白雪峰,吳 杰
(山西豐喜華瑞煤化工有限公司,山西 新絳 043100)
山西豐喜華瑞煤化工有限公司(簡稱豐喜華瑞)1 000 t/d CO2汽提法尿素裝置于2006年7月建成投產(chǎn),其解吸廢液量約35 m3/h,長期以來解吸廢液氨含量20~30 mg/L、尿素含量70~80 mg/L,無法達(dá)到山西省環(huán)保廳《關(guān)于印發(fā)合成氨(甲醇)行業(yè)生產(chǎn)工藝廢水超低排放達(dá)標(biāo)驗(yàn)收實(shí)施方案》(晉環(huán)發(fā)〔2011〕181號)和國家環(huán)境部《合成氨企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》(環(huán)辦函〔2014〕979號)中尿素冷凝液中氨含量<5 mg/L、尿素含量<5 mg/L的要求,尤其是近年來環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻,企業(yè)環(huán)保壓力極大;另外,解吸廢液用作尿素循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水,不僅造成原料(氨、尿素)的浪費(fèi),而且增加了污水處理廠的負(fù)荷。為實(shí)現(xiàn)解吸廢液的達(dá)標(biāo)排放,豐喜華瑞對解吸水解系統(tǒng)實(shí)施了一系列優(yōu)化改造,收到了良好的效果。以下對有關(guān)情況作一介紹。
豐喜華瑞解吸水解系統(tǒng)主要由第一/第二解吸塔、水解塔、回流冷凝器、回流冷凝器液位槽、解吸塔給料泵、水解塔給料泵、解吸塔換熱器、水解塔換熱器、廢水冷卻器等組成,其作用是對尿素工藝?yán)淠哼M(jìn)行解吸和水解:水解塔內(nèi),在高溫蒸汽的作用下將溶液中的尿素水解為CO2和氨,水解后的氣體與液體返回到解吸塔中,經(jīng)過降壓、升溫,將溶液中的CO2和氨解吸出來,解吸氣進(jìn)入回流冷凝器,利用循環(huán)水進(jìn)行冷凝,得到含有更多CO2和氨的溶液,返回尿素低壓吸收系統(tǒng)。
主要設(shè)備參數(shù):① 第一/第二解吸塔,規(guī)格φ1 400 mm×10 mm×24 783 mm,第一解吸塔(上塔)15層篩板塔盤、第二解吸塔(下塔)21層篩板塔盤,材質(zhì)316L,設(shè)計(jì)壓力0.75 MPa;② 水解塔,規(guī)格φ1 800 mm×(14 mm+4 mm)×23 712 mm,21層條形篩帽塔盤,材質(zhì)316L/16MnR,設(shè)計(jì)壓力2.1 MPa;③ 回流冷凝器,規(guī)格φ900 mm×8 mm×6 855 mm,換熱面積192 m2,材質(zhì)316L;④ 回流冷凝器液位槽,規(guī)格φ1 300 mm×8 mm×2 612 mm,容積2.7 m3,材質(zhì)316L;⑤ 解吸塔換熱器(板式換熱器),換熱面積240 m2,材質(zhì)316L;⑥ 水解塔換熱器(2臺并聯(lián)),規(guī)格φ700 mm×12 mm×7 265 mm(長),單臺換熱面積190 m2,材質(zhì)316L;⑦ 廢水冷卻器(板式換熱器),換熱面積9.2 m2,材質(zhì)316L;⑧ 解吸塔給料泵(一開一備),型號XCA80-50-250,單臺流量45 m3/h、揚(yáng)程76 m,材質(zhì)316L;⑨ 水解塔給料泵(一開一備),型號DT46-50×4,單臺流量46 m3/h、揚(yáng)程200 m,材質(zhì)316L;⑩ 回流泵(一開一備),型號XCA50-32-200,單臺流量12 m3/h、揚(yáng)程51 m,材質(zhì)316L。
