初 明
寶武集團(tuán)梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部
梅鋼公司是一個(gè)擁有煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋、冷軋工序的全流程大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。以前西明渠排放的廢水主要來(lái)源于電廠、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等廠的生產(chǎn)廢水和居民生活區(qū)的生活污水(生活污水經(jīng)廠區(qū)污水處理站曝氣、沉淀處理后排入),廢水排放量約8萬(wàn)m3/天。
梅鋼于2006 年投資1 億元建設(shè)了回用水廠,主要功能是將西明渠污水截留處理并回用。采用的是法國(guó)得利滿公司的處理工藝和設(shè)備集成,設(shè)計(jì)日處理污水量10 萬(wàn)t。項(xiàng)目設(shè)計(jì)所有污水都要經(jīng)過(guò)4 座高密度沉淀池進(jìn)行處理,每座高密度沉淀池中連續(xù)用電設(shè)備裝機(jī)容量為26 kW,每日用電量約600 kWh。
如何處理不同的污水量,合理利用高密度沉淀池的處理技術(shù),在經(jīng)過(guò)理論論證及多次實(shí)際試驗(yàn),結(jié)合高密度沉淀池和V 型濾池相關(guān)運(yùn)行工藝要求,在確保出水的水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下,通過(guò)工藝改進(jìn)、操作調(diào)整、適時(shí)調(diào)節(jié),在達(dá)到污水處理量少于一定量時(shí),減少1座高密度沉淀池運(yùn)行,最終達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
完全截流后的西明渠污水經(jīng)過(guò)粗、細(xì)格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池混合,混合后的出水經(jīng)泵提升至前混凝反應(yīng)池,在快速攪拌器作用下污水與混凝劑和石灰進(jìn)行快速混合。混凝后的污水以重力自流入高密度沉淀池的絮凝反應(yīng)池,在絮凝劑和回流污泥的共同作用下增強(qiáng)了污水的沉淀效果,充分混合的污水在高密度沉淀池的斜管沉淀區(qū)進(jìn)行泥水分離。上清液出水在進(jìn)入濾池之前,先流經(jīng)后混凝反應(yīng)池。在池內(nèi)投加硫酸以調(diào)節(jié)pH 值和投加混凝劑以增強(qiáng)濾池的過(guò)濾效果和延長(zhǎng)過(guò)濾周期。在后混凝后,澄清后的污水被分配到V 型濾池中以去除殘留的懸浮物,滿足出水要求。污水處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 污水處理工藝流程簡(jiǎn)圖
高密度沉淀池處于回用水處理工藝中第二個(gè)環(huán)節(jié),原水首先流入快速攪拌池,與混凝劑及石灰接觸后進(jìn)行混凝,一臺(tái)快速攪拌器連續(xù)運(yùn)行,以幫助混凝和堿度去除反應(yīng)并避免礬花沉淀。一臺(tái)投加泵(一用一備)將混凝劑投加到快速攪拌池入口;另一臺(tái)加藥泵(一用一備)將石灰投加到快速攪拌池進(jìn)口渠道。通過(guò)變頻器按原水流量和需要的投加濃度來(lái)控制加藥泵的運(yùn)行。主要通過(guò)絮凝、混凝、沉淀等方式,達(dá)到分離水中固體懸浮物、去除漂浮油類、吸附水中大分子物質(zhì)的作用(見(jiàn)圖2)。
圖2 高密度沉淀池功能
高密度沉淀池主要功能是處理調(diào)節(jié)池內(nèi)全部污水。設(shè)計(jì)要求為確保水質(zhì),4 座高密度沉淀池及附屬設(shè)備全部投入運(yùn)行,不能根據(jù)提升泵的實(shí)際提升量(即不能根據(jù)污水的實(shí)際流量)來(lái)控制高密度沉淀池的運(yùn)行座數(shù)。從數(shù)據(jù)上分析,當(dāng)污水的實(shí)際流量偏小時(shí),高密度沉淀池存在過(guò)處理情況,浪費(fèi)了人力與物力。
