李中雁,鄧 華
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司能源動(dòng)力分公司,四川攀枝花 617062)
攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司能源動(dòng)力分公司荷花池空壓站,于2009 年裝備了3 臺(tái)P700-2250 型離心式空壓機(jī)。由于該空壓站位于原煤堆場(chǎng)及主公路旁,空氣中含塵量相對(duì)較高,并且該批機(jī)組已連續(xù)運(yùn)行了10 多年,轉(zhuǎn)動(dòng)部件及流道存在不同程度的沖蝕、磨損。2022 年1 月4 日至7 日,該站3 號(hào)P700-2250 型離心式空壓機(jī)先后多次振動(dòng)突然增大、排氣溫度異常,機(jī)組提示發(fā)生喘振。檢修維護(hù)人員檢查該機(jī)冷卻器及其配套系統(tǒng)、溫度檢測(cè)及線路等,均未發(fā)現(xiàn)異常。經(jīng)多方面分析排查,最終找到引發(fā)該機(jī)組喘振的原因并采取相應(yīng)處置對(duì)策,機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行。
離心式空壓機(jī)通過電機(jī)拖動(dòng),將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)組葉輪及空氣動(dòng)能,再經(jīng)過擴(kuò)壓器使氣體分子動(dòng)能轉(zhuǎn)化為壓力能[1]。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、排氣量大、能效高、檢修維護(hù)便捷、產(chǎn)氣無油且機(jī)組及供氣壓力穩(wěn)定等諸多優(yōu)勢(shì),被工業(yè)企業(yè)大量裝備,并逐步替代活塞式空氣壓縮機(jī)和螺桿式空氣壓縮機(jī)。
離心式空壓機(jī)工作流程為:外界空氣通過進(jìn)氣控制裝置進(jìn)入壓縮機(jī)的第一級(jí)→一級(jí)葉輪對(duì)空氣做功,提高了空氣的速度。壓縮后的空氣經(jīng)過一個(gè)徑向的擴(kuò)壓器,使速度降低、壓力提高→壓縮空氣進(jìn)入蝸殼→壓縮后的高溫空氣經(jīng)過由級(jí)間管道進(jìn)入一級(jí)中間冷卻器進(jìn)行冷卻→冷卻后壓縮空氣進(jìn)入二級(jí)葉輪,再器經(jīng)過擴(kuò)壓器提高壓力,然后進(jìn)入蝸殼→壓縮空氣進(jìn)入二級(jí)冷卻器→壓縮空氣從二級(jí)冷卻器出來,在三級(jí)葉輪中被壓縮,并在擴(kuò)壓器中提高壓力后進(jìn)入蝸殼,最后經(jīng)過冷卻器進(jìn)入客戶的空氣系統(tǒng)(圖1)。
圖1 離心式空壓機(jī)工作流程
喘振是以離心式空壓機(jī)為代表的流體機(jī)械及配套管道中流體介質(zhì)的周期振蕩,是空氣等流體介質(zhì)受到規(guī)律性吸入及排出的激勵(lì)作用而產(chǎn)生的規(guī)律性低頻振動(dòng)。喘振是離心式空壓機(jī)的常見問題之一。
根據(jù)工廠現(xiàn)場(chǎng)使用要求,常見離心式空壓機(jī)要是分為二級(jí)和三級(jí)兩種結(jié)構(gòu)形式的空壓機(jī),其排氣壓力可達(dá)0.25~1.2 MPa,排氣量可達(dá)30000 Nm3/h。不同型號(hào)及廠家所生產(chǎn)的離心式空壓機(jī)相關(guān)性能參數(shù)千差萬別。各離心式空壓機(jī)專業(yè)廠商會(huì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求參數(shù),相應(yīng)地設(shè)計(jì)出具有一定特性的離心式空壓機(jī),確保其安全、高效、可靠運(yùn)行。
