叢光滋,龔 文,馮 龍
(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
寧夏石化公司氣分裝置丙烯塔回流泵為臥式單級(jí)雙吸離心泵,機(jī)泵廠家為中國(guó)大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司。該泵采用PLAN11+72+76 的沖洗方案,使用四川某公司生產(chǎn)的集裝式多彈簧機(jī)械密封。一級(jí)密封沖洗液為自泵出口引至一級(jí)密封的丙烯介質(zhì),實(shí)現(xiàn)對(duì)一級(jí)密封端面的沖洗、冷卻和潤(rùn)滑作用;二級(jí)密封為干氣密封,干氣為自裝置外引入的0.2 MPa 低壓氮?dú)?,將一?jí)密封泄漏的丙烯引至低壓瓦斯系統(tǒng)。2020 年大修期間,技術(shù)改造將加工量由513 m3/h 增加至800 m3/h。為了滿足流量增大的要求,在進(jìn)出口管徑不變的情況下對(duì)機(jī)泵進(jìn)行了改造,將葉輪外徑由Φ492 mm 增加至Φ552 mm。改造后機(jī)泵在運(yùn)行時(shí)出口管線存在高頻振動(dòng)、出口流量大幅波動(dòng)、機(jī)械密封頻繁損壞的情況。改造前后的操作條件和運(yùn)行參數(shù)見表1、表2。
表1 改造前后的工藝操作條件
表2 改造前后機(jī)泵的運(yùn)行參數(shù)
改造后機(jī)泵設(shè)計(jì)額定流量由759 m3/h 增加至810 m3/h,機(jī)泵正常運(yùn)行時(shí)流量為800 m3/h,但經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)泵流量超過810 m3/h 接近1 000 m3/h 的不穩(wěn)定情況,每次出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí),泵出口管線高頻振動(dòng)多,機(jī)械密封容易損壞,分析泵出口總壓頭過高,調(diào)節(jié)閥壓力恢復(fù)系數(shù)在此工況不穩(wěn)定。
機(jī)泵運(yùn)行中機(jī)械密封在泄漏前多次出現(xiàn)嗚叫現(xiàn)象,且機(jī)泵出口出現(xiàn)高頻振動(dòng),拆檢泄漏后的機(jī)械密封主要發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象:一級(jí)密封動(dòng)環(huán)接觸面凸臺(tái)高度由3.5 mm 磨損到0.5 mm 以內(nèi);機(jī)械密封軸套和一級(jí)密封接觸面有過熱發(fā)藍(lán)情況;O 型圈出現(xiàn)老化和龜裂現(xiàn)象。分析沖洗液氣化造成一級(jí)密封動(dòng)靜環(huán)接觸面過熱干磨泄漏[1-2]。
根據(jù)上升曲線可以得出,改造后正常運(yùn)行時(shí)機(jī)泵流量為800 m3/h,必須汽蝕余量NPSHr 為4.3 m,根據(jù)公式(1)可知,改造后裝置汽蝕余量NPSHa 相比改造前減小(改造前裝置汽蝕余量為5.0 m),即小于5.0 m。
式中:Pc-進(jìn)口水池液面的絕對(duì)壓力,改造后塔內(nèi)液面壓力由2.18 MPa 降低至1.90 MPa,Pc減??;hg-泵安裝高度,改造前后泵及泵殼位置未變,hg基本不變;hc-進(jìn)口管路阻力損失,改造前后出入口管線及管件未變,hc基本不變;Pv和ρ-液體飽和蒸汽壓和密度,改造前后介質(zhì)成分未變,Pv和ρ 基本不變。
改造后當(dāng)機(jī)泵的流量為800 m3/h 時(shí),汽蝕余量NPSH=NPSHa-NPSHr<5.0-4.3=0.7 m,可以滿足裝置汽蝕余量大于必須汽蝕余量的要求(即NPSHa>NPSHr)。當(dāng)機(jī)泵運(yùn)行流量>940 m3/h 時(shí),機(jī)泵的必須汽蝕余量NPSHr>5.0 m,有效汽蝕余量NPSH 不能滿足機(jī)泵正常運(yùn)行要求。當(dāng)流量達(dá)到1 000 m3/h 時(shí),機(jī)泵出口流量超過額定流量,必須汽蝕余量超過裝置汽蝕余量發(fā)生汽蝕,造成密封腔內(nèi)壓力和溫度劇烈波動(dòng),影響密封端面液膜的穩(wěn)定。密封腔處的介質(zhì)熱量積聚導(dǎo)致機(jī)封在運(yùn)行時(shí)端面有較大溫升,附近輕組分的烴類介質(zhì)發(fā)生氣化,端面無液體進(jìn)行有效潤(rùn)滑,發(fā)生干摩擦使一級(jí)密封面動(dòng)環(huán)處磨損嚴(yán)重,介質(zhì)側(cè)O 型圈高溫老化甚至發(fā)生碳化現(xiàn)象[3-5]。