高密度沉淀池是污水處理工藝中的關(guān)鍵設(shè)備之一,設(shè)計(jì)部門和工藝集成考慮其處理污水的去污能力,更多地關(guān)注水的流動(dòng)性。通過(guò)在行業(yè)內(nèi)部了解及上網(wǎng)搜索,僅有如何使高密度沉淀池工作狀況良好,即對(duì)高密度沉淀池高效的絮凝及混凝過(guò)程控制、污泥層泥位界面控制、高效的斜管分布及設(shè)置、連續(xù)的工況自動(dòng)監(jiān)控方面的探索和介紹。這也是目前國(guó)內(nèi)污水處理工藝中對(duì)高密度沉淀池設(shè)備的研究方法。
作為使用單元,工藝確定后,在保證出水水質(zhì)的前提下,做到處理工藝和最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行相結(jié)合,能夠?yàn)槠髽I(yè)節(jié)能降耗、帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)效益。本文的研究點(diǎn)在于:把沒(méi)有引起關(guān)注的根據(jù)不同污水量,合理調(diào)節(jié)高密度沉淀池運(yùn)行座數(shù)作為研究方向,通過(guò)工藝改進(jìn)和操作改進(jìn)取得成功。
高密度沉淀池處理工藝分為絮凝反應(yīng)區(qū)、預(yù)沉區(qū)、斜管分離區(qū)。污水在絮凝反應(yīng)區(qū)中的助凝劑和回流污泥的作用下生成比較致密的礬花,通過(guò)預(yù)沉區(qū)均勻流速和碰撞濃縮后進(jìn)入分離區(qū),分離區(qū)的上部活性污泥通過(guò)回流系統(tǒng)回絮凝反應(yīng)區(qū),與來(lái)水進(jìn)行充分混合,底部濃縮的污泥被濃縮區(qū)底部的刮泥機(jī)刮入泥斗由排泥泵送至污泥處理系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理。沉淀后的清水由集水槽收集后進(jìn)入后混凝池,進(jìn)一步完成混合反應(yīng)、調(diào)節(jié)PH后,一部分進(jìn)入V型濾池進(jìn)行過(guò)濾處理,一部分達(dá)標(biāo)排放。相關(guān)流程見(jiàn)圖3。
圖3 高密度沉淀池流程
高密度沉淀池設(shè)計(jì)為4 座并列運(yùn)行,平均處理水量約為80 000 m3/天,按照工藝要求投運(yùn)了4 座高密度沉淀池。由于實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,回用水的處理量隨時(shí)在變化,若在處理流量偏小時(shí),減少1座高密度沉淀池投入運(yùn)行,必須改變運(yùn)行方式、改變加藥工藝并優(yōu)化操作。
通過(guò)以上分析,我們采用改變加藥濃度及周期;調(diào)整系統(tǒng)排泥時(shí)間及排泥頻次,提高排泥濃度;增加系統(tǒng)內(nèi)污泥回流泵的運(yùn)轉(zhuǎn),提高污泥回流比來(lái)確保處理能力和出水水質(zhì)。
1)目前公司回用水廠高密度沉淀池投加的混凝劑是聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。PAC 溶于水后,即形成聚合陽(yáng)離子,對(duì)水中膠粒起電性中和及架橋作用。PAM 混凝效果在于對(duì)膠體表面具有強(qiáng)烈的吸附作用,在膠粒之間形成橋聯(lián)。如果優(yōu)化高密度沉淀池運(yùn)行方式,實(shí)現(xiàn)3 座高密度沉淀池運(yùn)行,則由于進(jìn)水懸浮物總量提高,必須對(duì)PAC 和PAM 的加藥方式進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以確保出水水質(zhì)。