每一型號(hào)的離心式空壓機(jī)在不同轉(zhuǎn)速下對(duì)應(yīng)一條排氣壓力P(或壓比ε)與流量Q 之間的曲線(圖2),每條曲線的最高點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的排氣量則為該離心式空壓機(jī)在該排氣壓力下的喘振最小流量Qmin。將全部喘振最小流量Qmin點(diǎn)(喘振點(diǎn))擬合成一條曲線,這條曲線即為離心式空壓機(jī)喘振曲線。圖2 中左側(cè)稱為不穩(wěn)定工作區(qū)即喘振區(qū),離心式空壓機(jī)在設(shè)計(jì)、制造及運(yùn)行過程中,必須避免進(jìn)入并遠(yuǎn)離喘振區(qū),并讓機(jī)組在兩條控制線之間的區(qū)域運(yùn)行,避免機(jī)組發(fā)生喘振。
圖2 離心式空壓機(jī)性能曲線
離心式空壓機(jī)的喘振曲線是以流量Q 為橫坐標(biāo),以排氣壓力(出口壓力)P 為縱坐標(biāo)的拋物線。喘振曲線是根據(jù)出口壓力找出不同壓力條件對(duì)應(yīng)的最小吸入空氣流量(Qmin)。但實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,當(dāng)出口小于實(shí)際的管道系統(tǒng)壓力時(shí),壓縮空氣無法推開止回閥或單向閥,所以在實(shí)際生產(chǎn)過程中只需從管道系統(tǒng)壓力點(diǎn)開始到機(jī)組最大出力的喘振曲線即可。
防喘振控制線方程可表示為[3]:
式中 k——?dú)怏w絕熱指數(shù)
g——重力加速度
P1——進(jìn)氣壓力
P2——出氣壓力
T——進(jìn)氣溫度
Qv——空壓機(jī)進(jìn)氣流量
R——特定氣體常數(shù)
α、b——與壓縮機(jī)性能相關(guān)的常數(shù)
根據(jù)防喘振控制線方程可以得出,該曲線為典型的拋物線,須控制好離心式空壓機(jī)流量和壓力的關(guān)系。離心式空壓機(jī)在出廠時(shí)或安裝調(diào)試時(shí),通過喘振實(shí)驗(yàn),并將喘振實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合成一條較為準(zhǔn)確的喘振曲線(圖3)[4]以指導(dǎo)機(jī)組生產(chǎn)維護(hù)。
圖3 離心式空壓機(jī)喘振曲線
離心式空壓機(jī)吸入空氣會(huì)隨外部條件的變化而發(fā)生改變。當(dāng)外部溫度、過濾器壓差等變高或氣壓變低時(shí),吸入空氣流量減少。當(dāng)進(jìn)入離心式空壓機(jī)吸口的空氣流量不斷減少至Qmin時(shí),進(jìn)入葉輪流道的氣流偏離設(shè)計(jì)工況,空氣進(jìn)入葉輪的徑向速度變小,相對(duì)速度方向角速度ω 與葉片出口角速度ω1不一致而出現(xiàn)沖角i(圖4),與此同時(shí),在葉片的非工作面(背面)氣流邊界層產(chǎn)生分離(旋轉(zhuǎn)分離)[5]。
圖4 離心式空壓機(jī)喘振機(jī)理
因?yàn)闅饬鞣蛛x是沿著葉輪旋轉(zhuǎn)的反方向不斷擴(kuò)展,所以在葉道中會(huì)形成空氣漩渦,再?gòu)娜~輪外沿返回至葉輪中心,產(chǎn)生空氣旋離或稱之為旋轉(zhuǎn)失速。發(fā)生空氣旋離時(shí)葉道中空氣流通不暢,級(jí)里壓力立即減小,導(dǎo)致排氣管內(nèi)較高壓力的壓縮空氣倒流到級(jí)里,倒流回級(jí)里的壓縮空氣立即補(bǔ)充級(jí)里流量不足的氣體,使葉輪又恢復(fù)到正常工作狀態(tài);葉輪重新再把倒流回來的空氣排出去,又再一次讓級(jí)里壓縮空氣流量減少,壓力再次突然下降,管道的高壓壓縮空氣又再一次倒流回級(jí)里;如此反復(fù),在離心式空壓機(jī)中產(chǎn)生了周期性的壓縮空氣振蕩現(xiàn)象即離心式空壓機(jī)喘振。
2.4.1 流量
隨著離心式空壓機(jī)入口流量的減少,離心式空壓機(jī)的出口壓力逐漸增大,當(dāng)達(dá)到該轉(zhuǎn)速n 最大出口壓力p 時(shí),機(jī)組入口流量達(dá)到Qmin,進(jìn)入喘振點(diǎn)工況。當(dāng)機(jī)組入口流量繼續(xù)減少,離心式空壓機(jī)出口壓力也開始隨之減小,離心式空壓機(jī)隨即發(fā)生喘振(圖5)。根據(jù)防喘振控制線方程,離心式空壓機(jī)入口流量減少是機(jī)組發(fā)生喘振的根本原因之一,所以應(yīng)盡量避免機(jī)組在小流量工況下長(zhǎng)期運(yùn)行。通常情況下,離心式空壓機(jī)運(yùn)行最小入口流量不低于該機(jī)組設(shè)計(jì)流量的60%。
