王 鵬,王海峰,趙杰珂,衡 錚
(1.中國建筑科學(xué)研究院有限公司,北京 100013;2.北京建筑機械化研究院有限公司,河北 廊坊 065000;3.建研機械檢驗檢測(北京)有限公司,河北 廊坊 065000)
鋼筋桁架生產(chǎn)線設(shè)備桁架波浪筋成型機構(gòu)由包括鋼筋矯直、緩沖儲存、彎曲成型部分組成。如圖1 所示,在放線架上放置盤條鋼筋,盤條鋼筋經(jīng)過矯直變成直筋,鋼筋以大圓弧形式緩存在儲料架。變頻電機牽引鋼筋進入折彎結(jié)構(gòu)彎曲成波浪筋,最后將波浪筋臨時放置在收集架上。目前國內(nèi)已有的鋼筋桁架生產(chǎn)線設(shè)備存在生產(chǎn)效率低、節(jié)距等成型參數(shù)調(diào)整不便、自動化程度低等問題。
本文介紹一種桁架波浪筋彎曲成型自動控制與安全運行監(jiān)控系統(tǒng),鋼筋桁架生產(chǎn)設(shè)備在出廠前預(yù)裝該系統(tǒng)可以實現(xiàn)鋼筋波浪筋節(jié)距、高度參數(shù)自動調(diào)整和安全運行監(jiān)控。該系統(tǒng)可在24h 內(nèi)持續(xù)工作,隨時記錄下當前的鋼筋參數(shù)等信息,保證重要數(shù)據(jù)不丟失,為調(diào)試設(shè)備提供方便。
系統(tǒng)主要有以下幾部分模塊組成(圖2)。
1)數(shù)據(jù)采集模塊 利用傳感器模塊包括檢測開關(guān)、行程開關(guān)、編碼器、變頻器等對該系統(tǒng)需要采集的數(shù)據(jù)進行測量。
2)數(shù)據(jù)傳輸模塊 將變頻器采集到的電機參數(shù)和I/O 口采集到的檢測開關(guān)狀態(tài)、行程開關(guān)狀態(tài)通過工業(yè)以太網(wǎng)傳輸給PLC,將編碼器采集到的數(shù)據(jù)通過RS485 通訊方式傳輸給PLC。PLC再將數(shù)據(jù)通過RS485 通訊傳給組態(tài)屏用來顯示和人機交互。
3)數(shù)據(jù)處理模塊 利用軟件對于輸入的數(shù)據(jù)進行分析處理,根據(jù)工作時序得到相應(yīng)運動機構(gòu)的動作指令。
4)數(shù)據(jù)輸出模塊 將分析處理的數(shù)據(jù)用來控制變頻電機、伺服電機、電磁閥等運動機構(gòu)動作來解決鋼筋彎曲加工中送料、調(diào)直、儲料、彎曲各工序的動作控制、工序間的時序協(xié)調(diào)、不同規(guī)格材料的加工參數(shù)協(xié)調(diào)控制等問題。
傳統(tǒng)波浪筋彎曲成型機構(gòu)只能生產(chǎn)固定節(jié)距的鋼筋桁架,不能對節(jié)距進行無級調(diào)整,而本系統(tǒng)通過對成型關(guān)鍵部件加裝伺服電機,可以實現(xiàn)鋼筋的多節(jié)距、多高度成型。
波浪筋彎曲成型是由撥板位置、齒條位置、高度位置、送進位置來決定的,利用安裝伺服電機對這4 個位置(圖3)進行精準控制來實現(xiàn)波浪筋變節(jié)距、高度等參數(shù)的控制。
圖3 伺服電機安裝位置
基于鋼筋彎曲成型時,鋼筋是逐段送入的。在鋼筋矯直機構(gòu)之后,送進彎曲結(jié)構(gòu)之前的位置放置1 個相對值編碼器(圖4)來估算每段已彎曲的鋼筋的節(jié)距,并將得到的數(shù)值進行儲存并形成圖表,可以用來檢測鋼筋成型的穩(wěn)定性。
圖4 編碼器安裝位置
