引用格式:鄒偉,黃戰(zhàn)衛(wèi),劉凱旋,魏迎龍,楊超,毛森,張倚綺,宮建國(guó). 高含蠟頁(yè)巖油智能投球收球清防蠟技術(shù)[J]. 石油鉆采工藝,2024,46(2):248-257.
摘要:慶城頁(yè)巖油具有含蠟量高、析蠟溫度高、出砂量高等“三高”特征,地面集輸管道結(jié)蠟、出砂頻繁,管道縮徑嚴(yán)重,造成油井回壓升高,嚴(yán)重制約了油井高效生產(chǎn)。為降低油井回壓對(duì)頁(yè)巖油生產(chǎn)的影響,探索應(yīng)用了智能投球收球清蠟、防蠟技術(shù)。針對(duì)傳統(tǒng)的手動(dòng)投收球勞動(dòng)強(qiáng)度大、自動(dòng)投收球器故障率高、清蠟球刮蠟效果差、清蠟球運(yùn)行狀態(tài)無(wú)法追蹤及新老系統(tǒng)工藝不匹配等問(wèn)題,開展了自動(dòng)投球器6 項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)和自動(dòng)收球器4 項(xiàng)技術(shù)優(yōu)化,清蠟球結(jié)構(gòu)、材質(zhì)改進(jìn),自動(dòng)投收球器、清蠟球系列化設(shè)計(jì),新老系統(tǒng)3 類工藝流程優(yōu)化,投收球智能監(jiān)控技術(shù)配套,建立了高含蠟頁(yè)巖油智能投收球清防蠟技術(shù)體系。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明:與改造前相比,3 條輸油管道自然收球率均提升至100%,平臺(tái)油井平均回壓由2.1 MPa 下降至0.7 MPa,管道平均掃線周期由45 d 延長(zhǎng)至313d,清蠟球識(shí)別率達(dá)到97% 以上,清蠟球運(yùn)行狀況實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控。高含蠟頁(yè)巖油智能投收球清防蠟技術(shù)實(shí)現(xiàn)了頁(yè)巖油輸油管道投收球清防蠟智能監(jiān)控,滿足頁(yè)巖油大平臺(tái)無(wú)人值守需求,助推慶城頁(yè)巖油規(guī)模效益開發(fā)。
關(guān)鍵詞:頁(yè)巖油;油氣開采;機(jī)械清蠟;化學(xué)清蠟;高含蠟;智能;投收球
中圖分類號(hào):TE974.9;TE832.36 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
0 引言
頁(yè)巖油是指以頁(yè)巖為主的頁(yè)巖層系中所含的石油資源,其中包括泥頁(yè)巖孔隙和裂縫中的石油,也包括泥頁(yè)巖層系中的致密碳酸巖或碎屑巖鄰層和夾層中的石油資源[1]。頁(yè)巖油作為國(guó)家能源安全最重要的戰(zhàn)略接替資源[2],已在慶城油田規(guī)模效益開發(fā)。慶城油田是中國(guó)頁(yè)巖油開發(fā)示范區(qū)[3],慶城頁(yè)巖油含蠟量高(23.7%)、析蠟溫度高(23.2 ℃),由于地面與地下的溫差較大,原油被采出地面后很快便析出大量的蠟,并附著在輸油管道內(nèi)壁[4],如果不能及時(shí)清除就會(huì)堵塞輸油管道,同時(shí)受體積壓裂開發(fā)的影響,投產(chǎn)初期出砂量較高[5],井口回壓逐步上升[6],造成泵效降低[7],懸點(diǎn)載荷增加[8],桿管斷脫的頻次上升,能耗增大[9],油井產(chǎn)能下降[10]。為降低油井回壓,需常年頻繁熱洗掃線清蠟解堵,增加了員工勞動(dòng)強(qiáng)度、原油開采成本及安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)[11]。
管道投收球清蠟技術(shù)是預(yù)防地面輸油管道堵塞、降低油井回壓的重要措施[12]。管道投球的目的是利用橡膠球在管道中的移動(dòng)來(lái)清除輸油管壁上凝固的蠟質(zhì)、沉淀的砂垢等,實(shí)現(xiàn)管道清潔暢通,保證正常輸油[13];管道收球的目的是把輸油管道前端投放的橡膠球通過(guò)特定的收球器從密閉的管道中取出,清理并收集起來(lái),以便下次重復(fù)使用,因此開展管道投收球能有效清除及預(yù)防管道蠟質(zhì)、砂垢堆積,防止輸油管道阻力增大、油井回壓上升,降低桿管泵故障頻次[14]。
