劉克思,賈煥軍,王 安,周立輝
(1 中國鐵路濟南局集團有限公司 青島動車段,山東青島 266011;2 中車唐山機車車輛有限公司,河北唐山 063035)
動車組牽引系統(tǒng)接地故障影響較大,發(fā)生接地故障后,一般會導(dǎo)致牽引丟失,甚至影響主供電系統(tǒng),嚴重接地時可能產(chǎn)生線路的放電打火,存在火災(zāi)隱患,影響車組安全。鑒于牽引系統(tǒng)接地故障率高、影響大、故障原因查找困難等問題,需要充分研究故障發(fā)生原因,針對故障原因制定優(yōu)化方案,解決上述問題,提高動車組運營的安全性、降低故障率、提高維修效率,同時為后續(xù)動車組產(chǎn)品設(shè)計提供借鑒[1]。
某型動車組牽引系統(tǒng)采用交—直—交變流技術(shù),正常情況下,牽引變流器中間直流環(huán)節(jié)電壓應(yīng)為2 700~3 600 V。為確保系統(tǒng)正常運行,中間直流環(huán)節(jié)設(shè)置了接地檢測裝置,接地檢測保護值設(shè)置為中間電壓的1/4,接地檢測保護值理論值應(yīng)為25%(電壓與中間電壓的百分比),接地檢測保護值設(shè)定范圍為5%~32.5%,當(dāng)接地檢測保護值超出設(shè)定范圍,就會診斷為接地故障。動車組牽引系統(tǒng)主電路如圖1 所示。
圖1 動車組牽引系統(tǒng)主電路圖
對動車組運營期間發(fā)生牽引系統(tǒng)接地故障進行統(tǒng)計分析,接地故障的類型主要有:
(1)變流器輸出端接地,主要原因是牽引電機接地造成輸出端接地、牽引電機線纜連接器燒損造成放電接地等。
(2)變流器輸入端接地,主要原因是終端箱進水造成內(nèi)部的跨接線纜端子發(fā)生放電,變壓器次邊線纜插頭絕緣不良產(chǎn)生放電。
(3)變流器內(nèi)部部件故障。
牽引電機定子線圈絕緣性能下降導(dǎo)致牽引電機接地,對故障牽引電機進行拆解分析,定子絕緣性能下降原因包括:
(1)運行過程中電機繞組受到風(fēng)沙侵蝕造成電機端部繞組及槽口表面線圈磨損,絕緣薄弱。
(2)前期檢修定子內(nèi)腔清洗過程采用沖洗工藝,傳動端線圈暴露外部,直接沖洗可能會造成個別槽口及端部線圈絕緣受損,污漬浸入線圈內(nèi)部,導(dǎo)致絕緣薄弱。電機定子線圈槽口絕緣磨損如圖2 所示。
圖2 電機定子線圈槽口絕緣磨損
(3)YJ105A 系列電機定子采用的絕緣漆為有機硅樹脂,具有優(yōu)良的耐熱性和電氣絕緣性能,但存在高溫粘接力低,機械強度相對較低等材料固有特點。在電機運行中的高溫振動環(huán)境下,浸漬漆由于粘接強度低,振動容易產(chǎn)生微小裂紋(尤其在槽口部位線圈絕緣與鐵心交界處),受潮后形成導(dǎo)電通道,造成絕緣性能降低。
(4)電機在高壓方波脈沖電壓作用下,定子繞組端部出槽口處電場分布極不均勻,產(chǎn)生電暈放電,使絕緣性能降低。特別是在潮濕環(huán)境下,局部放電量大大增加,在電機繞組絕緣失效過程中起到加速作用。
為了提高牽引電機定子線圈槽口絕緣強度,對牽引電機定子繞組進行兩次真空浸漆,消除繞組絕緣龜裂,提升牽引定子絕緣性能。
針對已裝車牽引電機可結(jié)合車組四級修、次輪三級修、五級修執(zhí)行兩次浸漆。跟蹤兩次浸漆后牽引電機運行情況,定子線圈內(nèi)部故障導(dǎo)致的牽引電機接地故障率明顯下降,兩次浸漆效果良好。
牽引電機連接器燒損導(dǎo)致接地故障報出,通過分析發(fā)現(xiàn)牽引電機連接器經(jīng)過長時間運用,插針接觸壓力減小,同時受列車復(fù)雜的運行工況影響,引起連接器插針電接觸不良,接觸電阻增大,溫度升高,連接器長時間過熱運行,引起連接器電氣性能不斷衰減,溫度持續(xù)升高,進而造成牽引電機連接器燒損,導(dǎo)致牽引電機接地故障報出。
牽引電機連接器的接觸是依靠公端子與母端子插合時,母端子內(nèi)冠簧結(jié)構(gòu)發(fā)生彈性形變而產(chǎn)生穩(wěn)定的接觸壓力來實現(xiàn)。即當(dāng)公端子插入母端子時,冠簧(或稱觸指)受到插針徑向壓力而發(fā)生彈性形變產(chǎn)生正壓力P。插針和冠簧之間摩擦接觸,摩擦系數(shù)為μ,插拔力為F=μ·P,如圖3 所示。
