張風(fēng)嬌, 王金平, 渠婷婷
(1.寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司, 寧夏 銀川 753001;2.煤礦綜采輸送設(shè)備智能制造技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室, 寧夏 石嘴山 753000)
礦用刮板輸送設(shè)備主要包括工作面刮板輸送機(jī)、順槽轉(zhuǎn)載機(jī)和破碎機(jī), 其動(dòng)力部主要部件有電機(jī)和減速器等,為防止因過(guò)高溫度導(dǎo)致主要部件故障影響正常生產(chǎn),采用冷卻水降溫冷卻處理,實(shí)現(xiàn)保護(hù)。
目前礦用刮板輸送設(shè)備冷卻保護(hù)系統(tǒng)現(xiàn)狀:
整個(gè)采煤工作面設(shè)備的冷卻水由人工操作泵站統(tǒng)一控制,刮板輸送設(shè)備停機(jī)后常常冷卻水依然持續(xù)打開(kāi),造成水資源的浪費(fèi)。
刮板輸送設(shè)備的冷卻采用開(kāi)放式、 直接排入工作面現(xiàn)場(chǎng),不必要的排水會(huì)加劇工作面巷道積水,由此還能引發(fā)開(kāi)采出來(lái)的煤炭含水量多,對(duì)運(yùn)輸、篩選等后續(xù)工序及其不利。
對(duì)冷卻水控制的自動(dòng)化水平低, 沒(méi)有形成閉環(huán)系統(tǒng)控制。如果長(zhǎng)時(shí)間的冷卻水流量偏小或水壓偏低,無(wú)疑會(huì)影響冷卻效果, 導(dǎo)致動(dòng)力部主要部件絕緣性能和密封性能下降,甚至有燒壞的危險(xiǎn)。
針對(duì)驅(qū)動(dòng)形式為“雙速電機(jī)+彈性聯(lián)軸器+減速器”刮板輸送設(shè)備,設(shè)計(jì)礦用刮板輸送設(shè)備動(dòng)力部冷卻水控制系統(tǒng),(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“系統(tǒng)”)實(shí)現(xiàn)刮板輸送設(shè)備各動(dòng)力部的冷卻水回路的本地獨(dú)立自動(dòng)控制:刮板輸送設(shè)備各動(dòng)力部電機(jī)開(kāi)機(jī)前冷卻水自動(dòng)打開(kāi),電機(jī)停機(jī)后冷卻水溫度降低至合適溫度后,冷卻水閥自動(dòng)關(guān)閉。 同時(shí)整個(gè)冷卻過(guò)程中對(duì)冷卻水流量和壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)在線檢測(cè)和故障報(bào)警提示,避免冷卻水供水回路故障導(dǎo)致冷卻失效造成財(cái)產(chǎn)損失。
設(shè)計(jì)礦用刮板輸送設(shè)備動(dòng)力部冷卻水控制系統(tǒng),由PLC 控制器、冷卻水閥、冷卻水流量、壓力、溫度傳感器組成。 PLC 控制器接收到電機(jī)啟動(dòng)信號(hào)后,控制冷卻水閥打開(kāi),實(shí)現(xiàn)刮板輸送設(shè)備冷卻水回路的自動(dòng)供水。 在冷卻水回路進(jìn)水口加裝流量傳感器和壓力傳感器, 實(shí)現(xiàn)對(duì)冷卻水流量和壓力的監(jiān)測(cè), 并在PLC 控制器上實(shí)時(shí)顯示冷卻水流量和壓力數(shù)值,當(dāng)入水口冷卻水流量和壓力正常時(shí),PLC 控制器給集控系統(tǒng)反饋健康信號(hào)可以開(kāi)機(jī)。 當(dāng)入水口冷卻水流量和壓力小于設(shè)定值時(shí), 在顯示屏上閃爍黃燈以報(bào)警提示工作人員檢查冷卻水回路是否有故障,人工檢查完畢需手動(dòng)復(fù)位后,PLC 控制器給集控系統(tǒng)反饋健康信號(hào)才可以開(kāi)機(jī)。
在冷卻水回路出水口安裝三通,接入冷卻水溫度傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)冷卻水溫度的監(jiān)測(cè)。當(dāng)PLC 控制器接收到電機(jī)停機(jī)信號(hào)后,先檢測(cè)冷卻水出水溫度,至水溫降至合適溫度后PLC 控制器控制冷卻水閥關(guān)斷,實(shí)現(xiàn)刮板輸送設(shè)備冷卻水回路的自動(dòng)關(guān)閉控制。
