李慶華,劉存忠,李江涌,陸軍,張健
(1.晉能控股山西電力股份有限公司,山西 太原 030006;2.晉能控股山西電力股份有限公司侯馬熱電分公司,山西 臨汾 043000;3.晉能控股山西電力股份有限公司同贏發(fā)電分公司,山西 大同 037000;4.西安格瑞電力科技有限公司,陜西 西安 710032)
電網(wǎng)容量的大幅增長(zhǎng)和負(fù)荷的頻繁變化對(duì)電廠穩(wěn)定燃燒提出了更高要求,我國(guó)主力調(diào)峰燃煤機(jī)組大多釆用直流燃燒器的燃燒方式。為提高機(jī)組整體經(jīng)濟(jì)性,鍋爐燃用煤種普遍與設(shè)計(jì)煤種不符,配風(fēng)方式、煤種特性和磨煤機(jī)的投運(yùn)數(shù)量決定了燃燒器的工作狀況,進(jìn)而影響火焰燃燒情況。若不能保證火焰中心位置的合理分布,則易造成水冷壁結(jié)渣、高溫腐蝕、超溫爆管等問題,嚴(yán)重時(shí)甚至觸發(fā)鍋爐MFT 動(dòng)作,引發(fā)熄火停爐等事故,對(duì)電網(wǎng)造成巨大沖擊。因此,優(yōu)化燃燒器燃燒工況對(duì)提高鍋爐的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性具有重大意義。
本文針對(duì)某300MW 對(duì)沖燃燒鍋爐,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,研究分析了鍋爐存在的問題及原因,并提出了相應(yīng)的改造與優(yōu)化方案。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,改造后鍋爐燃燒穩(wěn)定性顯著改善,燃煤適應(yīng)性有效拓寬。
本研究對(duì)象為國(guó)內(nèi)某300MW 亞臨界鍋、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式,設(shè)計(jì)燃料為煙煤。
爐膛四角布置擺動(dòng)式燃燒器。配有5 臺(tái)ZGM95G-Ⅰ型中速磨煤機(jī)。燃燒器可以上下擺動(dòng),四角共裝設(shè)十五層噴嘴、五層煤粉燃燒器、七層二次風(fēng)、三層燃燼風(fēng)。每層煤粉燃燒器周圍配有周界風(fēng),在七層二次風(fēng)之中配有三層輕油燃燒器。除三層燃燼風(fēng)噴嘴由手動(dòng)驅(qū)動(dòng)作水平±12°擺動(dòng)外,其余由擺動(dòng)氣缸驅(qū)動(dòng)作整體上下擺動(dòng),一次風(fēng)噴嘴可作上下各20°的擺動(dòng),二次風(fēng)噴嘴可作上下各30°的擺動(dòng),以此來改變?nèi)紵行膮^(qū)的位置,調(diào)節(jié)爐膛內(nèi)各輻射受熱面的吸熱量。噴口擺動(dòng)由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),燃燒器部分設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 燃燒器設(shè)計(jì)參數(shù)
對(duì)研究對(duì)象運(yùn)行平均飛灰含碳、爐渣含碳進(jìn)行持續(xù)統(tǒng)計(jì)可得,其2 月份最佳工況下平均飛灰含碳8.21%、爐渣含碳11.08%。
鍋爐飛灰含碳量、大渣含碳量高,灰渣比失調(diào),鍋爐熱效率降低。鍋爐燃用煤種偏離設(shè)計(jì)值,來源不穩(wěn)定,多為礦煤,并摻燒部分無煙煤,煤粉氣流早期著火能力不強(qiáng)。煤粉細(xì)度變大,每臺(tái)磨煤機(jī)出來的煤粉氣流都是混煤氣流,不同種類燃料存在“搶風(fēng)”現(xiàn)象,對(duì)無煙煤、劣質(zhì)貧煤燃燒燃盡不利,相應(yīng)的著火燃燒和燃盡所需要的時(shí)間加長(zhǎng)。而燃煤熱值的降低迫使更多的燃煤參與燃燒,導(dǎo)致煙氣量增大,燃煤顆粒在爐膛的停留時(shí)間變短,燃燒不充分。
