羅睿喬 孫旭 向富明 梁寧
中海石油深海開發(fā)有限公司
海上氣田群集輸管網(wǎng)由氣井、海上平臺、陸岸終端等三大單元組成,各單元間通過海底管道連接,即相互獨立,又彼此影響。集輸管網(wǎng)的運行參數(shù)是否合理直接影響運行成本、輸送效率及經(jīng)濟效益[1]。
當前,國內(nèi)外關于油氣集輸管網(wǎng)的優(yōu)化研究還停留在設計階段,且多為陸地油氣田集輸管網(wǎng)或城市燃氣管網(wǎng)的優(yōu)化,重點研究內(nèi)容是集輸管網(wǎng)的氣井、集氣站、壓縮機站和天然氣處理廠等各單元的井組優(yōu)化、系統(tǒng)布局優(yōu)化、集氣站選址優(yōu)化等,目的是為了控制造價和降低集輸管網(wǎng)能耗,以提升集輸管網(wǎng)的經(jīng)濟效益[2-9]。
海上氣田群的開發(fā)具有特殊性,集輸管網(wǎng)中氣井單元、海上平臺單元、陸岸終端單元的系統(tǒng)布局、管網(wǎng)結構、選址等受水深、海底地質(zhì)條件、氣田位置等影響較大,前期設計階段重點考慮系統(tǒng)布局、選址的可行性,其次才是控制造價和提升管網(wǎng)運行效率。而且,氣井單元的建設受勘探發(fā)現(xiàn)影響,多為分批次、分階段接入集輸管網(wǎng),初始設計階段很難對整個管網(wǎng)的運行效率進行優(yōu)化。海上氣田群集輸管網(wǎng)建成后,不同的單元由不同的人員負責管理和運維,各單元運營人員常專注于各自單元的穩(wěn)定運行,極少從氣田群集輸管網(wǎng)的角度統(tǒng)籌優(yōu)化運行參數(shù),一定程度上影響了氣田群高質(zhì)量開發(fā)。
本文以已建成并投入運行的南海東部深水氣田群天然氣集輸管網(wǎng)為例,從氣田群集輸管網(wǎng)的角度,利用LedaFlow、K-Spice 等軟件對集輸管網(wǎng)運行參數(shù)進行模擬優(yōu)化提供理論支撐,在此基礎上開展現(xiàn)場測試,取得了良好效果。
海上氣田群集輸管網(wǎng)的三大單元中(圖1),氣井單元是油氣從地層流向地面的通道,根據(jù)氣田水深和地理位置的不同,可分為平臺上的干式采氣樹開發(fā)井和采用水下采氣樹開發(fā)的水下開發(fā)井。海上平臺單元主要對開發(fā)井產(chǎn)出的井流物進行氣液分離,并對分離出來的天然氣和凝析油進行初步脫水處理后輸送至陸岸終端。當氣藏能量不足或需要長距離輸送時,海上平臺單元需要設置壓縮機增壓系統(tǒng)、凝析油增壓系統(tǒng),以保障油氣正常輸送。陸岸終端單元主要對海上平臺單元輸送來的天然氣和凝析油進行深度加工處理,天然氣經(jīng)脫水脫烴、分餾處理后,產(chǎn)出干氣、液化石油氣、穩(wěn)定輕烴等產(chǎn)品,凝析油經(jīng)穩(wěn)定處理后產(chǎn)出穩(wěn)定凝析油[10-11]。
圖1 海上氣田群集輸管網(wǎng)組成單元Fig.1 Component units of offshore gas field cluster gathering and transportation pipeline network
從海上氣田群集輸管網(wǎng)組成單元及各單元承擔的功能進行分析,集輸管網(wǎng)運行參數(shù)中可以統(tǒng)籌優(yōu)化的參數(shù)如下:
(1)海上平臺單元工藝系統(tǒng)的運行壓力。工藝系統(tǒng)的運行壓力設置是否合適,關系到氣井單元的產(chǎn)能釋放和壓縮機、凝析油泵的能耗。當系統(tǒng)壓力設置過高時,氣井單元的背壓高,限制氣井產(chǎn)能釋放,對于高含水井來說,還會影響氣井攜液效果,增加井筒積液風險;當系統(tǒng)壓力設置過低時,會導致壓縮機、凝析油泵能耗增加。
