王 勇 (全椒縣交通運輸局公路管理服務(wù)中心,安徽 滁州 239500)
以石灰粉煤灰及水泥穩(wěn)定粒料為代表的半剛性結(jié)構(gòu),具有承載力強、整體性好、強度高的優(yōu)點,廣泛用于各級公路基層和底基層。但是半剛性材料易產(chǎn)生收縮裂縫,導致基層出現(xiàn)自身損壞,影響耐久性。往往在使用幾年后就出現(xiàn)反射裂縫、網(wǎng)裂、唧漿、坑槽等一系列病害,路面耐久性、舒適性、安全性大幅下降,進而影響道路使用壽命。為解決這一技術(shù)難題、豐富路面基層結(jié)構(gòu)類型、延長路面使用壽命、提高公路瀝青路面基層的抗裂性能,安徽省滁州市交通部門經(jīng)過多年研究,自主創(chuàng)新了一種新型路面基層結(jié)構(gòu),即填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石結(jié)構(gòu),通過近二十年的實踐應(yīng)用,有效解決了半剛性結(jié)構(gòu)反射裂縫這一技術(shù)難題,大大提升了瀝青路面的使用壽命。下文以S210 省道來和路全椒至官渡段重交通干線公路大修工程實踐為例,詳細闡述填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石結(jié)構(gòu)在重交通干線公路上的應(yīng)用。
S210 來和路全椒段路面大修工程(K58+340~K63+700)位于安徽省滁州市全椒縣境內(nèi),路線大體呈南北走向,起于武崗南,往南至滁河大橋,全長5.36km。道路等級為二級公路,路面寬9.0m,為滁州市及全椒縣通往馬鞍山和縣除高速公路外的必經(jīng)之路。由于滁州市礦山整治,所有礦山關(guān)閉,導致和縣石楊的石料成為滁州及全椒縣建設(shè)用碎石的主要來源,交通量大、重載車輛多、老路路況差、病害嚴重、半幅通行、半幅施工,施工難度大。老路養(yǎng)護大中修歷史及老路結(jié)構(gòu)見表1。
表1 老路結(jié)構(gòu)統(tǒng)計一覽表
該道路為全椒縣一條南北向的重要干線道路,道路沿線交通量根據(jù)原安徽省公路管理局統(tǒng)計的全椒武崗觀測站(編號為S206J102341124)的數(shù)據(jù),同時結(jié)合現(xiàn)場實際調(diào)查,從2017-2019 年平均日交通量來看,全椒武崗觀測站交通量較大,結(jié)合當?shù)毓凡块T2017-2019 年交通量調(diào)查顯示總體呈上升趨勢,并且交通量大、重載車輛多,詳見表2。
表2 2017-2019年交通量觀測資料(單位:輛/日)
老路運行多年以來,出現(xiàn)了多種路面病害,老路面破損詳細調(diào)查統(tǒng)計及破損評定情況見表3~表6。
表3 水泥混凝土路面主要破損調(diào)查表
表4 瀝青路面主要破損調(diào)查表
表5 瀝青路面破損評定表
表6 混凝土路面破損評定表
該道路全長約5.415km,路面寬9m,養(yǎng)護設(shè)計為大修工程。一般路段采用老路面病害挖補處理+18cm 填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石基層+5cmAC-20SBS 改性瀝青混凝土+40cmAC-13SBS 改性瀝青混凝土;損壞嚴重段采用老路銑刨30cm 后摻骨料重鋪+18cm水泥穩(wěn)定碎石+18cm 填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石基層+5cmAC-20 SBS 改性瀝青混凝土+4cmAC-13SBS 改性瀝青混凝土;老路混凝土路面段采用老路混凝土路面碎石化+18cm 水泥穩(wěn)定碎石+18cm 填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石基層+5cmAC-20SBS 改性瀝青混凝土+4cmAC-13SBS 改性瀝青混凝土;維持原技術(shù)標準。