尿素蒸發(fā)系統(tǒng)各段冷凝液,均含有一定量的氨、CO2和少量尿素,經(jīng)管線進(jìn)入氨水槽,氨水槽內(nèi)用隔板分為三個間隔(兩小一大),各間隔之間在其下部有孔連通,其液位相同但不完全相混:大間隔用來貯存事故排放液和沖洗的工藝液體;常壓吸收塔來的冷凝液入第一小間隔,由于其氨含量和CO2含量較高,用泵送至低壓甲銨冷凝系統(tǒng);一段、二段蒸發(fā)冷凝液入第二小間隔,一路用低壓吸收塔給料泵送往低壓吸收塔,另一路由解吸給料泵送入解吸換熱器與第二解吸塔底部出液換熱,被加熱至90~100 ℃后送至第一解吸塔上部。第一解吸塔的操作壓力為0.15~0.30 MPa,蒸發(fā)冷凝液(碳銨液)在其中解吸出氨和CO2;出第一解吸塔的液體,經(jīng)水解塔給料泵加壓至1.7~1.9 MPa經(jīng)水解塔換熱器換熱后進(jìn)入水解塔上部,水解塔下部通入2.5 MPa中壓飽和蒸汽,使液體中所含的少量尿素水解成氨和CO2,水解塔氣相進(jìn)入第一解吸塔的上部,水解塔液相經(jīng)水解塔換熱器預(yù)熱進(jìn)料后溫度降至150~160 ℃,進(jìn)入第二解吸塔上部,第二解吸塔操作壓力為0.15~0.30 MPa,塔下部通入0.35 MPa低壓飽和蒸汽,塔底溫度約130 ℃,從液相中解吸出來的氨和CO2及水蒸氣,直接導(dǎo)入第一解吸塔的下部,與第一解吸塔底部液相進(jìn)行質(zhì)熱交換。出第一解吸塔的氣相,含水量<40%,在回流冷凝器中冷凝,冷凝液一部分作為回流液經(jīng)回流泵送至第一解吸塔頂部,與塔內(nèi)上升的氣相進(jìn)行質(zhì)熱交換,以減少出塔氣相的水含量,另一部分冷凝液送至低壓甲銨冷凝器作為吸收液,未被冷凝的氣體則進(jìn)入常壓吸收塔,進(jìn)一步吸收氨和CO2后放空。經(jīng)第二解吸塔解吸后的液相氨含量<30×10-6、尿素含量<50×10-6,經(jīng)解吸塔換熱器、廢水冷卻器冷卻后送至尿素循環(huán)水系統(tǒng)作為補(bǔ)水。
為尋求一種最好的改造方案,在技改項(xiàng)目確定前,豐喜華瑞尿素車間人員赴山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司聞喜分公司、山西金象煤化工有限責(zé)任公司、山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司(高平公司)、陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司等同類企業(yè)進(jìn)行考察,就解吸水解系統(tǒng)工藝參數(shù)、設(shè)備尺寸、塔盤數(shù)量、蒸汽消耗等逐一進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)豐喜華瑞解吸水解系統(tǒng)主要存在如下幾方面的問題:① 解吸塔解吸能力差--豐喜華瑞解吸塔直徑1 400 mm,高度24 783 mm,塔盤36層,而同等尿素產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)的解吸塔直徑均為1 400 mm、高度均在34 m左右,比豐喜華瑞的解吸塔高出10 m左右,塔盤數(shù)量也比豐喜華瑞的多20余層;② 水解塔水解能力差--豐喜華瑞水解塔壓力1.6~1.7 MPa,水解塔上部溫度165~175 ℃、中部溫度 175~188 ℃、下部溫度185~190 ℃,與其他同類工藝生產(chǎn)企業(yè)相比,水解壓力與溫度均偏低;③ 水解塔中壓蒸汽消耗高--以豐喜華瑞某天生產(chǎn)數(shù)據(jù)為例,碳銨液流量21.5 m3/h,水解塔消耗中壓蒸汽2 691 kg/h,平均噸碳銨液消耗中壓蒸汽125.16 kg,而理論上水解1 t碳銨液僅需消耗中壓蒸汽約60 kg;④ 解吸廢液中氨含量20~30 mg/L、尿素含量70~80 mg/L,遠(yuǎn)高于同類工藝生產(chǎn)企業(yè)。