燃燒器區(qū)域水冷壁高溫腐蝕嚴(yán)重。從實(shí)際數(shù)據(jù)來看,燃煤硫含量均大于1%,最高達(dá)3%。在低氮燃燒模式下,爐膛燃燒器區(qū)域整體呈現(xiàn)為還原性氣氛,加劇了還原反應(yīng)。低氮改造后爐膛內(nèi)燃燒動(dòng)力場(chǎng)發(fā)生變化,一次風(fēng)氣流與二次風(fēng)氣流旋向相反,導(dǎo)致爐膛內(nèi)氣流紊亂,局部水冷壁缺氧嚴(yán)重,產(chǎn)生高溫腐蝕。
鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)定燃燒困難,機(jī)組深度調(diào)峰負(fù)荷僅能達(dá)到45%135MW。摻燒了無煙煤以及劣質(zhì)貧煤,原燃燒器針對(duì)煙煤燃料設(shè)計(jì),低負(fù)荷穩(wěn)燃能力一般,且磨煤機(jī)為中速磨,煤粉細(xì)度為R90,較粗的顆粒表面無法與氧氣充分接觸,也不利于燃燒。
后屏再熱器局部測(cè)點(diǎn)溫度接近報(bào)警值,鍋爐減溫水使用量大。低氮改造后爐膛出口氣流紊亂,局部煙溫偏差大,且摻燒貧煤、無煙煤后,存在搶風(fēng)問題,存在一定程度的燃燒滯后現(xiàn)象,爐膛出口煙溫偏高,從而導(dǎo)致后屏再熱器局部壁溫偏高,減溫水量大。
針對(duì)實(shí)際燃用煤質(zhì)摻燒無煙煤,煤粉細(xì)度變大、粉管風(fēng)速變大的情況,在重新設(shè)計(jì)一次風(fēng)燃燒器時(shí),應(yīng)設(shè)置高濃縮比的百葉窗水平濃淡濃縮裝置以提高煤粉濃度;增強(qiáng)回流鈍體卷吸高溫?zé)煔鈦硖岣呙悍蹨囟?;從適當(dāng)擴(kuò)大燃燒器噴口面積、降低煤粉射流速度等方面著手,實(shí)現(xiàn)提前著火,加強(qiáng)煤粉燃燒的燃盡和穩(wěn)定性,從而在保證NOx排放的同時(shí)降低飛灰含碳、提高燃燒器低負(fù)荷穩(wěn)燃能力。
針對(duì)目前主燃燒區(qū)高溫腐蝕嚴(yán)重的情況,取消一次風(fēng)燃燒器濃側(cè)反切設(shè)計(jì),將一次風(fēng)射流方向改為與二次風(fēng)氣流一致;重新設(shè)計(jì)主燃燒區(qū)域二次風(fēng)噴口,適當(dāng)縮小二次風(fēng)噴口面積,同時(shí)減少二次風(fēng)噴口的無組織漏風(fēng);對(duì)周界風(fēng)風(fēng)門進(jìn)行改造,減小周界風(fēng)風(fēng)門擋板進(jìn)風(fēng)面積,提高周界風(fēng)風(fēng)門的調(diào)節(jié)特性,減少煤粉風(fēng)室的漏風(fēng)。通過上述措施,可以加強(qiáng)爐內(nèi)切圓組織,實(shí)現(xiàn)“風(fēng)包粉”,有效緩解高溫腐蝕的同時(shí)對(duì)煤粉的燃盡和穩(wěn)燃有促進(jìn)作用。
針對(duì)目前存在的后屏再熱器局部壁溫偏高的情況,應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)一次風(fēng)燃燒的著火和燃盡,將SOFA 燃燒器氣流由對(duì)沖燃燒方式更改為切園燃燒方式,原來氣流發(fā)散的SOFA 噴嘴更改為氣流剛性更好的SOFA 噴嘴,4 個(gè)SOFA 整體擺動(dòng)的方式更改為單個(gè)SOFA 單獨(dú)手動(dòng)擺動(dòng)的方式。如此,可以降低爐膛火焰中心和爐膛出口煙溫偏差,增加運(yùn)行過程中的調(diào)整手段,有效控制后屏再熱器局部壁溫偏高的情況。
維持SOFA 風(fēng)四層布置方式+標(biāo)高不變,SOFA 燃燒器氣流由對(duì)沖燃燒方式更改為四角切圓燃燒方式。為方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員操作,將4 個(gè)SOFA 整體擺動(dòng)的方式更改為單個(gè)SOFA 單獨(dú)手動(dòng)擺動(dòng)的方式。一次風(fēng)射流方向改為與二次風(fēng)氣流一致,可加強(qiáng)切圓混合燃燒強(qiáng)度,同時(shí)減弱燃燒氣流紊亂現(xiàn)象,提高鍋爐效率以及改善后屏再熱器局部壁溫偏高問題。低氮燃燒改造后,主燃燒器區(qū)域二次風(fēng)量已不足,一次風(fēng)氣流與二次風(fēng)氣流相反,會(huì)使主燃燒器氣流旋轉(zhuǎn)減弱,違背了四角切圓燃燒的基本原理。改造后SOFA燃燒器切圓布置圖見圖1。