管道投收球主要分為手動(dòng)、自動(dòng)兩種方式,手動(dòng)投收球時(shí)首先要人工打開旁通,關(guān)閉設(shè)備前后的控制閥門,并對(duì)裝置進(jìn)行泄壓、排污后進(jìn)行投收球,投收球完成后再開啟控制閥門恢復(fù)流程,每日頻繁人工操作,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大、處理成本高、安全風(fēng)險(xiǎn)大。隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的發(fā)展,管道投收球逐步從手動(dòng)向自動(dòng)模式發(fā)展[15],有效降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度。
現(xiàn)有的自動(dòng)投收球器無(wú)投收球記錄、卡球報(bào)警推送功能,無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控清蠟球運(yùn)行狀況,當(dāng)發(fā)生卡球時(shí),無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn);上游平臺(tái)投球時(shí)間、下游站點(diǎn)收球時(shí)間難以精準(zhǔn)記錄,管道通暢程度無(wú)法有效掌握;上游平臺(tái)、下游站點(diǎn)投收球作業(yè)信息不對(duì)稱,上游平臺(tái)難以掌握下游收球情況,下游站點(diǎn)難以掌握上游投球制度執(zhí)行情況;投收球報(bào)表無(wú)法自動(dòng)生成,全部依靠人工統(tǒng)計(jì)填寫投收球記錄,工作量大;投球、收球間隔時(shí)間需要現(xiàn)場(chǎng)人工設(shè)定,卡球故障必須通過(guò)人工巡檢才能發(fā)現(xiàn);自動(dòng)投球器存在密封部件質(zhì)量差、控制元件故障頻發(fā)、卡球、防盜功能缺失等問(wèn)題,自動(dòng)收球器存在帶壓運(yùn)行等問(wèn)題,制約了自動(dòng)投收球器規(guī)?;瘧?yīng)用。此外,頁(yè)巖油水平井單井產(chǎn)量較高,?76 mm 及以上的輸油管道長(zhǎng)度占比達(dá)到56%,頁(yè)巖油平臺(tái)輸油管道與原有總機(jī)關(guān)進(jìn)口管道接口型號(hào)不匹配,為實(shí)現(xiàn)平臺(tái)來(lái)油計(jì)量,輸油管道進(jìn)站前配套了三相計(jì)量裝置,平臺(tái)及站點(diǎn)無(wú)法投收球,同時(shí)傳統(tǒng)的清蠟球材質(zhì)為丁腈橡膠,由于密度大,容易在管道低洼處、總機(jī)關(guān)匯管內(nèi)沉降堆積,且清蠟球表面光滑,刮蠟效果差,不同平臺(tái)的清蠟球匯集于收球筒內(nèi),無(wú)法區(qū)分清蠟球來(lái)源,無(wú)法掌握每個(gè)平臺(tái)投收球時(shí)間。因此,自動(dòng)投收球技術(shù)在長(zhǎng)慶油田仍處于探索階段,難以實(shí)現(xiàn)智能化管控。
前人對(duì)自動(dòng)投收球技術(shù)進(jìn)行了大量研究[16],但主要針對(duì)低液量、小管徑、短距離的管道,且下游站點(diǎn)進(jìn)站工藝流程單一的增壓站開展技術(shù)攻關(guān),研究成果與高液量、大管徑、長(zhǎng)距離且進(jìn)站流程復(fù)雜的頁(yè)巖油地面工藝模式不匹配。高含蠟頁(yè)巖油智能投收球清防蠟技術(shù)研究尚處于探索攻關(guān)階段,目前頁(yè)巖油地面系統(tǒng)主要依托平臺(tái)上的移動(dòng)式熱洗橇進(jìn)行加溫輸送,投資大、能耗大、安全風(fēng)險(xiǎn)高,日常維護(hù)管理難度大。針對(duì)以上問(wèn)題,急需開展自動(dòng)投收球器優(yōu)化改進(jìn),清蠟球材質(zhì)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,智能追蹤識(shí)別功能升級(jí),工藝流程優(yōu)化,并利用油氣物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將上下游投收球器進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,實(shí)現(xiàn)投收球智能化管控[17],為頁(yè)巖油安全運(yùn)行、高效開發(fā)、持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。
1 方法和過(guò)程
1.1 室內(nèi)研究
