王文奇,陸 佳,劉 鑌
(浙江江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司,浙江 杭州 310000)
銅冶煉煙氣制酸工藝中凈化系統(tǒng)會產生大量的廢酸,其中含有可溶的砷、氟等雜質元素,以及銅、鉛和鋅等重金屬離子。廢酸中砷以砷酸和亞砷酸形式存在,其質量濃度最高時可達幾千毫克/L。砷的化合物大多都含有劇毒,為了杜絕砷對周圍環(huán)境和人體造成傷害,和鼎銅業(yè)冶煉廠先采用硫化法除砷,然后采用中和法處理酸性廢水。分廠原本采取硫化鈉固體配成硫化鈉溶液,再將廢酸中的砷以硫化砷的形式沉淀下來,但是,硫化鈉作為除砷藥劑存在成本高、使用過程自動化程度低等缺點。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大,這種缺點被放大。因此,使用質量分數(shù)約30%的液體NaHS替代質量分數(shù)約55%的固體Na2S。本文根據(jù)現(xiàn)場除砷效果,藥劑成本和生產現(xiàn)場情況,對兩種除砷藥劑進行對比分析。
廢酸除砷使用的是硫化法,實際原理是通過S2-和H2SO4反應,生成H2S 氣體,H2S 溶于水并電離后產生的S2-與HAsO2反應,生成難溶于水的As2S3,以此脫除廢酸中的砷。反應方程式如下:
由化學反應方程式可以看出,實際與砷進行反應的都是S2-。因此,NaHS 與Na2S 兩者與廢酸反應的原理一致[1]。通過計算可以得出,理想狀態(tài)下處理相同單位立方米的廢酸,使用純NaHS 的質量要比使用純Na2S 節(jié)約28.2%,還可以降低后續(xù)廢水中的鈉離子含量。
將來自硫酸凈化系統(tǒng)的廢酸,用廢酸原液泵送至一級硫化槽,硫化反應槽中在酸性條件下來自高位槽的NaHS 溶液與廢酸進行反應,生成As2S3沉淀,再通過溜槽由上部流入一級濃密機沉降,上層清液流至一級濾液槽,下層底流渣通過底流泵送至板框壓濾機進行壓渣,壓渣后的濾餅進行烘干處理。一級濾液槽內廢酸再送至二級硫化槽進行二次反應,通過溜槽由上部流入二級濃密機沉降,上層清液流至硫化后液池再送至廢水工序使用石灰—硫酸亞鐵中和法進行處理,下層底流渣送去壓渣。硫化法處理完后廢酸中的砷質量濃度降至30 mg/L 以下,再經(jīng)過后續(xù)石灰—硫酸亞鐵中和法處理,廢水中的砷質量濃度降至0.2 mg/L 以下。
圖1 廢酸處理工藝流程圖
NaHS 溶液的添加量根據(jù)兩個硫化反應槽出口的氧化還原電位ORP 值進行自動控制,而氧化還原電位的最佳毫伏設定值是用NaHS 溶液滴定兩級硫化反應槽出口液,根據(jù)滴定情況調節(jié)ORP 計的毫伏設定值,滴定結果做到一級濾液滴定有渣,二級濾液滴定無渣,才能保證廢酸硫化處理效果。反應過程中,部分逸出來的H2S 氣體通過各個槽體頂部的負壓管,由除害風機送至除害塔,然后使用NaOH 溶液進行噴淋吸收,達到環(huán)保要求后排放[2-4]。
和鼎銅業(yè)冶煉廠的制酸分廠擁有一套廢酸處理系統(tǒng)。從2022 年下半年開始使用液體NaHS 替代固體Na2S 作為除砷藥劑處理廢酸。對2022 年NaHS 硫化法和Na2S 硫化法處理完后廢酸中的砷含量進行統(tǒng)計,對其中6 天詳細分析化驗數(shù)據(jù)進行對比分析,如表1 所示。
表1 NaHS 和Na2S 除砷相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計
對比表1 內的數(shù)據(jù)可知,使用液體NaHS 和固體Na2S 作為除砷藥劑處理廢酸,處理后廢酸的砷質量濃度均遠低于30 mg/L,且除砷率均達99.9%以上。后續(xù)再經(jīng)過石灰—硫酸亞鐵中和法處理的廢水,砷質量濃度均降至0.2 mg/L 以下,廢水均達標排放。從除砷效果來看,液體NaHS 和固體Na2S 兩種藥劑均可滿足除砷要求和廢水排放要求。
對使用硫化法處理單位立方米廢酸的除砷藥劑成本費用進行對比。通過計算可知,使用30%液體NaHS 費用比使用55%固體Na2S 費用節(jié)約41.2%。以2022 年下半年為例,使用質量分數(shù)為30%的液體NaHS,需要534.8 t,單價為2 100 元/t,半年需花費112.308 萬元。如果使用質量分數(shù)為55%的固體Na2S,需要406.4 t,單價為4 700 元/t,半年需花費190.995萬元。僅2022 年下半年,除砷藥劑成本費用就節(jié)約了78.69 萬元。因此,使用液體NaHS 可以有效降低廢酸的處理成本。
廢酸工序原先使用固體Na2S 時,需要人工將固體Na2S 搬運至溶解槽加水溶解,再通過泵送至高位槽。在室溫下,Na2S 溶液容易結晶析出,會導致結晶堵塞Na2S 輸送管,需工人拆卸疏通,因此,通入高溫蒸氣維持溶解槽溫度在45~60 ℃之間來預防。但是,使用液體NaHS 時,工人只需要開關泵輸送至高位槽,不需要蒸氣維持溫度,正常室溫也不會析出,不但減輕了工人的勞動強度,還節(jié)約了蒸氣使用量,降低了維修成本。
經(jīng)過半年時間的生產實踐,使用液體NaHS 替代固體Na2S 作為除砷藥劑處理廢酸,在保證除砷效果和廢水達標排放的情況下,還具有節(jié)約藥劑成本費用、減輕工人勞動強度等優(yōu)點。因此,和鼎銅業(yè)使用的液體NaHS 是目前保證除砷效果前提下的高性價比藥劑,在制酸分廠廢酸工段實現(xiàn)了降本增效。