圖1 改造后SOFA燃燒器切園布置圖
將原來氣流發(fā)散的SOFA 噴嘴更改為氣流剛性更好的SOFA 噴嘴,改造前后對(duì)比圖見圖2。
圖2 SOFA噴嘴修改先后對(duì)比圖
一次風(fēng)燃燒器采用高濃縮比的百葉窗水平濃淡濃縮裝置,一次風(fēng)噴口采用預(yù)熱強(qiáng)回流燃燒器,可提前預(yù)熱煤粉,提高燃燒器的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力,從而滿足鍋爐深度調(diào)峰的要求,也可降低飛灰和大渣含碳量,有利于提高鍋爐效率,詳見圖3。
圖3 一次風(fēng)燃燒器立面圖
磨煤機(jī)改造后,磨煤機(jī)通風(fēng)量增加,需調(diào)整二次風(fēng)噴嘴面積,采用擺動(dòng)少漏風(fēng)噴嘴設(shè)計(jì),減少燃燒器漏風(fēng),提高二次風(fēng)箱風(fēng)壓,提高燃燒器二次風(fēng)氣流剛性,滿足二次風(fēng)總量少工況下低氮燃燒模式。
對(duì)所有主燃燒器和SOFA 燃燒器的風(fēng)門進(jìn)行檢查維修,減少漏風(fēng),確保風(fēng)門的位置與標(biāo)牌指示位置與DCS 顯示的位置一致。改造周界風(fēng)風(fēng)門,減小擋板進(jìn)風(fēng)面積,提高調(diào)節(jié)特性,減少煤粉風(fēng)室漏風(fēng),詳見圖4。
圖4 煤粉周界風(fēng)風(fēng)室風(fēng)門改造示意圖
改造后在負(fù)荷分別為180MW、220MW 和270MW 工況下測(cè)試鍋爐熱效率,其中,燃煤低位發(fā)熱量均為17985kJ/kg,化學(xué)未完全燃燒損失均為0。測(cè)試結(jié)果見表2。
表2 鍋爐部分參數(shù)測(cè)試結(jié)果
結(jié)果表明,改造后的三種典型工況飛灰含碳量降幅均在1%以上,大渣含碳量降低超過3.5%,折算后排煙溫度降低10℃,修正后鍋爐熱效率分別為87.88%、87.68%、87.88%,脫硝入口NOx(干標(biāo)6%O2)實(shí)測(cè)平均值分別為397.50mg/m3、391.80mg/m3、391.70 mg/m3。
為檢驗(yàn)燃燒器區(qū)域水冷壁高溫腐蝕治理效果,于2022 年檢修期、2023 年檢修期對(duì)高溫腐蝕嚴(yán)重區(qū)進(jìn)行了厚度測(cè)量,各區(qū)域測(cè)厚數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表3和表4所示。
表3 高溫腐蝕區(qū)2021-2022年壁厚減薄量
由表3、表4 實(shí)際測(cè)量結(jié)果可知,燃燒器改造后最大月均厚度減薄量由0.2117mm 減少至0.0408mm,且水冷壁左右墻的月均減薄量之比由1.049 降低至1.038,減薄速率更加接近,火焰中心位置得到有效調(diào)整。
受煤炭市場(chǎng)影響,我國(guó)調(diào)峰燃煤機(jī)組實(shí)際燃用煤種普遍與設(shè)計(jì)煤種不符。本文采取采百葉窗水平濃淡濃縮裝置、改變?nèi)紵绞?、調(diào)整二次風(fēng)噴嘴面積、改進(jìn)SOFA 噴嘴、減少漏風(fēng)等措施,對(duì)機(jī)組燃燒器進(jìn)行綜合優(yōu)化。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,鍋爐熱效率明顯提升,低負(fù)荷燃燒穩(wěn)定性大大增強(qiáng),飛灰含碳量、脫硝入口NOx實(shí)測(cè)平均值有效降低。大幅降低水冷壁高溫腐蝕區(qū)腐蝕速率,減少受熱面爆管、換管次數(shù),進(jìn)一步提升機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性,對(duì)拓展燃煤適用種類具有重大借鑒意義。