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      基于夾雜物控制工藝的Q235B熱軋板失效機(jī)理及優(yōu)化研究

      2024-01-01 00:00:00黃遠(yuǎn)濤郭峰
      中國(guó)冶金文摘 2024年6期

      關(guān)鍵詞:夾雜物控制;Q235B;失效機(jī)理;工藝參數(shù)優(yōu)化

      0 引言

      Q235B鋼因具有成材率高,成本低,且焊接性良好等優(yōu)點(diǎn),廣泛使用于建筑、工程、焊接件等領(lǐng)域。在實(shí)踐過(guò)程發(fā)現(xiàn),Q235B鋼本身存在帶狀組織和變形的非金屬夾雜物,及熱處理工藝不當(dāng)導(dǎo)致零件開裂問(wèn)題。黃華等針對(duì)轉(zhuǎn)爐-氬站-連鑄的工藝生產(chǎn)Q235B鋼鑄坯內(nèi)弧中心裂紋,采取電鏡、能譜分析等方法進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),取得了鑄坯內(nèi)部質(zhì)量提升效果;湯偉等針對(duì)Q235B鋼板坯中間裂紋,運(yùn)用金相法等手段檢驗(yàn)分析,得出夾雜物與成分偏析是造成質(zhì)量問(wèn)題的主要原因;夏金魁等對(duì)生產(chǎn)中Q235B連鑄板坯內(nèi)部裂紋產(chǎn)生原因進(jìn)行研究與分析,得出脫氧工藝、夾雜物控制、澆注工藝等不合理是造成裂紋產(chǎn)生的主要原因,技術(shù)改進(jìn)后降低了內(nèi)部裂紋比例;蘭鵬等對(duì)于氬站直上Q235B板坯在高拉速下的中間裂紋問(wèn)題進(jìn)行分析,通過(guò)數(shù)值模擬與計(jì)算提出了針對(duì)性的控制策略。

      基于以上文獻(xiàn)調(diào)研,本文將總結(jié)并借鑒前人經(jīng)驗(yàn),針對(duì)最近某用戶在使用某鋼廠生產(chǎn)的Q235B熱軋板鋼加工木制品連接件的過(guò)程中發(fā)生冷彎開裂的問(wèn)題,進(jìn)行深入研究,揭示Q235B鋼失效機(jī)理,得到工藝參數(shù)的影響規(guī)律,并針對(duì)性地進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)改善,從根本上解決Q235B鋼的質(zhì)量缺陷問(wèn)題。

      1 生產(chǎn)工藝

      某鋼廠為滿足不同客戶需求,針對(duì)Q235B鋼牌號(hào),設(shè)計(jì)了不同成分要求的內(nèi)部出鋼記號(hào),根據(jù)產(chǎn)品使用方式、使用場(chǎng)景等設(shè)定了不同的成分標(biāo)準(zhǔn)。Q235B鋼化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)見表1,本文重點(diǎn)關(guān)注該鋼號(hào)的P、S含量是否超標(biāo)。

      Q235B鋼工藝路徑如表2所示。表2顯示Q235B鋼生產(chǎn)的工藝路徑有三種,路徑1為主要排產(chǎn)路徑,對(duì)于原料鐵水硫含量0.035%以下時(shí)不進(jìn)行鐵水預(yù)處理脫硫,因而其工藝流程比路徑2、3更短,且能耗成本較低,更符合降本增效的綠色環(huán)保理念;路徑3對(duì)于部分高端Q235B鋼產(chǎn)品進(jìn)行真空脫氣處理。因而在生產(chǎn)中,常常采用路徑1。通過(guò)生產(chǎn)信息追溯,本文所述的缺陷試樣是由路徑1所生產(chǎn)。

      2 缺陷分析

      2.1 主要工藝參數(shù)

      通過(guò)材料信息查詢?nèi)毕菰嚇拥纳a(chǎn)實(shí)際化學(xué)成分,缺陷試樣化學(xué)成分如表3所示。表3中數(shù)據(jù)為在鑄機(jī)澆注1/2鋼水量時(shí)取樣,進(jìn)行光譜化驗(yàn)的結(jié)果,具有較好的代表性。通過(guò)對(duì)比表3與表1中所示成分可以發(fā)現(xiàn),缺陷試樣化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

