劉 燦
華電國際天津開發(fā)區(qū)分公司
循環(huán)流化床鍋爐是近年來新興的一種高效低污染清潔燃燒技術(shù),因其具有污染物排放低、煤質(zhì)適應(yīng)性廣等優(yōu)點在我國得到廣泛應(yīng)用。但因其應(yīng)用時間短、運行操作經(jīng)驗匱乏等原因,導(dǎo)致不少事故發(fā)生,主要事故之一就是鍋爐結(jié)焦。本文結(jié)合某廠超臨界循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦事故,對其原因進行分析,得出爐內(nèi)流化工況不良、超標(biāo)顆粒多、入爐煤灰熔點低是鍋爐結(jié)焦的三個原因,為此,結(jié)合電廠實際情況,總結(jié)出預(yù)防措施,在一定程度上避免了鍋爐的結(jié)焦,并為同類型鍋爐提供借鑒和指導(dǎo)。
某電廠DG-1172/25.4-Ⅱ1 型超臨界循環(huán)流化床( CFB) 鍋爐采用單布風(fēng)板、一次中間再熱、單爐膛、高溫汽冷式旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、M形布置方式。一次風(fēng)經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱后分左右兩側(cè)水平進入水冷風(fēng)室,通過布風(fēng)板上的鐘罩式風(fēng)帽使床料流化,形成向上通過爐膛的氣固兩相流。經(jīng)空預(yù)器加熱后的二次風(fēng)通過布置在前后墻上的二次風(fēng)箱分上下兩層進入爐膛,實現(xiàn)前期分級燃燒。鍋爐前墻布置8臺給煤機,后墻布置3臺旋風(fēng)分離器,分成6個返料口返料,同時后墻布置6個連接至6臺冷渣器的排渣口,鍋爐前、后墻密相區(qū)各設(shè)有9個床溫測點。
2022 年8 月16 日15 :30 ,觀察到#1 爐前墻床溫#1、#3 測點由850 ℃緩慢下降,隨后其余的7個測點也開始下降,至17 日1:00 時,前墻9 個測點均降至300 ℃以下,同時后墻床溫偏差增大至100 ℃且部分床溫測點低于750 ℃,2:00 開始運行的4 臺冷渣器開始頻繁堵渣,運行人員判斷為鍋爐出現(xiàn)結(jié)焦情況,加大了流化風(fēng)量進行排渣。18 日15:00 爐膛觀火孔發(fā)現(xiàn)床面流化惡化,給煤在床面固定燃燒,為此#1 爐停爐除焦。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)床面上的焦塊呈白灰色熔融狀, 氣孔質(zhì)地疏松,焦塊下部有30~60 mm 厚粒徑的煤矸石、石塊等雜物。
循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦通常分為高溫結(jié)焦和低溫結(jié)焦兩種,即密相區(qū)溫度的高低。不管是高溫結(jié)焦還是低溫結(jié)焦,結(jié)焦部位的溫度都超過了灰渣的灰熔點溫度。
燃料在密相區(qū)內(nèi)燃燒釋放熱量,循環(huán)灰由回料器進入燃燒室與燃料混合后吸收熱量并將熱量帶出密相區(qū)。正常情況下,吸收和帶出的熱量是平衡的,密相區(qū)溫度維持定值,正常溫度在850~950 ℃。當(dāng)熱量不能及時被帶出時,密相區(qū)溫度升高,造成循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦。密相區(qū)溫度超溫情況可分為三種:
1)局部溫度超高,床溫測點指示正常。在燃燒室內(nèi)物料局部流化不正常,循環(huán)灰與燃料混合不好或未混合,燃料釋放的熱量不能被及時帶走,流化不正常部位距離溫度元件較遠(yuǎn),不能如實反映實際情況。如果所有的床溫測點指示并未顯示超溫,這時的結(jié)焦就是低溫結(jié)焦,通常發(fā)生在啟/停爐、壓火、揚火、低負(fù)荷煤質(zhì)差時。
2)局部超溫,床溫測點少部分指示超溫。超溫或結(jié)焦點正好在測溫元件部位,溫度指示如實反映實際溫度。這種情況較少出現(xiàn),因為監(jiān)盤工作人員不會坐等溫度升高至規(guī)定值,故此種情況一般是低溫結(jié)焦逐漸惡化,焦塊延伸至測溫元件附近引起的。
3)整體超溫,床溫測點大部分指示超溫,此即為高溫結(jié)焦。當(dāng)回料器突然不回料、煤質(zhì)突變、爐膛內(nèi)燃料聚集缺氧燃燒時突然增大通風(fēng)量會出現(xiàn)該情況,處理及時的話一般可避免。該現(xiàn)象最少出現(xiàn),即便是大面積結(jié)焦,也多是由低溫結(jié)焦處理不當(dāng)或不及時引起的,因最先結(jié)焦的溫度點可被一次風(fēng)降下來。
上述密相區(qū)超溫原因分析可得出循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦的三個主要原因:爐內(nèi)流化工況不良、超標(biāo)顆粒較多、入爐煤灰熔點低。