(2)海底管線的運行壓力。海底管線的運行壓力是否合適,會影響海上平臺單元工藝系統(tǒng)運行壓力或壓縮機的背壓;還會影響海底管線下游單元生產(chǎn)系統(tǒng)運行壓力。海底管線運行壓力設置過高,會導致未設置壓縮機的海上平臺單元生產(chǎn)系統(tǒng)運行壓力過高,進而影響氣井單元的背壓;對于設置了壓縮機的海上平臺單元,會導致壓縮機出口背壓過高,造成壓縮機能耗增加。海底管線運行壓力設置過低,會導致海底管線下游運行單元生產(chǎn)系統(tǒng)運行壓力低,影響天然氣脫水效果、天然氣副產(chǎn)品的回收率等。
海上氣田群集輸管網(wǎng)運行參數(shù)優(yōu)化可從海上平臺單元生產(chǎn)系統(tǒng)運行壓力和海底管線運行壓力入手,通過軟件模擬最佳運行參數(shù),為現(xiàn)場測試提供理論基礎。
以建成并投入運行的南海東部深水氣田群天然氣集輸管網(wǎng)為例。南海東部深水氣田群由L1、L2、L3、L4、P1、P2、P3 等7 個在生產(chǎn)氣田和G終端、L平臺、P平臺等3座生產(chǎn)設施以及9條海底管線組成,共33 口生產(chǎn)井,其中水下井口25 口,布局如圖2所示。
圖2 南海東部深水氣田群布局Fig.2 Layout of deepwater gas field cluster in the eastern South China Sea
P平臺未設置壓縮機和凝析油泵,P1、P2、P3氣田所產(chǎn)井流物經(jīng)脫水處理后,天然氣和凝析油依靠天然氣能量經(jīng)海底管線2 混輸至L 平臺進行處理。L平臺設置有濕氣壓縮機、干氣壓縮機和凝析油泵,L1、L2、L3、L4 氣田所產(chǎn)井流物經(jīng)段塞流捕集器氣液分離后,天然氣經(jīng)濕氣壓縮機增壓后進入L平臺生產(chǎn)系統(tǒng)進行脫水處理,凝析油進入凝析油系統(tǒng)進行脫水處理。脫水處理后的天然氣和凝析油與經(jīng)L平臺進行氣液分離的P平臺天然氣和凝析油一起,分別經(jīng)干氣壓縮機和凝析油泵增壓后進入海底管線1混輸至G終端進行深度處理。
(1)建立海底管線1 模擬模型。使用LedaFlow軟件建立海底管線1模擬模型,該模型實現(xiàn)了海底管線1尺寸、距離、沿線坐標、高程等參數(shù)的全系統(tǒng)仿真(圖3)。
圖3 海底管線1模擬模型Fig.3 Simulation model of Subsea Pipeline 1
(2)導入歷史運行參數(shù)對模型進行校正。選取2021年1月~2022年2月期間海底管線1實際運行數(shù)據(jù)(部分數(shù)據(jù)如表1)對模型進行校正,校正后的模型見圖4所示。
表1 海底管線模型校正數(shù)據(jù)Tab.1 Calibration data of subsea pipeline model
圖4 校正后的海底管線1模擬模型Fig.4 Simulation model of Subsea Pipeline 1 after correction
(3)模擬不同工況下的海管運行參數(shù)。設定L平臺至G終端海底管線1出口壓力為常數(shù)(該數(shù)值可確保G 終端生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行),模擬不同輸送氣量下的海底管線入口壓力,模擬結果見表2。
表2 海底管線1運行參數(shù)優(yōu)化模擬結果Tab.2 Simulation results of Subsea Pipeline 1 operation parameters optimization
該模擬結果可用于指導L平臺控制海管入口壓力,并以此為基礎優(yōu)化主工藝系統(tǒng)運行壓力,有效降低壓縮機背壓、干氣壓縮機能耗及碳排放量。
除海底管線1運行參數(shù)優(yōu)化外,還選取海底管線2 運行參數(shù)、P 平臺生產(chǎn)系統(tǒng)運行參數(shù)進行模擬優(yōu)化。
2.3.1 海底管線2運行壓力