獲取各動(dòng)力部電機(jī)開(kāi)、停機(jī)信號(hào),最直接簡(jiǎn)單的辦法是獲取控制個(gè)動(dòng)力部電機(jī)啟動(dòng)的接觸器的常開(kāi)輔助觸點(diǎn)信號(hào),反饋到PLC 控制器上。但是控制工作面輸送設(shè)備電機(jī)啟停的組合開(kāi)關(guān)一般布置在距離工作面幾百米遠(yuǎn)處的集控中心, 如果是遠(yuǎn)距離供電的情況距離工作面可能達(dá)到上千米遠(yuǎn)。 要實(shí)現(xiàn)刮板輸送設(shè)備各動(dòng)力部的冷卻水回路的本地獨(dú)立自動(dòng)控制, 在每個(gè)動(dòng)力部就近位置布置一臺(tái)PLC 控制器,獲取各動(dòng)力部電機(jī)開(kāi)、停機(jī)信號(hào)是整個(gè)控制系統(tǒng)的難點(diǎn)。
一種思路是布置在集控中心的PLC 控制器從工作面集控讀取各動(dòng)力部電機(jī)的開(kāi)、停機(jī)信號(hào),通過(guò)通訊方式傳輸給布置在各個(gè)動(dòng)力部附近的PLC 控制器。 另一種思路是在各電機(jī)接線盒中加裝電流傳感器, 通過(guò)識(shí)別A/B/C任意相電流判斷各動(dòng)力部電機(jī)開(kāi)、停機(jī)狀態(tài)。將這兩者結(jié)合起來(lái)利用實(shí)現(xiàn)的效果將更好。
PLC 控制器為礦用隔爆兼本質(zhì)安全型, 額定工作電壓:AC127V,主要由隔爆箱體、電源模塊、中央處理器、模擬量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊、安全隔離柵、通訊模塊、操作面板、顯示單元等部分組成??刂破髦饕骷x型及主要功能:
CPU:西門(mén)子1212C,緊湊型CPU,AC/DC/繼電器,自帶8 路DI 24V DC 、6 路2A 繼電器數(shù)字輸出、2 路AI(0-10)VDC 模擬量輸入、1 路以太網(wǎng)接口、最多擴(kuò)展3 個(gè)通信模塊; 是整個(gè)控制器的核心, 可完成系統(tǒng)所需的控制、檢測(cè)和診斷。
通信模塊:CM 1241 通信模塊;用于完成系統(tǒng)內(nèi)部的RS485 主從通訊,同時(shí)具備對(duì)外數(shù)據(jù)上傳的接口及功能。
AI 模塊:SM 1231 AI8 模擬量輸入模塊;主要完成8 通道模擬量信號(hào)的輸入采集功能。
接入傳感器安全隔離模塊:1 個(gè)NPEXA-C4D11 電壓輸入安全柵,1 個(gè)NPEXA-CM3D11 電流檢測(cè)端安全柵、1個(gè)NPEXA-C2D11 熱電阻輸入安全柵,將危險(xiǎn)區(qū)的電壓、電流、電阻信號(hào),經(jīng)隔離轉(zhuǎn)換為(4-20)mA 電流信號(hào)輸出給到SM 1231 AI8 模塊。
顯示屏幕:研華WOP-107K-NEA7 寸液晶顯示屏;用于監(jiān)測(cè)信息、故障報(bào)警等顯示;
矩陣鍵盤(pán):本安型操作面板(通信鍵盤(pán));用于顯示屏幕畫(huà)面切換、水閥本地操作控制等;
電源模塊:SDR-120-24 為控制器內(nèi)的PLC 模塊及顯示器等供電。
以400kW/3300V 刮板輸送機(jī)用電機(jī)為例, 額定電流為90A。 考慮電機(jī)啟動(dòng)電流為額定電流的(6~8)倍,電流傳感器量程為AC(0-800)A。 選用CS32-800A C5 型電流傳感器,輸出(0-5)V,無(wú)需外接電源。 傳感器固定安裝在電機(jī)防爆接線盒內(nèi), 選擇電機(jī)A/B/C 任意一項(xiàng)動(dòng)力電纜由P1→P2 方向穿過(guò)傳感器,傳感器與電機(jī)接線柱頭部預(yù)留至少40mm 安全電氣間隙。
電流傳感器輸出信號(hào)線經(jīng)電機(jī)接線盒接線端子從喇叭嘴引出,從PLC 控制器的喇叭嘴引入后,經(jīng)過(guò)NPEXAC4D11 電壓輸入安全柵,將危險(xiǎn)區(qū)的電壓信號(hào),經(jīng)隔離轉(zhuǎn)換為 (4~20)mA 電流信號(hào)輸出到PLC 控制器SM 1231 AI8 模擬量輸入模塊。 PLC 控制器程序根據(jù)監(jiān)測(cè)到的電流判斷出動(dòng)力部開(kāi)、停機(jī)狀態(tài)。