將O 型圈材質(zhì)更換為全氟醚橡膠,因?yàn)槿严鹉z具有更好的耐化學(xué)性、耐熱性,表面沒有滲透、開裂和針孔等困擾,長(zhǎng)期工作溫度為-39~288 ℃,短期可達(dá)315 ℃,在低于脆化溫度下仍具有一定塑性,硬而不脆,可彎曲[6]。將鎖緊環(huán)處的緊定螺釘強(qiáng)度由6.8 級(jí)提高到8.8 級(jí),防止在機(jī)械密封腔內(nèi)壓力和溫度劇烈波動(dòng)時(shí),螺栓松動(dòng)造成軸套沿軸向竄出。
平穩(wěn)操作,通過公式(1)可知,在保證丙烯塔正常操作的前提下,盡量增加丙烯塔的液位高度,可以增加泵的相對(duì)安裝高度hg,即增加泵前介質(zhì)的壓力;拆除丙烯塔回流泵入口管線的保溫,可以降低泵入口介質(zhì)溫度,即減小泵前介質(zhì)飽和蒸汽壓,以上措施可以增加裝置的有效汽蝕余量,防止介質(zhì)氣化。
為了防止機(jī)泵在超過額定流量運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生汽蝕,機(jī)泵在該流量下的必須汽蝕余量大于裝置汽蝕余量。根據(jù)機(jī)泵的性能曲線分析,將機(jī)泵葉輪切割可減小機(jī)泵的必須汽蝕余量。切割葉輪后的機(jī)泵還需滿足在泵最大流量(約1 000 m3/h)運(yùn)行時(shí)揚(yáng)程的需要。
式中:H總-系統(tǒng)總壓頭;H系統(tǒng)-克服65 m 的高度塔高水頭、入塔塔頂與出塔塔底背壓差水頭之和,常量;HVA-附件阻力降總壓頭,泵出口沿程管線所有管件的壓頭阻力降總和,隨流量變大壓頭阻力降總和變大;HVR-管線阻力降總壓頭,泵出口沿程管線壓頭阻力降總和,隨流量變大壓頭阻力降總和變大。
在流量為1 000 m3/h 時(shí),機(jī)泵的系統(tǒng)總壓頭H總分別為65、95 m,塔液位至泵體中心線高度約為65 m,通過公式(2)可知,H總隨著機(jī)泵流量增大而增大,分析在泵流量為1 000 m3/h 時(shí)需要不小于70 m 揚(yáng)程總壓頭才能滿足機(jī)泵運(yùn)行要求。將自上而下第一根曲線沿著自右向左第一根豎線垂直向下平移至揚(yáng)程垂直坐標(biāo)為70 m 后,新生成的自上而下第三根曲線與自右向左第一根豎線相交的點(diǎn),該點(diǎn)葉輪直徑為φ512 mm。該葉輪直徑能夠滿足總壓頭的工藝要求,又降低了泵的必須汽蝕余量,在調(diào)節(jié)閥全開的狀態(tài)下,最大流量也能滿足1 000 m3/h 的工藝調(diào)節(jié)。
圖1 中自下而上第一根曲線為葉輪切割至直徑φ512 mm 時(shí)泵必須汽蝕余量與流量的性能曲線,當(dāng)流量為1 000 m3/h 時(shí),機(jī)泵必須汽蝕余量NPSHr 為4.5 m(自右向左第一根豎線與自下而上第一根曲線交點(diǎn))。此時(shí)泵必須汽蝕余量NPSHr 為4.5 m 小于裝置汽蝕余量(約5.0 m),泵不會(huì)發(fā)生汽蝕,切割葉輪后可以避免泵在大流量下汽蝕造成機(jī)封泄漏。
圖1 切割前后泵的必須汽蝕余量曲線
通過對(duì)氣分裝置丙烯塔回流泵葉輪外徑進(jìn)行切削改造后,機(jī)泵運(yùn)行時(shí)將調(diào)節(jié)閥全開最大流量可以達(dá)到980 m3/h,揚(yáng)程能夠滿足生產(chǎn)需要,出口高頻振動(dòng)明顯減弱,流量調(diào)節(jié)自動(dòng)控制趨勢(shì)穩(wěn)定,機(jī)泵已連續(xù)運(yùn)行半年以上。
本文通過分析丙烯塔回流泵在超過額定流量運(yùn)行時(shí)容易發(fā)生汽蝕導(dǎo)致機(jī)械密封頻繁泄漏的故障現(xiàn)象,提出了切割葉輪改進(jìn)措施。經(jīng)過改造,避免了機(jī)泵機(jī)封頻繁泄漏檢修,除去檢修人工費(fèi)用和泄壓導(dǎo)致的液化氣損失外,更換機(jī)封的費(fèi)用1 年可節(jié)約35 萬元。切割葉輪后機(jī)泵電流降低20 A,該泵屬于高壓電機(jī),一年節(jié)約電費(fèi)約73 萬元。高危泵MTBR、MTBF 指標(biāo)開始回升,產(chǎn)生了良好的效益。