圖3 連接器結(jié)構(gòu)
當(dāng)電流通過時,電路兩端產(chǎn)生電壓降ΔU,這是整個連接器的接觸電阻R。接觸電阻的估算公式為式(1):
式中:ρ為電阻率;n為接觸點數(shù);E為彈性模量;P為正壓力;r為接觸點半徑。
由上式可知,正壓力增大,可以減小接觸電阻,但同時增大了插拔力F和冠簧的應(yīng)力,而且正壓力增大一定程度后,接觸電阻減小幅度變小。因此,連接器較好的正壓力P能夠獲得較小的接觸電阻R。選取兩套五級修連接器和兩套新連接器,進行單孔拉拔力試驗、接觸電阻測量試驗和靜態(tài)溫升試驗:
(1)單孔拔力測試結(jié)果表明,新品連接器的單孔拔力為32.7~38.7 N,五級修連接器的單孔拔力18.1~29.8 N,說明經(jīng)過480 萬km 運行的連接器,單孔拔力產(chǎn)生約23%~45% 的衰減。連接器拉拔力測試如圖4 所示。
圖4 連接器拉拔力測試
(2)接觸電阻參照TB/T 3412—2015《動車組用電連接器》要求,接觸體的接觸電阻應(yīng)≤0.2 mΩ,測試結(jié)果表明,五級修連接器的接觸電阻符合技術(shù)要求,但是從數(shù)據(jù)來看,五級修的接觸電阻阻值比新品的接觸電阻阻值大。
(3)靜態(tài)溫升試驗如圖5 所示,結(jié)果表明:
圖5 靜態(tài)溫升測試
①通相同電流時,單孔拉拔力越小的接觸體溫升越大。
②當(dāng)通以250 A 電流時,12 N 以下插針接觸體溫升已經(jīng)超過55 K,不符合TB/T 3412—2015 標準規(guī)定??梢耘袛喑鰡慰装瘟υ?2 N 以下的接觸體均不滿足本產(chǎn)品使用需求。
③當(dāng)通以275 A 電流時,15 N 插針溫升為55 K,達到TB/T 3412—2015 標準規(guī)定上限值。結(jié)合實際使用工作電流,此時,15 N 插針可以匹配電機使用。但模擬過載的334 A 電流,溫升已接近絕緣材料的上限使用溫度,存在燒蝕、熔化風(fēng)險。
④18 N 以上的插孔,工作電流匹配性、電流過載能力均能滿足產(chǎn)品使用要求。
(1)對牽引電機插頭進行拉拔力測試,在動車組高級修時進行連接器插孔拉拔力測試,對小于18 N 的端子進行更換。
(2)在動車組牽引電機插頭出線處粘貼溫度貼片,監(jiān)測運行時牽引電機連接器溫度。每2 萬km檢查溫度貼片,記錄溫度值,發(fā)現(xiàn)同電機的三相溫差大于10 ℃時,拆開檢查連接器狀態(tài)。
該型動車組車廂端部設(shè)置終端箱,為車輛間電源線跨接提供空間,其內(nèi)部進水的主要原因是本身防護性能不強,當(dāng)車上用水設(shè)備出現(xiàn)漏水后通過車體設(shè)備安裝通道、過線孔等部位滲漏到終端箱內(nèi)部,浸濕接線端子,導(dǎo)致線纜檢測出接地[3]。
(1)提升終端箱接線處的防護措施
①在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)條件下,在終端箱大線靠近接線端子200 mm 處纏7~8 mm 厚防水膩子,形成傘裙,傘裙使水流在此處受到阻隔直接落下;針對雙層大線端子排,在靠近終端箱底部的下層大線在接線端子100 mm 處纏7~8 mm 厚防水膩子,距離此傘裙100 mm 處的上層大線(靠近底架、遠離端子排側(cè))纏繞7~8 mm 厚防水膩子,形成傘裙,上下兩層傘裙形成錯臺,以避免水流至金屬端子排。線纜阻水錯臺如圖6 所示。
圖6 線纜阻水錯臺
②對轉(zhuǎn)向架區(qū)域型腔進行封堵,為防止異物、水通過型腔進入終端箱,在與終端箱聯(lián)通側(cè)型腔出口內(nèi)部增加聚乙烯泡沫堵板,并用SIKA265 進行密封。
(2)給水衛(wèi)生系統(tǒng)防水倒流措施[4]
①優(yōu)化開水爐接水,開水爐下方設(shè)置接水盤,出現(xiàn)漏水后及時導(dǎo)出,在接水盤內(nèi)增加溢流管,將漏水導(dǎo)至客室地板,及時發(fā)現(xiàn)漏水并處置。開水爐增加溢流管如圖7 所示。