(1)增加解吸塔高度,解吸塔由原設(shè)計(jì)的24 783 mm增高至32 783 mm,其中,第一解吸塔加高2 400 mm、第二解吸塔加高5 600 mm,總體加高8 000 mm。
(2)將解吸塔的普通篩板塔盤全部改為高通量立體垂直篩板,并增加塔盤數(shù)量,第一解吸塔塔盤數(shù)量由原來的15層增加至21層、第二解吸塔塔盤數(shù)量由原來的21層增加至35層,解吸塔總塔盤數(shù)量由原36層增加至56層。
(3)解吸塔底部蒸汽入口增設(shè)1套氣體分布器,以利蒸汽與溶液的均勻混合。
(1)將水解塔原條形篩帽塔盤全部拆除,改造為篩板塔盤,延長溶液在塔盤上的停留時間,使工藝?yán)淠涸谒馑?nèi)與蒸汽充分接觸,消除死區(qū)及壁流現(xiàn)象,提高尿素水解效率。
(2)水解塔有21層塔盤,容積54 m3,當(dāng)水解塔處理量為40 m3/h時,溶液停留時間約為1.2 h,設(shè)計(jì)偏小(一般水解塔設(shè)計(jì)操作壓力在1.8~2.5 MPa之間,操作溫度在190~210 ℃,設(shè)計(jì)溶液停留時間為1.8~2.0 h)。由于水解塔采用316L復(fù)合板(外表面為16MnR碳鋼,內(nèi)表面為316L不銹鋼)制作,增加水解塔高度以提升水解效率的技改方案施工難度大、制作周期長,不適合在短暫停車檢修期間實(shí)施;為延長溶液停留時間,豐喜華瑞在水解塔后面串聯(lián)1臺臥式水解器,設(shè)備直徑2 000 mm、長9 727 mm,內(nèi)部用隔板分為8個小室,蒸汽分別通入各個小室對溶液進(jìn)行二次水解,保證其出口溶液中尿素含量<5×10-6。
(3)尿素水解反應(yīng)受反應(yīng)溫度的影響很大,當(dāng)溶液停留時間均為30 min時,水解塔內(nèi)溫度為200 ℃,尿素含量可降至6.5×10-6;水解塔內(nèi)溫度為210 ℃,尿素含量可降至3.2×10-6;水解塔內(nèi)溫度為215 ℃,尿素含量可降至1.8×10-6;水解塔內(nèi)溫度為220 ℃,尿素含量可降至1.2×10-6[1]。豐喜華瑞水解塔加熱蒸汽采用2.5 MPa飽和蒸汽,溫度僅223 ℃,有時候蒸汽壓力波動,蒸汽溫度會更低;另外,水解塔蒸汽進(jìn)口在水解塔底部,蒸汽與解吸液逆流接觸,隨著蒸汽的上升,塔內(nèi)溫度從底部到頂部逐步降低,為提高水解溫度,只能提高蒸汽供應(yīng)量。為降低蒸汽用量,豐喜華瑞在原水解換熱器后串聯(lián)1臺換熱面積100 m2的板式換熱器,即通過提高水解塔進(jìn)料溫度的方式提高水解溫度。
2022年8月初尿素裝置停車大修,解吸水解系統(tǒng)實(shí)施技改;2022年9月26日,解吸水解系統(tǒng)改造完成后投運(yùn)。在施工與試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了不少問題,具體如下。