填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石是由大粒徑主骨料組成骨架、水泥穩(wěn)定碎石填充料填充骨架空隙并經(jīng)壓實形成的一種新型路面結(jié)構(gòu),整體呈現(xiàn)柔性特征,并且有良好的承載能力。其強度主要來源于主骨料間的骨架嵌鎖作用,填充料起到穩(wěn)固主骨料的作用,具有克服收縮裂縫、模量合適、抗變形能力強和耐久性能好等優(yōu)點。該結(jié)構(gòu)最早于2005 年由滁州市交通部門自主原創(chuàng),首次在縣道X003滁梁路上試鋪,2006 年首次應(yīng)用于重交通一級公路S206 滁州至全椒段一級公路改造工程中。該段長6.8km,路面寬23m,其中應(yīng)用填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石新技術(shù)約4km,加鋪結(jié)構(gòu)為18cm普通水泥穩(wěn)定碎石底基層+17cm 填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石基層+10cm 瀝青面層(普通瀝青)。在極重交通下使用17 年后,經(jīng)檢測道路整體狀況良好,基層無收縮裂縫和車轍,承載能力未降低,預測將成為50 年內(nèi)無需結(jié)構(gòu)性大修的長壽命公路。
填充式大料徑水泥穩(wěn)定碎石結(jié)構(gòu)的抗裂機理為采用物理的方法,由大粒徑主骨料框架嵌鎖產(chǎn)生的拒壓作用,使結(jié)構(gòu)內(nèi)部部分水泥穩(wěn)定碎石填充材料處于“欠密”狀態(tài),形成微細裂縫源。同時大粒徑主骨料與水泥穩(wěn)定碎石填充材料,粘結(jié)力弱化,形成微細裂縫,兩者相互作用,收縮時產(chǎn)生“化整為零”的應(yīng)力釋放效應(yīng),以達到克服反射裂縫的作用。
該道路全長約5.415km,基層全部采用了填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石這一新技術(shù),由于項目施工區(qū)域交通量大、重載車輛多,因此邊施工邊維持通行的施工難度大。下文將詳細介紹填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石技術(shù)在該道路上的應(yīng)用情況。
4.2.1 原材料
大粒徑碎石采用地產(chǎn)石灰質(zhì)硬質(zhì)巖石,采用反擊破碎工藝加工,表面清潔無風化,質(zhì)地堅硬,粒徑53~73mm,粒徑及技術(shù)要求見表7、表8。
表7 本項采用的大粒徑碎石規(guī)格要求
表8 本項目采用的大粒徑碎石技術(shù)要求
水泥穩(wěn)定碎石填隙料最大粒徑為19.0mm,對主骨料形成的框架的干涉盡量減小,以利于密實;用作填充主骨料空隙的填隙料(Ⅰ型),水泥劑量按7.5%~8.5%控制;用作基層表面最后找補的嵌縫料(Ⅱ型),水泥劑量按11.5%~12.5%控制。填隙料中的礦料之間的比例,根據(jù)篩分試驗,參照規(guī)范普通水泥穩(wěn)定碎石基層材料組成基本思路與方法,用數(shù)解或圖解法確定,Ⅰ型填充材料7d無側(cè)限抗壓強度代表值不低于6.0MPa,Ⅱ型嵌縫料7d 無側(cè)限抗壓強度代表值不低于10.0MPa。填充料和嵌縫料級配范圍見表9。
表9 Ⅰ型水泥穩(wěn)定碎石填隙料Ⅱ型嵌縫料的顆粒組成范圍
水泥:本項目采用32.5 級的普通硅酸鹽水泥,各項指標均符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求。
4.2.2 主骨料和填隙料之間的比例設(shè)計
①根據(jù)振實狀態(tài)下大粒徑碎石的空隙率,按式(1)計算單位填充料和嵌縫料的總體積Vt。