圖7 開水爐增加溢流管
②優(yōu)化改進衛(wèi)生間、洗面間等供水管路,洗面間底部設(shè)有整體接水盤裝置,坐便衛(wèi)生間、蹲便衛(wèi)生間在進水電磁閥和儲水增壓罐位置設(shè)置有漏水接水盤。接水盤水可通過溢流孔排到車廂地板,通過地板水跡發(fā)現(xiàn)漏水隱患。
③優(yōu)化改進蹲式衛(wèi)生間集便器排水管,為了避免水增壓罐的排水進入車內(nèi),將排水管與水箱溢流管和衛(wèi)生間排廢氣管連接,故障情況下可將排水導(dǎo)出車外[5]。
④優(yōu)化衛(wèi)生間蹲便器密封,取消密封膠條,在U 型槽內(nèi)部填充Sika221 膠,同時在踏板和地板間填充樂泰膠,以起到支撐作用。蹲便器密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化如圖8 所示。
圖8 蹲便器密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化
變壓器輸出端線纜通過扎帶綁扎在橫桿上,長時間運行后,由于線纜彎曲,導(dǎo)致線纜與插頭之間存在間隙,降低了插頭的密封性;同時該結(jié)構(gòu)固定方式對插頭存在振動沖擊,造成插頭放電,引發(fā)牽引系統(tǒng)接地故障。
為解決該問題,在變壓器油箱箱壁上重新焊接C 型槽支架,在C 型槽支架上安裝電纜線夾的方式對電纜進行固定,消除振動對變壓器輸出端連接器的沖擊及對密封性的影響。線纜固定方式優(yōu)化如圖9 所示。
圖9 線纜固定方式優(yōu)化
牽引系統(tǒng)接地故障原有設(shè)定的診斷邏輯較為簡單,無論是變流器的輸入、輸出、外圍設(shè)備和內(nèi)部器件出現(xiàn)接地,僅設(shè)置單一故障代碼,發(fā)生此類故障后均報出代碼25EF,不便于故障診斷和維修。且出現(xiàn)故障后僅封鎖故障車的牽引,對變流器輸入側(cè),即變壓器次邊至變流器輸入端接地故障不能有效防護,存在較大的風(fēng)險。
為了進一步區(qū)分接地位置,有效防范故障發(fā)生后的安全風(fēng)險,通過優(yōu)化軟件檢測邏輯和防護策略,將現(xiàn)有牽引系統(tǒng)接地診斷代碼明確區(qū)分為:既有診斷代碼25EF 表示變壓器二次側(cè)接地故障,增加診斷代碼25EE 表示四象限斬波器(4QC)/中間直流環(huán)節(jié)接地故障、25EC 表示外圍設(shè)備接地、25ED 表示牽引電機接地。優(yōu)化區(qū)分故障診斷代碼如圖10 所示。
圖10 優(yōu)化區(qū)分故障診斷代碼
具體判斷邏輯順序為:通過斷開輔助變流器輸出接觸器先進行外部接地(25EC)診斷;然后通過封鎖PWMI 進行電機接地(25ED)診斷。
如果以上兩項排除后,則鎖定為變壓器二次側(cè)/四象限斬波器(4QC)/中間直流環(huán)節(jié)接地故障,此時若接地檢測保護值小于5%或大于70%則判斷為四象限斬波器(4QC)/中間直流環(huán)節(jié)接地故障(25EE);若接地檢測保護值在32.5%~70% 區(qū)間判斷為變壓器二次側(cè)接地故障(25EF)。當(dāng)報出變壓器二次側(cè)接地故障(25EF)后,鎖閉故障車所在單元的主變壓器,斷開高壓隔離開關(guān),確保故障點有效隔離,避免電氣火災(zāi)隱患。
文中通過分析某型動車組牽引系統(tǒng)接地故障發(fā)生原因及設(shè)計邏輯,針對故障原因制定邏輯優(yōu)化、設(shè)計結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝規(guī)程優(yōu)化等相關(guān)優(yōu)化方案。通過對動車組改造前后運行情況跟蹤分析,牽引系統(tǒng)接地故障明顯減少,由改造前的128 件/年降低到了19 件/年,故障降低了85%;故障診斷、應(yīng)急處置時間由優(yōu)化前的50 min 降低到了20 min,效率提升了60%,有效確保了動車組運行安全。