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    高壓加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)開機(jī)故障分析

    2024-01-12 11:39:26崔鐘續(xù)趙旺華劉云秀應(yīng)汶靜
    壓縮機(jī)技術(shù) 2023年6期
    關(guān)鍵詞:單向閥停機(jī)壓縮機(jī)

    崔鐘續(xù),趙旺華,劉云秀,應(yīng)汶靜

    (中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)

    1 設(shè)備情況介紹

    循環(huán)氫壓縮機(jī)為離心式,型號為BCL459B(垂直剖分,葉輪名義直徑450 mm,9級)。軸功率3230 kW;壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子總長1795.5 mm,軸承處軸徑Φ90 mm,兩軸承中心距1410 mm,重量297 kg,壓縮機(jī)第一階臨界轉(zhuǎn)速4442 r/min,最大連續(xù)轉(zhuǎn)速11944 r/min。驅(qū)動機(jī)為背壓式[1]汽輪機(jī),型號NG32/25。

    渣油加氫裝置設(shè)計兩系列單開單停,現(xiàn)場有2套同型號循環(huán)氫壓縮機(jī)。循環(huán)氫作為加氫裝置的核心設(shè)備,額定工況如表1所示。

    表1 設(shè)備額定工況數(shù)據(jù)表

    2 故障經(jīng)過

    2014年6月開機(jī),各項參數(shù)正常,由于渣油加氫每年需更換催化劑,至2017年12月大檢修前本臺機(jī)組開停機(jī)4次,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。

    2.1 第一次故障

    2018年1月10日大檢修后兩系列開機(jī),I系列循環(huán)氫壓縮機(jī)開機(jī)順利沖過臨界轉(zhuǎn)速[2]。II系列循環(huán)機(jī)在低速暖機(jī)(1400 r/min)和中速暖機(jī)(3000 r/min)過程中,壓縮機(jī)振動、位移、溫度等參數(shù)都在較小值范圍。過臨界過程中機(jī)組發(fā)生強烈振動[3-4],導(dǎo)致干氣密封損壞,干氣密封泄漏氣高高聯(lián)鎖停機(jī)。經(jīng)過拆檢發(fā)現(xiàn)級間梳齒兩側(cè)及平衡盤梳齒密封全部磨平,徑向瓦軸正常磨損[5],葉輪一側(cè)有三分之一圓弧長與定子摩擦(連續(xù))。非驅(qū)動端干氣密封一級動靜環(huán)破損,二級動靜環(huán)摩擦痕跡。汽輪機(jī)聯(lián)軸器側(cè)最高振動至47 μm,汽輪機(jī)軸瓦拆檢正常。

    查檢修記錄,徑向瓦軸瓦間隙為0.175 mm(壓鉛絲法),從軸瓦損壞情況來看,推測軸瓦位置實際振動應(yīng)該在200 μm左右,從葉輪及梳齒密封損壞程度來看,過臨界時轉(zhuǎn)子處于嚴(yán)重失穩(wěn)狀態(tài),振幅應(yīng)該在500 μm左右,轉(zhuǎn)子一側(cè)三分之一外圓有摩擦痕跡,轉(zhuǎn)子存在彎曲情況。

    2.2 第二次故障

    由于催化劑壽命原因,裝置在同年8月份再次停工,循環(huán)機(jī)正常停機(jī),本次增加停工期間盤車。9月4日開機(jī),所有步驟按照操作規(guī)程逐步確認(rèn),啟動、低速暖機(jī)、中速暖機(jī),但在過臨界轉(zhuǎn)速時又發(fā)生強烈振動,此次有所準(zhǔn)備,現(xiàn)場和中控室都有專人等待命令準(zhǔn)備隨時停機(jī),室外在聽到轉(zhuǎn)動異常后緊急停機(jī),但非驅(qū)動端振動還是達(dá)到100 μm(滿量程)。

    如果解體檢查會影響生產(chǎn),從參數(shù)上看除了振動較大,其他參數(shù):位移、軸承溫度、惰走時間、干氣密封流量等參數(shù)正常,現(xiàn)場盤車未見明顯異常。經(jīng)過討論并確認(rèn)軸瓦、氣封、干氣密封等都有備件。開始嘗試再次啟動,第二次則通過臨界,最大振動83 μm。

    2.3 第三次故障

    2019年6月份裝置停工換劑,考慮到壓縮機(jī)上次開機(jī)振動大,氣封有磨損,且效率下降,備用轉(zhuǎn)子到貨,檢修一并更換新轉(zhuǎn)子和氣封,檢查更換軸瓦。6月17日開機(jī),3000 r/min壓縮機(jī)高振動6.8 μm,其余各項參數(shù)都在較好水平,在沖臨界轉(zhuǎn)速時再次振動高高,現(xiàn)場緊急停機(jī)。