針對(duì)自動(dòng)投收球器儲(chǔ)球管、收球筒帶壓,密封性功能差、控制元件故障率高,卡球、防盜功能差,智能化程度低,常規(guī)清蠟球清蠟效果差,且運(yùn)行狀態(tài)無(wú)法監(jiān)控,工藝流程不滿足投收球條件等問(wèn)題,對(duì)自動(dòng)投收球器、清蠟球、工藝流程、投收球監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開展優(yōu)化改造及數(shù)字化配套。
1.1.1 自動(dòng)投球器改造
自動(dòng)投球器主要由電機(jī)、傳動(dòng)絲桿、本體、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)、柱塞、儲(chǔ)球管、壓力表、組合密封圈、排污口、感應(yīng)開關(guān)等組成,如圖1 所示。當(dāng)投球器達(dá)到設(shè)定的投球時(shí)間時(shí),投球器中的導(dǎo)向機(jī)構(gòu)開始動(dòng)作,使一個(gè)清蠟球推動(dòng)至輸油管道中,執(zhí)行過(guò)程不影響正常采油,在設(shè)定的時(shí)間內(nèi),電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)回到原來(lái)位置,準(zhǔn)備下一個(gè)動(dòng)作。
針對(duì)自動(dòng)投球器密封部件質(zhì)量差、控制元件故障頻發(fā)、卡球、防盜功能缺失,無(wú)法數(shù)字化監(jiān)控等問(wèn)題,對(duì)投球器進(jìn)行了6 項(xiàng)優(yōu)化改進(jìn)。
(1) 儲(chǔ)球管、投球柱塞優(yōu)化。精準(zhǔn)設(shè)計(jì)與清蠟球型號(hào)相匹配的儲(chǔ)球管和投球柱塞,避免卡球。
(2) 投球器出口優(yōu)化。由同心結(jié)構(gòu)改造為偏心結(jié)構(gòu),避免投入管道的清蠟球在投出裝置后因管道回壓再次返回至裝置內(nèi)或裝置前端。
(3) 驅(qū)動(dòng)方式優(yōu)化。將投球柱塞由垂直、水平2 個(gè)柱塞優(yōu)化為1 個(gè)水平柱塞,控制電機(jī)優(yōu)化為1 個(gè),減小投球器運(yùn)行功率。
(4) 柱塞密封優(yōu)化。將投球柱塞上的O 型密封圈更換為油封與格萊圈配套使用的組合式密封圈,并設(shè)置為6 道交替密封,投球過(guò)程全密閉,不串液,不改變流程。
(5) 儲(chǔ)球管密封優(yōu)化。儲(chǔ)球管底部設(shè)置密封圈,投球無(wú)需泄壓,實(shí)現(xiàn)常壓操作。
(6) 自控系統(tǒng)優(yōu)化。新增無(wú)線傳輸信號(hào)發(fā)射器,可通過(guò)電腦或智能手機(jī),實(shí)時(shí)監(jiān)控投球器工作狀態(tài)和系統(tǒng)參數(shù),并通過(guò)信號(hào)反饋參數(shù),對(duì)投球器遠(yuǎn)程控制或參數(shù)修正,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化和遠(yuǎn)程化管理。
1.1.2 自動(dòng)收球器改造
自動(dòng)收球器主要由電機(jī)、缸體、柱塞、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)、組合密封圈、感應(yīng)開關(guān)、旁通管等組成, 如圖2 所示。當(dāng)清蠟球由輸油管道進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部,電控系統(tǒng)通過(guò)程序控制電機(jī)向?qū)驒C(jī)構(gòu)做功,導(dǎo)向機(jī)構(gòu)通過(guò)運(yùn)動(dòng),將清蠟球從輸油管道內(nèi)部輸送至收球器出口,排出清蠟球,儲(chǔ)存到設(shè)備儲(chǔ)球箱中,只需定時(shí)回收存儲(chǔ)在儲(chǔ)球箱內(nèi)的清蠟球,整個(gè)過(guò)程無(wú)需人工操作,利用柱塞機(jī)構(gòu)、信息數(shù)據(jù)RTU 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,定時(shí)自動(dòng)收球。
針對(duì)原收球器帶壓運(yùn)行,收球時(shí)需要頻繁泄壓,無(wú)法數(shù)字化監(jiān)控等問(wèn)題,對(duì)收球器開展了4 項(xiàng)優(yōu)化改進(jìn)。
(1) 泄壓流程優(yōu)化。采用常開式旁通設(shè)計(jì),消除了管道收球時(shí)存在的憋壓泄漏風(fēng)險(xiǎn),收球時(shí)不需放空。
