龍靖安,張啟禮
(廣東省特種設(shè)備檢測研究院,廣東 廣州 510655)
蒸汽吹灰器是電站燃煤鍋爐主要采用的吹灰裝置,利用高溫高壓蒸汽的射流沖擊受熱面上的積灰、結(jié)渣,當(dāng)沖擊力大于灰粒與灰?;蚧伊Ec管壁的作用力時(shí),灰粒便脫落,從而達(dá)到清除受熱面積灰、結(jié)渣的目的。實(shí)踐證明,在鍋爐運(yùn)行過程中,經(jīng)常對受熱面進(jìn)行吹掃,能有效保障鍋爐正常運(yùn)行,但蒸汽吹灰器系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)受安裝位置等因素的限制[1-2]。
某企業(yè)3 號(hào)垃圾焚燒爐水冷壁管在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)爆口。該垃圾焚燒鍋爐生產(chǎn)制造商為四川川鍋鍋爐有限責(zé)任公司,型號(hào)為G-750-90.8/4.0/450-LJ,于2018 年7 月投入使用,運(yùn)行超過5 年。出現(xiàn)爆口的水冷壁管段位于吹灰器旁,如圖1 所示。為了分析并找出水冷壁管爆口的根本原因,進(jìn)行如下試驗(yàn)。
圖1 水冷壁管與吹灰器位置
爆口管是一條等徑三通水冷壁管,材質(zhì)為20#,規(guī)格為Φ76 mm×6.0 mm。水冷壁管爆口和外觀形貌如圖2 所示。肉眼可以看到彎管和直管外表面都有結(jié)焦,但爆口兩側(cè)存在一個(gè)明顯吹損的平面,平面光滑。爆口位于彎管向火側(cè)彎頭正下方的位置,呈細(xì)長條形,總長度為129 mm,裂口細(xì)小,斷裂面粗糙不平整,邊緣不鋒利,較鈍,爆口兩側(cè)存在15 mm 寬的吹損平面,如圖3 所示。直管未見有爆口,也無明顯的沖蝕痕跡。
圖2 送檢水泠壁管
圖3 爆口放大圖
把管子表面輕微打磨至露出金屬光澤后,采用超聲波測厚儀對直管和彎管進(jìn)行壁厚測量。樣管測量位置如圖4 所示,測量結(jié)果如表1 所示。
表1 送檢樣管壁厚測量結(jié)果
圖4 送檢樣管壁厚測點(diǎn)位置示意圖
同樣對樣管背火面的壁厚進(jìn)行測量,其結(jié)果為5.48 mm。從管子壁厚測量結(jié)果可以看出,水冷壁管整體壁厚是減薄的,向火面?zhèn)葴p薄明顯,吹損面減薄較為嚴(yán)重。
在管子直管上任取一小塊試樣,在彎管吹損面及其旁邊各切取一小塊試樣,在顯微硬度計(jì)上分別對3個(gè)小試樣進(jìn)行顯微硬度測量,檢測結(jié)果如表2 所示。
表2 硬度分析結(jié)果
從表2 檢測結(jié)果可以看出,所測量彎管吹損面的硬度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他部位和直管的硬度,也高于《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T699—2015 材質(zhì)20#的硬度標(biāo)準(zhǔn)值,這有可能是彎管上的小平面吹損造成了管子的形變強(qiáng)化,也有可能是爆管后水冷壁內(nèi)汽水混合物從管內(nèi)高速?zèng)_出,迅速冷卻爆口,使爆口處產(chǎn)生淬硬組織[3]。
根據(jù)GB/T 228.1《金屬材料拉伸試驗(yàn)第1 部分:室溫試驗(yàn)方法》附錄E,針對管材試樣,采用以全壁厚縱向弧形試樣對管子進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。因管子彎管段向火面出現(xiàn)爆口,不能在該管子向火面取樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn)?,F(xiàn)對彎管的背火面、直管的向火面及背火面沿管子縱向各加工1 個(gè)拉伸試樣。在電子萬能拉伸試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸試驗(yàn),拉伸試驗(yàn)結(jié)果如表3 所示。