式中,Vt——單位填充料及嵌縫料的總體積,m3;V——振實狀態(tài)下大粒徑碎石的空隙率,%;kf——填充料及嵌縫料的調(diào)整系數(shù)。
Kf一般取1.14~1.24,通常情況下取中值,對于新建道路、老路下承層較為平整,大粒徑碎石粒徑波動較小時,宜取小值;對老路不平整、大粒徑碎石粒徑波動較大、施工管理水平較低時,宜取大值。
②填充料及嵌縫料與大粒徑碎石的質(zhì)量比應(yīng)按下列規(guī)定進行計算。
計算單位填充料的質(zhì)量mt 的表達式為:
式中,mt——單位填充料的質(zhì)量,kg;Vt——單位填充料及嵌縫料的體積,m3;Pt——填充料及嵌縫料的擊實最大干密度,kg/m3。
計算單位大粒徑碎石質(zhì)量ms 的表達式為:
式中,ms——單位填充料的質(zhì)量,kg;ρs——大粒徑碎石的表觀密度,kg/m3。
計算填充料及嵌縫料與大粒徑碎石質(zhì)量比W的表達式為:
式中,W——填充料及嵌縫料與大粒徑碎石的質(zhì)量比,%。
③嵌縫料宜占填充料和嵌縫料總質(zhì)量的6~9%。
為保證填隙料在骨料空隙間能被壓實,以主骨料碎石在振實與堆積狀態(tài)下的空隙率來確定填縫料的數(shù)量,保證填縫料的量能夠填滿主骨料間的空隙并略有富余。本項目主骨料與填隙料的質(zhì)量比在51:49~54:46 之間。填隙料的攤鋪分兩次,第一次攤鋪Ⅰ型填隙料,攤鋪的量約為總填隙料的80%,要求控制在翻樣后基層表面留下一層未填充的骨料,用Ⅱ型嵌縫料填充、找補基層表面剩余空隙。
4.3.1 施工準備
水穩(wěn)填充大粒徑上基層施工前,應(yīng)做好施工準備工作,對底基層進行徹底清洗,以清除各類浮塵、松散及垃圾物,測量放樣,培好路肩或安裝側(cè)模。碎石攤鋪前,可適量灑水潤濕底基層表面,并灑一定劑量的水泥凈漿,水泥用量為1.6~2.2kg/m2,以利層間緊密聯(lián)結(jié)。
4.3.2 材料攤鋪與拌合
大粒徑碎石采用普通水穩(wěn)攤鋪機攤鋪,不得有細集料窩,細集料窩應(yīng)清除干凈并換填合格材料。填隙料根據(jù)施工配比,采用拌合站集中拌合。
填隙料采用0~5mm、5~10mm、10~15mm、15~20mm 規(guī)格碎石和水泥用拌和機拌和。料倉或拌缸前應(yīng)有剔除超粒徑石料的篩子,拌和機必須配料精確,自動配料上料。拌和現(xiàn)場各料斗下料,不得出現(xiàn)卡堵現(xiàn)象,拌合場內(nèi)要設(shè)置專職質(zhì)量檢測人員,及時檢測拌和時的水泥劑量、集料配比等實驗參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常要及時調(diào)整或停止生產(chǎn),水泥劑量按要求的頻率檢查并做好記錄。
攤鋪前兩側(cè)均設(shè)基準線,按設(shè)計配合比用高程控制樁帶線控制。將拌和好的填隙料用輕型車輛運至施工現(xiàn)場,用攤鋪機在大粒徑粗骨料上攤鋪填隙料,用經(jīng)特殊改裝的旋耕機進行現(xiàn)場翻拌,人工整平,零星漏拌處人工用羊鎬補充翻拌。
4.3.3 整形穩(wěn)壓
用橫坡線、對角線的控制方法,將拌合好的混合料進行初次人工整平,而后用振動壓路機進行靜壓穩(wěn)壓,再用自制5m鋁合金尺再次整形,同時逐樁控制高程與橫坡。
4.3.4 找補Ⅱ型水穩(wěn)嵌縫料
振動壓路機碾壓后,部分大粒徑粗骨料表面的填隙料形成空隙,此時采用Ⅱ型嵌縫料找補。因本項目為重交通道路,載重車量多,交通量大,路面寬僅9.0m,施工過程中又要維持道路通行,而且基層施工結(jié)束后要立即開放交通,沒有專門的封閉養(yǎng)生時間。因此整平后的II型填隙料全部覆蓋粗骨料并高出2~3cm 為宜,人工用自制鋁合金條刮平并碾壓成型,以利于行車磨耗。
4.3.5 碾壓