(2) 收球結(jié)構(gòu)優(yōu)化。采用管道式收球設(shè)計(jì),規(guī)避了傳統(tǒng)收球筒作為壓力容器存在的操作風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)。
(3) 進(jìn)出口流程優(yōu)化。全密閉收球設(shè)計(jì),進(jìn)出口之間設(shè)置有泄油管,不影響油液的流量。
(4) 自控系統(tǒng)優(yōu)化。新增無(wú)線傳輸信號(hào)發(fā)射器,可通過(guò)電腦或智能手機(jī),實(shí)時(shí)監(jiān)控收球器工作狀態(tài)和系統(tǒng)參數(shù),并通過(guò)信號(hào)反饋參數(shù),對(duì)收球器遠(yuǎn)程控制或參數(shù)修正,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化和遠(yuǎn)程化管理。
1.1.3 清蠟球改進(jìn)
由于普通清蠟球密度大(1.2~1.3 g/cm3),且尺寸較小,易在管道低洼處沉降堆積,油流可以通過(guò)清蠟球與管道之間的縫隙通過(guò),對(duì)清蠟球的推力較小,清蠟球遇阻時(shí)容易卡堵,管道掃線時(shí)光滑球面擠壓蠟質(zhì)附著在管壁上,縮徑加劇;此外,不同平臺(tái)的清蠟球匯集于收球器內(nèi)[18],無(wú)法精準(zhǔn)掌握清蠟球來(lái)源及投收球時(shí)間,因此開展了清蠟球球徑、外觀、材質(zhì)、智能識(shí)別追蹤改進(jìn)。
如圖3 所示,新型清蠟球由高彈性球體、耐磨凸釘、內(nèi)置芯片、多層漸變填充層組成,采用精細(xì)聚焦光斑快速熔化預(yù)置金屬粉末制作出14 種不同結(jié)構(gòu)、不同材質(zhì)的新型清蠟球[19],通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn),評(píng)價(jià)分析了清蠟球通過(guò)性能和除蠟?zāi)芰?,定型了球體材質(zhì)為丁腈橡膠、凸釘材質(zhì)為邵氏硬度45D 的聚氨酯。
新型清蠟球體能封堵流體增加向前動(dòng)力,耐磨凸釘可刮除蠟垢,多層漸變填充層增強(qiáng)清蠟球在管道內(nèi)的通過(guò)性,內(nèi)置芯片可存儲(chǔ)讀取管道信息。
目前信號(hào)識(shí)別傳輸主要有無(wú)線連接(WirelessFidelity, WiFi)、射頻識(shí)別(Radio Frequency Identification,RFID) 等6 種通信技術(shù)[20],見表1。RFID是一種非接觸式的自動(dòng)識(shí)別技術(shù)[21],利用無(wú)線射頻信號(hào)實(shí)現(xiàn)非接觸式的雙向數(shù)據(jù)通信和設(shè)備信息識(shí)別,識(shí)別時(shí)不需要與被識(shí)別設(shè)備直接接觸就能完成信息的處理,且信息處理快速準(zhǔn)確,具有無(wú)須人工干預(yù),可以透過(guò)外部材料識(shí)別高速運(yùn)動(dòng)物體,并可同時(shí)識(shí)別多個(gè)標(biāo)簽等優(yōu)點(diǎn),因此選取RFID 技術(shù),在清蠟球中植入超高頻(Ultra High Frequency, UHF) 電子標(biāo)簽,RFID 識(shí)別裝置對(duì)清蠟球UHF 電子標(biāo)簽進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別、讀取。
1.1.4 自動(dòng)投收球器系列化設(shè)計(jì)
頁(yè)巖油單井液量大, 井口至下游站點(diǎn)采用DN50~DN100 鋼制管道輸油,為防止管道結(jié)蠟,需對(duì)不同型號(hào)的輸油管道配套相匹配的投球器,根據(jù)輸油管道管徑,開展了自動(dòng)投收球器系列化設(shè)計(jì),定型了管道、清蠟球、投收球器規(guī)格,不同規(guī)格的管道與對(duì)應(yīng)型號(hào)的清蠟球、投收球器相匹配,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)投收球技術(shù)規(guī)?;瘧?yīng)用(見表2)。
1.1.5 投收球智能監(jiān)測(cè)