    3 原因分析

    在第一次故障[6-9]后分析可能有2個原因:

    (1)轉(zhuǎn)子停機(jī)存放自然彎曲

    轉(zhuǎn)子總長1795.5 mm,9級葉輪,直徑90 mm,停機(jī)后自然存放35 d,未盤車,理論上存在彎曲可能,正常轉(zhuǎn)子彎曲時振動會隨著轉(zhuǎn)速升高而升高,但查趨勢并不能對應(yīng)。下面例子是轉(zhuǎn)子存在初始彎曲時振動曲線(圖1)。圖中上方四條線為壓縮機(jī)兩側(cè)振動值,最下方線為轉(zhuǎn)速趨勢,可以看出壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)子彎曲時,振動隨轉(zhuǎn)速的變化而變化,有跟隨性。

    圖1 轉(zhuǎn)子存在初始彎曲時振動受轉(zhuǎn)速影響曲線

    (2)意外沖轉(zhuǎn)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲

    查詢開機(jī)趨勢,在2018年1月10日開機(jī)之前循環(huán)機(jī)被沖轉(zhuǎn)過。經(jīng)詢問現(xiàn)場,沖轉(zhuǎn)原因為大檢修中更換防喘振線單向閥(原閥門閥體裂紋),將原DN250/CL1500單向閥更換為鍛制DN250/CL2500新單向閥密封性較好,循環(huán)機(jī)防喘振電動閥至單向閥約100m管道沒有介質(zhì),在開機(jī)前打開防喘振電動閥瞬間氣體從循環(huán)機(jī)入口向出口流動,造成循環(huán)機(jī)沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速最高至810 r/min。巨大的扭矩導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲?

    但這種觀點很快又被否定。原因如下:

    (a)經(jīng)查當(dāng)時沖轉(zhuǎn)振動、位移參數(shù),轉(zhuǎn)動瞬間最大振動13.9 μm,位移最大0.06 mm,從數(shù)據(jù)上看轉(zhuǎn)動沒有造成轉(zhuǎn)子動靜摩擦。

    (b)壓縮機(jī)與汽輪機(jī)中間連接體是膜片式聯(lián)軸器,如果能造成轉(zhuǎn)子彎曲的瞬間扭矩,理論上聯(lián)軸器應(yīng)優(yōu)先損壞,這也是聯(lián)軸器在設(shè)計時就考慮保護(hù)軸的一個重要作用。

    (c)當(dāng)時出、入口流量約為44000 Nm3/h,入口壓力2.28 MPa,出口壓力最低到1.64 MPa,最大轉(zhuǎn)速810 r/min。

    孔板流量計通用計算公式

    (1)

    式中Q--體積流量,Nm3/h

    K--系數(shù)

    d--工況下節(jié)流件開孔直徑,mm

    ε--膨脹系數(shù)

    α--流量系數(shù)

    Δp--實際差壓,Pa

    ρ--介質(zhì)工況密度,kg/m3

    設(shè)計工況介質(zhì)密度0.13 kg/m3,而此次開機(jī)時工況為氮氣密度為1.25 kg/m3,在同樣的Δp差壓下,密度越大,顯示流量越大,開根號后實際流量約是顯示流量的3.1倍,實際流量約為14193 Nm3/h。為了驗證此種猜想,廠家通過建模來模擬原動機(jī)驅(qū)動的情況計算軸功率是2 kW,而軸功率是3577 kW,這種功率下不會導(dǎo)致軸彎曲。所以轉(zhuǎn)子彎曲是在振動過程摩擦受熱彎曲。

    前兩次故障分析方向基本圍繞轉(zhuǎn)子彎曲時間、暖機(jī)時間、轉(zhuǎn)速升速速率、是否發(fā)生弱喘振喘[10]、介質(zhì)中氫氣氮氣比例、啟動壓力、出入口壓力等參數(shù),但并沒有找到明顯的數(shù)據(jù)支撐,第三次開機(jī)前更換了新轉(zhuǎn)子,并由廠家指導(dǎo)安裝,排除了一切安裝問題。但開機(jī)還是再次振動超量程,所以故障分析范圍必須再擴(kuò)大。

    4 深入分析

    最終在對比防喘振流量數(shù)據(jù)時候發(fā)現(xiàn)一個特征,開機(jī)能夠順利通過臨界轉(zhuǎn)速防喘振線流量大,再查曲線3000 r/min低速暖機(jī)時,有時候防喘振沒有流量顯示,或者0和1000 Nm3/h,趨勢呈鋸齒狀。也就是表明低轉(zhuǎn)速時,介質(zhì)并沒有走防喘振線,或者時有時無。而防喘振線設(shè)計目的就是走短路,使介質(zhì)盡快返回到壓縮機(jī)入口[11-13]。但實際情況并不是這樣,不論低速暖機(jī)還是過臨界期間,壓縮機(jī)出口去反應(yīng)器流量始終大于防喘振線流量。