按照“先低后高,先快后慢,先穩(wěn)后振”的原則進行碾壓,碾壓設(shè)備宜采用激振力40t 以上的重型振動壓路機及25t以上膠輪壓路機或18~21t 以上三輪壓路機。碾壓時首先用振動式壓路機靜態(tài)穩(wěn)定一遍,然后振動碾壓4~6遍,以混合料接近規(guī)范規(guī)定的固體體積率,最后用三輪壓路機或膠輪壓路機碾壓4~6 遍,以達到規(guī)范要求的固體體積率,并確保表面無輪跡。
4.3.6 接縫處理
橫縫應(yīng)于路中心線垂直設(shè)量,后一施工段施工時,應(yīng)將前一施工段靠近銜接處1~3m 位置的混合料挖除至密實處止,斷面應(yīng)垂直。兩幅合攏時,縱向施工縫應(yīng)處理,已施工半幅的混合料挖除至密實處,斷面應(yīng)垂直。
4.3.7 養(yǎng)生與交通管制
碾壓結(jié)束并經(jīng)檢驗合格后,用灑水車灑水養(yǎng)生,養(yǎng)生時間不少于7~10d,每天灑水次數(shù)應(yīng)視氣候而定,高溫期施工宜適當增加灑水頻次。養(yǎng)生期間,基層表面應(yīng)始終保持濕潤,晴天開放交通,雨天臨時封閉或管控交通;養(yǎng)生用灑水車應(yīng)采用噴霧式噴頭,嚴禁采用高壓式噴霧,以免破壞基層結(jié)構(gòu)。
4.3.8 質(zhì)量檢測
①水泥劑量試驗
檢測采用EDTA 滴定法,可以在施工現(xiàn)場或拌合場隨時進行抽樣檢查。水泥劑量應(yīng)按填隙料Ⅰ、Ⅱ分別為7.5%~8.5%、11.5%~12.5%左右。
②固體體積率試驗
用灌砂法檢測,因各處粗骨料與填隙料的含量不一樣,因此它的綜合密度也不一樣,一般在2.565~2.663g/cm3之間,以此來推算基層的固體體積率。
現(xiàn)場切割法或挖坑法檢測:通過篩分級配,確定主骨料與填隙料之間的配比,同設(shè)計理論配合比進行比較。
③各項指標的檢驗應(yīng)在一天內(nèi)完成
首先表面應(yīng)均勻無松散等現(xiàn)象。各項質(zhì)量指標應(yīng)滿足標準要求,它不僅影響對該層的質(zhì)量評定,同時也會對瀝青表面層的質(zhì)量和經(jīng)濟效益產(chǎn)生較大的影響。平整度指標必須在做封層之前逐段進行檢測。要求至瀝青混凝土面層施工前,對填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石的標高逐段進行復測,凡高出規(guī)范允許部分,必須用洗刨機去除。
S210 省道來和路全椒至官渡段大修工程自2019 年建成通車,已運行四年,在重交通作用下,該道路建成通車以來,路面狀況良好,彎沉與剛交工時相比無顯著變化。彎沉情況見表10。
表10 瀝青面層彎沉檢測結(jié)果匯總表(2023年10月)
通過填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石技在本重交通道路大修工程中的應(yīng)用實踐,進一步驗證了該新型基層材料結(jié)構(gòu)能大幅減少路面養(yǎng)護維修,保持較好的公共服務(wù)品質(zhì),延長大修周期。能有效克服反射裂縫,保證結(jié)構(gòu)自身耐久性,可顯著降低瀝青面層厚度。具有投資少、針對性強的特點,尤其適用于邊通車邊施工的重交通道路,符合“強基、薄面、穩(wěn)土基”設(shè)計思想,實現(xiàn)干線公路低成本、長壽命的目標。
雖然本項目填充式大粒徑水泥穩(wěn)定碎石基層的施工已經(jīng)形成一套完整的工法體系和施工流程,二次路拌施工工藝中的攤鋪、拌和等工序也采用了常規(guī)工程機械施工,但還存在一些不足之處,主要為前場施工的輔助人工工作量增加。如果要進一步提高二次路拌施工效率和標準化水平,機械設(shè)備還需進一步改進,機械化程度有待于進一步提高。目前,本技術(shù)在國省干線一、二、三級公路上的應(yīng)用已經(jīng)超過700km,但尚未在高速公路上應(yīng)用,下一步有待于在高速公路上開展應(yīng)用研究。