參閱鍋爐廠的設(shè)計說明書,#1鍋爐在BMCR工況下一次流化風(fēng)量約420 kNm3/h,風(fēng)量與負(fù)荷曲線見圖1。
圖1 鍋爐運行風(fēng)量與負(fù)荷曲線圖
但實際上#1 爐投產(chǎn)以來流化風(fēng)量最大值為350 kNm3/h,對應(yīng)一次風(fēng)機電流276 A。對比鍋爐廠設(shè)計參數(shù),實際運行風(fēng)量偏低。8月27日對#1爐一次風(fēng)量進行重新標(biāo)定,標(biāo)定后數(shù)據(jù)與鍋爐廠數(shù)據(jù)基本吻合,見表1。
表1 #1爐一次風(fēng)量標(biāo)定數(shù)據(jù)
8 月18 日結(jié)焦前一次風(fēng)流化風(fēng)量最低至290 kNm3/h,對應(yīng)一次風(fēng)機電流226 A。依據(jù)風(fēng)量標(biāo)定后可得出一次風(fēng)機電流226 A實際對應(yīng)最低流化風(fēng)量約378 kNm3/h,此時流化風(fēng)量大于鍋爐廠一次風(fēng)量曲線對應(yīng)的330 kNm3/h,因此得出結(jié)焦前的流化風(fēng)量完全滿足爐內(nèi)的流化。
鍋爐設(shè)計粒徑見圖2。
圖2 鍋爐設(shè)計粒徑圖
由圖2可得出篩孔10 mm過篩率應(yīng)達(dá)到99%,并隨著篩孔尺寸的增大而升高。結(jié)焦前入爐煤粒徑化驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 入爐煤粒徑化驗數(shù)據(jù)
從表2 可看出17 日結(jié)焦前8 天內(nèi)篩孔13 mm的過篩率最高為98.48%,接近99%天數(shù)只有2 天。對比鍋爐廠粒徑曲線和入爐煤粒徑分析得出,較多粒徑10 mm以上的大顆粒進入了爐膛,停爐后的檢查也是如此,見圖3、4。
圖4 粒徑大小測量情況
由于公司在來煤及入爐煤化驗方面一直沒有灰熔點數(shù)據(jù),因此無法判斷灰熔點是本次結(jié)焦的主要因素,但根據(jù)#1 爐結(jié)焦前冷渣器排渣情況,未發(fā)現(xiàn)明顯焦塊,只有較大超標(biāo)顆粒。
由上述數(shù)據(jù)分析得出,本次#1爐結(jié)焦的主要原因是大量超標(biāo)粒徑原煤進入爐膛積存,并聚集在風(fēng)帽上部及周圍,即便在實際流化風(fēng)量高于設(shè)計風(fēng)量時仍無法保證爐內(nèi)物料良好流化,引起局部超溫,導(dǎo)致低溫結(jié)焦。因此在流化風(fēng)量正常的情況下,嚴(yán)控入爐煤粒徑是防止流化床鍋爐結(jié)焦的重要手段。防治措施如下:
1)根據(jù)入爐煤粒徑報表對輸煤系統(tǒng)破碎系統(tǒng)進行定期檢查。檢查高幅篩篩條是否破損,并及時修補;檢查細(xì)碎煤機間隙是否合適,細(xì)碎內(nèi)篩面是否破損,及時調(diào)節(jié)破碎間隙,修補破損篩面,確保不因設(shè)備原因?qū)е氯霠t煤粒徑超標(biāo)。
2)加強輸煤系統(tǒng)的運行管理。檢查高幅篩旁路是否關(guān)閉嚴(yán)密,杜絕原煤不經(jīng)高幅篩、細(xì)碎煤機進入爐膛;異常情況打開高幅篩旁路時應(yīng)及時通知集控人員,便于采取如增大流化風(fēng)量,加強床溫監(jiān)視、調(diào)節(jié)、增大排渣等減少爐內(nèi)大顆粒積存的防范措施。
3)煤倉上煤期間,注意檢查皮帶上原煤粒徑的尺寸和均勻性。發(fā)現(xiàn)有大粒徑原煤時要及時停運異常原煤破碎系統(tǒng),切換至備用系統(tǒng),對破碎系統(tǒng)進行全面檢查、調(diào)節(jié)。
4)加強排渣系統(tǒng)的檢查,經(jīng)常觀察渣粒徑情況。發(fā)現(xiàn)粒徑超標(biāo)且多時,應(yīng)觀察爐內(nèi)流化情況并根據(jù)床溫測點的變化及各測點溫度偏差情況,采取增大流化風(fēng)量、蓄/降床壓調(diào)節(jié)手段來加強排渣和置換大顆粒床料,同時通知輸煤運行進行破碎系統(tǒng)異常排查,或更換煤種,觀察排渣粒徑變化。
5)加強床溫的監(jiān)視、調(diào)節(jié),將床溫控制在850~950 ℃范圍內(nèi),如床溫異常升高、降低或偏差大時,應(yīng)及時查明原因,在確定測點指示正確的前提下,進行一次風(fēng)量擾動試驗,觀察床溫變化,同時加強就地排渣渣樣檢查和爐內(nèi)燃燒觀察。
循環(huán)流化床鍋爐在燃燒過程中易產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,運行人員應(yīng)對結(jié)焦原因全面分析,及時采取防結(jié)焦措施,以保證鍋爐的安全、經(jīng)濟運行。