陳燁強
(閩江師范高等??茖W校,福建 福州 350108)
電站鍋爐作為電廠的三大主機設備之一,提高電站鍋爐能效運行水平,對于我國實施碳達峰、碳中和戰(zhàn)略,節(jié)能減排事業(yè)有重大意義。通過鍋爐能效測試,一方面,企業(yè)可以充分了解鍋爐的用能情況、主要能耗環(huán)節(jié)及發(fā)掘節(jié)能潛力,通過節(jié)能減排低碳、零碳技術,進行裝備工藝改造,達到提高經(jīng)濟效益的目的。另一方面,政府部門掌握全社會用能情況,制定相關法規(guī),限定指標,督促企業(yè)持續(xù)優(yōu)化用能結構,提升資源利用率,實現(xiàn)產業(yè)結構智能升級。國家通過在全國開展鍋爐能效測試作為節(jié)能監(jiān)管手段,引導企業(yè)向高效、循環(huán)、低碳節(jié)能、綠色的方向發(fā)展。
現(xiàn)行的《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》GB10184-2015中,有折算效率和實測效率之分。區(qū)分清楚兩者的適用范圍,不僅有利于企業(yè)了解鍋爐運行水平,更可作為政府節(jié)能行政主管部門加強節(jié)能監(jiān)察。本文以3 臺型號噸位均相同的燃固體生物質電站鍋爐能效測試為例,分析不同設計參數(shù)進行修正后,對鍋爐折算效率的影響。
福建圣新環(huán)保股份有限公司總裝機容量38MW,一期項目裝機容量30MW,二期新裝1 臺8MW 中溫次高壓抽氣發(fā)電機組,75t/h 生物質次高壓中溫循環(huán)流化床鍋爐。受該公司委托,對其運行的3 臺型號相同的75t/h 燃用固體生物質(雞糞和稻殼)循環(huán)流化床鍋爐進行能效測試,依據(jù)的法規(guī)、標準是TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》、GB10184-2015《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》和DL/T964-2005《循環(huán)流化床鍋爐性能試驗規(guī)程》,測試采用的方法是反平衡法。
3 臺鍋爐設計參數(shù)說明如下,一期項目1#和2#電站鍋爐,制造單位均為唐山信德鍋爐集團有限公司,其設計參數(shù)一樣,設計額定蒸發(fā)量75t/h,設計額定壓力5.3MPa,設計蒸汽溫度450℃,設計給水溫度153℃,設計空預器出口煙溫145℃,設計鍋爐效率87%。二期的3#電站鍋爐為無錫華光工業(yè)鍋爐有限公司制造生產,設計額定蒸發(fā)量75t/h,設計額定壓力5.3MPa,設計蒸汽溫度450℃,設計給水溫度152℃,設計空預器出口煙溫153℃,設計鍋爐效率86%。其設計空預器出口煙溫與1#和2#鍋爐相差8℃,設計給水溫度分別為153℃和152℃,基本一致。燃料收到各個元素的質量分數(shù)參數(shù)見表1。
表1 設計燃料參數(shù)與實測化驗參數(shù)對比
從3 臺鍋爐的設計燃料特性參數(shù)可以看出,1#和2#鍋爐的設計燃料和實測燃料對應的各個元素分析數(shù)據(jù)比較接近,設計燃料中主要可燃元素C 比實測燃料高2%左右,但實測燃料中收到基中水分比設計燃料收到基中水分的質量分數(shù)高11%。因此實測燃料收到基的低位發(fā)熱量與設計燃料收到基的低位發(fā)熱量相比偏低。3#鍋爐的設計燃料與實測燃料各個參數(shù)偏差比較大,其中實測燃料中主要可燃元素C 比設計燃料高5%,而且實測燃料中收到基中水分比設計值收到基中水分低17.6%,故設計燃料低位發(fā)熱量僅為實測燃料低位發(fā)熱量的50%。燃料元素分析收到基C 的質量分數(shù)決定收到基低位發(fā)熱量。3 臺鍋爐實測效率見表2。
