胡子文
(華能國際電力股份有限公司上安電廠,河北石家莊 050300)
空氣壓縮機(jī)是現(xiàn)代化電廠中不可或缺的重要設(shè)備,一旦空壓機(jī)突發(fā)故障,將影響壓縮空氣系統(tǒng)乃至全廠機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行??諌簷C(jī)按工作原理主要分為柱塞式空壓機(jī)、離心式空壓機(jī)和螺桿式空壓機(jī),其中螺桿空壓機(jī)在電廠中應(yīng)用更為廣泛。螺桿空壓機(jī)具有成本低、結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便、工況適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn);但缺點(diǎn)也很明顯,如油氣混合設(shè)計(jì)加速油質(zhì)劣化、產(chǎn)氣含油無法完全消除、消耗備件維護(hù)成本高等。
隨著傳感器技術(shù)的飛速發(fā)展,振動(dòng)測量儀表精度越來越高,利用精密儀器對轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備進(jìn)行振動(dòng)頻譜分析的狀態(tài)檢修技術(shù)也日臻成熟,并取得了良好效果。為了提高空壓機(jī)設(shè)備安全性和可靠性,利用愛默生CSI2140 型頻譜分析儀對螺桿空壓機(jī)進(jìn)行了振動(dòng)監(jiān)測和狀態(tài)分析評估,并結(jié)合實(shí)際案例探究振動(dòng)頻譜分析技術(shù)對于螺桿空壓機(jī)故障診斷應(yīng)用效果。
螺桿空壓機(jī)屬于容積式壓縮機(jī),機(jī)頭主要由缸體、陽轉(zhuǎn)子、陰轉(zhuǎn)子、軸承、齒輪等部件組成。電機(jī)通過齒輪驅(qū)動(dòng)陽轉(zhuǎn)子,陽轉(zhuǎn)子螺桿再通過螺紋嚙合驅(qū)動(dòng)陰轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),陰、陽轉(zhuǎn)子嚙合旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生周期性的容積變化來實(shí)現(xiàn)氣體的吸入、壓縮和排出。陰、陽轉(zhuǎn)子螺紋相互嚙合,平行布置在缸體內(nèi),轉(zhuǎn)子排氣端裝有推力軸承,承受排氣產(chǎn)生的反向推力。
(1)轉(zhuǎn)子不平衡。由于加工誤差、磨損、腐蝕、變形、軸彎曲等因素影響,轉(zhuǎn)子會(huì)產(chǎn)生質(zhì)量偏心,即轉(zhuǎn)子不平衡,其主要表現(xiàn)為1 倍轉(zhuǎn)頻振動(dòng)升高,質(zhì)量偏心越大振動(dòng)越大,水平振動(dòng)與垂直振動(dòng)相位差為90°。
(2)轉(zhuǎn)子不對中。螺桿空壓機(jī)的轉(zhuǎn)子不對中主要分為兩種情況:①陰、陽轉(zhuǎn)子不平行形成角不對中,表現(xiàn)為2 倍轉(zhuǎn)子嚙合頻率升高;②聯(lián)軸器齒輪角不對中,表現(xiàn)為2 倍齒輪嚙合頻率升高。造成轉(zhuǎn)子不對中的原因主要有裝配工藝不達(dá)標(biāo)、軸承座磨損、軸承徑向游隙超標(biāo)、齒輪瓢偏度超標(biāo)等。
(3)軸承故障。螺桿空壓機(jī)一般使用滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承故障點(diǎn)主要分為4 類:①軸承內(nèi)環(huán)故障;②軸承外環(huán)故障,③軸承滾動(dòng)體故障;④軸承保持架故障。軸承故障原因主要有超負(fù)荷運(yùn)行、油質(zhì)劣化、振動(dòng)超標(biāo)、電腐蝕、工況大幅波動(dòng)等。
(4)機(jī)械松動(dòng)。機(jī)械松動(dòng)一般分為兩類:一類是空壓機(jī)零部件之間的連接件松動(dòng)引起設(shè)備局部振動(dòng)過大,另一類是空壓機(jī)地腳螺栓連接松動(dòng)引起設(shè)備整體振動(dòng)。
FFT 頻譜分析的原理就是對振動(dòng)時(shí)域信號(hào)進(jìn)行傅立葉變換,并對信號(hào)進(jìn)行采樣得到一組離散數(shù)據(jù),再對其進(jìn)行算法分析處理,將信號(hào)源發(fā)出的信號(hào)強(qiáng)度按頻率順序展開,使其成為頻率函數(shù)或頻域信號(hào),頻域信號(hào)可以更好應(yīng)用于設(shè)備故障診斷。
2.2.1 案例1