(1)為了確定藥劑的投加量,我們進(jìn)行了凝聚試驗(yàn)來(lái)確定藥劑的用量以及適宜的凝聚條件。將試驗(yàn)水樣置于一組燒杯內(nèi),每個(gè)燒杯內(nèi)放入一攪拌器。為了模擬水與藥劑的快速混合,先將轉(zhuǎn)速調(diào)在100~160 r/min范圍內(nèi),待攪拌穩(wěn)定后,再向各個(gè)燒杯里添加不同劑量的藥劑??焖倩旌系臅r(shí)間最少為30s,通常為1~3 min。隨即將轉(zhuǎn)速調(diào)到20~40 r/min,以模擬慢速混合,持續(xù)15~20 min,讓絮凝物與懸浮顆粒充分接觸。然后停止攪拌使之靜置,讓絮凝物在重力作用下沉淀,仔細(xì)觀察直到所有的絮凝物沉降到燒杯底部為止。從開(kāi)始觀察時(shí)起,每隔一定的時(shí)間間隔測(cè)定一次清水與沉渣層界面的高度。根據(jù)燒杯內(nèi)清水層高度達(dá)到所需要的時(shí)間,把絮凝物的沉淀效果分成四個(gè)等級(jí)(見(jiàn)表1)。在沉降結(jié)束或沉降15 min 后,對(duì)各燒杯內(nèi)上部清水進(jìn)行分析。
表1 絮凝物的沉淀效果
(2)運(yùn)行3座高密度沉淀池,每座高密度沉淀池進(jìn)水量相應(yīng)增加,勢(shì)必影響高密度沉淀池斜管區(qū)域的表面負(fù)荷。因此在試驗(yàn)調(diào)整藥劑投加方式同時(shí),我們對(duì)斜管沉淀區(qū)域表面負(fù)荷q 進(jìn)行了測(cè)試計(jì)算,并通過(guò)雷諾數(shù)Re、弗勞德數(shù)Fr、斜管中的沉淀時(shí)間T進(jìn)行了核算。
通過(guò)計(jì)算,在來(lái)水量低的情況下,運(yùn)行3座高密度沉淀池滿足必要的表面負(fù)荷。根據(jù)以上理論計(jì)算及試驗(yàn)結(jié)果,最終確定將PAC、PAM 藥劑投加量下降10%,同時(shí)污泥回流比從4%降低至2%。
2)對(duì)排泥周期和排泥時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,通過(guò)摸索將排泥周期由原來(lái)進(jìn)水量4 000 m3排泥一次增加至5 000 m3排泥一次,排泥時(shí)間由5 min 增加至6 min,因此提高了排泥的濃度,減少排泥量。
3)運(yùn)行操作人員密切關(guān)注提升泵提升量,在保證出水質(zhì)量的前提下,根據(jù)來(lái)水水量調(diào)節(jié)高密度沉淀池的運(yùn)行。通過(guò)多次試驗(yàn),確定在提升量低于3 542 m3/h時(shí),改為3座高密度沉淀池運(yùn)行。
1)在確保水質(zhì)的前提下,調(diào)整了運(yùn)行控制方案,設(shè)備運(yùn)行和操作安全沒(méi)有受到影響;由于改善了控制工藝,對(duì)高密度沉淀池排泥進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)整了排泥周期,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行排泥,減少了排泥量及外運(yùn)污泥,對(duì)于環(huán)保起到了積極的影響。
2)通過(guò)高密度沉淀池精益運(yùn)行調(diào)整,根據(jù)回用水廠不同進(jìn)水量及時(shí)調(diào)整運(yùn)行方案,年節(jié)約電量約240 000萬(wàn)kWh。
回收治理綜合污水并進(jìn)行科學(xué)合理的循環(huán)利用,不斷提高水資源的綜合利用水平,是創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的必然要求。梅鋼公司回用水廠從2006 年運(yùn)行至今,對(duì)于高密度沉淀池精益運(yùn)行方案進(jìn)行了仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觯岢隽讼鄳?yīng)的運(yùn)行改進(jìn)措施?;赜盟畯S在實(shí)施了這些措施后,在有效保障出水水質(zhì)的情況下,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。