張雪梅 張劍 賀啟強(qiáng) 車傳睿 任從坤 石瓊
(中國石化勝利油田分公司石油工程技術(shù)研究院)
為解決勝利海上油田大斜度分注井測調(diào)易遇阻遇卡、測調(diào)難度大及成功率低等問題,勝利石油工程技術(shù)研究院研發(fā)了海上雙管分層注水技術(shù)。該技術(shù)延長了注水管柱使用壽命,提高了分層可靠性,在海上油田大斜度井和2層分注井中得到了推廣應(yīng)用[1-8]。但是,隨著海上油田對主體規(guī)劃實(shí)施化學(xué)驅(qū)開發(fā),現(xiàn)有的雙管注水技術(shù)對于注聚存在著諸多不適應(yīng):原有的精密濾砂管對聚合物剪切大、堵塞嚴(yán)重,環(huán)空安全閥過流通道易堵塞,液控封隔器壓差大,注聚分層密封能力有待提高等,影響了分層注聚效果。2012年3—5月在勝利海上埕島油田試驗(yàn)了4口井的雙管分層防砂分層注聚,采用了直縫型注聚篩管和雙控安全閥[9-11],但是該篩管無中心基管,在通井刮管時容易刮壞鋼絲造成防砂失效,繞絲沿軸向直列焊接在基管上,現(xiàn)場接受程度不高,雙控安全閥結(jié)構(gòu)復(fù)雜容易失效,因此該管柱沒有得到推廣。目前陸地油田注聚井一般采用化學(xué)防砂,有效期2~3年。雙管分注管柱沒有井下安全控制裝置,不能滿足海上安全生產(chǎn)要求[12]。中海油注聚井采用了原井礫石充填防砂,注聚后地層容易堵塞,解堵工作量大,對聚合物剪切大[13-14];注聚多采用同心多管分注工藝,但是沒有海上井控安全裝置且無法洗井??傊?,原有的雙管分層防砂分層注聚技術(shù)無法滿足勝利海上低剪切、防堵塞、長效注聚需求。為此,本文以現(xiàn)有勝利海上雙管注水管柱為基礎(chǔ),對注聚篩管、環(huán)空安全閥及液控封隔器開展優(yōu)化研究,形成了適合海上油田的雙管寬流道分層防砂分層注聚管柱,可使井筒黏度保留率達(dá)93%。
海上雙管分層防砂分層注聚管柱包括注聚防砂管柱和雙管注聚管柱,2種管柱配合使用,結(jié)構(gòu)如圖1所示。注聚管柱由相互獨(dú)立的外管和內(nèi)管組成。外管自下而上分別為?73.0、?101.6和?127.0 mm油管,其中:?73.0 mm油管連接絲堵、打孔篩管、液控分層封隔器及定位接頭等;?101.6 mm油管連接內(nèi)密封工作筒、篩管、環(huán)空安全封隔器和變扣;?127.0 mm油管連接環(huán)空安全閥和懸掛器。內(nèi)管自下而上為?60.3 mm油管連接模塊化密封下插頭、模塊化密封上插頭和油管安全閥。注聚防砂管柱主要由懸掛封隔器、注聚篩管及分層封隔器組成。
圖1 海上雙管分層防砂分層注聚管柱
管柱主要包括低剪切注聚防砂系統(tǒng)、井下安全控制系統(tǒng)、密封分層系統(tǒng)3大部分,具備低剪切防砂注聚、安全控制、分層注聚、反洗井等功能。井下安全控制系統(tǒng)由油管安全閥、環(huán)空安全閥和液控環(huán)空安全封隔器組成,形成全方位的安全控制;密封分層系統(tǒng)由液控封隔器、模塊化密封插頭和密封工作筒等組成,模塊化密封上、下插頭分別定位在密封工作筒和環(huán)空安全閥處,通過地面液壓管線加壓坐封環(huán)空安全封隔器和液控分層封隔器,實(shí)現(xiàn)分層注聚。反洗井時保持環(huán)空安全閥開啟,液控分層封隔器地面液壓管線泄壓,膠筒縮回,讓出洗井通道;反洗井水從內(nèi)外管環(huán)形空間流入,從打孔篩管流出,經(jīng)過外管下端篩管流入內(nèi)管,最后返出。
(1)與雙管注水管柱相比,注聚管柱的流動通道至少增加3倍,保障大排量、低摩阻安全注入。
(2)采用液壓獨(dú)立坐/解封方式,實(shí)現(xiàn)分層注聚、解聚過程中的可靠層間封隔。
(3)特殊低剪切濾砂管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和雙疏涂層有效地降低管柱剪切,增強(qiáng)流通性能。
適應(yīng)套管≥?77.8 mm,分注層數(shù)2層,單層最大配注量500 m3/d,層間壓差≤10 MPa,解堵壓差≤21 MPa,耐溫≤120 ℃,井筒黏度保留率≥90%。