圖5 不同轉(zhuǎn)速壓力與流量的關(guān)系
2.4.2 入口壓力
離心式空壓機(jī)的入口壓力分別為P1、P2、P3且P1>P2>P3,在機(jī)組恒壓運(yùn)行模式下,分別對(duì)應(yīng)各自不同的壓力條件,當(dāng)入口壓力依次逐漸降低,在喘振曲線上的喘振點(diǎn)也依次降低,機(jī)組對(duì)相應(yīng)地越容易發(fā)生喘振(圖6)。在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,當(dāng)入口過濾器壓差增大流量減少時(shí),要及時(shí)清掃過濾器及濾筒,尤其是天氣炎熱的季節(jié),以避免離心式空壓機(jī)發(fā)生喘振。
圖6 不同入口壓力的性能曲線
2.4.3 入口溫度
離心式空壓機(jī)在恒壓恒轉(zhuǎn)速模式下運(yùn)行,機(jī)組在不同入口溫度下對(duì)應(yīng)的性能曲線變化明顯(圖7)。從圖中可以看出,離心式空壓機(jī)在該模式下運(yùn)行,其入口空氣溫度分別為-20 ℃、0 ℃、10 ℃。
圖7 不同入口溫度的性能曲線
隨著入口空氣溫度升高,在喘振曲線上的喘振點(diǎn)也依次降低,機(jī)組也越容易發(fā)生喘振。因此在相同工況下,同一臺(tái)離心式空壓機(jī)夏季比冬季更容易發(fā)生喘振。
2.4.4 轉(zhuǎn)速
從圖5 可以發(fā)現(xiàn),在外部用氣負(fù)荷不變的前提下,離心式空壓機(jī)轉(zhuǎn)速分別為n1、n2、n3(n1>n2>n3),隨著機(jī)組隨轉(zhuǎn)速依次升高,其喘振曲線逐漸右移,機(jī)組就更可能發(fā)生喘振。同樣,當(dāng)離心式空壓機(jī)突然從高轉(zhuǎn)速迅速進(jìn)入低轉(zhuǎn)速時(shí),由于機(jī)組各級(jí)進(jìn)氣發(fā)生較大改變,在一定程度上改變了機(jī)組性能曲線,也容易引發(fā)機(jī)組喘振。通常我們所使用的離心式空壓機(jī)組均采用恒轉(zhuǎn)速運(yùn)行,通過適量增加喘振裕量“快速”升降轉(zhuǎn)速,避免在開停機(jī)過程中發(fā)生喘振。
2.4.5 空壓機(jī)內(nèi)部工況
隨著離心式空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)間的增加,機(jī)組可能出現(xiàn)擴(kuò)壓器腐蝕磨損、葉輪與擴(kuò)壓器(或渦殼)之間的間隙過大、葉輪磨損或結(jié)垢、冷卻器流道不暢等問題,均會(huì)導(dǎo)致離心式空壓機(jī)發(fā)生喘振。究其根本原因主要還是機(jī)組各級(jí)流量減少及壓力降低引發(fā)機(jī)組喘振。
2.4.6 外部配套管網(wǎng)性能
在離心式空壓機(jī)本身性能曲線沒有發(fā)生改變的情況下,外部配套管網(wǎng)性能曲線發(fā)生變化(曲線上移或變陡)也會(huì)引發(fā)機(jī)組喘振。比如將管網(wǎng)閥門關(guān)小,讓管網(wǎng)性能曲線變陡,讓離心式空壓機(jī)進(jìn)入喘振區(qū)域運(yùn)行(圖8)。最初離心式空壓機(jī)在A 工況點(diǎn)運(yùn)行,后通過生產(chǎn)系統(tǒng)調(diào)整或其他原因,致使管網(wǎng)中的壓力大幅增大,管網(wǎng)曲線由2 移動(dòng)至2′,機(jī)組本身性能曲線沒有發(fā)生較大改變,但機(jī)組實(shí)際工況點(diǎn)已移至A 點(diǎn),導(dǎo)致機(jī)組發(fā)生喘振。
圖8 管網(wǎng)性能曲線變化