    做一個假設(shè),防喘振閥閥芯太重?zé)o法打開或者打開后閥芯波動造成入口流量波動,壓縮機(jī)過臨界時轉(zhuǎn)速快速拉升,壓縮機(jī)出口流量增大(壓縮機(jī)出口流程有兩個分支,一個分支去防喘振線,走短路回到壓縮機(jī)入口;另外一個分支去冷氫或爐前混氫,再經(jīng)過反應(yīng)器),而這兩路壓降相近的時候就會出現(xiàn)閥芯反復(fù)波動的情況。從而造成壓縮機(jī)振動。

    5 分析驗證

    為解決疑慮,通過查圖紙確認(rèn)閥芯的重量區(qū)別,原單向閥使用閥芯重量21.2 kg,而后面更換的鍛鋼閥門閥芯重量33.6 kg。使用專業(yè)模擬軟件模擬過臨界時單向閥閥芯狀態(tài)(圖2),輸入相似介質(zhì)在同等壓力、密度等參數(shù),分別模擬開機(jī)失敗低流量單向閥兩種閥芯運動軌跡(圖3)和開機(jī)成功時兩種閥芯運動軌跡(圖4)。可以看出低流量情況下重閥芯在1.5 s內(nèi)大幅開合4次,而輕閥芯開合次數(shù)少、總體幅度降低。大流量情況則好很多,重閥芯只在前0.7 s開合3次,之后閥位穩(wěn)定,而輕閥芯只開合一次閥芯則保持在較大開度。

    圖2 模擬防喘振單向閥通過臨界轉(zhuǎn)速時波動情況

    圖3 低流量工況防喘振單向閥通過臨界轉(zhuǎn)速時2種閥芯動作情況

    圖4 高流量工況防喘振單向閥通過臨界轉(zhuǎn)速時2種閥芯動作情況

    綜上說明閥芯偏重直接影響管路氣體流量穩(wěn)定,過臨界轉(zhuǎn)速時汽輪機(jī)實際升速速率約30 r/s,快速提升轉(zhuǎn)速后流量也快速提高,但重閥芯形成一定的開閥阻力,而出口2個分支阻力相等時則會造成一個不穩(wěn)定工況。壓縮機(jī)過臨界時轉(zhuǎn)子接近固有頻率時振動會增大,正常由于軸系阻尼[14-15]作用存在,振動會很快下降,但有重閥芯的影響則完全不同,相當(dāng)于入口流量一直快速波動,而這種波動給轉(zhuǎn)子一個激勵,恰在過臨界時造成轉(zhuǎn)子失穩(wěn),表現(xiàn)為振動快速上升超量程、轉(zhuǎn)子與定子摩擦、干氣密封損壞等后果。

    6 過程故障處理及結(jié)果

    第一次故障后,由于轉(zhuǎn)子發(fā)生明顯彎曲,轉(zhuǎn)子平衡盤位置徑向跳動最大值0.12 mm,實施轉(zhuǎn)子修復(fù)跳動大位置后按照ISO1940-2003做高速動平衡[16],精度G1.0。第二次故障實際未處理,但開機(jī)后流量(同在8000 r/min)相比之前減小約20000 Nm3/h;干氣密封一級供氣也受影響,出現(xiàn)了兩側(cè)流量嚴(yán)重偏流;軸位移增大;從這些現(xiàn)象來看平衡鼓氣封及級間氣封應(yīng)該也有所損壞。第三次開機(jī)前更換新轉(zhuǎn)子,開機(jī)失敗后新轉(zhuǎn)子下線,再使用回舊轉(zhuǎn)子。

    經(jīng)過深入分析和專業(yè)軟件驗證后實施閥芯減重計劃,使閥芯重量等同于原單向閥質(zhì)量,最終一次開車成功,過臨界時最高振動56.3 μm。

    7 總結(jié)

    在前兩次時故障中,故障原因是存在爭議的,但由于認(rèn)知限制和研究方向影響了故障判斷。該設(shè)備屬于加氫裝置核心設(shè)備,考慮儀表故障可能會導(dǎo)致非計劃停車,開工初期便將振動、溫度聯(lián)鎖停機(jī)摘除,運行期間雖說避免過儀表故障導(dǎo)致聯(lián)鎖停車,但從長遠(yuǎn)來看如果投用振動聯(lián)鎖,故障造成的后果會降低很多。另外如果機(jī)組配置狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)對故障判斷會有很大幫助。

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