海上油田作業(yè)費(fèi)用高,為延長管柱壽命,勝利海上注聚井采用了機(jī)械篩管防砂。但是原水井采用的精密濾砂管由打孔基管、多層金屬濾網(wǎng)和外保護(hù)套組成。在注聚過程中,當(dāng)聚合物溶液從井底流入濾砂管的縫隙或孔眼時,過流面積突然變小,流進(jìn)的地方出現(xiàn)尖銳結(jié)構(gòu),聚合物大分子受到拉伸,部分分子線團(tuán)或拉斷,或在小孔處滯留,致使溶液黏度有所損失。長分子鏈聚合物在多層篩網(wǎng)上纏繞、吸附容易導(dǎo)致井下堵塞,從而影響注入長效性。為此,開展了聚合物過濾砂管剪切及防砂性能綜合評價試驗(yàn)[15],優(yōu)選適合埕島油田注聚井的防砂篩管縫形和擋砂精度,以研制出低剪切濾砂管。
2.1.1 結(jié)構(gòu)
注聚篩管主要由過濾層(橫絲)、加強(qiáng)筋(縱筋)、帶孔內(nèi)基管及外保護(hù)套組成(見圖2)。繞絲橫斷面均采取圓弧形狀,減少尖角對聚合物的剪切,有利于聚合物通過。為了減少聚合物繞流引起的剪切,基管的打孔數(shù)由每米160 孔增加為300 孔。
圖2 低剪切注聚篩管結(jié)構(gòu)圖
2.1.2 工作原理
根據(jù)聚合物黏彈性流體遇阻呈現(xiàn)連續(xù)擴(kuò)縮的特性,聚合物經(jīng)過繞絲防砂層縫隙時,由于過縫后外部環(huán)空面積增大,聚合物形態(tài)得到恢復(fù),隨著單位聚合物流速的降低,聚合物溶液的剪切降解率也會降低,但聚合物黏度保留率變高。與精密濾砂管相比,黏度保留率提高4%~5%。試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 精密濾砂管和注聚篩管剪切試驗(yàn)
不銹鋼絲縫形采用里窄外寬設(shè)計(jì),鋼絲橫向排布,聚合物溶液中的雜質(zhì)不易通過繞絲層;停注時地層砂返吐堆積在縫隙處,注聚時很容易將堵塞物推離而不堵塞篩管;繞絲層內(nèi)部有中心基管,外部有保護(hù)套,有效避免了在海上大井斜條件下篩管損壞或縫隙變形,提高了防砂質(zhì)量。
2.1.3 雙疏涂層研制
為了進(jìn)一步減小水、聚合物等流動阻力,研發(fā)了雙疏涂層技術(shù)[16]。采用硅烷偶聯(lián)劑GPTMS和APTES與疏水劑端羥基PDMS反應(yīng),合成了含大量硅鏈聚合物,涂敷在金屬表面。涂層中Si元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)22.62%,涂敷篩管具備優(yōu)異的防黏附性能,提高流通量25%~40%,有效地降低了篩管堵塞程度。原油在改性處理后的金屬管壁流動示意圖如圖4所示。
圖4 原油在改性處理后的金屬管壁流動示意圖
環(huán)空安全閥是控制注聚內(nèi)外管環(huán)空開啟和關(guān)閉的重要工具。該工具通過液壓控制管線實(shí)現(xiàn)環(huán)空通道的開啟與關(guān)閉,當(dāng)需要注聚時,地面控制柜打壓,活塞推動活塞推拉套及滑套中心管下移,從而實(shí)現(xiàn)滑套中心管與轉(zhuǎn)換套上注聚通道的聯(lián)通。當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時,地面關(guān)閉液壓通道,環(huán)空安全閥在彈簧作用下活塞推拉套及滑套中心管迅速回彈,實(shí)現(xiàn)環(huán)空通道的安全控制。在注聚時,為降低環(huán)空安全閥對聚合物的剪切及堵塞,保證流動暢通,對其進(jìn)行了以下優(yōu)化。①傳壓孔由?30 mm擴(kuò)大到?50 mm,過流面積擴(kuò)大2.8倍;環(huán)空間隙面積由1 205 mm2增加到3 973 mm2,過流面積擴(kuò)大3.3倍,實(shí)現(xiàn)了聚合物的高效流通。②針對前期應(yīng)用中心管組合密封易磨損的情況,優(yōu)化改進(jìn)密封形式,環(huán)空安全閥下中心管密封段和內(nèi)管密插形成配合密封結(jié)構(gòu),保證了內(nèi)外管相互隔離密封的可靠性。③設(shè)計(jì)備用環(huán)空注聚通道,確保在液控管線加壓無法開啟注水通道的情況下,依然能夠通過其他方式打開備用環(huán)空注水通道,實(shí)現(xiàn)正常注聚。優(yōu)化后的環(huán)空安全閥結(jié)構(gòu)如圖5所示。經(jīng)室內(nèi)綜合性能評價,環(huán)空安全閥液控系統(tǒng)和反向密封性能良好,符合API標(biāo)準(zhǔn)要求,流量220 m3/d注入時壓差僅0.9 MPa;出口黏度損失微小,僅為1%~2%,保障了大排量、低摩阻安全注入。