表3 拉伸試驗(yàn)結(jié)果
從表3 拉伸試驗(yàn)結(jié)果可以看出,彎管背火面的伸長率小于標(biāo)準(zhǔn)值,直管向火面和背火面的屈服強(qiáng)度接近標(biāo)準(zhǔn)下限,其余指標(biāo)符合要求[4]。
為了觀察和分析彎管爆口的顯微形貌,在彎管出現(xiàn)爆口的吹損平面切一小塊,用掃描電鏡分別對小試樣的內(nèi)外表面進(jìn)行微觀形貌分析。其外表面相當(dāng)不致密,有許多空洞,顆粒較大,且顆粒間存在較多微裂紋,如圖5、圖6 所示。在吹損平面背面(管子內(nèi)表面),其表面整體比較平整致密,未發(fā)現(xiàn)有微裂紋,如圖7、圖8 所示。
圖5 彎管吹損面外表面微觀形貌圖(50×)
圖6 彎管吹損面外表面微觀形貌圖(198×)
圖7 彎管吹損面內(nèi)表面微觀形貌圖(50×)
圖8 彎管吹損面內(nèi)表面微觀形貌圖(200×)
在管子彎管橫截面及吹損平面取一小試樣進(jìn)行研磨、拋光后,用金相顯微鏡觀察試樣表面,沒有看到明顯的雜夾物。再用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的硝酸酒精溶液進(jìn)行浸蝕,將制備好的金相試樣于金相顯微鏡下進(jìn)行組織觀察[5]。
彎管橫向金相組織為珠光體+鐵素體,珠光體球化級(jí)別為2.5 級(jí)。同時(shí)從金相圖片可以看出,晶粒有一定程度的變形,如圖9 所示。
圖9 彎管橫截面金相組織圖(500×)
吹損平面處的金相組織也是鐵素體+珠光體,不過組織分布嚴(yán)重不均勻,且吹損處邊緣晶粒變形嚴(yán)重,未發(fā)現(xiàn)淬硬組織,如圖10、圖11 所示。
圖11 吹損平面處金相組織圖(500×)
通過對水冷壁管子進(jìn)行宏觀觀察、壁厚測量、硬度檢測、爆口表面微觀形貌觀察和金相組織分析等,所得結(jié)果如下:
1)宏觀可見彎管爆口處兩側(cè)各有15 mm 寬的吹損平面;
2)通過壁厚檢測,發(fā)現(xiàn)水冷壁管整體壁厚減薄,爆口邊壁厚減薄最為嚴(yán)重,最薄處僅為1.29 mm;
3)通過對管徑進(jìn)行測量,未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗現(xiàn)象,說明水冷壁爆口不是短時(shí)過熱造成的;
4)水冷壁管吹損平面的顯微硬度遠(yuǎn)高于其余部位,也高于其標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值,這是形變強(qiáng)化導(dǎo)致的,也驗(yàn)證了該處減薄不是由于腐蝕造成的;
5)通過掃描電鏡對彎管爆口的吹損平面進(jìn)行觀察,其外表面相當(dāng)不致密,有許多空洞,顆粒較大,且顆粒間存在較多微裂紋,管子內(nèi)表面無微裂紋,說明裂紋是從外向內(nèi)擴(kuò)展的;
6)水冷壁管金相組織為珠光體+鐵素體,未見明顯球化現(xiàn)象,故可以推斷出爆口不是由過熱造成的[6]。
基于上述分析,可以斷定該水冷壁管爆口的最主要原因是吹損所致。
針對此次水冷壁管爆口的情況,提出相關(guān)建議:在易吹損的部位采用噴涂工藝噴涂一層耐磨材料,或采用堆焊工藝堆焊一層耐磨材料;在不影響吹灰的情況下,降低吹灰的工作壓力;避免吹灰蒸汽含有水分。