2022年8月2日,尿素裝置開始停車;8月5日,解吸塔與水解塔降溫、置換完成,技改工作正式展開,在將解吸塔上部管道及筒體分割拆除完成、解吸塔下部切割到距下封頭1 800 mm處時,解吸塔的切割工作基本完成,下一步就是將解吸塔裙座與剩下的低壓蒸汽管道與調(diào)節(jié)閥組拆除,對地腳螺栓進(jìn)行改造。由于解吸塔塔體加高,其高度與重量均增加,為增強(qiáng)其抗震強(qiáng)度,原計(jì)劃在每兩條地腳螺栓間增加1條地腳螺栓,地腳螺栓數(shù)量由16條增加到32條--據(jù)原始基礎(chǔ)圖紙,在混凝土基礎(chǔ)中,距離上平面100 mm處埋設(shè)有10 mm厚的定位環(huán)板,施工時,需先將解吸塔整體拆除,然后用直徑150 mm水鉆開孔到定位環(huán)板處,再用氧氣切割環(huán)板,待環(huán)板割掉后,用40 mm水鉆開孔到指定深度,埋設(shè)新增的地腳螺栓。這樣的施工方案存在兩方面的不利因素:第一,若要順利拆除解吸塔底座,就必須拆除設(shè)備周圍大量的管道,而DN350低壓蒸汽管道與調(diào)節(jié)閥組拆除與恢復(fù)有難度;第二,地腳螺栓間距僅有320 mm,內(nèi)部有鋼筋,若要鉆16個1 m深的孔,預(yù)計(jì)鉆1個孔就需要半天時間,施工周期太長,且在基礎(chǔ)上鉆孔也會破壞基礎(chǔ)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。為縮短施工時間、避免破壞原設(shè)備基礎(chǔ),將增加地腳螺栓的施工方案變更為用工字鋼制作抱箍,將解吸塔與尿素裝置低跨土建框架連接在一起代替地腳螺栓,經(jīng)設(shè)計(jì)院核算,此舉可滿足要求。
開車初期水解塔出現(xiàn)液泛,液位居高不下,在減少進(jìn)液量與全開水解塔出口調(diào)節(jié)閥無果的情況下,經(jīng)分析,認(rèn)為是新增的臥式水解器水解反應(yīng)產(chǎn)生的NH3與CO2沒有及時排走,臥式水解器內(nèi)部壓力升高,水解塔與臥式水解器間壓差減小,導(dǎo)致水解塔出液管阻力增加,造成出液流速減小,在進(jìn)液流速不變的情況下,水解塔液相進(jìn)、出口溶液流量不能保持平衡(即進(jìn)料多出料少)而致液泛。于是,開大臥式水解器氣相閥,適度降低臥式水解器壓力,提高水解塔與臥式水解器之間的壓差,水解塔液位恢復(fù)正常,可以正常調(diào)節(jié)。
試生產(chǎn)時,水解塔溫度提不起來,水解塔中部溫度在180~186 ℃之間浮動、最低甚至降至175 ℃(指標(biāo)為195 ℃),水解塔頂部溫度在163~169 ℃之間浮動、最低甚至降至154 ℃(指標(biāo)為175 ℃)。改造前,增大進(jìn)水解塔蒸汽量可以有效提升塔內(nèi)溫度;改造后,當(dāng)水解塔出現(xiàn)“垮溫”現(xiàn)象時,也想通過增大蒸汽用量來提升塔溫,但發(fā)現(xiàn)蒸汽量增加到一定程度后,繼續(xù)增大蒸汽用量就會導(dǎo)致塔壓飆升,這一辦法行不通,只能另想辦法。將豐喜華瑞與其他同類生產(chǎn)企業(yè)的工藝指標(biāo)進(jìn)行比對,發(fā)現(xiàn)相同規(guī)模、相同規(guī)格水解塔蒸汽用量比豐喜華瑞少,但水解塔內(nèi)溫度卻比豐喜華瑞的高;同時還發(fā)現(xiàn)了另一情況,那就是同行企業(yè)解吸塔的低壓蒸汽用量遠(yuǎn)高于豐喜華瑞,從解吸與水解原理入手分析,可能是由于豐喜華瑞解吸塔通入蒸汽量少,蒸汽在通過第二解吸塔后,解吸出的NH3與CO2進(jìn)入氣相,氣相中NH3與CO2的分壓升高,甚至高于第一解吸塔溶液中NH3與CO2的分壓,當(dāng)蒸汽通過升氣管進(jìn)入第一解吸塔后,蒸汽幾乎已經(jīng)沒有解吸能力了,也就是說進(jìn)入第一解吸塔的溶液只是進(jìn)行了加熱而未進(jìn)行解吸或者僅有一小部分進(jìn)行了解吸,然后溶液就送入了水解塔,由于解吸比水解更容易進(jìn)行,進(jìn)入水解塔的溶液首先進(jìn)行的是解吸,解吸完成后,蒸汽溫度降低,已經(jīng)不能滿足水解溫度要求了,換言之,豐喜華瑞的水解塔取代或部分取代了第一解吸塔的功能,由此導(dǎo)致水解塔“垮溫”。