離心式空壓機(jī)一旦發(fā)生喘振,機(jī)組和管網(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)將發(fā)生迅速變化,會(huì)出現(xiàn)一些明顯的特征:①離心式空壓機(jī)級(jí)間進(jìn)氣溫度大幅上升,而冷卻系統(tǒng)及設(shè)備均未發(fā)現(xiàn)故障;②離心式空壓機(jī)的電機(jī)電流產(chǎn)生大幅度波動(dòng),并隨著喘振強(qiáng)度的增加而逐漸增大;③機(jī)殼、轉(zhuǎn)子、軸承等發(fā)生強(qiáng)烈的振動(dòng),且振動(dòng)不穩(wěn)定,時(shí)大時(shí)小,同時(shí)還會(huì)發(fā)出強(qiáng)烈、周期性的氣流聲,但喘振振動(dòng)頻率較低;④離心式空壓機(jī)的出口壓力和入口流量產(chǎn)生大幅度周期性脈動(dòng),嚴(yán)重時(shí)還可能發(fā)生壓縮空氣倒流,造成機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞事故;⑤離心式空壓機(jī)和管網(wǎng)發(fā)生周期性的劇烈振動(dòng),并產(chǎn)生時(shí)高時(shí)低“轟轟”的異響。
離心式空壓機(jī)高速級(jí)轉(zhuǎn)速約30000 r/min,一旦發(fā)生喘振將對(duì)機(jī)組及管道危害極大,主要體現(xiàn)在以下5 個(gè)方面:①使轉(zhuǎn)子、葉輪、連接螺栓等發(fā)生嚴(yán)重變形、損壞;②使級(jí)間壓力失穩(wěn)從而引發(fā)強(qiáng)烈振動(dòng),導(dǎo)致氣封、油封、軸瓦、空氣冷卻器等損壞;③使運(yùn)動(dòng)部位和靜止部位相接觸或碰撞,機(jī)組可能發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備事故;④使轉(zhuǎn)子組件發(fā)生動(dòng)不平穩(wěn),破壞整個(gè)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)穩(wěn)定性;⑤使振動(dòng)、溫度、流量等相關(guān)檢測(cè)儀表設(shè)備設(shè)施損壞。
P 700-2250 型離心式空壓機(jī)機(jī)組在正常運(yùn)行過程中,于在2022 年1 月4 日至1 月7 日間多次出現(xiàn)喘振,主要表現(xiàn)為振動(dòng)突然增大、進(jìn)氣溫度陡增,機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)控制面板顯示機(jī)組發(fā)生喘振,保護(hù)停機(jī)。
通過機(jī)組分解檢測(cè),發(fā)現(xiàn)冷卻器及其配套系統(tǒng)正常、轉(zhuǎn)瓦正常、轉(zhuǎn)子組件正常、潤(rùn)滑系統(tǒng)正常、檢測(cè)設(shè)備正常;吸風(fēng)過濾器積塵嚴(yán)重,葉輪與擴(kuò)壓器間隙超0.7~0.9 mm,管網(wǎng)運(yùn)行壓力有一個(gè)明顯上升過程,超過0.62 MPa。
由于3 號(hào)P 700-2250 型離心式空壓機(jī)于1 月初在正常運(yùn)行狀態(tài)下突然多次發(fā)生喘振;同時(shí)每次喘振時(shí),管網(wǎng)壓力均由0.52 MPa 升高至0.62 MPa,依據(jù)當(dāng)?shù)卮藭r(shí)氣候及天氣狀況,可以排除因入口壓力、入口溫度、相對(duì)分子量、轉(zhuǎn)速等因素引發(fā)喘振。該機(jī)組喘振很可能由機(jī)組本身性能、入口流量和管網(wǎng)性能等發(fā)生改變而引發(fā)機(jī)組喘振。
4.3.1 空壓機(jī)自身性能改變
3 號(hào)P 700-2250 型離心式空壓機(jī)葉輪與擴(kuò)壓器間隙達(dá)到0.7~0.9 mm,已遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值0.5 mm,其內(nèi)泄量大增加,各級(jí)排氣量及壓力均發(fā)生改變,導(dǎo)致其整機(jī)性能發(fā)生較大變化,其喘振曲線已變陡上移,防喘振裕量較設(shè)計(jì)值大幅減小(圖2),致使空壓機(jī)在排氣壓力上升過程中容易發(fā)生喘振,這也是該機(jī)組發(fā)生喘振的直接原因。
4.3.2 管網(wǎng)狀況改變對(duì)機(jī)組的影響
