李彥君
(呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局,山西 呂梁 033300)
在銅礦冶煉過程中,不可避免地會產(chǎn)生大量冶煉污泥,這些冶煉污泥中含有大量重金屬離子等污染物,如隨意堆放,則容易導致重金屬離子再溶出,繼而造成嚴重的地下水或土壤污染問題[1]。近年來,基于銅冶煉污泥自身的組分特點,一些研究人員開始嘗試對銅冶煉污泥進行處理,但資源利用率不高和成本居高不下等問題仍然存在。因此,仍需要結(jié)合實際情況,對銅冶煉污泥固化工藝做進一步的探索。
本次實驗主要材料為銅冶煉污泥,取自某金屬冶煉廠,按照隨機布設采樣點的方式進行采樣獲得。在獲得銅冶煉污泥后,使用X 射線衍射儀對其進行物相分析,結(jié)果顯示,該銅冶煉污泥主要物相為硫酸鈣水合物。同時,也檢測到一定量的砷酸鈣、砷酸鉛、二氧化硅以及未反應完全的氫氧化鈣等物質(zhì)。在此基礎上,使用原子熒光光度計對其元素組分進行分析,結(jié)果顯示,污泥中的污染性元素中,主要以As 的含量為最高,w(As)平均達10.2%。而Zn、Pb 等常見的重金屬元素含量則相對較低,w(Zn)、w(Pb)均在1%以下。這表明冶煉廠產(chǎn)生的污泥主要為含高砷的污泥,且污泥中的其他有價元素的含量處于相對較低的水平。
本次實驗使用的其他材料包括:
1)粉煤灰:取自某燃煤電廠煙道,其鋁硅氧化物含量較高,氧化鈣含量較低,主要作用是在降低成本的同時保證固化效果。
2)水泥:采用型號為32.5 的礦渣硅酸鹽水泥。
3)其他外加劑,純度均為分析純,均采購自國藥集團化學試劑有限公司。
本次實驗使用的設備,如表1 所示。
表1 實驗設備表
參考已有研究文獻并結(jié)合冶煉污泥污染治理的實際工作需要,設定本次實驗的主要流程,如圖1 所示。
圖1 實驗流程圖
在本次實驗中,所有材料混合后加入外加劑和水等進行預處理,而后將其注入模具并成型。當混合料成型后,再對其進行脫模,并選擇合適的養(yǎng)護方式進行養(yǎng)護。待混合料達到養(yǎng)護齡期后,使用水泥恒壓壓力機,對試樣的強度性能進行測試。如通過測試,則對試樣進行破碎處理,進行浸出毒性實驗,測試重金屬離子的各項浸出濃度以及試樣的力學性能,對固化效果進行分析[2-3]。
在該流程中,為提升實驗質(zhì)量,混合料的壓制環(huán)節(jié)壓力設置為2.4 kN,澆筑過程則控制在120 s 內(nèi)完成。待混合料符合要求后,首先基于《硫酸硝酸法》(HJ/T 299—2007)中的有關(guān)要求進行固化體浸出液測試,并對其力學性能進行檢測。
本次選用三乙醇胺與無機鹽復合使用的方式作為固化劑。結(jié)果顯示,使用三乙醇胺與無機鹽復合固化的方式,能夠有效降低有害元素的毒性浸出結(jié)果,As、Hg 和Se的毒性浸出結(jié)果分別為ρ(As)=1.6 mg/L、ρ(Hg)=0.01 mg/L 和ρ(Se)=0.06 mg/L,均低于國家標準,表明這種復合固化方式較為有效。在此基礎上,進一步探究三乙醇胺添加量對材料力學性能的影響,結(jié)果如圖2 所示。
圖2 不同三乙醇胺添加量下的抗壓壓力變化情況
由圖2 可知,隨著三乙醇胺添加量的增加,材料抗壓壓力呈現(xiàn)出先升后降的特征,當添加量(全文均指所添加物質(zhì)的質(zhì)量分數(shù))為0.03%時,材料抗壓壓力達到峰值,約為12.6 kN,該強度值已經(jīng)相對較高,固化后的污泥可考慮作為建筑材料,實際應用價值較高。因此,三乙醇胺的添加量設定為0.03%。
在本環(huán)節(jié)中,通過調(diào)整水泥和污泥的比例,對固化材料的抗壓強度變化情況進行分析探究,得到實驗結(jié)果如圖3 所示。
圖3 不同比例下的污泥材料抗壓結(jié)果
由圖3 可知,當污泥比例控制在30%時,固化樣品具有相對較高的強度。當污泥含量在50%以上時,固化材料的強度開始逐步降低,但毒性也相對更低。考慮到后期還需添加一定量的粉煤灰樣品,因此,最終確定水泥和污泥的質(zhì)量比為1∶1,以兼顧各方面的實際需要。
從理論角度分析可知,氧化鈣含量偏低將導致污泥與粉煤灰的活性不足,而氧化鈣過高又會導致試樣在養(yǎng)護過程中發(fā)生膨脹甚至破裂,對于固化體強度的影響較為突出。因此,將氧化鈣摻入量設置為6 個不同因素水平進行實驗,實驗結(jié)果如圖4 所示。
圖4 不同氧化鈣添加量下的試樣強度與毒性變化
由圖4 可知,試樣的強度和毒性兩項指標均在氧化鈣添加量為1%時,達到峰值,而后開始在波動中降低,與理論情況基本相當。初步推斷,其主要原因是過多的氧化鈣導致鈣礬石形成過多,進而造成硬化體的強度下降。同時,隨著堿總量的增加,生產(chǎn)成本也相應增加。因此,最終確定氧化鈣的添加量w(CaO)為1%。
在確定以上較優(yōu)實驗參數(shù)后,基于上述確定的實驗參數(shù),按照上文的實驗步驟重新進行污泥固化,以形成初級工業(yè)品粉煤灰磚,參考已有經(jīng)驗,對粉煤灰磚進行蒸汽養(yǎng)護措施,其主要條件如下:將壓制完成的樣品放入蒸汽養(yǎng)護箱中,控制蒸汽養(yǎng)護箱內(nèi)部溫度為95 ℃,養(yǎng)護6 h。
在養(yǎng)護完成后,對本次制備完成的試樣進行探索性實驗,以獲取其在澆注成型后的固化數(shù)據(jù),最終得到的實驗結(jié)果如表2 所示。
表2 試樣澆注成型后的固化數(shù)據(jù) 單位:MPa
在應用上述實驗參數(shù)進行實驗后,試樣的力學強度數(shù)據(jù)已經(jīng)相對較優(yōu),證明本次實驗方案具有一定的應用價值,預計可用于后續(xù)的固化工藝當中。
在本次研究工作中,針對銅冶煉污泥固化工藝的現(xiàn)狀,以廢棄物再利用的角度,對銅冶煉污泥進行摻雜混合、壓制等操作,使銅冶煉污泥可轉(zhuǎn)換為建筑用材料。在實驗過程中,通過對相關(guān)實驗參數(shù)進行調(diào)整后,實現(xiàn)了對實驗質(zhì)量的優(yōu)化,使得試樣固化完成后的力學參數(shù)得到有效改善。根據(jù)相關(guān)力學數(shù)據(jù)判斷,本次試樣可滿足建筑用相關(guān)材料的基本需求,對于后續(xù)的固化工藝研究,具有一定的理論和現(xiàn)實意義。