參照海底管線1 運行參數(shù)優(yōu)化方案,利用LedaFlow 對海底管線2運行壓力進行模擬優(yōu)化。設定P 平臺至L 海底管線2 出口壓力為常數(shù)(該數(shù)值可確保海管出口壓力滿足L平臺干氣壓縮機進口壓力要求),模擬不同輸送氣量下的海管入口壓力,模擬結果見表3。
表3 海底管線2運行參數(shù)優(yōu)化模擬結果Tab.3 Simulation results of Subsea Pipeline 2 operation parameters optimization
該模擬結果用于指導P 平臺控制海管入口壓力,并以此為基礎優(yōu)化主工藝系統(tǒng)運行壓力。
2.3.2 P平臺主工藝系統(tǒng)操作壓力
根據(jù)P 平臺至L 臺海管運行參數(shù)模擬結果,對不同輸送氣量下,P平臺下海管壓力的確定。在此基礎上,運用K-Spice 軟件模擬主工藝系統(tǒng)運行參數(shù),經(jīng)過模擬,P平臺操作壓力可降低1~1.5 MPa(G),單井井口背壓可同步降低1~1.5 MPa(G),大幅提升了單井產(chǎn)能。
2022 年3 月~5 月,組織運營人員參照模擬結果進行測試,取得良好效果。
4月1日起,L平臺從調(diào)整干氣壓縮機壓縮比入手,開展了能耗綜合分析(圖5),分析了單位壓差下每壓縮1×104m3天然氣需要消耗的小時燃料氣量與壓縮機進出口壓差的關系。在外輸天然氣1 700×104m3/d 輸送量下,將L 平臺至G 終端海底管線1入口壓力逐步從12.4 MPa(G)降至11.8 MPa(G),出口壓力從8.6 MPa(G)逐步降至8 MPa(G)(圖6),海底管線1運行壓力大幅降低。經(jīng)統(tǒng)計,在此運行壓力下,干氣壓縮機燃料氣平均消耗降低9 059 m3/d,能耗降低約3 715 tce/a,碳排放降低約7 150 t/a[12-20]。
圖5 干氣壓縮機進出口壓差與耗氣量關系Fig.5 Relationship between inlet and outlet pressure difference and gas consumption of dry gas compressor
圖6 海底管線1運行參數(shù)趨勢Fig.6 Trend of operating parameters for Subsea Pipeline 1
2022 年3 月底到4 月中旬,P 平臺對主工藝系統(tǒng)操作壓力進行了優(yōu)化測試,測試分為3 個階段(測試期間P3 氣田處于停產(chǎn)狀態(tài))。①第一階段:系統(tǒng)的壓力從9 200 kPa 降至9 000 kPa,P2 氣田的上岸壓力從9 600 kPa 降至9 500 kPa;②第二階段:P2氣田的上岸壓力從9 500 kPa降至9 100 kPa;③第三階段:系統(tǒng)的壓力從9 000 kPa 降至8 000 kPa,P2 氣田的上岸壓力從9 100 kPa 降至8 300 kPa。
測試期間,保證系統(tǒng)設備運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,天然氣含水質(zhì)量濃度、凝析油外輸含水率、生產(chǎn)水分含油質(zhì)量濃度等運行指標均合格,取得效果如圖7所示。
圖7 P平臺主工藝系統(tǒng)操作壓力測試期間各指標趨勢Fig.7 Trend of indicators during the operation pressure test period of Platform P main process system
(1)提升了單井產(chǎn)能,延長了穩(wěn)產(chǎn)年限,增加了技術可采儲量。以P2 氣田為例進行分析,油嘴開度等參數(shù)保持不變,在主工藝系統(tǒng)壓力降低后,氣田產(chǎn)量(降壓后三天的平均值)數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 P2氣田測試期間產(chǎn)量變化情況Tab.4 Production changes of P2 Gas Field during the test period
