高殿文
(呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局,山西 呂梁 033300)
氧化鋁生產(chǎn)需要消耗大量的水資源,且會產(chǎn)生大量的廢水,對于環(huán)境的負面影響較為突出。為有效降低環(huán)境污染、降低氧化鋁生產(chǎn)成本,并提高氧化鋁廠的經(jīng)濟和社會效益,如何確保氧化鋁廠廢水盡量做到“零排放”,成為需要重點關注的一項內(nèi)容。目前,雖然很多氧化鋁廠對廢水零排放處理技術都積極展開研究,但仍有很大的提升空間。
某氧化鋁廠當前產(chǎn)能為100 萬t/a,主要采用拜耳—燒結混聯(lián)法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)氧化鋁材料,并同時生產(chǎn)與之相關的一些其他高附加值產(chǎn)品。近年來,該廠對于氧化鋁生產(chǎn)廢水處理相對較為重視,設計了具有適應性的廢水處理流程,如圖1 所示。
圖1 該氧化鋁廠既有的廢水處理流程圖
近年來,隨著該氧化鋁廠產(chǎn)能的進一步提升,廢水主要指標超出限值的情況頻發(fā),表明當前的工藝流程仍然存在諸多不足之處。因此,該廠技術部門決定對現(xiàn)有的生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)工藝流程進行改進。
在確定對現(xiàn)有的生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)工藝流程進行優(yōu)化改進后,技術人員首先基于該廠的實際生產(chǎn)流程,分析氧化鋁生產(chǎn)廢水的來源,該廠氧化鋁生產(chǎn)廢水的來源較多,包括赤泥沉降分離洗滌過程中的設備溢流、蒸發(fā)壞水、設備冷卻水、循環(huán)水系統(tǒng)的反沖洗水以及各個生產(chǎn)車間的沖洗地坪用水等,如圖2 所示。
圖2 廢水來源
在此基礎上,結合氧化鋁廠廢水普遍存在的溫度高、堿度高和懸浮物含量高等特點,對原有的氧化鋁廠生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)工藝流程進行初步優(yōu)化[1-3],得到優(yōu)化后的工藝流程圖,如圖3 所示。
圖3 優(yōu)化后的廢水處理流程圖
基于該工藝流程,技術人員進一步從以下幾個方面入手,對相關工藝環(huán)節(jié)進行優(yōu)化設計。
1)對格柵進行優(yōu)化。由于氧化鋁生產(chǎn)過程復雜,且部分生產(chǎn)工藝設備的開放性較為突出,因此,技術人員重點防止這些開放性較高的設備中混入固體雜物。考慮到現(xiàn)有系統(tǒng)格柵為間隔10 cm 左右的粗格柵,對于雜物的隔絕效果較為有限,因此,增加一道規(guī)格為2 cm 見方的網(wǎng)格狀細格柵,以實現(xiàn)對絕大多數(shù)雜物的隔絕。
2)增設隔油預沉池。其主要作用是避免廢水中摻入過多的油類化合物(這些油類化合物主要源自水泵液力耦合器、電機油冷器和攪拌裝置等的泄漏),以此提升出水水質(zhì)。結合實際需要,本次選用平流式隔油池,由池體,刮油刮泥機和集油管等幾部分組成。在實際運行過程中,廢水從一端進入,從另一端流出,由于池內(nèi)水平流速很小,相對密度小而粒徑較大的油品雜質(zhì)在浮力的作用下上浮,并且聚集在池的表面,通過設在池表面的集油管和刮油機收集浮油。而相對密度大的雜質(zhì)則沉于池底。同時集油管設于出水口一側的水面上。集油管由直徑為200 mm 的鋼管制成。沿管的長度在管壁的一側開有切口,其寬度對應中心角為60°,集油管繞管軸轉(zhuǎn)動,由螺桿控制。平時切口向上并位于水面以上,當水面浮油達到一定厚度時(一般不大于0.25 m),轉(zhuǎn)動集油管,使切口浸入水面油層以下,浮油即自行進入管內(nèi),并沿集油管流向池外。
3)對沉淀池進行優(yōu)化設計。為滿足污水處理要求,采用“冗余設計”的理念進行設計,增設一座平流沉淀池,該沉淀池的尺寸為4.2 m×9.2 m×4.0 m,處理能力為500 m3/h,通過這種互為備份的冗余設計,能夠避免以往污水處理系統(tǒng)動輒停止運行的局限。為規(guī)避以往污泥處理中容易出現(xiàn)堵塞的問題,研究人員通過對生產(chǎn)過程中二赤泥洗滌工序的研究后發(fā)現(xiàn),該工序?qū)崴乃|(zhì)并無過高要求,因此,決定將平流沉淀池的底流污泥送到脫硅熱水槽,加熱后作為二赤泥洗滌用的熱水。
4)對過濾器進行優(yōu)化設計。本次采用高效過濾器取代既有的過濾器模塊[4]。在該過濾器中,采用雙層石英砂濾料進行設計,濾料粒徑范圍控制在0.5~1.0 mm,濾層厚度設置為60~80 cm 范圍內(nèi),過濾速度則設定為10 m/h。同時,雙層濾料在性能參數(shù)上存在差異,上層石英砂濾料選用密度較小且粒徑較大的輕質(zhì)濾料,而下層石英砂濾料則選用密度較大和粒徑較小的重質(zhì)濾料。從理論角度分析,該型過濾器能夠有效提升去污能力,截留氧化鋁生產(chǎn)廢水中粒徑在5 μm 以上的顆粒,且過濾后的水能夠直接通過出水管返回氧化鋁生產(chǎn)系統(tǒng)繼續(xù)使用。
5)對污泥濃縮系統(tǒng)進行優(yōu)化設計。結合實際需要,本次對重力濃縮池[5]進行設計,濃縮池選用方形池,有效水深為1~1.5 m,池底坡度為0.01,并坡向一端。池容積按濃縮10~16 h 核算。因本次采用定期排泥模式,因此,兩次排泥間按8 h 進行計算,有效水深則控制為4 m。同時,在設計過程中,排泥管設置于泵站進泥口和濃縮池的出泥口之間,排泥管最小管徑為150 mm,管內(nèi)污泥流速設置為0.5~1.5 m/s 范圍內(nèi)。設計完成的污泥濃縮系統(tǒng)效果圖如圖4 所示。
圖4 污泥濃縮系統(tǒng)效果圖
在以上技術措施得到充分應用后,為檢驗本次“零排放技術”的實際應用效果,研究人員選擇已有的生產(chǎn)數(shù)據(jù)與技術應用后的數(shù)據(jù)進行對比分析,分析結果如表1 所示。
表1 技術應用前后主要指標數(shù)據(jù)對比
由表1 可知,技術應用后,各項敏感指標均降低至控制指標值以下,證明本次設計的面向氧化鋁廠的廢水零排放技術取得初步成效。同時,由于處理后的廢水部分可回用,該廠每年可節(jié)約用水成本近150 萬元,其經(jīng)濟效益和社會效益均較為突出,表明本次氧化鋁生產(chǎn)廢水處理工藝改進對氧化鋁廠提高生產(chǎn)效率具有重要的現(xiàn)實意義。
在本次研究中,基于某氧化鋁廠的廢水排放實際情況,初步分析了該廠在廢水排放方面存在的問題,從多個角度入手,采取針對性措施進行了廢水零排放技術的設計和應用。從實際應用效果來看,本次廢水零排放技術應用初步取得了成功,具有一定的現(xiàn)實應用價值。在今后的工作中,仍需不斷改進,嘗試應用信息化技術,進一步提升實際應用效果。