表2 3 臺鍋爐實測效率對照表
從表2 可以看出,3 臺鍋爐蒸發(fā)量在83%~88%額定負荷之間,其中3#鍋爐實測效率最高,1#鍋爐次之,2#鍋爐效率最低。從各項熱損失上來看,3 臺鍋爐中排煙熱損失占比最高,固體未完全燃燒熱損失次之。測試得到各項損失符合電站鍋爐一般的熱損失分布規(guī)律。從運行來講,3#鍋爐投產不到1 年,各受熱面換熱情況良好,該公司生產運行管理水平比較高,過量空氣系數(shù)維持在1.40,符合TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)督管理規(guī)程》第九條:流化床鍋爐和采用膜式壁的鍋爐排煙處過量空氣系數(shù)不大于1.4 的要求。同時,該鍋爐設計排煙溫度為153℃,而實測煙溫只有140.90℃,經(jīng)過計算3#鍋爐的排煙熱損失為6.35%,遠小于1#鍋爐排煙熱損失9.24%和2#鍋爐排煙熱損失11.90%,故3#鍋爐實測的熱效率最高。對于1#和2#鍋爐,2 臺鍋爐設計、安裝、運行一致,2#鍋爐排煙溫度偏高,比1#鍋爐高17℃,所以排煙熱損失最高,實測效率最低。2#鍋爐不但排煙溫度偏高,而且其過量空氣系數(shù)是3 臺鍋爐中最高的。因為試驗規(guī)程要求機組試驗前不吹灰,由此可判斷2#鍋爐的尾部受熱面污染比較嚴重,而且其運行水平與1#鍋爐相比,穩(wěn)定性較差,排煙處過量空氣系數(shù)波動較大。而2#鍋爐的固體未完全燃燒熱損失是最低的,查看運行狀態(tài)和記錄,發(fā)現(xiàn)2#鍋爐的一次風與引風機處的壓力相比1#鍋爐都偏低,說明燃料在爐膛內停留的時間更長,所以燃盡效果更好,固體未完全燃燒愈小。因為尾部煙道的煙氣流速過低,所以煙氣中的顆粒物非常容易在省煤器和空預器等換熱面管處沉積,造成積灰影響受熱面換熱效果,造成排煙溫度較高。這也驗證2#鍋爐的排煙溫度偏高現(xiàn)象。
根據(jù)GB/T10184-2015 電站鍋爐性能試驗規(guī)程中第7.7換算到設計(保證)條件下的鍋爐效率的要求,試驗期間,要求進出系統(tǒng)邊界的空氣、給水、蒸汽、燃料和脫硫劑等特性參數(shù)都應符合設計或保證值要求。如它們偏離設計或保證值時,根據(jù)事先達成的試驗協(xié)議規(guī)定,可將試驗結果換算成為設計或保證條件下的結果??紤]到鍋爐正常運行情況下對鍋爐效率的影響因素,鍋爐的進風溫度會影響熱效率計算中的輸入熱量和排煙溫度,給水溫度偏離設計值會導致排煙溫度的變化。故此次測試主要對進風溫度和給水溫度做了設計值的修正,修正方法參照GB/T10184-2015 電站鍋爐性能試驗規(guī)程中的要求。
(1)進風溫度的改變影響輸入熱量和排煙溫度,對進風溫度偏離設計值的修正方法如式(1)。
式中,tfg.AH.lv.cr.a為換算到設計的(保證的)空氣預熱器進口空氣溫度下的排煙溫度;ta.AH.end為設計的(保證的)空氣預熱器進口空氣溫度;tfg.AH.en.m為實測空氣預熱器進口煙氣溫度;tfg.AH.lv.m為實測空氣預熱器出口煙氣溫度;ta.AH.en.m為實測空氣預熱器進口空氣溫度。
(2)給水溫度偏離設計值會導致排煙溫度的變化。按設計給水溫度修正后的排煙溫度修正方法如下:
式中,tfg.AH.lv.cr.fw為換算到設計的給水溫度下的排煙溫度;tfg.ECO.en為省煤器進口煙氣溫度;tfg.ECO.lv為省煤器出口煙氣溫度;tfw.m為實測的給水溫度;tfw.d為設計的(保證的)給水溫度。
(3)將修正后的外來熱量和修正后的熱損失,代入鍋爐效率計算公式中,即可求得設計或保證條件下的鍋爐效率,即折算鍋爐效率。對該3 臺鍋爐的折算效率計算結果如表3 所示。
表3 3 臺鍋爐折算效率對照表
從表3 可以看出,3#鍋爐作為二期新投運的鍋爐,其運行參數(shù)如表2 所示,給水溫度151.26℃和入爐冷空氣溫度26.91℃與設計偏差不大。但是,因為其設計燃料化驗數(shù)據(jù)值與實際燃料化驗數(shù)據(jù)值偏差比較大,特別是設計燃料收到基水分占收到基質量分數(shù)的50%。導致理論干煙氣量和煙氣中水蒸氣的量增大,煙氣所含水蒸氣帶走了大量的熱量,修正的排煙熱損失由6.35%急劇增大至8.73%,導致折算后的鍋爐效率與實測鍋爐熱效率相比,少了3.1%。1#和2#鍋爐,因為其設計燃料收到基水分比實測收到基水分低,實測給水溫度高于設計給水溫度153℃,兩個因素疊加,所以1#和2#鍋爐理論修正的排煙熱損失大大減少,分別由9.24%降低至7.41%,11.90%降低至8.63%,修正后的鍋爐效率反而增加。1#和2#鍋爐的實測鍋爐熱效率經(jīng)過折算到設計參數(shù)下后,結果鍋爐的折算效率比實測效率高。
3#鍋爐因為設計數(shù)據(jù)與實際運行數(shù)據(jù)偏差太大,經(jīng)過折算到設計參數(shù)下后,鍋爐的折算效率比實測鍋爐效率低。甚至3#鍋爐投運的新鍋爐,在相同運行人員的運行管理中,其折算后的熱效率卻低于已經(jīng)運行了多年的1#和2#鍋爐。1#和2#鍋爐的折算效率比3#鍋爐的折算效率高,說明鍋爐的折算效率無法真實反映鍋爐的實際運行效果。
因此,在進行鍋爐效率試驗時,應盡量使試驗工況接近鍋爐的設計工況,減少參數(shù)的修正量。當用戶在考核鍋爐性能保證值時,應要根據(jù)事先達成的協(xié)議規(guī)定等,將試驗結果換算成為設計或保證條件下的結果。否則,當試驗工況偏離設計工況太大時,鍋爐實測效率與折算效率相差較大,無法對鍋爐的實際運行性能作出準確判斷。
依照GB10184-2015《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》,對該3 臺同型號不同設計參數(shù)鍋爐的實測效率與折算效率對比進行分析,可以得到以下結論。
(1)鍋爐燃用設計燃料與實測燃料在燃料化驗成分相差較大情況下,折算效率不能反映鍋爐的實際運行狀況,鍋爐的運行狀況應以實測效率為準。(2)鍋爐的折算效率不同于鍋爐的實測效率,其受設計燃料、設計給水溫度等設計參數(shù)影響比較大。(3)設計條件與實際運行工況條件相近條件下,鍋爐折算效率可以有效地考核鍋爐運行參數(shù)與設計參數(shù)的偏離程度,準確指導鍋爐的生產運行。(4)對于不同設計參數(shù)的鍋爐,缺乏橫向對比的指導意義。鍋爐能效監(jiān)管單位監(jiān)管依據(jù),鍋爐折算效率不能體現(xiàn)鍋爐的實際運行效率。通過分析,可以看到鍋爐折算效率受鍋爐設計參數(shù)影響大,偏離實際效率大。造成鍋爐的實際運行參數(shù)與設計運行參數(shù)偏差較大,鍋爐的設計運行參數(shù)無法有效指導鍋爐的實際運行。所以,今后在鍋爐的設計中,對于鍋爐的設計燃料特性除收到基低位發(fā)熱量、飛灰熔融特性、可磨性等指標外,還應加強對鍋爐的熱力計算的重視。發(fā)電機組鍋爐運行工況盡可能在設計條件下運行,達到效率的最優(yōu)狀態(tài)。