按照上述分析思路,豐喜華瑞逐步增大解吸塔低壓蒸汽用量,同時調(diào)整回流冷卻器的各項(xiàng)參數(shù),水解塔“垮溫”問題得到解決,水解塔中壓蒸汽用量大幅降低。
經(jīng)過1周的調(diào)試,2022年10月3日,解吸水解系統(tǒng)調(diào)試正常,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。日常生產(chǎn)中,解吸水解系統(tǒng)碳銨液處理量保持在25 m3/h左右、日處理量約600 m3,外排廢液中尿素含量由約75 mg/L降至0.363 mg/L、氨含量由約25 mg/L降至3.25 mg/L,完全達(dá)到了解吸廢液氨含量、尿素含量均小于5 mg/L的預(yù)期目標(biāo)。
豐喜華瑞解吸塔所用0.35 MPa低壓飽和蒸汽全部為尿素裝置高壓甲銨冷凝器副產(chǎn)蒸汽,水解塔所用2.5 MPa中壓飽和蒸汽主要為外購、部分來自鍋爐系統(tǒng),這里僅比較改造前后中壓蒸汽的消耗,2022年改造前后水解塔中壓蒸汽消耗情況的對比見表1??梢钥闯?,改造前,碳銨液處理量平均為25.62 m3/h,中壓蒸汽耗量為3 811.40 kg/h,相當(dāng)于水解1 m3碳銨液消耗中壓蒸汽148.15 kg;改造后,碳銨液處理量平均為26.10 m3/h,中壓蒸汽耗量為2 309.18 kg/h,相當(dāng)于水解1 m3碳銨液耗中壓蒸汽88.42 kg,較改造前水解1 m3碳銨液節(jié)約中壓蒸汽59.73 kg。
表1 2022年改造前后水解塔中壓蒸汽消耗情況
以解吸水解系統(tǒng)日處理碳銨液量600 m3、水解1 m3碳銨液節(jié)約中壓蒸汽59.73 kg、尿素裝置年運(yùn)行333 d、中壓蒸汽價格為180元/t計(jì),改造后年節(jié)約中壓蒸汽費(fèi)用600×59.73÷1000×333×180÷10000=214.81萬元。
長期以來,豐喜華瑞尿素裝置解吸水解系統(tǒng)解吸廢液中氨含量20~30 mg/L、尿素含量70~80 mg/L,遠(yuǎn)達(dá)不到解吸廢液的環(huán)保排放要求;將此高氨氮含量的廢液補(bǔ)入尿素循環(huán)水系統(tǒng),容易導(dǎo)致微生物的大量滋生,不利于循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。經(jīng)調(diào)研考察與對標(biāo)分析等,找到了癥結(jié)所在。2022年8-9月尿素裝置停車大修期間實(shí)施了加高解吸塔塔體、更換解吸塔和水解塔塔盤、增設(shè)臥式水解器及板式換熱器(串聯(lián)在水解換熱器后)等優(yōu)化改造;2022年10月3日解吸水解系統(tǒng)調(diào)試正常,解吸廢液氨含量、尿素含量均小于5 mg/L,水解塔(含新增的臥式水解器)中壓蒸汽用量大幅減少,節(jié)能減排效益良好,助力了尿素裝置的優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。