      此缺陷試樣采用表2中路徑1生產(chǎn),一罐到底,鐵水與廢鋼裝入轉(zhuǎn)爐,頂?shù)讖?fù)吹脫碳與磷,在出鋼工藝中進(jìn)行脫氧合金化,加入活性石灰進(jìn)行鋼包頂渣改質(zhì),鋼水進(jìn)入ANS-OB精煉位微調(diào)成分,最后調(diào)運(yùn)至連鑄機(jī)進(jìn)行澆注。Q235B煉鋼連鑄主要工藝參數(shù)如表4所示。

      2.2 檢驗(yàn)與分析方法

      缺陷零件采用Q235B熱軋鋼板為基材進(jìn)行加工,加工方法是先在切割好的基板上進(jìn)行沖孔,然后沿著方孔邊緣進(jìn)行折彎成型。部分材料折彎時(shí)在方孔角部位置出現(xiàn)開裂缺陷,為準(zhǔn)確分析缺陷產(chǎn)生原因,通過(guò)觀察宏觀形貌后,采用金相顯微鏡對(duì)缺陷位置微觀組織形態(tài)進(jìn)行觀察,應(yīng)用掃描電子顯微鏡對(duì)缺陷位置成分進(jìn)行檢測(cè),同時(shí)通過(guò)4%硝酸酒精對(duì)樣品進(jìn)行腐蝕,觀察試樣的組織形態(tài)。

      2.2.1 宏觀形貌

      Q235B熱軋板加工零件缺陷試樣宏觀形貌見圖1,從圖1中可以看到彎折位置的裂紋缺陷均從零件開口的拐角處起裂,具體位置為加工件四方型孔洞角部,由外向內(nèi)擴(kuò)展,肉眼觀察開裂處未見明顯夾雜物或異物,未見明顯分層等異常組織形式。

      2.2.2 金相分析結(jié)果

      對(duì)Q235B熱軋板加工零件缺陷試樣缺陷處截取橫向金相試樣,經(jīng)粗磨、細(xì)磨及拋光處理加工后,運(yùn)用金相觀察試樣拋面,拋光態(tài)裂紋總體呈鋸齒狀,裂紋邊緣呈現(xiàn)不規(guī)則形狀,缺陷試樣裂紋處拋光后形貌如圖2所示。

      對(duì)試樣進(jìn)行縱向加工處理,通過(guò)觀察試樣縱截面,可見大量的超尺寸夾雜物條帶,最長(zhǎng)可達(dá)2.97 mm左右,夾雜物呈現(xiàn)較平行排列。按照GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖顯微檢驗(yàn)法》夾雜物測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)判斷:大多數(shù)夾雜物呈現(xiàn)長(zhǎng)條狀,具備較好的延展性,夾雜物顏色為灰色或黑色,說(shuō)明此缺陷試樣存在的A類夾雜物(硫化物類)與C類夾雜物(硅酸鹽類)較多;另外,存在一定數(shù)量夾雜物未產(chǎn)生延展變形,顏色為黑色或灰色,形狀為球狀或非球狀,說(shuō)明缺陷試樣也存在一定數(shù)量的B類夾雜物(氧化鋁類)及D類夾雜物(球狀氧化物類),缺陷試樣缺陷處夾雜物形貌如圖3所示。

      通過(guò)圖2與圖3觀察結(jié)果分析,可見缺陷試樣內(nèi)存在大量條帶夾雜物與部分非變形夾雜物,夾雜物存在基體內(nèi)破壞基體均勻性,容易在軋鋼軋制過(guò)程產(chǎn)生應(yīng)力集中,降低材料的加工塑性、彎曲等機(jī)械性能,在客戶對(duì)材料進(jìn)行沖壓、彎曲加工中,很容易產(chǎn)生折斷、開裂問(wèn)題,這與前人對(duì)于Q235B夾雜物相關(guān)研究結(jié)論相符。

      2.2.3 掃描電鏡分析結(jié)果

      使用SEM掃描電鏡對(duì)缺陷位置的夾雜物進(jìn)行能譜分析,試樣的SEM能譜圖如圖4所示,夾雜物主要含有Fe、Mn、O、S、Si、Al、Ca、Ti等元素,以上元素成分結(jié)果驗(yàn)證了圖3中缺陷試樣中夾雜物為A類夾雜物、B類夾雜物、C類夾雜物及D類夾雜物。