投收球智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要由投收球監(jiān)測(cè)裝置、智能芯片球、后臺(tái)軟件處理系統(tǒng)組成,投收球監(jiān)測(cè)裝置自動(dòng)監(jiān)測(cè)、讀取清蠟球內(nèi)置智能芯片信息,并將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)4G 網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)上傳到后臺(tái)軟件處理系統(tǒng),并接入物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)投收球智能監(jiān)測(cè)。
(1) 投收球監(jiān)測(cè)。投球監(jiān)測(cè)裝置安裝在自動(dòng)投球器后端,收球監(jiān)測(cè)裝置安裝在自動(dòng)收球器前端,檢測(cè)探頭和驅(qū)動(dòng)電路內(nèi)置于預(yù)制短節(jié)中,用于識(shí)別清蠟球UHF 電子標(biāo)簽,信號(hào)處理電路安裝在防爆箱中,實(shí)現(xiàn)無(wú)線收發(fā)和信號(hào)處理。當(dāng)帶有UHF 電子標(biāo)簽的清蠟球通過(guò)投收球監(jiān)測(cè)裝置時(shí),投收球監(jiān)測(cè)裝置自動(dòng)檢測(cè)、記錄清蠟球通過(guò)時(shí)間,寫入管道信息,通過(guò)4G 信號(hào)將清蠟球信息上傳至后臺(tái)處理軟件系統(tǒng),并連入物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),實(shí)時(shí)監(jiān)控管道投收球。對(duì)投收球監(jiān)測(cè)裝置開展室內(nèi)水壓測(cè)試,投收球監(jiān)測(cè)裝置可以承受8 MPa 壓力不發(fā)生泄漏,同時(shí)開展1 000次投收球?qū)嶒?yàn),清蠟球可以正常通過(guò)彎頭、起伏管段,清蠟球識(shí)別率達(dá)到100%。
(2) 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理。后臺(tái)軟件處理系統(tǒng)安裝在生產(chǎn)網(wǎng)服務(wù)器中,在物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)、手持設(shè)備上通過(guò)監(jiān)控平臺(tái)投收球狀態(tài),并實(shí)時(shí)記錄、處理投收球監(jiān)測(cè)裝置的數(shù)字信息,系統(tǒng)以報(bào)表形式在平臺(tái)界面直觀顯示投球時(shí)間、收球時(shí)間、收球周期、收球率、管道內(nèi)原油流速、平臺(tái)來(lái)油液量、收球器球數(shù)等參數(shù),并以曲線圖顯示其隨時(shí)間變化情況,在線監(jiān)測(cè)輸油管道內(nèi)是否正常投用清蠟球、清蠟球運(yùn)行情況,實(shí)現(xiàn)智能投收球管理。圖4 為投收球智能監(jiān)測(cè)示意圖,攜帶UHF 電子標(biāo)簽的清蠟球先后被投球、收球監(jiān)測(cè)裝置RFID 讀卡器識(shí)別后,清蠟球電子標(biāo)簽中的信息被記錄,并通過(guò)4G 信號(hào)將清蠟球信息上傳至后臺(tái)處理軟件系統(tǒng)分析處理后,自動(dòng)生成投收球報(bào)表,實(shí)時(shí)監(jiān)控投收球及管道運(yùn)行狀況。
1.1.6 工藝流程優(yōu)化
為監(jiān)控每條輸油管道液量變化,建站時(shí)在下游站內(nèi)總機(jī)關(guān)前端配套了三相計(jì)量裝置;總機(jī)關(guān)進(jìn)口管道均采用DN50 接口,對(duì)于管徑大于DN50 的輸油管道,因存在變徑無(wú)法收球。為實(shí)現(xiàn)順利收球,需對(duì)下游站點(diǎn)三相計(jì)量裝置、總機(jī)關(guān)接口優(yōu)化改造。
(1) 三相計(jì)量裝置流程優(yōu)化。根據(jù)三相計(jì)量裝置已配套數(shù)量,主要開展了站內(nèi)3 類工藝改造。當(dāng)總機(jī)關(guān)前端已安裝1 套三相計(jì)量裝置,三相計(jì)量裝置進(jìn)出口流程改為直通式流程(圖5a);當(dāng)總機(jī)關(guān)前端已安裝2 套及以上三相計(jì)量裝置,站內(nèi)改造難度相對(duì)較小,保留1 套作為各平臺(tái)共用計(jì)量裝置,其余三相計(jì)量裝置全部拆除(圖5b);當(dāng)總機(jī)關(guān)前端已安裝3 套及以上三相計(jì)量裝置,站內(nèi)改造難度大,每臺(tái)三相計(jì)量裝置前端各安裝1 套收球器,消除總機(jī)關(guān)前端三相計(jì)量裝置對(duì)投收球的影響(圖5c)。