選用KXB-20/24F 型礦用電動(dòng)截止閥, 該閥為礦用隔爆型,由電控器和球形截止閥兩部分組成,通過(guò)連接板安裝在各動(dòng)力部附近,安裝時(shí)球形截止閥在下,電控器在上。電控器接收到PLC 控制器的控制信號(hào)后,打開(kāi)球形截止閥;PLC 控制器的控制信號(hào)撤銷(xiāo)后, 關(guān)斷球形截止閥。額定工作電壓:DC24V,工作電源由PLC 控制器提供。 表1 為電動(dòng)截止閥對(duì)外端口定義。
根據(jù)動(dòng)力部冷卻水壓力≤3MPa 的要求,結(jié)合工況實(shí)際,選擇測(cè)量范圍(0~5)MPa、型號(hào)為GYD60-Y2(A)礦用本安型壓力傳感器,安裝在每個(gè)動(dòng)力部進(jìn)水口,檢測(cè)動(dòng)力部冷卻水進(jìn)水壓力,傳感器電源電壓DC24V,輸出(4~20)mA 電流信號(hào), 與PLC 控制器之間通過(guò)LCYVB4 型鋼絲編織橡膠護(hù)套連接器快插連接。
根據(jù)動(dòng)力部冷卻水流量≥30L/min 的要求,結(jié)合工況實(shí)際,選擇測(cè)量范圍(0.6~10)m3/h、型號(hào)GLW15/3.6 礦用本安型流量變送器,安裝在每個(gè)動(dòng)力部進(jìn)水口,檢測(cè)動(dòng)力部冷卻水進(jìn)水流量,傳感器電源電壓DC24V,輸出(4~20)mA電流信號(hào),與PLC 控制器之間通過(guò)LCYVB4 型鋼絲編織橡膠護(hù)套連接器快插連接。
根據(jù)動(dòng)力部冷卻水出水溫度≤50℃的要求, 結(jié)合工況實(shí)際,選擇測(cè)量范圍(0~200)℃、型號(hào)GWP200 型礦用本質(zhì)安全型溫度變送器,安裝在每個(gè)動(dòng)力部出水口,檢測(cè)動(dòng)力部出水冷卻水溫度,傳感器輸出PT100 電阻信號(hào),與PLC 控制器之間通過(guò)LCYVB4 型鋼絲編織橡膠護(hù)套連接器快插連接。
系統(tǒng)采用PORTAL V15 軟件編程, 對(duì)硬件地址及軟件地址進(jìn)行分配,對(duì)傳感器采集的數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行整理,通過(guò)軟件編程設(shè)計(jì)得到最終程序;經(jīng)離線調(diào)試符合要求后,下載到PLC 控制器的CPU 中,最后經(jīng)模擬檢驗(yàn)完全達(dá)到設(shè)計(jì)目的。 程序設(shè)計(jì)流程圖如圖1 所示。
圖1 程序設(shè)計(jì)流程圖
一是通過(guò)通訊方式從工作面集控讀取各動(dòng)力部電機(jī)的開(kāi)、停機(jī)信號(hào),很容易受到煤礦井下惡劣工況的影響,造成通訊不穩(wěn)定。 二是在電機(jī)防爆接線盒內(nèi)加裝電流傳感器,除了考慮設(shè)計(jì)改造傳感器的安裝固定底座,還要考慮與接線柱的安全電氣間隙, 以及電流傳感器信號(hào)線的安全布線等等問(wèn)題。要求在電機(jī)配套設(shè)計(jì)的初期,考慮適量加大接線盒空間。
礦用刮板輸送設(shè)備動(dòng)力部冷卻水控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了刮板輸送設(shè)備各動(dòng)力部的冷卻水回路的本地獨(dú)立自動(dòng)控制,解決了目前礦用刮板輸送設(shè)備冷卻保護(hù)系統(tǒng)亟需解決的問(wèn)題,符合煤礦數(shù)字礦山、智慧礦山、綠色礦山的理念,值得推廣。目前全國(guó)各地區(qū)煤礦智能化建設(shè)、驗(yàn)收等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)要求刮板輸送設(shè)備具備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能, 若礦方已配置了工況監(jiān)測(cè)系統(tǒng), 本系統(tǒng)PLC 控制器可復(fù)用礦方已配置的礦用動(dòng)力部工況監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的PLC 控制器實(shí)現(xiàn)功能,一舉多得。