在儲料架上安置檢測開關(guān)來判斷儲料架是否滿料,通過儲料狀態(tài)的變化來控制送進鋼筋結(jié)構(gòu)的運行和停止。當檢測裝置檢測到鋼筋少進或者無料的時候,就會控制鋼筋送進結(jié)構(gòu)停止工作,同時發(fā)出報警信號,確保生產(chǎn)安全(圖5)。具體流程為:經(jīng)過矯直的鋼筋通過導(dǎo)向輪、導(dǎo)向槽進入儲料架,正常工作速度下,鋼筋儲料送料,如果儲料架上限位檢測一直未觸發(fā),鋼筋持續(xù)進入儲料架;一但達到上限位檢測,鋼筋停止送料進儲料架,但是后續(xù)的壓彎、焊接過程不受影響。流程示意圖見圖6 所示。
圖5 儲料架結(jié)構(gòu)示意圖
圖6 儲料檢測程序流程圖
鋼筋在輸送過程中,通過安裝檢測開關(guān)(圖7)來檢測鋼筋送料是否正常。鋼筋正常輸送時,導(dǎo)向輪跟隨鋼筋輸送一起轉(zhuǎn)動,當一定時間內(nèi)未能檢測到檢測開關(guān)狀態(tài)的變化則認定鋼筋在輸送中存在卡料、欠料或者出槽的情況。程序流程圖如圖8 所示。
圖7 檢測開關(guān)安裝示意圖
圖8 送料狀態(tài)檢測程序流程圖
波浪筋彎曲成型機構(gòu)所有運行情況都可以通過PLC 將信號顯示到監(jiān)控屏幕上,用戶也可以通過點擊屏幕的按鍵來實現(xiàn)對監(jiān)控系統(tǒng)各個動作的控制(圖9)。PLC 與組態(tài)屏通過RS485 進行通訊連接。
圖9 人機交互界面示意圖
用戶可以切換波浪筋彎曲成型機構(gòu)的工作模式,自動模式和手動模式。切換到手動模式時可以對4 個位置電機進行位移調(diào)節(jié),通過輸入電機位置參數(shù),多伺服電機根據(jù)位置參數(shù)同步動作,準確達到目標位置,從而可以形成符合要求的桁架波浪筋,還可以對2 個主電機進行正反轉(zhuǎn)控制、速度控制和扭矩控制,并獨立控制電磁閥。
人機交互系統(tǒng)可以進行位置數(shù)據(jù)計算,將波浪筋成型需要參數(shù)輸入公式中,則可以得出4 個位置電機的位置數(shù)據(jù)。
除了上述功能外,人機交互系統(tǒng)還可以實時顯示電機的工作速度和方向,電磁閥和檢測開關(guān)的工作狀態(tài)。
通過實驗觀察,本系統(tǒng)可以實現(xiàn)將HRB400、CRB550 類型的鋼筋完成波浪筋高度75~355mm 和波浪筋節(jié)距190~210mm 范圍內(nèi)的多高度多節(jié)距的彎曲成型。大大擴大了波浪筋成型的產(chǎn)出范圍,提高了生產(chǎn)效率。
本系統(tǒng)的研發(fā)順應(yīng)了當前建筑工業(yè)化發(fā)展的需求,對于解決波浪筋彎曲成型生產(chǎn)線設(shè)備缺乏,現(xiàn)有國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)效率低等問題起到積極促進作用,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
桁架波浪筋彎曲成型自動控制與安全運行監(jiān)控系統(tǒng)可以采集彎曲成型結(jié)構(gòu)的各項運動數(shù)據(jù),可以檢測儲料情況和送料狀態(tài)并在緊急情況下急停報警,還可以進行鋼筋加工節(jié)距記錄查詢。通過6 個月的使用、觀察與調(diào)試,本系統(tǒng)已經(jīng)可以滿足設(shè)備的安全監(jiān)視要求和自動控制要求。自動控制工作穩(wěn)定、響應(yīng)流暢,安全運行監(jiān)視系統(tǒng)數(shù)據(jù)全面,各個功能運轉(zhuǎn)均良好。
本項目的研發(fā),將提高我國鋼筋桁架生產(chǎn)線的自動化程度,保障安全生產(chǎn),提升行業(yè)的競爭力。