EP200 型英格索蘭單級微油螺桿空壓機(jī),出口壓力8 bar(0.8 MPa),額定產(chǎn)氣量20 m3/h,陽轉(zhuǎn)子齒數(shù)為4 齒,陰轉(zhuǎn)子齒數(shù)為6 齒,其他參數(shù)見表1;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承型號(hào)SKF NU319,非驅(qū)動(dòng)端軸承型號(hào)SKF 6319,電機(jī)功率132 kW,轉(zhuǎn)速1485 r/min,轉(zhuǎn)頻24.75 Hz,電壓380 V。
表1 EP200 空壓機(jī)基本參數(shù)
2.2.1.1 運(yùn)行異常分析
運(yùn)行異常的表現(xiàn)為:振動(dòng)超標(biāo)、噪聲大、機(jī)頭溫度持續(xù)升高。
(1)設(shè)備振動(dòng)測量情況(圖1):①頻譜曲線中24.75 Hz 振幅較大,且沒有明顯諧波;②頻譜曲線中存在137 Hz 的振動(dòng)高點(diǎn)及其多次諧波,且垂直方向振幅大于水平及軸向;③頻譜曲線整體有明顯的不規(guī)律底噪。
圖1 振動(dòng)頻譜
(2)故障診斷分析:①根據(jù)空壓機(jī)基本參數(shù),電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485 r/min,轉(zhuǎn)頻24.75 Hz,與頻譜曲線中24.75 Hz 的高點(diǎn)相吻合,由此推斷電機(jī)轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡;②根據(jù)空壓機(jī)基本參數(shù)計(jì)算可知,曲線中137 Hz 的振動(dòng)高點(diǎn)為陰、陽轉(zhuǎn)子的嚙合頻率×6=136.9 Hz),由于出現(xiàn)多次諧波,推斷陰、陽轉(zhuǎn)子可能存在嚙合松曠,而嚙合松曠的原因通常是軸承徑向游隙過大造成轉(zhuǎn)子擺動(dòng);③振動(dòng)頻譜曲線的底噪一般由摩擦引起,推斷陰、陽轉(zhuǎn)子的嚙合面出現(xiàn)明顯磨損。
2.2.1.2 解體檢查
依據(jù)ISO 10816-3-2016 的振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),該空壓機(jī)振動(dòng)允許值為7.1 mm/s,而陰轉(zhuǎn)子實(shí)際振動(dòng)RMS 值已達(dá)到15.02 mm/s、遠(yuǎn)超允許范圍。若繼續(xù)運(yùn)行,存在軸承損毀導(dǎo)致轉(zhuǎn)子抱死的風(fēng)險(xiǎn),隨即對空壓機(jī)進(jìn)行停機(jī)解體檢查。
(1)電機(jī)檢查情況。電機(jī)散熱風(fēng)扇共8 片扇葉,其中相鄰的2 片扇葉脫落(圖2),破壞了電機(jī)轉(zhuǎn)子的質(zhì)量平衡,這是電機(jī)1倍頻振動(dòng)大的根本原因。
圖2 電機(jī)散熱風(fēng)扇
(2)陰轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端軸承檢查情況。軸承磨損嚴(yán)重,保持架松曠,滾柱徑向游隙達(dá)1.10 mm,遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)值(0.07~0.09 mm),且軸承滾子卡澀無法滾動(dòng)。軸承游隙的增大造成陰、陽轉(zhuǎn)子嚙合松曠,加劇了轉(zhuǎn)子振動(dòng)和磨損,使主機(jī)溫度持續(xù)上升。
(3)陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端軸承檢查情況。軸承無明顯磨損,滾動(dòng)體表面無剝落、點(diǎn)蝕等現(xiàn)象,保持架完好,滾柱徑向游隙0.07 mm,游隙合格(軸承型號(hào)為NU313C3,游隙標(biāo)準(zhǔn)為0.065~0.1000 mm),軸承滾動(dòng)體轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。
(4)齒輪檢查情況。電機(jī)側(cè)齒輪損壞嚴(yán)重,所有齒廓嚙合面均存在不同程度的磨損,并有2 處齒頂崩斷,破損體積約占齒牙總體積的1/6。
2.2.1.3 評估小結(jié)
該空壓機(jī)自上次大修后已運(yùn)行7 年,解體后發(fā)現(xiàn)電機(jī)側(cè)齒輪破損嚴(yán)重,陰轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端軸承磨損嚴(yán)重,軸承游隙嚴(yán)重超標(biāo),導(dǎo)致陰、陽轉(zhuǎn)子平行度下降,轉(zhuǎn)子間碰磨加劇,造成機(jī)頭溫度升高,繼續(xù)運(yùn)行存在軸承損毀、機(jī)頭抱死的風(fēng)險(xiǎn),并影響壓縮空氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)此次頻譜分析的診斷結(jié)論,及時(shí)將設(shè)備停運(yùn)并解體檢查,檢查結(jié)果與頻譜分析結(jié)果基本一致,從而避免了因失修、欠修而引發(fā)的設(shè)備損壞事故。