從P2氣田產(chǎn)量變化看,P平臺主工藝系統(tǒng)操作壓力降低,降低了氣井背壓,提升了單井產(chǎn)能。根據(jù)模擬結果,P 平臺主工藝系統(tǒng)操作壓力可降低1~1.5 MPa(G),單井井口背壓可同步降低1~1.5 MPa(G)。經(jīng)油藏模擬研究,當P 平臺工藝系統(tǒng)壓力降低1 MPa(G)時,P1、P2、P3 氣田群技術可采儲量增加1.2×108m3(圖8)。
圖8 P氣田群降壓前后累計產(chǎn)氣量對比Fig.8 Comparison of cumulative gas production before and after depressurization in P Gas Field Cluster
(2)提升了高含水井排水采氣效果。主工藝系統(tǒng)壓力降低,單井背壓降低,生產(chǎn)壓差增加有利于含水氣井攜帶積水。以P2氣田A01H井為例,該井于2015年3月投產(chǎn),投產(chǎn)初期平均產(chǎn)氣量36×104m3/d,水氣比與氣油比均較穩(wěn)定。2019年5月下旬,該井見水(濕氣流量計監(jiān)測水氣比逐漸升高,測試P2氣田段塞流捕集器液相氯根質(zhì)量濃度為1 644 mg/L)。目前,該井產(chǎn)氣量保持在12×104~15×104m3/d,產(chǎn)水量在40~50 m3/d左右。
測試期間觀察了A01H 井產(chǎn)量及水氣比變化(圖9)。
圖9 P2氣田A01H產(chǎn)量及水氣比趨勢Fig.9 A01H production and water-gas ratio trend of P2 Gas Field
由圖9 可知,主工藝系統(tǒng)2 次降低壓力后,P2氣田A01H井產(chǎn)量有一定的上升,水氣比上升也比較明顯,氣井出水增多,說明降壓對該井排水采氣有一定的效果。
(3)降低了泵類設備的能耗。生產(chǎn)系統(tǒng)壓力降低后,泵類設備的背壓、電機做功及能耗有所降低。以三甘醇泵為例,測試期間,循環(huán)量等參數(shù)不變的情況下,系統(tǒng)壓力為9 000 kPa 時,三甘醇泵電流為25.24 A;系統(tǒng)壓力為8 000 kPa 時,三甘醇泵電流為23.54 A,三甘醇泵的實際功率下降。經(jīng)統(tǒng)計,生產(chǎn)系統(tǒng)壓力降低1 MPa(G),動設備能耗降低約111 tce/a,碳排放降低約207 t/a。
本文以南海東部深水氣田群集輸管網(wǎng)為例,利用LedaFlow 和K-Spice 軟件分別對海底管線運行壓力和平臺生產(chǎn)系統(tǒng)運行壓力進行模擬優(yōu)化,為現(xiàn)場測試提供理論基礎,經(jīng)過測試,氣田群集輸管網(wǎng)參數(shù)優(yōu)化成效顯著。
(1)通過對海底管線1 運行參數(shù)優(yōu)化并測試,大幅降低運行壓力,干氣壓縮機燃料氣平均消耗降低9 059 m3/d,能耗降低約3 715 tce/a,碳排放降低約7 150 t/a。
(2)通過對P 平臺運行壓力進行優(yōu)化并測試,有效降低了氣田群井口背壓、動設備運行背壓,釋放了氣井產(chǎn)能,提升高含水氣井排采效果,并有效降低設備能耗。在生產(chǎn)系統(tǒng)操作壓力降低1 MPa(G)的情況下,氣田群新增技術可采至少1.2×108m3,動設備能耗降低約111 tce/a,碳排放降低約207 t/a。
(3)建立了一套可復制、易推廣的用于海上氣田群集輸管網(wǎng)運行參數(shù)優(yōu)化的方案,該方案通過建立模擬模型—導入歷史數(shù)據(jù)進行模型校正—模擬不同工況下的參數(shù)—組織現(xiàn)場測試的方法,可使集輸管網(wǎng)運行參數(shù)趨于最優(yōu)化,最大程度提高氣田群增儲上產(chǎn)、提質(zhì)增效、節(jié)能減碳的潛力。