經(jīng)調(diào)取后臺(tái)記錄,3 號(hào)空壓機(jī)每次發(fā)生喘振時(shí),管網(wǎng)壓力均有一個(gè)較大的波動(dòng),壓力由0.52 MPa 升高至0.62 MPa,在管網(wǎng)壓力超過0.62 MPa 時(shí),機(jī)組隨即發(fā)生喘振。當(dāng)管網(wǎng)壓力升高,導(dǎo)致管網(wǎng)性能曲線上移,實(shí)際工況點(diǎn)已移動(dòng)至喘振區(qū)(圖8),進(jìn)而機(jī)組發(fā)生喘振。由此可見,壓縮空氣用戶使用情況發(fā)生變化,導(dǎo)致管網(wǎng)壓力持續(xù)升高,是引發(fā)該機(jī)發(fā)生喘振外部原因。
4.3.3 入口流量變小對(duì)機(jī)組的影響
由于3 號(hào)空壓機(jī)沒有安裝單機(jī)排氣流量計(jì),無從讀取單機(jī)流量,故以機(jī)組電流估算流量。該機(jī)額定排氣量215 N m3/min,額定電流為111 A,實(shí)際正常運(yùn)行電流約100 A。機(jī)組發(fā)生喘振時(shí)電流約70 A,遠(yuǎn)低于正常值,可以判定該機(jī)運(yùn)行工況嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)工況。3 號(hào)機(jī)流量大幅減少,實(shí)際運(yùn)行工況點(diǎn)非常接近喘振線,大幅減小了防喘振裕量,疊加管網(wǎng)壓力較大波動(dòng),管網(wǎng)性能曲線上移以及機(jī)組本身防喘振裕度減少,導(dǎo)致該機(jī)更容易發(fā)生喘振。
(1)吸風(fēng)過濾器影響機(jī)組入口流量。吸風(fēng)過濾器濾管積塵較多,加大了進(jìn)氣阻力,增大了過濾器壓差,直接導(dǎo)致3 號(hào)空壓機(jī)入口流量大幅減少,進(jìn)而導(dǎo)致該機(jī)組更容易發(fā)生喘振。
(2)葉輪間隙過大影響機(jī)組入口流量。3 號(hào)空壓機(jī)葉輪與擴(kuò)壓器間隙設(shè)計(jì)值為0.5 mm,最大間隙不超過0.75 mm,經(jīng)過十幾年沖刷與磨損,其間隙已達(dá)0.7~0.9 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值,直接導(dǎo)致其級(jí)間內(nèi)泄量增大、實(shí)際入口流量減少,該機(jī)組防喘振裕量減少。
通過強(qiáng)化用戶管控,加強(qiáng)信息流通,及時(shí)調(diào)整管網(wǎng)壓力,減少管網(wǎng)壓力波動(dòng)頻率及幅度,給機(jī)組營(yíng)造一個(gè)良好的外部供氣條件。
3 號(hào)P 700-2250 型離心式空壓機(jī)吸風(fēng)過濾器濾管積塵嚴(yán)重,導(dǎo)致過濾器壓差變大,直接影響機(jī)組的吸入風(fēng)量,引起機(jī)組喘振。因此對(duì)吸風(fēng)過濾器濾管進(jìn)行解體檢查,全面清掃其表面附著物及積塵,并用凈化后的壓縮空氣進(jìn)行二次清掃,保證其表面干凈(圖9),盡量降低壓差、增加機(jī)組入口流量。
圖9 吸風(fēng)過濾器濾清掃前后對(duì)比
通過鑲套方式,將渦殼內(nèi)徑縮小,同時(shí)更新擴(kuò)壓器,以調(diào)整葉輪與擴(kuò)壓器間隙至0.50 ~0.55 mm,恢復(fù)機(jī)組級(jí)間壓力、流量及性能(圖10)。
圖10 渦殼內(nèi)徑鑲套
通過優(yōu)化管網(wǎng)性能、增大機(jī)組入口流量及恢復(fù)機(jī)組原有性能,并順利完成3 臺(tái)P 700-2250 型離心式空壓機(jī)喘振實(shí)驗(yàn),得到其喘振曲線與原機(jī)組喘振曲線基本一致,現(xiàn)已平穩(wěn)運(yùn)行近1 年,取得了良好的結(jié)果。
由于離心式空壓機(jī)在石化、冶煉、動(dòng)力等各行業(yè)裝備數(shù)量眾多,其出廠時(shí)均完成排氣壓力、流量及喘振等相關(guān)實(shí)驗(yàn),隨使用時(shí)間的增長(zhǎng),機(jī)組自身特性也將隨之發(fā)生改變,加之配套系統(tǒng)的不斷“劣化”,導(dǎo)致離心式空壓機(jī)喘振成為常見故障之一。在日常使用過程中,離心式空壓機(jī)喘振絕大部分原因?yàn)槿~輪間隙變大、吸風(fēng)流量減少、管網(wǎng)波動(dòng)、擴(kuò)壓器及葉輪結(jié)垢磨損等。