(2) 總機(jī)關(guān)優(yōu)化。針對(duì)輸油管道與總機(jī)關(guān)進(jìn)口管道差異,對(duì)總機(jī)關(guān)開展2 類改造。當(dāng)輸油管道管徑與總機(jī)關(guān)接口管徑保持一致,總機(jī)關(guān)維持現(xiàn)狀,不需要改造;對(duì)于輸油管道管徑小于總機(jī)關(guān)接口管徑,將總機(jī)關(guān)接口處來(lái)油管道更換為與總機(jī)關(guān)接口同規(guī)格的管道(圖6a);當(dāng)輸油管道管徑大于總機(jī)關(guān)接口管徑,在總機(jī)關(guān)上增設(shè)同管徑的集油閥組,消除總機(jī)關(guān)變徑對(duì)投收球的影響(圖6b)。
1.2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
自2022 年7 月逐步開展了智能投收球現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。選取了掃線周期短、平臺(tái)回壓具有代表性的HH43、HH45、HH47 平臺(tái)3 條輸油管道,3 條輸油管道首端均未配套投球器,管線末端L12 轉(zhuǎn)已安裝1 套DN100 手動(dòng)收球器,試驗(yàn)管道基本信息見表3。HH43、HH45、HH47 平臺(tái)輸油管道歸屬于同一個(gè)集油站,由于管道規(guī)格型號(hào)均不相同,每條管道按照表2 對(duì)應(yīng)的型號(hào)安裝自動(dòng)投球器、自動(dòng)收球器及投收球監(jiān)測(cè)裝置,由于總機(jī)關(guān)前端3 條輸油管道均配套三相計(jì)量裝置,因此需對(duì)總機(jī)關(guān)、三相計(jì)量裝置進(jìn)行優(yōu)化改造。
1.2.1 設(shè)備配套
為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)投收球及其監(jiān)控,對(duì)首端HH43、HH45、HH47 等3 個(gè)平臺(tái)各安裝與管道同規(guī)格的自動(dòng)投球器,自動(dòng)投球器出口端安裝1 套投球監(jiān)測(cè)裝置;將末端L12 轉(zhuǎn)手動(dòng)收球器更換為DN100 的自動(dòng)收球器,自動(dòng)收球器進(jìn)口端安裝1 套收球監(jiān)測(cè)裝置(見圖7)。
1.2.2 L12 轉(zhuǎn)站內(nèi)工藝改造
原HH43、HH45、HH47 平臺(tái)3 條輸油管道進(jìn)入L12 轉(zhuǎn)總機(jī)關(guān)前均各安裝了1 套三相計(jì)量裝置,按照?qǐng)D5b 進(jìn)行流程改造,拆除2 套三相計(jì)量裝置,保留1 套三相計(jì)量裝置作為3 條輸油管道的計(jì)量裝置;HH45 平臺(tái)輸油管道規(guī)格與總機(jī)關(guān)接口管道型號(hào)一致,總機(jī)關(guān)接口管道不需要改造,HH43、HH47 平臺(tái)輸油管道規(guī)格與總機(jī)關(guān)接口管道型號(hào)不匹配,HH47 平臺(tái)輸油管道按照?qǐng)D6a 更換總機(jī)關(guān)接口管道,HH43 平臺(tái)輸油管道按照?qǐng)D6b 在總機(jī)關(guān)一側(cè)增設(shè)DN100 的集油閥組(見圖8)。
1.2.3 投收球監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)
為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)投收球在線監(jiān)控,對(duì)HH43、HH45、HH47 平臺(tái)RTU、L12 轉(zhuǎn)站控系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容, 以RS485 接口、Modbus for RTU 