      2.2.4 組織分析結(jié)果

      通過(guò)對(duì)缺陷試樣進(jìn)行鑲嵌、磨制、拋光,使用4%的硝酸酒精溶液腐蝕處理后,觀察試樣組織與開裂處形貌,試樣基體組織為鐵素體、珠光體及少量貝氏體,裂紋處組織與基體基本一致,未觀察到明顯的組織偏析帶,試樣缺陷位置組織形貌圖見圖5。判斷試樣開裂缺陷主要為基體存在夾雜物造成,這與部分研究人員結(jié)論由于偏析原因產(chǎn)生裂紋不同。

      2.3 問(wèn)題對(duì)策分析

      綜以上檢驗(yàn)分析結(jié)果可知,試樣開裂處不存在明顯的偏析組織帶,造成試樣加工開裂缺陷的主要原因是基體中存在大量夾雜物,根據(jù)圖4分析結(jié)果,大多數(shù)夾雜物為MnS夾雜物及Al2O3夾雜物,基體中其余夾雜物為硅酸鹽夾雜物與其他氧化夾雜物。針對(duì)分析結(jié)論,制定改進(jìn)對(duì)策為:降低轉(zhuǎn)爐煉鋼終點(diǎn)氧含量,改進(jìn)脫氧順序,控制夾雜物產(chǎn)生源頭;轉(zhuǎn)爐及RH工序中改進(jìn)頂渣改質(zhì)、吹氬工藝促進(jìn)夾雜物上浮、吸收;全程合理控制溫度,避免轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度、過(guò)程溫降問(wèn)題進(jìn)行吹氧升溫產(chǎn)生不必要夾雜;進(jìn)行全程保護(hù)澆鑄,中間包采取添加覆蓋劑等措施防止二次氧化。

      3 改進(jìn)效果

      根據(jù)問(wèn)題對(duì)策分析,改進(jìn)了煉鋼相關(guān)生產(chǎn)操作工藝,工藝改進(jìn)如表5所示。改進(jìn)工藝后,軋鋼的夾雜缺陷返修率為零,對(duì)鑄坯不同位置材料取樣進(jìn)行金相分析,工藝改進(jìn)后試樣金相圖及夾雜物分析結(jié)果如圖6、7所示。

      可見,工藝改進(jìn)后試樣金相無(wú)明顯夾雜物缺陷,且夾雜物為球形鈣鋁酸鹽,說(shuō)明改進(jìn)后夾雜物控制水平有顯著提高。

      4 結(jié)論

      1)通過(guò)對(duì)試樣的宏觀觀察,材料為拐角處開裂后由外向內(nèi)擴(kuò)展,開裂處未見明顯異物及分層等組織形式;對(duì)缺陷處金相分析,裂紋呈鋸齒狀,缺陷試樣存在A類夾雜物(硫化物類)與C類夾雜物(硅酸鹽類)較多,同時(shí)存在一定數(shù)量B類夾雜物(氧化鋁類)及D類夾雜物(球狀氧化物類),該結(jié)論與以往部分研究人員對(duì)于該鋼產(chǎn)生缺陷原因相同;通過(guò)SEM掃描電鏡對(duì)缺陷位置的夾雜物進(jìn)行能譜分析,驗(yàn)證了夾雜物種類及占比量的分析結(jié)論;通過(guò)對(duì)缺陷試樣進(jìn)行組織觀察,未觀察到明顯組織偏析,排除了由于內(nèi)部組織缺陷而產(chǎn)生開裂問(wèn)題。

      2)通過(guò)綜合分析結(jié)果,分析形成缺陷的主要原因?yàn)榛w中夾雜物問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化,如降低轉(zhuǎn)爐煉鋼終點(diǎn)氧含量、改進(jìn)脫氧順序、改進(jìn)頂渣改質(zhì)工藝、改進(jìn)吹氬工藝、延長(zhǎng)靜置時(shí)間、減少吹氧升溫比率、連鑄保護(hù)澆鑄,中間包加覆蓋劑等,改進(jìn)后,夾雜缺陷返修率降低為零,通過(guò)對(duì)改進(jìn)后鑄坯取樣分析,夾雜物控制水平有明顯改善。

      本文摘自《金屬材料與冶金工程》2024年第4期

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