2.2.2 案例2
M350 型英格索蘭雙級微油螺桿空壓機(jī),出口壓力7.5 bar(0.75 MPa),額定產(chǎn)氣量69 m3/h,陽轉(zhuǎn)子齒數(shù)為4 齒,陰轉(zhuǎn)子齒數(shù)為6 齒,其他技術(shù)參數(shù)見表2;電機(jī)轉(zhuǎn)頻24.7 Hz,功率350 kW,轉(zhuǎn)速1482 r/min,電壓6000 V。運(yùn)行中異常表現(xiàn)為:振動(dòng)超標(biāo),噪聲大,機(jī)頭溫度持續(xù)升高。
表2 M350 空壓機(jī)基本參數(shù)
2.2.2.1 頻譜數(shù)據(jù)分析
該空壓機(jī)存在兩個(gè)振動(dòng)高點(diǎn)為182 Hz 和364 Hz(圖3),根據(jù)基本信息推斷,182 Hz 為二級陰、陽轉(zhuǎn)子的嚙合頻率,364 Hz 為二次諧波。兩個(gè)振動(dòng)高點(diǎn)附近均有邊帶出現(xiàn),推斷二級轉(zhuǎn)子存在部件松動(dòng)現(xiàn)象,結(jié)合之前該空壓機(jī)的遺留缺陷(二級轉(zhuǎn)子齒輪鎖緊環(huán)曾因磨損打滑導(dǎo)致軸頸受損),推測二級轉(zhuǎn)子的齒輪鎖緊環(huán)發(fā)生松動(dòng)。陰、陽轉(zhuǎn)子嚙合時(shí)產(chǎn)生碰撞沖擊,沖擊力通過鎖緊環(huán)傳遞給齒輪,在傳遞過程中由于鎖緊環(huán)摩擦力不足而導(dǎo)致齒輪與軸發(fā)生相對位移,每一次相對位移又會(huì)產(chǎn)生一個(gè)激振力,激振力與碰撞沖擊力二者疊加,從而產(chǎn)生嚙合頻率的二次諧波。
圖3 振動(dòng)頻譜曲線
另外,該空壓機(jī)的一、二級陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端軸承的振動(dòng)加速度已明顯升高,加速度已達(dá)10 Gs 以上(圖4),遠(yuǎn)超滾動(dòng)軸承合格標(biāo)準(zhǔn)(正常軸承加速度小于3 Gs),推斷一、二級陽轉(zhuǎn)子的驅(qū)動(dòng)端軸承已存在明顯缺陷,分析原因?yàn)辇X輪鎖緊環(huán)松動(dòng)產(chǎn)生的高頻激振力對軸承造成疲勞損傷。
圖4 一級陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端水平振動(dòng)頻譜
2.2.2.2 評估小結(jié)
由于軸頸處出現(xiàn)明顯磨損,通過更換鎖緊環(huán)已不能從根本上消除松動(dòng)打滑的隱患,并且目前已出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象,鎖緊環(huán)松動(dòng)對軸頸的磨損是日益加劇的,當(dāng)磨損嚴(yán)重到一定程度時(shí),空壓機(jī)二級轉(zhuǎn)子就會(huì)因失去驅(qū)動(dòng)力而觸發(fā)停機(jī)保護(hù),嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致齒輪打齒,碎屑進(jìn)入機(jī)頭造成機(jī)頭報(bào)廢。并且軸承加速度已出現(xiàn)明顯異常,超出合格標(biāo)準(zhǔn),如果軸承損壞將造成轉(zhuǎn)子磨損甚至抱死。因此,該空壓機(jī)需立即停機(jī)修理,修復(fù)軸頸磨損并更換軸承,以避免發(fā)生更嚴(yán)重的設(shè)備損壞事故。
綜合以上案例可以看出,F(xiàn)FT 振動(dòng)頻譜分析技術(shù)對于空壓機(jī)等轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備故障診斷的應(yīng)用已十分成熟,能夠消除以往依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和感覺來判斷故障的不可控因素。通過將故障程度進(jìn)行量化,振動(dòng)頻譜分析技術(shù)不僅便于實(shí)現(xiàn)設(shè)備的精細(xì)化管理,依據(jù)振動(dòng)劣化趨勢推算設(shè)備剩余壽命,而且在保證安全性的同時(shí),可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備利用價(jià)值最大化,助力企業(yè)降本提效。