協(xié)議將自動(dòng)投球器、自動(dòng)收球器識(shí)別采集的清蠟球運(yùn)行參數(shù)上傳至物聯(lián)網(wǎng)投收球管理平臺(tái),物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)對(duì)各個(gè)平臺(tái)投收球記錄進(jìn)行關(guān)聯(lián),形成投收球日志信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),管理人員可通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),遠(yuǎn)程設(shè)置投收球時(shí)間,遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)已投球數(shù)量監(jiān)測(cè)、剩余清蠟球數(shù)量監(jiān)測(cè)、閥位監(jiān)測(cè)、卡球故障報(bào)警等。
2 結(jié)果與討論
2.1 自然收球率討論
與改造前相比,HH43、HH45、HH47 平臺(tái)3 條輸油管道自然收球率均提高到100%。主要原因?yàn)楦脑烨捌脚_(tái)輸油管道通過(guò)油井井口堵頭或簡(jiǎn)易自制投球器投常規(guī)清蠟球,常規(guī)清蠟球直徑為46 mm,由于平臺(tái)輸油管道分別進(jìn)入L12 轉(zhuǎn)后,必須經(jīng)過(guò)三相計(jì)量裝置進(jìn)行計(jì)量,而三相計(jì)量裝置前端未配套收球器,清蠟球及清蠟球攜帶的蠟塊全部滯留在三相計(jì)量裝置前端,無(wú)法進(jìn)入下游總機(jī)關(guān)上的收球器。通過(guò)對(duì)平臺(tái)輸油管道上游配套自動(dòng)投球器、L12 轉(zhuǎn)站內(nèi)配套自動(dòng)收球器、新型清蠟球,拆除L12 轉(zhuǎn)站內(nèi)HH43、HH45、HH47 平臺(tái)輸油管道三相計(jì)量裝置,優(yōu)化計(jì)量流程,同時(shí)更換L12 轉(zhuǎn)總機(jī)關(guān)H45 平臺(tái)輸油管道變徑短節(jié)、增設(shè)HH43 平臺(tái)輸油管道集油閥組,確保了HH43、HH45、HH47 平臺(tái)輸油管道全線暢通,因此在平臺(tái)輸油管道前端投球后,清蠟球及清蠟球攜帶的蠟塊全部進(jìn)入下游L12 轉(zhuǎn)自動(dòng)收球器中被清除,HH43、HH45、HH47 自然收球率由改造前的0% 提升至改造后的100%。
2.2 油井回壓討論
與改造前相比,HH43、HH45、HH47 平臺(tái)油井回壓呈下降趨勢(shì),如圖9 所示,其中HH47 平臺(tái)油井回壓下降率最大,達(dá)到76%。主要原因?yàn)榍笆龈脑旌?,每日定時(shí)投球、收球,輸油管道內(nèi)壁附著的蠟質(zhì)含量逐漸減少,管徑逐漸恢復(fù),原油流動(dòng)阻力減小,平臺(tái)油井回壓均逐步降低。
2.3 管道掃線周期討論
HH43、HH45、HH47 平臺(tái)3 條輸油管道改造前后掃線周期變化如圖10 所示。
從圖10 可以看出,3 條管線平均掃線周期由改造前的45 d 提高到313 d,其中HH47 平臺(tái)輸油管道掃線周期由30 d 延長(zhǎng)至240 d,掃線周期上升率達(dá)到700%。主要原因?yàn)楦脑烨?,完全依托人工向油井井口堵頭或簡(jiǎn)易自制投球器投清蠟球,倒改流程工作量大,且下游L12 轉(zhuǎn)無(wú)法收球,人員投球積極性不高,投球后管道內(nèi)的蠟塊無(wú)法從管道完全清除,隨著清蠟球及蠟塊持續(xù)增加,HH43、HH45、HH47 平臺(tái)輸油管道運(yùn)行阻力不斷增加。HH47 平臺(tái)輸油管道內(nèi)徑僅50 mm,因蠟塊持續(xù)堆集,管道縮徑最快,表現(xiàn)為油井回壓升高最快,掃線周期最短,平均掃線周期為30 d;HH43 平臺(tái)輸油管道內(nèi)徑為79 mm,管道縮徑速度相對(duì)最小,平均掃線周期為60 d;HH45 平臺(tái)輸油管道內(nèi)徑居中,平均掃線周期為45 d。通過(guò)自動(dòng)投球器、自動(dòng)收球器、新型清蠟球配套,L12 轉(zhuǎn)三相計(jì)量裝置拆除、計(jì)量流程優(yōu)化,總機(jī)關(guān)變徑接口更換、增設(shè)來(lái)油閥組,HH43、HH45、HH47 平臺(tái)輸油管道實(shí)現(xiàn)每日連續(xù)、穩(wěn)定自動(dòng)投球、收球,同時(shí)不同型號(hào)的管道配套與之型號(hào)匹配的新型清蠟球。用清蠟球直徑d 與管道內(nèi)徑D 的比值S 表征清蠟球推蠟強(qiáng)度,S 越大,清蠟球封堵油流的截面積越大,清蠟球刮蠟效果越好,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4。
