    2.2 強化傳質(zhì)

    定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝工藝中,對傳統(tǒng)吸收塔進行了改進,采用射流切向進氣,強化氣液傳質(zhì),延長氣體停留時間,同時利用高速射流產(chǎn)生的負壓替代引風(fēng)機,進一步減少能耗。因此,吸收塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化和氣液混合方式設(shè)計,是本技術(shù)低成本、高效率的關(guān)鍵之二。

    2.3 以廢治廢

    吸收液采用焦化裝置中的剩余廢水,通過調(diào)整吸收液配比,改善吸收液的性能,使其能夠兼顧與平衡對脫硫脫硝效果的影響,并降低循環(huán)系統(tǒng)的堵塞風(fēng)險。因此,有效利用焦化裝置中的剩余氨水實現(xiàn)以廢治廢,是本技術(shù)低成本、高效率的關(guān)鍵之三。

    2.4 旋線除霧

    煙氣拖尾現(xiàn)象是現(xiàn)有焦化煙氣濕法脫硫工藝的痼疾,火電行業(yè)鍋爐煙氣多采用濕式電除霧的方法予以解決,但其投資及運行費用太高。本技術(shù)中,用旋線除霧裝置有效消除煙氣拖尾現(xiàn)象,且旋線除霧裝置運行時幾乎無阻力損失,造價低廉,經(jīng)濟高效。因此,旋線除霧創(chuàng)新性地設(shè)計運用,是本技術(shù)低成本、高效率的關(guān)鍵之四。

    3 結(jié)束語

    焦化產(chǎn)業(yè)是山西省的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,也是山西省空氣污染的重要排放源之一。目前,鋼鐵聯(lián)合焦化行業(yè)焦?fàn)t煙氣同時脫硫脫硝技術(shù)中,相對成熟適用的是活性焦技術(shù),但其投資及運營成本較高,一般不適用于獨立焦化企業(yè),而國內(nèi)焦炭產(chǎn)能大省如山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等地以獨立焦化企業(yè)為主,亟需開發(fā)一種投資及運營成本低、凈化效果好的焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝技術(shù)。山西焦化焦?fàn)t煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝中試研究的開展,為焦?fàn)t煙氣治理開辟了一條低成本、高效率的脫硫脫硝技術(shù)路線,可為山西焦化降低焦化煙氣污染物排放、改善空氣質(zhì)量提供有效的技術(shù)儲備,本技術(shù)可廣泛應(yīng)用于獨立焦化企業(yè)焦?fàn)t煙氣的治理,社會效益、經(jīng)濟效益顯著,推廣前景看好。

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