1—活塞套;2—活塞;3—活塞推拉套;4—滑套中心管;5—彈簧;6—轉(zhuǎn)換套;7—接頭;8—連接帽;9—下中心管;10—下外筒。
聚合物在井底受溫度、壓力等環(huán)境影響,容易與地層流體發(fā)生反應(yīng)形成老化聚合物,堵塞地層及管柱,影響注聚效果。為滿足配注,需要定期開展酸化解堵作業(yè),單層解聚密封壓差達(dá)到20 MPa;再者,現(xiàn)有部分井的液控封隔器服役3 a后仍存在解封差、洗井難等問題[17]。為此,開展了相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)。①原有液控封隔器坐封活塞為一級,工作壓力高,壽命難以保證;改進(jìn)后的液控封隔器采用雙級液壓缸及四膠筒機(jī)構(gòu),封隔器坐封活塞面積由2 941 mm2增加到5 231 mm2,增加了0.78倍,降低了封隔器工作壓力,延長了封隔器工作壽命。②四膠筒設(shè)置在連接套兩端,實(shí)現(xiàn)雙向密封,增加密封可靠性;通過仿真模擬分析軟件,優(yōu)化膠筒工作參數(shù),改善膠筒應(yīng)力分布,使膠筒肩部受力減小12.6%,如圖6所示。③膠筒外徑由104.0 mm優(yōu)化至102.0 mm,解封后環(huán)空面積增大1.5倍,實(shí)現(xiàn)大流道洗井目的。
圖6 密封膠筒應(yīng)變模擬圖
改進(jìn)后的液控封隔器如圖7所示。由地面液壓管線泵入液壓油,液壓油擠壓坐封活塞剪斷坐封剪釘后繼續(xù)擠壓密封膠筒,實(shí)現(xiàn)封隔器可靠坐封,當(dāng)井口管線泄壓時,封隔器膠筒彈性復(fù)位,實(shí)現(xiàn)解封,由此可以滿足后期大排量反洗井需求。
1—膠筒;2、5—二級活塞;3、6—一級活塞;4—膠筒。
優(yōu)化后開展了室內(nèi)密封試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,液控分層封隔器能夠滿足最大注入壓差21 MPa現(xiàn)場密封、解聚等要求。
表1 液控壓縮式封隔器驗(yàn)封試驗(yàn)數(shù)據(jù)
2019年8月—2023年7月,優(yōu)化后的雙管分層防砂分層注聚技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用35井次,最大井斜64.51°,最大下深2 940 m,施工成功率100%。其中:外管最小注入壓力1.13 MPa,最大注入壓力11.59 MPa;內(nèi)管最小注入壓力0.1 MPa,最大注入壓力10.9 MPa;內(nèi)外管最大注入壓差11.45 MPa,滿足配注要求。低剪切注聚篩管比常規(guī)篩管注入壓力低1.1 MPa,壓力對比如圖8所示。從圖8可知,應(yīng)用效果良好。
圖8 低剪切濾砂管和精密濾砂管注入壓力對比
以埕島油田注聚井A為例,該井完鉆井深為2 729 m,井斜64.51°,配注量分別為130、80 m3/d。完井選用同心雙管寬流道分注工藝,分層采用液控封隔器,采用改進(jìn)后的環(huán)空安全閥,降低剪切堵塞的同時可高效注聚。該井2021年10月開始注聚,日注入量260 m3,累計(jì)注聚108 619 m3,平均層間壓差1.8 MPa,最大層間壓差9.7 MPa,零套壓生產(chǎn)。截至2023年7月,分層注聚管柱有效運(yùn)行,內(nèi)外管壓力變化如圖9所示。
圖9 注聚井A內(nèi)外管壓力變化
(1)通過優(yōu)化低剪切注聚篩管、環(huán)空安全閥、液控分層封隔器等工具,井筒黏度保留率提高到93%,相較使用常規(guī)工具提高5%,有效解決了海上雙管注聚管柱環(huán)空安全通道易堵塞、不動管柱解堵難的問題。
(2)埕島油田已經(jīng)進(jìn)入三次采油開發(fā)階段,雙管分層防砂分層注聚技術(shù)可有效延長注聚井免修期,降低作業(yè)成本,保證海上化學(xué)驅(qū)順利實(shí)施。同時,該技術(shù)對其他海上、陸地化學(xué)驅(qū)區(qū)塊的長效注采開發(fā)具有一定的示范指導(dǎo)作用。