2.4 清蠟球識(shí)別率討論
通過(guò)對(duì)比,投球、收球監(jiān)測(cè)裝置均可識(shí)別安裝有UHF 電子標(biāo)簽的清蠟球,清蠟球在投球監(jiān)測(cè)裝置的識(shí)別率高于收球監(jiān)測(cè)裝置的識(shí)別率,如圖11 所示。
從圖11 中可以看出,當(dāng)清蠟球分別通過(guò)HH43、HH45、HH47 平臺(tái)投球監(jiān)測(cè)裝置時(shí),投球監(jiān)測(cè)裝置中的RFID 識(shí)別裝置對(duì)安裝有UHF 電子標(biāo)簽的清蠟球進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別、讀取,清蠟球識(shí)別率均達(dá)到100%;當(dāng)清蠟球分別通過(guò)L12 轉(zhuǎn)收球監(jiān)測(cè)裝置時(shí),HH43 平臺(tái)清蠟球識(shí)別率最高,達(dá)到100%,HH45 平臺(tái)、HH47 平臺(tái)清蠟球識(shí)別率相對(duì)較低, 分別為98%、97%。分析原因,投球、收球監(jiān)測(cè)裝置識(shí)別率與流速呈負(fù)相關(guān), 當(dāng)清蠟球經(jīng)過(guò)HH43、HH45、HH47 平臺(tái)投球監(jiān)測(cè)裝置時(shí),清蠟球運(yùn)動(dòng)速度均較小,分別為0.38 m/s、0.35 m/s、0.47 m/s,投球監(jiān)測(cè)裝置監(jiān)測(cè)靈敏度較高,清蠟球全部被識(shí)別;而L12 轉(zhuǎn)總機(jī)關(guān)匯管處,HH43、HH45、HH47 平臺(tái)原油全部匯集在一起,清蠟球運(yùn)動(dòng)速度增大,當(dāng)清蠟球通過(guò)L12 轉(zhuǎn)收球監(jiān)測(cè)裝置時(shí),H43、HH45、HH47 平臺(tái)清蠟球運(yùn)動(dòng)速度分別達(dá)到0.89 m/s、1.28 m/s、1.99m/s,與HH45、HH47 平臺(tái)清蠟球運(yùn)動(dòng)速度相比較,HH43 平臺(tái)清蠟球運(yùn)動(dòng)速度最小,HH43 平臺(tái)清蠟球識(shí)別率表現(xiàn)為最高。
3 結(jié)論
(1) 通過(guò)自動(dòng)投球器、自動(dòng)收球器優(yōu)化改進(jìn),清蠟球結(jié)構(gòu)優(yōu)化、材質(zhì)改進(jìn)、UHF 電子標(biāo)簽植入,投收球系列化設(shè)計(jì)、工藝流程優(yōu)化,投收球監(jiān)測(cè)技術(shù)配套,定型了高含蠟頁(yè)巖油輸油管道智能投收球清防蠟技術(shù)體系,有效解決了高含蠟頁(yè)巖油輸油管道無(wú)法自動(dòng)投收球,自然收球率、清管效率低,清蠟球無(wú)法識(shí)別,油井回壓高,掃線周期短、掃線頻次高,投收球跟蹤報(bào)表填寫工作量大,勞動(dòng)強(qiáng)度高,投收球監(jiān)控難度大等瓶頸問(wèn)題,高含蠟頁(yè)巖油輸油管道投收球?qū)崿F(xiàn)了智能化管控,為頁(yè)巖油大平臺(tái)無(wú)人值守提供了技術(shù)支撐。
(2) 投收球監(jiān)測(cè)裝置安裝于自動(dòng)投球器出口、自動(dòng)收球器進(jìn)口,只能監(jiān)測(cè)到清蠟球通過(guò)輸油管道起點(diǎn)和終點(diǎn)的時(shí)間,無(wú)法對(duì)清蠟球每一處的運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行實(shí)時(shí)定位、跟蹤,目前頁(yè)巖油均采用鋼質(zhì)管道輸送,金屬管道對(duì)RFID 信號(hào)具有較大的屏蔽作用;此外,含水原油介電常數(shù)比較高,對(duì)RFID 信號(hào)有較強(qiáng)的吸收作用,影響清蠟球識(shí)別準(zhǔn)確率,為實(shí)現(xiàn)清蠟球位置在線全流程追蹤,下步繼續(xù)探索基于磁學(xué)、聲學(xué)、壓力學(xué)的清蠟球識(shí)別、定位技術(shù),準(zhǔn)確監(jiān)控清蠟球運(yùn)動(dòng)軌跡,及時(shí)發(fā)現(xiàn)卡球事故,精準(zhǔn)處理。
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(修改稿收到日期 2024-01-09)
〔編輯 朱 偉〕